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(完整版)基坑降水专项施工方案第一章项目与地质概况1.1工程位置本项目位于××市××区××路与××街交叉口东北角,规划用地呈矩形,东西向长178m,南北向宽96m,基坑周长548m。1.2基坑规模开挖深度:主楼区域17.35m,纯地下室区域15.80m,集水井局部19.20m;支护形式为“地下连续墙+三道钢筋混凝土内支撑”。1.3周边敏感环境基坑东侧距运营地铁6号线隧道外边线仅11.2m,隧道顶埋深15.4m;南侧距××大厦筏板基础6.8m,该大厦地上28层,桩筏基础,对沉降差敏感;西侧为φ600mm城市给水管,管顶覆土1.5m;北侧为待建空地。1.4水文地质(依据《××岩土工程勘察报告》编号2023KC051)①人工填土①:层厚0.8~2.1m,以建筑垃圾为主,渗透系数K=2.1×10⁻³cm/s;②粉质黏土②:层厚2.5~4.3m,K=3.5×10⁻⁵cm/s,弱透水;③淤泥质粉质黏土③:层厚8.2~11.6m,K=1.2×10⁻⁵cm/s,含水量42%,流塑;④粉砂④:层厚4.7~7.5m,K=5.8×10⁻²cm/s,中等透水,为本次降水主要目标层;⑤粉质黏土⑤:层厚>15m,K=6.0×10⁻⁶cm/s,相对隔水底板。承压水头:自然地面下3.2~3.8m,历史最高水位2.5m(1988年),近五年最高3.0m。1.5降水目标将④层粉砂承压水头降至基坑底以下1.0m(即标高18.55m),确保开挖面无积水、基底不发生突涌;同时控制地铁隧道最大附加沉降≤5mm,周边地表沉降≤15mm。第二章降水方案比选与确定2.1方案一:管井全封闭降水沿基坑四周布置管井,井径600mm,井深25m,井间距12m,总数46口,单井设计降深12m,单井涌水量按Dupuit公式计算取160m³/d,总涌水量7360m³/d。优点:技术成熟;缺点:水量大,对周边沉降敏感。2.2方案二:悬挂式帷幕+坑内管井地下连续墙已施工,墙底进入⑤层1.5m,形成悬挂式帷幕,坑内布置20口管井,井深22m,井间距20m,总涌水量3200m³/d。优点:对外侧环境影响小;缺点:坑内降水深度大,需多级接力。2.3方案三:坑内管井+坑外回灌在方案二基础上,于地铁侧增设12口回灌井,回灌量不小于抽出量的80%,形成“抽灌平衡”。经数值模拟(MODFLOW)预测:地铁隧道最大沉降1.8mm,周边地表沉降6mm,满足保护要求;且总抽水量降至2800m³/d,节省运行电费约26%。2.4结论经技术经济综合比选,采用“方案三:悬挂式帷幕+坑内管井+坑外回灌”作为本工程专项降水方案。第三章设计计算3.1水文地质参数复核现场抽水试验2023年7月3—6日,井S1降深8.5m,稳定涌水量142m³/d,采用Theis配线法求得④层渗透系数K=5.5×10⁻²cm/s,贮水系数S=3.2×10⁻⁴,与勘察报告误差<6%,设计参数取试验值。3.2降水漏斗半径采用公式R=3000S√K,设计降深S=12m,K=5.5×10⁻²cm/s,得R=268m,取270m。3.3单井影响半径r₀=0.2×层厚×√K=0.2×6.1×√5.5≈2.9m,取3m。3.4井群干扰计算按完整井群干扰叠加法,20口坑内管井同时工作,中心点水位降深12.3m,满足设计要求。3.5回灌井设计回灌井深25m,井径300mm,过滤器位于④层中部,单井回灌能力按“1/2抽水量”控制,即每口回灌井70m³/d,12口总回灌量840m³/d,大于抽出量80%。3.6沉降预测采用Plaxis3D建立地层隧道基坑耦合模型,输入HardeningSoil本构,计算得:地铁隧道最大附加沉降1.7mm,位置对应基坑长边中心;周边地表最大沉降5.9mm,位于回灌井外侧5m;差异沉降<1/1000,满足《城市轨道交通结构安全保护技术规程》(CJJ/T2022013)5mm限值。第四章井点布置与构造详图4.1平面布置坑内管井:沿基坑纵向每20m一口,横向每25m一口,共20口,编号W1~W20;坑外回灌井:距地下连续墙外边线8m,沿东侧地铁侧单排布置,间距15m,编号H1~H12;观测井:在地铁隧道上方、基坑四角、长边中点各设1口,共6口,编号G1~G6。