非煤矿山设备故障诊断与维修案例_第1页
非煤矿山设备故障诊断与维修案例_第2页
非煤矿山设备故障诊断与维修案例_第3页
非煤矿山设备故障诊断与维修案例_第4页
非煤矿山设备故障诊断与维修案例_第5页
已阅读5页,还剩4页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

引言非煤矿山设备是保障矿山生产连续、安全、高效的核心要素,其运行状态直接影响产能与作业安全。设备故障若未能及时诊断与修复,轻则导致生产停滞,重则引发安全事故。笔者结合多年现场技术服务经验,选取破碎机、提升机、通风机、液压系统四类核心设备的典型故障案例,剖析诊断思路与维修实践,为矿山设备管理提供可落地的参考。一、破碎机轴承过热故障诊断与维修(一)故障现象某金属矿山颚式破碎机在连续作业4小时后,巡检人员发现轴承部位“烫手”(红外测温仪实测达85℃,远超正常工作温度65℃的上限),同时伴随“咯吱”的金属摩擦异响,设备振动明显增大,原本均匀的破碎声变得断断续续,产能较正常时下降约20%。(二)诊断过程1.初步排查:停机后,维修人员先目视检查轴承座,发现润滑脂加注口的密封胶圈老化开裂,油脂呈黑褐色且混有金属碎屑;用手触摸轴承外圈,烫感强烈,红外测温仪复测显示外圈92℃、内圈88℃,温差超过5℃(正常工况下内外圈温差应≤3℃)。2.拆解分析:拆除轴承后,肉眼可见滚子表面布满麻点磨损,保持架变形卡滞,滚道局部剥落;用塞尺测量轴承游隙,数值达0.12mm(该型号轴承的标准游隙为0.08-0.10mm),判定游隙因磨损过度而偏大。3.原因追溯:查阅设备维护台账,发现润滑脂已超期使用3个月,且上次维护时仅补充新脂、未清理旧脂,导致油泥堆积;调取安装记录,轴承座同轴度偏差达0.15mm(安装标准要求≤0.05mm),长期偏载使轴承受力不均,加速了磨损。(三)维修措施1.部件更换:更换同型号SKF调心滚子轴承,用煤油彻底清洗轴承座并打磨锈蚀面,更换耐温150℃的锂基润滑脂(原用普通润滑脂无法承受高温工况)。2.精度调整:使用千分表校正轴承座同轴度,控制偏差≤0.03mm;加装轴承温度传感器,接入PLC系统实时监测,设定温度≥75℃时声光报警。3.流程优化:修订润滑制度,每200小时补充润滑脂,每1000小时彻底更换并清理油路,同步记录轴承温度与振动数据,形成“一设备一档案”。(四)实践启示轴承过热多由“润滑+安装+负载”协同作用引发。需建立“温度-振动-润滑”三位一体监测机制:优先选用适配工况的润滑介质(如高温环境下的合成润滑脂),安装时严格把控同轴度与游隙精度,避免因小偏差累积导致大故障;日常巡检中,可通过“触摸温度+聆听异响+观察油质”快速预判隐患。二、提升机钢丝绳断丝故障诊断与维修(一)故障现象某竖井提升机运行中,安全监测系统报警“钢丝绳断丝数超限”。现场检查发现,钢丝绳绳股接头处出现3处集中断丝,单根断丝直径磨损达原直径的15%,绳体局部锈蚀并附着煤尘。(二)诊断过程1.无损检测:采用磁力探伤仪扫描钢丝绳,发现内部断丝集中在距绳头1.2m的承载段;用游标卡尺测量磨损后直径为28.5mm(原直径30mm),断丝数累计12根(安全规程要求≤8根/捻距)。2.工况分析:调取运行日志,近1个月提升机启停次数日均超50次,负载波动达±15%;检查滑轮槽,磨损深度达2mm(标准≤0.5mm),绳头固定卡子松动,导致局部应力集中。(三)维修措施1.钢丝绳更换:拆除旧钢丝绳,更换同规格镀锌防扭钢丝绳,严格按GB/T____标准安装绳头,采用巴氏合金浇铸固定,确保卡子间距偏差≤2mm。2.滑轮修复:对磨损滑轮槽进行堆焊修复,车削后表面粗糙度Ra≤1.6μm,更换耐磨衬垫;调整提升机运行参数,将启停加速度从0.8m/s²降至0.5m/s²,负载波动控制在±5%以内。3.润滑强化:每周用专用钢丝绳脂(含石墨添加剂)涂抹绳体,每季度用超声波清洗机清除绳间积尘,安装在线断丝监测装置(精度0.1mm),实时预警断丝风险。(四)实践启示钢丝绳断丝是“疲劳+磨损+腐蚀”的综合结果。需建立“无损检测+工况优化+润滑防护”体系:优先采用防扭、防腐钢丝绳,定期修复滑轮槽以减少局部磨损;通过降载稳速(如优化提升节奏、避免频繁启停)减少疲劳损伤;同时加强润滑,每季度用“浸透+涂抹”结合的方式养护绳体,延缓锈蚀与磨损。