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文档简介
大型电站锅炉吹灰器管道防磨检查记录细则一、检查范围与重点区域划分吹灰器管道防磨检查需覆盖锅炉全系统受热面管道,重点关注以下高风险区域:炉膛区域:水冷壁吹灰器喷嘴38mm半径范围内管段、炉膛四角弯头及垂帘管,特别是IR-3D型炉膛吹灰器对应的向火面管壁。水平烟道:屏式过热器间隔管、末级过热器与高温再热器管排,需重点排查吹灰器行程开关失效导致的局部冲刷区域。尾部烟道:省煤器前后弯头、吊挂管及管束背风面,此处易形成烟气走廊,需检查防磨瓦与管排间隙(标准值20mm)。管道附件:所有焊口(距联箱外壁≥70mm)、支吊架接触点、导向轴承与螺旋套管间隙(0.3-0.5mm)等机械磨损高发部位。二、检查标准与技术参数(一)宏观检查标准外观缺陷管道无变形、凹陷及轴向裂纹,防磨瓦完整无脱落,卡箍固定螺栓扭矩符合设计值(通常35-40N·m)。喷嘴出口无变形,喷射角度偏差≤±5°,IR-3D型炉膛吹灰器喷嘴中心至水冷壁距离需严格控制在38mm。管排平整度偏差≤5mm,相邻管子错口量不超过壁厚的10%且≤1mm,对口偏折度≤1/200。壁厚检测标准|管道类型|允许磨损深度|超标处理方式||----------------|--------------------|----------------------------||水冷壁管|≤壁厚30%|堆焊补强(面积≤1cm²)||过热器/再热器|≤壁厚25%|更换整管||省煤器管|≤壁厚20%|加装防磨片或局部换管|(二)无损检测要求焊口100%射线探伤,Ⅱ级为合格,坡口角度控制在25°-30°。对省煤器、低温再热器等易腐蚀区域,需进行硬度检测(20号碳钢≤187HB)及金相分析,排除晶间腐蚀。氧化皮检测采用内窥镜检查,高温过热器管内壁氧化皮厚度≥0.3mm时需强制清理。三、磨损机理与失效模式分析(一)机械磨损蒸汽冲刷:长式吹灰器(IK-525型)喷嘴压力异常(设计值1.5-2.5MPa)会导致气流速度超过120m/s,在弯头处形成涡流磨损,典型特征为管壁呈刀刃状减薄。金属接触磨损:支吊架松动或防磨瓦间隙超标(>20mm)会引发管排振动,华能日照电厂案例显示,管卡凹陷可导致局部磨损速率达0.3mm/年。(二)腐蚀协同作用烟气侧腐蚀:尾部烟道硫酸露点腐蚀导致管壁出现贝壳状坑蚀,实测腐蚀速率可达0.2mm/年,需结合S03浓度监测数据评估风险。水侧腐蚀:蒸汽品质不良引发的氧化腐蚀会加剧管道减薄,某300MW机组省煤器因给水pH值超标(<8.8),6个月内管壁减薄达原厚度15%。(三)设备故障次生磨损行程开关失灵导致吹灰器不退位,如G9B型短吹灰器卡涩会造成局部管段累计受吹时间超过设计值3倍。内管填料函泄漏(盘根磨损>0.5mm)引发的蒸汽夹带水滴,会在管道内壁形成冲蚀-腐蚀耦合失效。四、检查实施流程与记录规范(一)检查前准备安全隔离:确认锅炉降温至500℃以下,办理热力机械工作票,炉膛内部使用24V防爆照明,氧含量≥19.5%。工具校准:测厚仪(精度±0.01mm)、内窥镜(分辨率≥1080P)需经计量检定合格,每工作4小时重新校准零点。(二)分步检查流程初检阶段采用“四步法”排查:①目视检查防磨瓦完整性②手摸管壁凹凸感(重点识别0.2mm以上台阶状磨损)③测厚仪网格布点测量(间距≤100mm)④内窥镜检查焊口内壁氧化情况。