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文档简介
2026年工业机器人控制柜维修工实操考核试题及答案考生须知:1.考核时间180min,满分100分,60分及格。2.现场提供FANUCR-30iBPlus、KUKAKRC4、ABBIRC5、YASKAWADX200四型控制柜各一台,工具车一辆,备件库开放。3.所有操作必须佩戴防静电腕带,断电5min后方可开柜;上电前须双人确认。4.故障现象、测量数据、波形截图、更换部件序列号须实时填入《实操记录表》,监考员当场签字,否则该题零分。5.交卷前清理现场,复位机器人至Home位,关闭总电源,工具归位。一、安全与规范(共10分,每错1处扣2分,扣完为止)1.断电后必须测量DC-Link电压低于多少方可拆板?答案:≤5V。解析:R-30iBPlus的DC-Link电容容量为2820μF,放电时间常数τ=RC≈57s,5min后电压可降至1V以下,确保人身安全。2.更换伺服放大器时,下列哪项操作顺序正确?A.拔编码器线→卸放大器→装新放大器→插编码器线→上电B.卸放大器→拔编码器线→装新放大器→插编码器线→上电C.拔编码器线→卸放大器→装新放大器→上电→插编码器线D.卸放大器→拔编码器线→插编码器线→装新放大器→上电答案:A。解析:先断信号后断动力,防止热插拔烧毁Resolver;新板安装后最后连接编码器线,避免插口受力。3.在KRC4柜内发现X13插头有绿色铜锈,应使用何种清洁剂?答案:电子级异丙醇(≥99.5%)+尼龙硬毛刷。解析:铜锈为碱性碳酸铜,异丙醇可去离子水残留,尼龙刷硬度<铜,避免二次划伤。4.示教器急停失效,最优先的应急步骤是?答案:拍下控制柜面板急停→断开主电柜上级断路器。解析:双通道急停回路任一通道失效即视为整体失效,必须切断上级电源,确保Category3PLe。5.更换主板电池时发现电压2.95V,是否需要更换?答案:必须更换。解析:锂电池标称3.6V,当电压≤3.0V时,RAM掉电风险呈指数上升,需提前预防。二、故障诊断与波形分析(共20分)场景:ABBIRC5柜控制六轴机器人,现场报警“37101驱动单元过流,轴3”。提供:·示波器已捕获轴3U相电流波形(采样率1MSa/s,AC耦合)。·事件日志显示故障瞬间DC-Link电压从565V跌至480V,持续8ms后恢复。·电机动力线绝缘>500MΩ,绕组电阻0.9Ω(常温),相间平衡度±1%。6.根据波形判断最可能的故障点。(6分)答案:IGBT单管短路(下桥臂V相)。解析:波形在2.1ms处出现单向尖峰120A,持续4ms,与PWM负半周重叠,且DC-Link电压跌落,符合下桥臂短路特征;电机绕组正常,排除匝间短路。7.写出用万用表快速确认该故障的两种方法。(4分)答案:1.断电后测IGBTC-E间二极管档,正常0.35V,短路时<0.1V或开路。2.用Fluke87V的“Peak-Hold”测上电瞬间浪涌,若V相电流探头峰值>驱动器允许值(KRC4为150%×30A=45A),即判定短路。8.若现场无同型号IGBT,仅有更高耐压的FF300R12KE4,可否代换?说明理由。(4分)答案:不可。解析:原模块为1200V/150A,FF300R12KE4虽耐压1200V,但内部集成NTC阻值10kΩ,与原板热敏分压曲线不匹配,触发过热误报;且封装尺寸大2mm,导致散热铜排应力变形,长期运行易裂。9.更换IGBT后需做哪些校准?(6分)答案:1.电流探头零点校准:MotorCalib→CurrentOffset→AllAxes。2.死区补偿:DriveSystem→DeadTime→AutoTune。3.热模型重置:Service→DriveUnit→ThermalModel→Reset。4.制动电阻阻值校验:Manual→BrakeChopper→Calibrate。5.负载惯量辨识:LoadIdentification→IdentifyInertia。6.用户坐标系重校:因更换模块后编码器数值可能漂移,需重新更新UF。三、电路板级维修(共25分)场景:FANUCR-30iBPlus主板上电无反应,面板LED全灭,+24V输入正常,+3.3V、+5V、+12V均无输出。提供:·主板料号A20B-8200-0630,开关电源IC为LM5122,同步Buck。·示波器探头×10,接地弹簧5cm。10.写出上电前静态检测的三步。(5分)答案:1.万用表二极管档测LM5122脚11(VIN)对地,正常0.45V单向导通,短路则IC击穿。2.测高端MOSFETQ1D-S间阻值,正常>10MΩ,若<1Ω则击穿。3.测电流采样电阻R28(10mΩ)阻值,若>15mΩ则烧断。11.若LM5122第9脚(COMP)电压0V,第5脚(RT)电阻100kΩ正常,下一步如何排查?(5分)答案:用示波器测第8脚(SS),若无斜坡波形,说明软启动电容C121(0.1μF)漏电;更换C121后+3.3V输出恢复。12.更换C121后+3.3V仍无输出,测得LM5122VCC=7.2V,低于欠压锁定8.1V,原因可能是?(5分)答案:辅助供电二极管D5(B340A)正向压降异常升至0.9V(常温应0.45V),导致VCC不足;更换D5后电源启动。