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文档简介

在电力系统运行中,各类故障的及时诊断与有效维护是保障电网安全稳定的核心环节。以下结合实际运维场景,通过典型案例阐述故障诊断思路与维护策略,为一线人员提供参考。案例一:变压器绕组匝间短路故障诊断与修复故障背景与现象某220kV变电站#2主变在负荷高峰时段,监控系统发出“轻瓦斯动作”信号,油温较平日升高约8℃(负荷率无明显变化)。现场检查发现呼吸器硅胶变色、油位略降,初步判断内部存在异常。诊断过程1.油色谱分析:采集油样送检,结果显示H₂(120μL/L)、CH₄(85μL/L)、C₂H₂(5μL/L)含量超标,产气速率加快。结合三比值法(H₂/CH₄≈1.4、CH₄/C₂H₄≈2.1、C₂H₂/C₂H₄≈0.2),判断为“低温过热+局部放电”,故障点指向绕组/铁芯。2.红外热成像检测:对本体及套管测温,发现低压侧绕组出线套管与本体连接处温度达95℃(环境32℃),明显高于其他部位(约65℃),锁定绕组区域。3.停电检修验证:停电后拆除顶盖,发现低压绕组某匝绝缘纸碳化、导线局部烧蚀,确认匝间短路。维护实施1.绕组修复:真空干燥铁芯,更换受损绕组段(同型号铜导线绕制、浸漆固化),恢复绝缘结构。2.油处理:真空滤油、脱气后补充新油,更换呼吸器硅胶。3.试验验证:完成绝缘电阻、直流电阻、变比等试验,参数符合规程后投运,油温恢复正常,瓦斯信号未再触发。经验启示油色谱分析是变压器“早期预警器”,需结合产气组分、速率及三比值法综合判断。红外热成像应在负荷稳定时开展,对比历史数据可提高故障识别精度。绕组修复后需严格执行绝缘处理与出厂试验标准,彻底消除隐患。案例二:110kV输电线路雷击断线故障定位与治理故障背景与现象某山区110kV甲-乙线雷雨过后跳闸,重合闸失败。调度显示“永久性接地故障”,线路全长35km,途经多山区域,传统巡线难度大。诊断过程1.故障录波器分析:保护录波显示故障电流瞬时大电流后骤降,伴随高频振荡,结合雷暴记录,初步判断为雷击故障。2.无人机巡检:搭载红外热像仪与高清摄像头的无人机沿线路飞行,在距甲站22km处发现#45塔A相导线断线,绝缘子炸裂、弧垂异常。3.地面复核:现场确认A相导线因雷击过电压绝缘击穿、电弧烧断,绝缘子串受损。维护实施1.导线更换:同规格钢芯铝绞线液压压接,更换防污型复合绝缘子(提升防雷性能)。2.防雷优化:#45塔及相邻3基杆塔加装线路避雷器,调整导线弧垂至设计值(消除放电隐患)。3.试运行监测:恢复送电后,在线监测负荷、温度及绝缘参数,72小时无异常。经验启示雷击故障需结合气象、录波与无人机巡检快速定位,山区线路优先采用“空-地”协同诊断。复合绝缘子在潮湿、多雷地区防雷性能优于瓷绝缘子,可作为重点区段升级选型。线路弧垂调整需考虑温度、覆冰等因素,避免环境变化引发二次故障。案例三:220kV变电站母差保护误动故障排查与优化故障背景与现象某220kV变电站220kV母线差动保护无征兆动作,跳开母线上所有断路器,导致大面积停电。一次设备无明显故障,保护装置无硬件告警。诊断过程1.二次回路检查:保护采样数据显示某间隔CT采样值突变,排查发现CT端子排松动(接触电阻增大,采样电流“毛刺”干扰)。2.定值与逻辑复核:母差保护定值(差动门槛0.3In)偏低(未考虑新投运设备电容电流);谐波制动系数(0.15)偏小,抗干扰不足。3.模拟试验验证:实验室模拟CT松动、谐波干扰,保护重复误动,确认定值与逻辑缺陷。维护实施1.二次回路整改:紧固所有CT/PT端子排,二次电缆屏蔽处理,消除接触不良与电磁干扰。2.保护定值优化:重新核算电容电流,差动门槛调整为0.5In;谐波制动系数增至0.25。3.逻辑升级:装置软件增加“突变量+三次谐波”双重闭锁判据,避免单一干扰触发误动。4.验收试验:整组传动与带负荷测试通过,母线恢复正常运行。经验启示继电保护误动多源于二次回路隐患或定值/逻辑缺陷,需从“硬件-定值-逻辑”三维排查。新投运设备或电网结构变化后,应重新核算保护定值,避免沿用旧参数。二次回路维护需注重细节(端子排紧固、电缆屏蔽),是防误动的关键。案例四:10kV配电网谐振接地故障处理与预防故障背景与现象某10kV城区配电网A相接地,故障指示器触发,但试拉线路后故障未消除,系统出现间歇性弧光过电压,PT铁芯饱和、发出异响。诊断过程1.故障性质判断:母线三相电压A相降为0,B、C相升至线电压(约10kV),伴随电压波动,判断为谐振接地(非金属性接地)。2.消弧线圈检查:消弧线圈补偿度为“欠补偿”,档位未随负荷调整,导致电容电流与电感电流不匹配,引发铁磁谐振。3.故障录波分析:PT二次侧录波显示三次谐波分量,幅值随时间振荡,确认谐振故障。维护实施1.消弧线圈调整:补偿方式改为“过补偿”,档位调整使补偿度10%~15%,投入自动跟踪补偿模式。2.PT消谐处理:PT开口三角绕组接入阻尼电阻(约100Ω),抑制铁磁谐振过电压。3.线路排查:结合故障指示器与人工巡线,发现某分支电缆接头绝缘破损(高阻泄漏),更换接头并绝缘处理。4.系统优化:关键节点加装暂态录波型故障定位装置,缩短接地故障查找时间;雨季前检查消弧线圈补偿度。经验启示配电网单相接地需区分“金属性接地”(优先试拉)与“谐振接地”(调整消弧线圈/抑制谐振)。消弧线圈补偿度应随系统负荷、线路投切动态调整,自动跟踪装置可提高响应速度。高阻接地易引发谐振,需结合录波与巡检精准定位,避免盲目试拉。总结与展望电力系统故障诊断与维护需建立“现象-分析-验证-治理”闭环流程,结合传统手段(油色谱、红外、录波)与新兴技术(无人机

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