三、通风机振动异常故障诊断与维修(一)故障现象某地下矿山轴流式通风机运行时,振动幅值从0.6mm增至1.8mm(标准≤0.8mm),轴承温度升至72℃,出风口风量波动达15%,机房噪音超110dB,巡检人员能明显感受到地面震颤。(二)诊断过程1.振动分析:用振动分析仪检测,振动主频为150Hz(与叶轮转速25r/s的6倍频一致),判定为叶轮不平衡;同时发现联轴器处存在20Hz的附加振动(基础松动的典型特征)。2.现场核查:叶轮表面积灰厚度达5mm,叶片边缘磨损不均;联轴器同轴度偏差0.2mm(标准≤0.05mm);基础螺栓松动,混凝土基座出现2mm裂缝。(三)维修措施1.叶轮维护:拆除叶轮,用高压水枪清洗积灰,对磨损叶片进行堆焊修复(耐磨焊条D256),做动平衡试验(剩余不平衡量≤5g·mm)。2.对中调整:采用激光对中仪校正联轴器,控制径向偏差≤0.02mm、角向偏差≤0.05mm/m;加固基础,灌注环氧树脂砂浆填补裂缝,重新紧固螺栓并加装防松垫片。3.系统优化:安装气流均布装置,减少风道涡流对叶轮的冲击;加装在线振动监测系统,设定幅值≥1.0mm时声光报警,温度≥70℃时自动停机。(四)实践启示通风机振动需从“动平衡+对中+基础”三维诊断。日常维护应定期清理叶轮积灰(每季度一次),每半年做一次动平衡;安装时严格控制联轴器对中精度,基础设计需考虑长期振动的疲劳损伤(如采用钢筋混凝土加钢板的复合基础),必要时加装橡胶隔振垫削弱振动传递。四、液压系统泄漏故障诊断与维修(一)故障现象某露天矿山液压凿岩机液压站油位每周下降约5L,油缸活塞杆密封处有油液渗漏,系统压力从16MPa降至12MPa,凿岩效率下降30%,油液呈浑浊状。(二)诊断过程1.泄漏定位:目视检查发现,4个油缸活塞杆密封处有油迹,电磁换向阀与油管接头处渗油;用压力测试法检测,系统保压30分钟压力下降4MPa(标准≤1MPa)。2.油液分析:取液压油样检测,清洁度等级为NAS8级(标准≤6级),铁屑含量达25mg/L,判定油液污染导致密封件磨损。3.部件检查:拆解油缸,发现活塞杆表面有划痕(深度0.1mm),聚氨酯密封圈老化开裂;换向阀阀芯磨损,间隙达0.08mm(标准≤0.03mm)。(三)维修措施1.密封件更换:更换所有油缸的氟橡胶密封圈(耐油、耐温120℃),用砂纸打磨活塞杆划痕后镀铬处理;更换换向阀阀芯,加装先导式溢流阀稳定系统压力。2.油液净化:更换高精度滤芯(过滤精度5μm),用煤油清洗油箱并涂抹防锈剂;安装在线油液监测装置,实时监测清洁度与铁屑含量,超标时自动触发过滤。3.管路优化:将金属硬管更换为高压胶管(耐压25MPa),接头处加装防泄漏O型圈,每隔1.5m安装防震管夹,减少振动导致的接头松动。(四)实践启示液压泄漏根源多为“密封失效+油液污染+管路振动”。需建立“油液清洁度管控+密封件周期更换+管路防振”机制:优先选用耐油耐高温密封件(如氟橡胶),每半年更换一次;定期过滤液压油(每季度一次),并在油箱呼吸口加装空气滤清器;管路设计时增加防震措施(如胶管+管夹组合),避免因振动加速泄漏。总结与建议(一)共性规律非煤矿山设备故障多由“小隐患累积+多因素耦合”引发,诊断需结合感官判断(看、听、摸)、仪器检测(振动、温度、油液分析)、工况追溯(运行日志、维护记录)三维分析,维修时注重“部件更换+系统优化+预防措施”协同实施。(二)实践建议1.建立设备健康管理体系:对关键设备(破碎机、提升机、通风机、液压系统)建立“故障树分析(FTA)”模型,识别潜在失效模式(如轴承过热的“润滑不良-安装偏差-负载不均”链),制定预防性维护计划。2.引入预测性维护技术:采用物联网传感器(振动、温度、油液传感器)实时监测设备状态,结合LSTM神经网络等AI算法预测故障趋势,提前72小时预警潜在失效。3.强化人员技能培训:定期开展“故障诊断实操”培训,模拟典型故障场景(如轴承过热、钢丝绳断丝),提升维修人员的“望闻问切”能力(如通过异响判断

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论