燃气管道安装技术交底_第1页
燃气管道安装技术交底_第2页
燃气管道安装技术交底_第3页
燃气管道安装技术交底_第4页
燃气管道安装技术交底_第5页
已阅读5页,还剩9页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

燃气管道安装技术交底第一章项目概况与交底目的1.1工程背景本交底对应××市××路(K0+320—K3+680)中压燃气管道工程,设计压力0.4MPa,管径DN200—DN400,总长度3.36km,材质为SDR11PE100聚乙烯管,配套DN200球阀6座,钢制埋地阀门井12座,阴极保护测试桩8处。建设单位××燃气有限公司,监理单位××监理事务所,总承包单位××安装工程有限公司燃气分公司。1.2交底目的通过一次性书面技术交底,使项目部管理人员、施工班组长、特种作业人员、监理工程师、无损检测第三方、阴保施工单位在同一技术语境下作业,消除“经验主义”偏差,确保焊接一次合格率≥98%,一次试压成功率100%,零事故、零占压、零返工。第二章适用法规与标准清单(节选可直接引用)2.1国家强制条款《城镇燃气设计规范》GB500282021第6.4.3条:聚乙烯管道连接必须采用全自动热熔或电熔,禁止手工热熔。《燃气工程项目规范》GB550092021第5.2.11条:埋地管道覆土深度机动车道下≥1.0m,非机动车道下≥0.9m,达不到时必须加钢套管DN150保护。《特种设备安全法》第二十七条:PE管热熔焊机属于特种设备目录“塑料管道熔接设备”,须登记备案,操作人员持《特种设备作业人员证》(PE焊工项目)。2.2地方法规《××省燃气管理条例》2022修订版第38条:凡在市政道路开挖,须提前48h在“××市道路挖掘联合审批系统”上传横断面及交通组织图,获批后方可动工。2.3企业技术标准××燃气企业标准Q/××RQB2023《PE管道全自动热熔工艺规程》:①环境温度<–5℃或>45℃禁止焊接;②铣削后管材端面错边量≤0.1×壁厚且<1mm;③卷边对称高度差≤0.1×卷边宽度;④拖动压力记录间隔≤30s,异常波动>0.05MPa必须重新铣削。第三章施工准备与资源清单3.1人员资质项目经理(一级建造师·市政)1人;专职安全员(C2)2人;PE焊工(TS证)4人;金属焊工(GTAWⅡ类)2人;无损检测RTⅡ级1人;测量工2人;挖掘机司机3人;手工焊辅助4人;电工1人;共计18人。3.2主要设备全自动热熔焊机SHT315A(带数据远传模块)2台;电熔焊机EF4001台;柴油发电机50kW1台;挖掘机1.0m³2台;自卸汽车15t3台;潜水泵4″2台;轴流风机600mm2台;四合一气体检测仪XP31104台;防爆对讲机8部;移动式空压机0.9m³/min1台;角磨机φ1254台;电火花检漏仪DC301台。3.3材料报验PE100管SDR11dn200×18.21200m;dn315×28.62160m;电熔套筒dn20048只;热熔对接管件90°弯头dn31512只;钢制套管D219×6Q235B180m;警示带(黄底红字)0.4mm×30cm3600m;示踪线2.0mm²铜包钢7200m;中粗砂05mm260t;原土外运约1200m³。3.4现场布置①围挡:2m×3m彩钢瓦+黄黑反光膜,连续封闭,留5m车辆出入口;②临时堆管区:铺200mm中砂垫层,管口用1.2mm厚塑料帽封堵,堆高≤1.5m;③焊接棚:双层防火帆布+型钢骨架,棚内温度535℃,湿度<70%,配4kg干粉灭火器2具;④临时用电:三级配电二级漏保,电缆穿φ50PE管保护,夜间照度≥50lx。第四章测量放线与沟槽开挖4.1测量放线①采用全站仪(徕卡TS09)沿道路中心线每25m测设中桩,高程闭合差≤12mm;②撒灰线宽度=管外径+2×工作面(每侧0.3m)+0.2m放坡,DN315管沟底宽1.2m;③对既有管线交越点,人工开挖3m×2m探坑,确认高程、走向并拍照存档。4.2沟槽开挖①机械开挖至设计槽底以上200mm,改用人工清底;②槽底05cm原状土不得扰动,局部超挖用中粗砂分层回填夯实,每层≤150mm,压实度≥90%;③槽边1m内禁止堆载,易塌方段采用4m拉森Ⅲ型钢板桩支护,桩入土深度≥1.2×沟深;④雨季施工:槽底两侧设300mm×300mm排水沟,集水井30m一座,潜水泵24h值守。第五章聚乙烯管道全自动热熔连接5.1工艺流程管材切割→端面铣削→闭合检查→加热→切换→冷却→卷边成型→焊口编号→数据上传。5.2关键参数(以dn315×28.6为例)拖动压力0.08MPa;加热板温度210±5℃;加热时间165s;切换时间≤8s;冷却时间22min;总焊接周期28min。5.3操作步骤①装夹:用清洁布蘸异丙醇擦拭夹具、管材,确保无泥沙;②铣削:启动铣刀,压力0.15MPa,铣削厚度0.2mm,形成连续带状切屑;③测错边:用0.1mm塞尺在4个象限点检测,超标重新装夹;④加热:压力升至0.22MPa,形成12mm卷边后卸压至拖动压力,保持热吸时间;⑤切换:加热板抽出时间≤8s,防止温度陡降;⑥冷却:保压冷却22min,期间严禁移动管段;⑦记录:焊机自动生成PDF报告(含温度、压力、时间曲线),通过4G模块上传至××燃气“云熔接平台”,打印二维码贴在焊口0.5m范围内。