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文档简介

2026年自动化设备技术员职业考试模拟题一、单选题(共10题,每题2分,合计20分)说明:下列每题只有一个正确答案。1.在自动化生产线中,PLC(可编程逻辑控制器)的主要作用是()。A.生成设备运行报告B.直接驱动伺服电机C.实现逻辑控制与数据采集D.负责设备冷却系统2.使用激光切割机进行金属板材加工时,若切割精度不稳定,可能的原因是()。A.切割头与板材接触压力过大B.激光功率波动超过±5%C.切割路径程序传输错误D.操作人员视线疲劳3.在工业机器人维护中,检查关节轴承异响时,应优先采用哪种工具?()A.内窥镜B.噪音分析仪C.温度计D.螺纹扳手4.离心泵在运行过程中出现振动加剧,可能的原因是()。A.泵轴与电机联轴器对中不良B.泵内液体含气量过高C.泵出口阀门未完全打开D.泵轴承润滑脂老化5.在伺服电机调试中,若发现电机响应迟缓,应检查()。A.编码器信号连接是否松动B.电机电源电压是否稳定C.控制器参数是否设置为“半闭环”D.电机散热风扇是否堵塞6.使用三坐标测量机(CMM)检测工件时,若Z轴示值漂移,可能的原因是()。A.测头磨损超差B.Z轴导轨润滑不足C.测量软件基点偏移D.工件表面温度过高7.在气动系统中,快速排气阀的作用是()。A.减少气缸运行阻力B.防止气源压力波动C.加速气缸复位速度D.提高气源流量8.在工业网络中,若现场总线(Profinet)通信中断,排查顺序应为()。①检查交换机端口状态②重启PLC控制器③检查传感器供电是否正常④更换网络线缆A.④→②→①→③B.③→①→④→②C.②→④→①→③D.①→③→④→②9.在自动化设备电气接线时,若发现变频器输出端有直流电压,可能的原因是()。A.整流桥模块损坏B.电机绕组短路C.控制器接地不良D.电机编码器接线错误10.对于高温工业环境,选用气动元件时应优先考虑()。A.铝合金阀体B.聚氨酯密封件C.耐高温氟橡胶密封圈D.铜制散热片二、多选题(共5题,每题3分,合计15分)说明:下列每题有多个正确答案,少选、多选、错选均不得分。1.影响工业机器人重复定位精度的因素包括()。A.导轨预紧力不足B.轴承润滑脂黏度过高C.控制器采样周期过长D.末端执行器重量不均E.外部振动干扰2.在伺服驱动系统故障诊断中,可通过哪些方法排查?()A.检查编码器信号波形B.测量电机相间电阻C.查看控制器报警代码D.检查电机冷却风扇转速E.调整PID参数3.气动系统中的压力开关故障可能导致()。A.气缸动作失败B.气源压力超限C.安全联锁失效D.控制阀响应延迟E.气罐液位异常4.三坐标测量机(CMM)测量前需校准的项目包括()。A.X轴移动直线度B.测头半径补偿值C.Z轴行程范围D.测量软件坐标系原点E.温度补偿设置5.在工业网络维护中,若发现现场总线通信错误,可能的原因有()。A.线缆屏蔽层破损B.从站设备地址冲突C.交换机供电不足D.控制器固件版本过低E.环境电磁干扰超标三、判断题(共10题,每题1分,合计10分)说明:下列每题判断“正确”或“错误”。1.在伺服电机调试中,空载测试时若发现电机过热,应立即停止检查。(√)2.激光切割机切割毛刺过大,通常是因为辅助气体压力不足。(×)3.工业机器人关节编码器信号丢失,会导致机械臂无法移动。(×)4.离心泵运行时轴承温度过高,可能是因为润滑油牌号选错。(√)5.气动系统中,快速排气阀安装位置对复位速度无影响。(×)6.三坐标测量机Z轴示值漂移,可能是导轨存在拉伤。(√)7.现场总线(Profinet)通信速率最高可达1Gbps。(√)8.在变频器输出端检测到直流电压,一定是整流桥故障。(×)9.