4.2剖面构造管井:孔径600mm,下入φ273×6mm桥式过滤器,外包40目尼龙网,沉淀管3m,填砾φ3~7mm优质石英砂,止水段采用φ20~40mm黏土球,厚度≥2m,井口以下1m用C15混凝土封闭;回灌井:孔径300mm,下入φ160×4mmPVC过滤器,开槽宽0.8mm,槽距30mm,外包60目滤网,填砾φ2~4mm,上部黏土球止水≥1.5m;观测井:孔径150mm,下入φ75×3mmPVC过滤器,填砾φ1~3mm,井口加锁。4.3井口保护所有井口高出地面0.3m,设1.2m高可拆卸防护栏杆,涂刷红白反光漆,夜间设警示灯。第五章施工工艺流程5.1施工顺序测量放线→钻机就位→泥浆护壁成孔→换浆→下入过滤器→填砾→止水封孔→洗井→试抽/试灌→正式运行→维护性洗井→封井。5.2成孔采用GPS15型工程钻机,三翼钻头直径600mm,泥浆比重1.08~1.12g/cm³,黏度18~22s,含砂量<4%,成孔垂直度偏差<1/200,孔底沉渣<0.3m。5.3洗井采用活塞+空压机联合洗井,先活塞提拉6h,再空压机吹洗至出水含砂量<1/20000(体积比),连续2h稳定。5.4试抽每口管井试抽时间≥8h,记录QSt曲线,若降深达不到设计值12m,立即扫孔或延长过滤器。5.5试灌回灌井采用清水回灌,压力0.05~0.10MPa,连续回灌4h,回灌量<70m³/d且井口无溢流为合格。第六章降水运行制度6.1启动条件基坑开挖前7d开始降水,水位降至坑底以下1m后方可开挖;每层土方开挖前,实测水位满足要求并经监理签字确认。6.2运行模式阶段一(开挖前7d至第一层支撑完成):全部20口管井+12口回灌井连续运行;阶段二(第二层支撑至底板浇筑):根据观测井水位,可停掉4口管井,保持16口运行;阶段三(底板浇筑后14d):逐步停泵,每停一口观测3d,沉降无突变方可继续。6.3值班制度设专职降水班组,每班3人,12h轮班,每小时记录一次电流、电压、流量、水位,填写《降水运行记录表》;发现水位回升>0.5m/次或沉降速率>0.5mm/d,立即启动应急预案。6.4水位控制标准地铁侧观测井G1、G2水位降幅≤3.5m;坑内中心观测井G3降幅≥12m;回灌井H1~H12回灌压力0.05~0.08MPa,回灌量均匀度偏差<15%。6.5节电措施安装变频柜,根据水位动态调整泵频率,目标功率因数>0.9;夜间23:00—06:00电价低谷时段,适当加大降深0.3m蓄能,白天减少运行台数。第七章监测与信息化施工7.1监测项目①地下水位:观测井G1~G6,每日6:00、18:00人工测绳校核,自动采集间隔30min;②地铁隧道沉降:隧道内每10m一个断面,采用高精度水准仪+铟钢尺,精度0.3mm;③周边地表沉降:在基坑四周距墙边1.5H(H为开挖深度)范围布设沉降点48个;④支护结构水平位移:地下连续墙顶部设棱镜站24个,采用全站仪自动扫描,频率1次/h。7.2预警值地铁隧道沉降累计5mm,单日1mm;地表沉降累计15mm,单日2mm;地下水位降幅偏差±0.5m;支护墙顶位移累计20mm,单日3mm。达到预警值立即短信通知项目经理、总监、地铁运营公司;达到控制值启动停工、回灌、注浆等应急措施。7.3信息化平台采用“××云基坑4.0”系统,传感器数据4G上传,云端自动生成位移时间曲线、沉降等值线;手机APP实时查看,数据异常30s内推送。第八章应急预案8.1突涌事故征兆:基底冒水、冒砂,水量>50m³/h,含砂量>5%;处置:①立即撤离坑底作业人员,启动二级响应;②坑内反压沙袋(1m×0.5m×0.3m)不少于200袋,堆高1.2m;③坑外回灌井全部关闭,减少抽水量30%;④采用双液(水泥水玻璃)注浆,注浆孔径φ42mm,间距1m,注浆压力0.3~0.5MPa,水泥浆水灰比0.8:1,水玻璃模数2.4,掺量3%;⑤2h内控制险情后,补打φ600mm降压井,井深28m,数量不少于4口。8.2地铁隧道沉降超限沉降速率连续2h>1mm/h,累计>4mm;处置:①立即停运靠近地铁侧的4口抽水井;②启动回灌井“加压回灌”,压力升至0.12MPa,回灌量增加20%;③隧道内采用轨枕垫板(厚度5mm、10mm组合)调整轨面,垫板长度≥3根轨枕;④邀请地铁运营公司、市住建局专家2h内现场会商,确定是否限速或停运。