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文档简介
2025年自动生产线运行维护习题及答案一、选择题(每题2分,共20分)1.自动生产线伺服电机运行时出现异响,以下哪项不是可能原因?A.编码器线缆接触不良B.轴承润滑不足C.电机与负载轴不同心D.驱动器参数P03(转矩限制)设置过小答案:D(转矩限制过小会导致电机无法输出足够动力,一般不会直接引起异响;异响多由机械部件磨损或电气信号干扰导致)2.某生产线PLC输入模块指示灯不亮,但外部信号正常,可能的故障点是?A.输入公共端(COM)接线脱落B.输出模块保险丝熔断C.程序中未调用该输入点D.传感器供电电压为24VDC答案:A(输入模块指示灯不亮且外部信号正常,优先检查供电回路;COM端脱落会导致输入信号无法形成回路,指示灯不亮)3.气动系统中,气缸动作缓慢但压力正常,最可能的原因是?A.空压机排气量不足B.电磁阀线圈烧毁C.气缸密封件老化漏气D.气动三联件油雾器油量过多答案:C(压力正常但动作慢,说明气体未有效推动活塞;密封件老化会导致内部漏气,有效压力降低)4.自动生产线使用的接近开关检测金属工件时无信号输出,以下排查顺序正确的是?①检查传感器供电电压②测量输出信号是否有电平变化③确认检测距离是否符合要求④更换同型号传感器测试A.①→③→②→④B.③→①→④→②C.②→①→③→④D.④→③→②→①答案:A(先确认供电是否正常,再检查物理安装是否符合检测距离要求,接着验证信号输出,最后替换测试)5.变频器显示“OC”(过流故障),复位后短时间内再次报警,可能的原因是?A.电机额定频率设置高于实际频率B.输出侧电缆绝缘层破损C.加速时间设置过长D.制动电阻容量过大答案:B(输出侧电缆绝缘破损会导致对地短路,引发过流;加速时间过长会减轻过流,而非引发)6.工业机器人示教器显示“关节4编码器错误”,可能的故障部件是?A.伺服驱动器B.减速器C.谐波齿轮D.绝对值编码器答案:D(编码器错误直接指向编码器本身或其线缆;伺服驱动器故障通常显示“过载”或“过压”)7.自动生产线传送带跑偏的调整方法中,错误的是?A.调整从动辊两端张紧螺栓,使两侧张力一致B.在跑偏侧的从动辊轴承座下垫薄垫片C.增加主动辊与传送带的摩擦力(如打磨辊面)D.更换磨损严重的托辊答案:C(主动辊打磨会破坏表面粗糙度,可能加剧打滑或跑偏;正确方法是调整辊筒平行度或更换托辊)8.以下哪项不属于自动生产线预测性维护的关键技术?A.振动传感器数据采集B.PLC程序离线备份C.电机电流信号频谱分析D.基于AI的故障模式识别答案:B(预测性维护依赖实时数据监测与分析,PLC程序备份属于预防性维护的基础操作)9.某生产线人机界面(HMI)突然黑屏,开机后电源指示灯亮但无显示,可能的故障是?A.HMI程序丢失B.触摸屏驱动损坏C.LCD背光模块故障D.PLC与HMI通信中断答案:C(电源指示灯正常但无显示,多为显示模块问题;背光故障会导致黑屏但可能仍有隐约图像)10.自动生产线气动三联件中,油雾器的主要作用是?A.过滤压缩空气中的水分B.调节系统工作压力C.向气动元件提供润滑D.防止压力突变损坏设备答案:C(三联件中,过滤器除水除杂质,减压阀调压力,油雾器提供润滑)二、判断题(每题1分,共10分。正确打“√”,错误打“×”)1.自动生产线伺服电机过热时,应立即切断电源并强制冷却,避免绕组烧毁。(×)(正确操作:先排查过载原因,如负载过重或驱动器参数错误,盲目强制冷却可能掩盖故障)2.PLC输出模块选择时,感性负载应优先使用晶体管输出类型。(×)(感性负载需承受反电动势,继电器输出更耐冲击,晶体管输出适用于高频动作的阻性负载)3.激光传感器检测透明工件时,可通过调整发射角度或使用反射板提高检测可靠性。(√)4.变频器运行中频率突然跳变,可能是由于操作面板按键接触不良或外部干扰信号窜入控制回路。(√)5.工业机器人零点校准后仍出现位置偏差,可能是减速器内部齿轮磨损导致传动比改变。(√)6.自动生产线急停按钮复位后,需重新启动整个系统,不能直接恢复运行。(×)(急停复位后,若故障已排除,可通过HMI或操作面板恢复单轴或单元运行)7.压力传感器输出信号为4-20mA,若测量值偏高,可能是传感器供电电压低于24V。(√)(供电不足会导致信号输出异常,4-20mA传感器通常需12-36V供电,电压过低会使高量程信号失真)8.传送带电机采用变频调速时,若低速运行时振动大,可通过增加载波频率或调整电机参数(如转差补偿)改善。(√)9.自动生产线气路中,若多个气缸同时动作时压力骤降,说明空压机排气量不足或储气罐容量过小。(√)10.工业以太网交换机指示灯全灭,可能是电源适配器损坏或交换机内部电源模块故障。(√)三、简答题(每题8分,共40分)1.简述自动生产线日常巡检中需重点检查的电气系统内容。