工业机器人示教时,若路径规划不合理,可能导致碰撞风险。(√)10.气动元件的密封件更换周期与工作温度成正比。(×)四、简答题(共4题,每题5分,合计20分)说明:根据要求简要回答问题。1.简述伺服电机调试中,检查电机轴编码器信号连接的步骤。答:①检查编码器信号线束是否插紧;②使用示波器测量编码器A/B相或Z相信号波形是否正常;③确认控制器参数中编码器类型与实际型号匹配;④测试旋转时信号是否连续无跳变;⑤校准编码器零点或偏移量。2.列举三种可能导致工业机器人运动精度下降的机械故障。答:①导轨润滑不良或磨损;②轴承预紧力过大或过小;③末端执行器重量分布不均;④连接轴或同步带松弛。3.在气动系统中,如何判断气缸活塞杆漏气?答:①观察活塞杆末端油膜是否均匀;②用皂泡水涂抹气缸连接处,观察是否有气泡产生;③测量气缸工作压力下降速度;④听气缸动作时是否有“嘶嘶”声。4.简述工业网络(Profinet)通信中断的排查流程。答:①检查交换机端口指示灯状态;②确认从站设备供电是否正常;③使用网络测试仪测量线缆通断;④查看控制器日志中的通信错误代码;⑤重启网络设备或更换疑似故障线缆。五、计算题(共2题,每题10分,合计20分)说明:根据题目条件进行计算,并说明实际意义。1.一台离心泵的额定流量为120m³/h,扬程为50m,运行效率为75%。若电机输入功率为22kW,求该泵的轴功率(kW)。答:轴功率P轴=输入功率P电×效率η=22kW×0.75=16.5kW。实际意义:轴功率小于电机额定功率(通常22kW),系统匹配合理。2.某工业机器人工作范围半径为1.5m,要求重复定位精度≤0.1mm。若导轨直线度误差为0.02mm/m,求机械臂总累积误差最大为多少?答:总累积误差=直线度误差×轴长+定位误差=0.02mm/m×1.5m+0.1mm=0.15mm。实际意义:需进一步校准导轨或优化控制算法以满足精度要求。六、论述题(共1题,15分)说明:结合实际案例,展开论述。题目:在某汽车零部件自动化装配线中,某日发现机械臂抓取工件时频繁掉落,分析可能的原因并提出解决方案。答:可能原因:1.末端执行器故障:夹爪磨损、气缸密封不良导致夹持力不足;2.传感器信号干扰:光电传感器被油污遮挡或安装角度错误;3.控制程序缺陷:抓取路径规划未考虑工件晃动或重力影响;4.气动系统问题:气源压力不稳定或快速排气阀失效导致夹爪复位慢;5.机械臂本体故障:关节间隙过大或连接轴松动导致末端抖动。解决方案:①检查并更换磨损的夹爪或调整气缸压力;②清洁传感器镜头并重新校准;③优化抓取程序,增加缓冲动作或调整抓取姿态;④检查气源滤芯并测试快速排气阀功能;⑤进行机械臂精度校准或紧固松动部件。实际案例补充:某厂曾因气源水分凝结导致气动夹爪动作迟缓,通过加装气水分离器后问题解决。答案与解析一、单选题答案1.C2.B3.B4.A5.A6.B7.C8.D9.A10.C解析示例(第1题):PLC的核心功能是逻辑控制,通过梯形图或语句编程实现输入输出映射,常用于顺序控制、定时/计数等任务。选项A、D属于辅助功能;选项B是伺服驱动器的功能;选项C准确描述了PLC在自动化系统中的主要作用。二、多选题答案1.A、B、C、D、E2.A、B、C、D3.A、C、D4.A、B、D、E5.A、B、D、E解析示例(第5题):Profinet通信错误常见原因包括物理层故障(线缆、接口)、协议冲突(地址、固件)和外部干扰。选项C(供电不足)通常导致设备重启而非通信中断,排除。三、判断题答案1.√2.×3.×4.√5.×6.√7.√8.×9.√10.×解析示例(第3题):编码器信号丢

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