8.3大面积停电市电中断后,备用柴油发电机组(250kW)30s内自启动,满足降水泵连续运行;柴油储备量≥1.5t,可连续运行8h;同时安排移动发电车(400kW)1h内到场。8.4水质污染若回灌水质检测SS>30mg/L或COD>50mg/L,立即停止回灌,切换至市政污水管排放,排放前申请临时排水许可证;对回灌井进行反冲洗,直至水质达标。第九章质量管理与验收9.1质量目标成井合格率100%,优良率≥90%;降水效果一次验收通过;周边沉降控制达标。9.2检验批划分每4口井为一个检验批,共8个批次;检验内容:成孔垂直度、沉淀厚度、填砾含泥量、洗井含砂量、试抽降深、试灌回灌量。9.3验收标准①井深误差±0.3m;②垂直度偏差<1/200;③填砾含泥量<3%;④试抽降深≥设计值12m;⑤试灌回灌量≥70m³/d·井;⑥出水含砂量<1/20000。9.4验收程序施工单位自检→监理平行检验→第三方(××勘察院)抽检20%→质监站备案;全部合格后签署《降水井分项工程质量验收记录》。第十章职业健康安全与环保10.1危险源清单高处坠落、机械伤害、触电、坍塌、噪声、夜间光污染。10.2控制措施①成孔作业人员必须系双挂点安全带,钻机平台设1.2m防护栏杆;②电缆采用三相五线制,漏电保护器动作电流≤30mA,每周测试;③夜间照明加设遮光罩,照射角度<30°,避免影响居民;④噪声控制:空压机加隔音罩,昼间≤70dB,夜间≤55dB;⑤泥浆循环池采用防渗膜+钢丝网围挡,容积≥50m³,废浆外运至××固化站,禁止就地排放。10.3疫情防控现场设隔离室2间,体温枪、N95口罩、84消毒液储备充足;新进人员48h内核酸报告查验,健康码、行程码双码存档。第十一章进度计划11.1工期目标降水井施工15d,运行90d,封井5d,总工期110d。11.2关键节点第1d:测量放线;第3~12d:成孔、下管、填砾、洗井;第13~15d:试抽、试灌、验收;第16d:正式降水;第106d:开始停泵;第110d:完成封井。11.3劳动力计划成孔班组:两班倒,每班6人;降水运行:三班倒,每班3人;维修工:白班2人;管理人员:4人;高峰期合计28人。第十二章封井与撤场12.1封井条件底板混凝土强度达到设计值100%,地下连续墙渗漏点全部封闭,观测井水位连续回升7d且沉降稳定。12.2封井顺序先回灌井→坑内管井→观测井;每口井间隔≥24h。12.3封井方法①提泵、割管至底板以下1m;②采用C35微膨胀混凝土回填,分层振捣,每层厚度≤0.5m;③底板面以上预留100mm×100mm方槽,焊接10mm厚钢板盖板,焊缝满焊,抗渗等级P8;④表面刷聚氨酯防水涂料两度,恢复底板防水卷材。12.4撤场设备拆除、井口覆土、场地平整、垃圾外运、竣工资料移交;剩余柴油、化学浆液退回仓库,禁止遗留。第十三章成本与效益分析13.1直接费井点施工:46口×8500元/口=391,000元;降水运行:90d×2800m³/d×0.85元/m³=214,200元;回灌系统:12口×6000元/口=72,000元;监测费:第三方监测30万元;合计:977,200元。13.2对比节省较方案一直接减少抽水量(73602800)×90=410,400m³,节省电费约34.9万元;减少地铁隧道注浆加固费用约120万元;综合节省约154万元。13.3社会效益地铁正常运营无投诉,周边居民零上访,企业市场信誉加分,为后续投标增加权重。第十四章经验总结(××建设集团基坑降水项目部,2023)14.1团队组成项目经理:张××,一级建造师(市政+建筑);技术负责:李××,注册岩土工程师;施工负责:王××,高级技师;监测负责:赵××,测绘高级工程师。14.2采用工具成孔:GPS15型钻机2台、6寸泥浆泵3台;降水:50m³/h潜水泵(QJ5052/411kW)20台、变频柜10套;监测:徕卡DNA03水准仪1套、全站仪TS161″1套、××云基坑4.0平台

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