5.4质量判定卷边对称、无缺口、无气泡;背弯试验180°无裂纹;焊口编号与平台数据一致。不合格割除重新焊接,割除长度≥0.5m。第六章钢塑转换与阀门安装6.1钢塑转换件采用SDR11注塑一体式转换件,DN315×DN3006套,转换段长度≥500mm,PE端热熔,钢端法兰GB/T91192010PN16。6.2安装要点①PE端焊接前在钢法兰端缠绕湿布降温,防止热传导破坏密封面;②法兰紧固分三步:初拧30%扭矩,对称复拧60%,终拧100%;终拧扭矩380N·m,用校验过的表盘扳手;③螺栓外露丝扣23扣,涂二硫化钼防咬死;④安装完毕做0.6MPa气密性试验,稳压15min,压降≤0.05MPa为合格。第七章管道敷设与回填7.1敷设①管道放入槽内使用尼龙吊带,禁止钢丝绳直接捆扎;②弯曲半径≥25D(DN315管7.9m),采用“自然弯曲+砂垫”方式,禁用机械强制弯曲;③示踪线紧贴管顶敷设,每300mm用塑料扎带固定,接头采用自锁铜接头,保证导电连续性;④警示带敷设在管顶上方300mm处,搭接≥200mm,用胶带粘接。7.2回填①管底150mm中粗砂垫层→胸腔区中粗砂至管顶150mm,人工木夯夯实,每层≤200mm,压实度≥90%;②以上500mm采用原土(无石块)回填,压实度≥85%;③路面结构层500mm内采用C20混凝土临时恢复,养护7d后开放交通;④回填完成后采用电火花检漏仪15kV扫描,发现漏点立即返修。第八章强度与气密性试验8.1试验段落划分每0.8km为一段,共设4段,编号QY1~4。8.2强度试验介质:清洁空气;压力:1.5×设计压力=0.6MPa;稳压1h,无压降无泄漏为合格。8.3气密性试验压力:1.15×设计压力=0.46MPa;稳压24h,温度修正后压降≤0.05MPa。8.4安全措施①试验段两端设2m×2m防爆钢板掩体,人员撤离25m;②升压分级:0.1MPa→0.3MPa→0.46MPa→0.6MPa,每级稳压10min;③用洗洁精水检漏,禁止明火查漏;④试验完毕填写《管道压力试验记录表》,建设、监理、施工三方签字,扫描件24h内上传监管平台。第九章阴极保护系统安装9.1牺牲阳极采用镁合金阳极8kg/支,每支输出电流22mA,设计寿命25年,间距250m,共14支。9.2施工步骤①阳极坑1.2m×0.8m×1.5m,底部100mm细砂;②阳极电缆为1×10mm²XLPE,穿φ32PE管保护,引入测试桩;③测试桩采用C30预制混凝土,尺寸0.2m×0.15m×1.2m,埋深0.8m,顶部标“燃气阴保测试桩编号CB××”;④回填用50kg膨润土+硫酸钠5kg混合料,浇水20L,降低接地电阻。9.3参数测量自然电位–0.55V(CSE),通电电位–1.10V,阳极输出电流2025mA,保护度≥85%。第十章竣工测量与资料移交10.1竣工测量采用RTK(天宝R12)沿管顶中心线每10m测三维坐标,高程中误差≤20mm;绘制1:500竣工图,标注阀门井、拐点、阳极、测试桩坐标。10.2资料清单①原材料“三证”+复检报告156份;②全自动热熔焊口电子记录312份;③射线探伤底片48张(抽检比例15%),合格率100%;④压力试验记录4份;⑤隐蔽工程验收单28份;⑥竣工图CAD+PDF各1套;⑦移交清单经三方签字后,纸质2套+电子扫描版1套,由建设单位档案室永久保存。第十一章安全文明施工与应急预案11.1危险源清单沟槽坍塌、燃气泄漏、机械伤害、触电、高温中暑、交通事故。11.2防控措施①沟槽1:0.5放坡+钢板桩支护;②燃气泄漏:四合一检测仪每2h巡检,报警值10%LEL;③机械伤害:挖掘机旋转半径3m内禁止站人;④触电:漏电保护器30mA·0.1s,每周测试;⑤中暑:发放藿香正气水2支/人·日,棚内温度>35℃停止作业。11.3应急预案⑴泄漏应急发现泄漏→拉警戒线50m→关闭上下游阀门→防爆风机吹扫→浓度<1%LEL后抢修→恢复通气。⑵坍塌应急启动Ⅳ级响应→拨打119→用担架转移伤员→120送医→1h内报应急管理局。⑶通讯联络现场指挥××(电话139××××6666),24h值班;应急物资:正压式呼吸器4套、防爆灯4盏、急救箱1套、吊车25t1辆。第十二章质量通病与纠正措施12.1焊口卷边不对称原因:夹具未收紧;纠正:重新装夹,再次铣削焊接。12.2警示带外露原因:回填过浅;纠正:补填中粗砂200mm后重新敷设。12.3阳极电缆铜芯氧化原因:剥线后未及时密封;纠正:剪除氧化段50mm,重新压接铜端子,灌环氧密封胶。第十三章环保与绿色施工13.1扬尘控制雾炮机30m射程1台,开挖时开启;渣土车封闭运输,出口设洗车池。13.2噪声控制空压机加隔音罩,夜间22:0006:00禁止高噪声作业。13.3废渣处置PE刨屑集中装袋,委托××环保科技有限公司回收再生,签署危废转移联单。第十四章交底签字与生效14.1交底时间2024年3月

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论