答案:①检查各电机、驱动器、变频器的运行温度(不超过额定值,如伺服驱动器通常≤60℃);②观察PLC、HMI、传感器的指示灯状态(如输入/输出点是否正常闪烁,传感器是否有信号);③测试急停按钮、安全门开关的响应可靠性(触发后是否立即切断动力电源);④检查接线端子是否松动(用螺丝刀轻拧,无明显晃动);⑤测量关键节点电压(如24VDC电源模块输出是否在23.5-24.5V范围内);⑥记录变频器、伺服驱动器的报警历史(如有未复位的故障代码需排查)。2.某生产线伺服系统出现“位置超差”报警,列出可能的故障原因及排查步骤。答案:可能原因:①编码器线缆破损或接头松动(信号丢失);②伺服驱动器参数(如电子齿轮比)设置错误;③机械传动部件卡阻(如导轨润滑不良、丝杠磨损);④电机与负载间联轴器松动(传动间隙过大);⑤外部干扰导致编码器信号异常(如动力线与信号线平行敷设)。排查步骤:①检查编码器线缆外观及接头(用万用表测量通断,替换备用线测试);②核对驱动器参数与设备手册(重点检查电子齿轮比、位置环增益);③手动盘动负载轴(无卡阻感,转动灵活);④检查联轴器紧固螺栓(用扭矩扳手确认力矩符合要求);⑤分离电机与负载(空载运行,若报警消失则为机械问题;若仍报警则为电气问题)。3.说明自动生产线气动系统漏气检测的常用方法及操作要点。答案:常用方法:①肥皂水检测(在可疑部位涂抹稀释肥皂水,观察是否有气泡);②超声波检漏仪(检测漏气时产生的高频声波,适用于高压或环境嘈杂场景);③压力下降法(关闭气源,记录系统压力从0.6MPa降至0.5MPa的时间,正常应≥30分钟)。操作要点:肥皂水检测需覆盖所有接头、气缸活塞杆、电磁阀密封面;超声波检漏仪需调整灵敏度,避免环境噪音干扰;压力下降法需确保所有气动设备停止动作(关闭所有阀岛输出),避免误判。4.简述自动生产线PLC程序备份与恢复的注意事项。答案:注意事项:①备份前确认程序状态(是否为当前运行版本,避免备份未下载的修改);②使用专用编程电缆或授权的无线方式连接(防止非法接入);③备份文件需标注设备名称、备份时间、修改内容(便于追溯);④恢复程序前需检查PLC型号与程序兼容性(避免因固件版本差异导致错误);⑤恢复后需测试关键功能(如急停响应、安全门联锁),确认无逻辑错误;⑥重要程序需存储在至少2个独立介质(如U盘+服务器),防止单一介质损坏。5.自动生产线传感器信号干扰的常见类型及解决措施。答案:常见类型:①电磁干扰(动力线、变频器等产生的电磁场影响模拟量信号);②共模干扰(接地不良导致不同设备间电位差);③射频干扰(无线设备、高频焊机等发射的电磁波)。解决措施:①模拟量信号线采用双绞屏蔽电缆,屏蔽层单端接地(靠近传感器端);②动力线与信号线分开敷设(间距≥300mm),交叉时垂直布置;③传感器与PLC共地(接地电阻≤4Ω),避免多点接地;④变频器输出侧加装电抗器,减少高次谐波;⑤对射频干扰敏感的传感器(如激光传感器),可增加金属屏蔽罩并接地。四、案例分析题(每题15分,共30分)案例1:某汽车零部件自动生产线(由上料单元、加工单元、检测单元、下料单元组成,各单元通过工业以太网通信)运行中突然停机,HMI显示“加工单元与PLC通信中断”。现场检查发现加工单元PLC(型号S7-1200)的网口指示灯(LINK/ACT)不亮,其他单元通信正常。请分析可能的故障原因,并列出排查步骤。答案:可能原因:①加工单元PLC网口损坏;②该单元与主PLC之间的网线故障(断路、短路、水晶头接触不良);③交换机对应端口故障(如端口损坏或未激活);④IP地址冲突(加工单元PLC的IP与其他设备重复);⑤网线接头未按T568B标准制作(导致信号传输异常)。排查步骤:①检查网线外观(是否有折痕、破损),用网线测试仪测试通断(正常应为1-8芯依次导通);②替换一根已知正常的网线(交叉线或平行线,根据设备要求),观察网口指示灯是否点亮;③若换线后仍无显示,用笔记本电脑直连加工单元PLC网口(设置同一网段IP),测试能否通信(能通信则原交换机端口故障,不能则PLC网口损坏);④检查交换机端口状态(通过管理界面查看是否有链路连接,是否有错误计数);⑤若以上正常,检查PLC程序中的IP配置(是否与实际设置一致,是否与其他设备冲突);⑥最终确认PLC网口损坏后,更换PLC或网口扩展模块(如CP1243-1),重新配置通信参数并测试。案例2:某食品包装自动生产线的贴标单元(采用伺服电机驱动贴标头,通过色标传感器定位标签)频繁出现贴标位置偏移(偏差±3mm,要求±1mm)。经检查,标签卷料张力正常,机械结构无松动。请分析可能的电气与控制原因,并提出解决措施。答案:可能的电气与控制原因:①色标传感器响应延迟(检测信号未能及时触发伺服定位);②伺服驱动器位置环增益设置过低(跟踪误差大);③编码器分辨率不足(导致位置反馈精度不够);④标签色标与背景对比度低(传感器误判触发点);⑤伺服电机与贴标头之间的同步控制参数不匹配(如电子齿轮比计算错误)。解决措施:①调整色标传感器的灵敏度与响应时间(缩短响应时间至≤1ms,提高检测及时性);②增大伺服驱动器位置环增
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