对吹灰器枪管进行通球试验,确保内径缩小率≤5%,螺旋套管转动阻力≤15N。精检阶段对超标区域(如壁厚≤70%原始值)进行100%UT探伤,记录缺陷坐标(精确至±50mm)及走向。使用光谱仪复核材质,20号碳钢加热温度严禁超过900℃,合金钢部件不得错用(如T91与20G严禁混用)。(三)记录表单设计检查项记录内容示例备注设备信息IK-525吹灰器#3,对应管排S18886-6含型号、位置编码磨损数据距喷嘴150mm处壁厚8.2mm(原始10mm)附测厚点照片编号处理措施堆焊补强(长度150mm,焊条E5015)记录焊工证号及热处理曲线五、典型案例与缺陷处理方案(一)华能日照电厂2025年B级检修案例问题发现:#4炉八层水冷壁吹灰器区域检测发现17根管子壁厚超标(最小6.3mm,原始10mm),防磨瓦断裂3处,管排间隙达35mm(超标15mm)。处理措施:更换12Cr1MoVG新管(坡口角度28°,对口错边量0.8mm),焊后进行100%RT探伤。采用“防磨瓦+局部堆焊”复合修复,堆焊层厚度≥3mm,硬度控制在180-220HB。效果验证:修复后连续运行6000小时无泄漏,管壁平均磨损速率降至0.05mm/年。(二)北仑电厂高温再热器故障案例失效分析:2025年3月#7炉高温再热器爆管,宏观检查显示距吹灰器喷嘴200mm处存在“马蹄形”减薄(剩余壁厚5.2mm),金相组织显示珠光体球化3级。根本原因:行程开关位置偏移导致吹灰角度偏差15°,长期冲刷引发疲劳裂纹,伴生水侧氧化皮剥落(厚度0.4mm)。改进措施:加装智能行程监测装置(精度±1mm),将吹灰介质压力从2.5MPa降至2.2MPa,延长吹灰周期至8小时/次。六、防磨新技术与应用实践(一)结构优化技术自适应支吊系统:创绿源环保新型防积灰支吊结构(专利号CN223165173U)通过导向轴承与倾斜导轨配合,允许管道热膨胀位移量达±50mm,减少热应力磨损。超音速电弧喷涂:在省煤器弯头表面形成WC-Co合金涂层(厚度0.3-0.5mm),硬度HV0.3≥1200,耐磨性提升3倍以上。(二)智能监测技术无线测厚传感器:采用LoRa物联网技术,在IK-525吹灰器枪管植入微型传感器,实时监测管壁温度(精度±1℃)与振动加速度(采样率1kHz)。数字孪生建模:基于ABAQUS建立吹灰流场仿真模型,预测涡流磨损热点,某600MW机组应用后使检查效率提升40%,缺陷检出率提高至98%。(三)材料升级方案梯度复合管材:内层采用TP347H奥氏体不锈钢(耐温700℃),外层覆0.5mm厚镍基合金,适用于高温再热器区域。自修复防磨瓦:掺入形状记忆合金丝(NiTi)的陶瓷基复合材料,在300℃以上自动恢复初始形状,使用寿命延长至6年。七、质量控制与验收要求过程控制:每个检查单元需经“班组自检→技术员复检→专业工程师验收”三级确认,关键焊口需留存影像资料(分辨率≥4K)。数据管理:建立管道全生命周期数据库,记录每次检查的壁厚值、磨损速率(年平均≤0.1mm)及修复措施,采用趋势分析法预测剩余寿命。验收标准:修复后管道需通过1.5倍工作压力水压试验(保压30min无压降),防磨瓦与管壁接触面积≥90%,间隙≤0.5mm。八、常见问题处理预案故障类型应急处理措施长期解决方案喷嘴堵塞采用高压水冲
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