13.写出主板维修后的老化流程。(10分)答案:1.空载上电30min,红外热像仪扫描IC温升≤35K。2.加载假负载:+3.3V/5A、+5V/8A、+12V/3A,运行120min,电压跌落≤1%。3.循环断电冷启动20次,间隔10s,无UCERR报警。4.插入CPU子卡,引导至CNC-BOOT,查看SDRAM自检Pass。5.装回机器人,执行全轴20%速往复运动2h,采样电流波形无振荡。四、伺服调参与故障复现(共20分)场景:KUKAKRC4配KR16R1610,客户反映轴4在示教模式下抖动±0.3°,自动模式正常。提供:·伺服包ServoKRC43.3.8,编码器为HeidenhainEQN1325,分辨率25bit。·现场已备份C:KRCRoboterCProgram下Config文件。14.写出抖动复现的最快方法。(4分)答案:WorkVisual→Trace→SetTriggeronCommandPosition→手动慢速点动轴4,速度1%,加速度10%,记录位置误差曲线,可见±0.3°振荡。15.若Trace发现误差频率为58Hz,与机械臂固有频率54Hz接近,如何验证机械共振?(4分)答案:1.用KUKATouchUp降低轴4伺服增益Kv从1.0→0.4,若振幅下降50%以上,即确认共振。2.用模态锤击法:加速度计贴小臂末端,力锤激励,FFT峰值54Hz,与误差频率吻合。16.写出抑制共振的两种参数调整方法。(4分)答案:1.打开WorkVisual→Filter→ResonanceFrequency→输入54Hz,设置NotchDepth−12dB,Q=5。2.降低速度前馈VFF从100%→70%,同时提高加速度前馈AFF至120%,保持轨迹精度。17.若Notch滤波后仍残余0.05°抖动,下一步优化措施?(4分)答案:启用双反馈:电机侧编码器为位置环,负载侧外接光栅为速度环,形成PI+PI级联,带宽提高至35Hz,抖动降至0.02°。18.写出调参后必须做的安全验证。(4分)答案:1.执行KRC内置的ISO10218-1动态制动测试,记录停止距离≤厂商规格×1.2。2.用KPP(KUKAPathProgram)运行全速圆周,半径500mm,速度2m/s,CyclicAccuracy≤0.2mm。3.保存参数到C:KRCUserTechPackage,生成MD5校验文件,防止后续误改。五、系统集成与通信排故(共15分)场景:YASKAWADX200通过EtherNet/IP与Allen-Bradley1756-L71通信,现场出现“CIPConnectionTime-out”,机器人急停。提供:·Wireshark已抓取故障前后10s报文,过滤条件“eth.type==0x0800&&ip.dst==01”。·机器人侧EDS文件已导入RSLogix5000,RPI=8ms,ConnectionType=Point-to-Point。19.从抓包文件看,PLC每8ms发1帧,机器人回应间隔突然跳至24ms,随后PLC发RST帧,判断最可能原因。(5分)答案:DX200CPU负载瞬态>85%,任务调度延迟,导致CIP响应超时;Wireshark显示机器人侧TCPDeltaTime出现24ms尖峰,与YRC1000/DX200默认EtherNet/IP任务优先级5冲突。20.写出在DX200侧快速降低CPU负载的三步。(5分)答案:1.进入MaintenanceMode→System→TaskMonitor,将JOB任务周期从8ms→12ms,降低负载10%。2.关闭无用后台任务:FileTransfer、FTPServer、USBLogging。3.将EtherNet/IP专用核绑定至CPUCore2,避免与运动控制争用。21.若调整后台仍超时,如何在不降RPI前提下解决?(5分)答案:启用“UnconnectedMessage”方式,改为Polled+ChangeofState混合,减少80%心跳帧;同时把RPI8ms拆分为两路16ms交错,维持有效刷新率。六、整机功能验收与报告填写(共10分)场景:完成所有维修后,需进行整机验收。22.写出空载速度100%往复运行测试的判定标准。(4分)答案:1.各轴电机温度≤70℃(红外枪测外壳)。2.控制柜进风口风速≥2.5m/s,温差≤8℃。3.24VDC电源纹波≤50mV(示波器20MHz带宽)。4.无报警、无掉电、无复位。23.如何验证安全回路Category3?(3分)答案:1.双通道急停分别单路短路,机器人应无法启动。2.示波器测两通道断开时间差≤200ms,符合EN13849-1。24.填写《实操记录表》时,必须记录的8项关键数据。(3分)答案:1.更换部件序列号2.故障现象代码3.测量波形截图文件名4.调参前后Kv值5.放电完成电压值6.老化开始/结束时间7.验收测试结论8.考生与监考员双签名七、附加题:应急创新(共10分,答对加分,答错不扣分)场景:夜间产线停机,无备用伺服放大器,客户要求临
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