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文档简介
大型发电机定子线棒防晕处理细则一、防晕结构设计与材料选择定子线棒防晕系统采用三级非线性半导体涂层结构,沿绝缘表面形成梯度电阻率分布。槽部区域(低阻区)采用表面电阻率10³-10⁴Ω·cm的碳化硅涂层,通过1/2搭接叠绕工艺实现与铁芯槽的等电位连接;出槽口过渡区(中阻区)采用10⁴-10⁶Ω·cm的复合半导体材料,通过电阻率梯度变化消除电场突变;端部区域(高阻区)采用10⁸-10⁹Ω·cm的碳化硅-环氧树脂体系,在空气间隙中形成均匀电场分布。主绝缘采用F级环氧粉云母带,经真空压力浸渍(VPI)工艺固化成形,整体厚度控制在2.0±0.1mm,确保介损值tanδ<0.5%(90℃下)。防晕材料需满足以下技术指标:低阻防晕漆固化后表面硬度≥邵氏D85,附着力达到GB/T9286规定的1级标准;高阻防晕涂料在-40℃~150℃温度循环下电阻率变化率≤15%;半导体胶黏剂的体积电阻率应稳定在10⁵-10⁷Ω·cm,且具有≥2MPa的剪切强度。对于氢冷机组,防晕层还需通过氢气相容性测试,在0.3-0.5MPa氢压下无开裂、鼓包现象。二、制造工艺控制要点线棒制造采用全模压一次成型工艺,关键工序包括:股线编织:采用1:2比例空实心白铜线进行540度罗贝尔换位,股线间绝缘采用0.05mm厚聚酰亚胺薄膜,编织节距控制在120±5mm,确保换位处无交叉重叠。防晕层涂覆:在主绝缘固化后,通过机器人喷涂系统施加防晕涂层。低阻区采用浸涂工艺,涂层厚度0.3mm;中阻区采用静电喷涂,雾化压力0.4MPa;高阻区采用刷涂工艺,分两道施工,每道间隔4小时。固化处理:采用阶梯式升温固化曲线:室温→80℃(保温2h)→120℃(保温4h)→150℃(保温6h),降温速率≤10℃/h,确保内应力释放充分。水电接头处理:采用反磁不锈钢材质,通过银铜钎焊工艺连接,钎焊温度850±10℃,焊接后进行10MPa水压测试,保压30min无泄漏。端部成型采用双层篮子形编织结构,使用数控缠绕机进行玻璃丝保护带包扎,张力控制在8-10N,搭接率50%。防晕层与主绝缘的界面电阻应≤500mΩ,通过四探针法在25℃、50%RH环境下测量。三、电晕检测与评定标准(一)检测条件环境温度控制在5℃-40℃,相对湿度<80%,海拔超过1000m时需进行试验电压折算(每升高100m,电压降低1%)。氢冷机组检测前需将氢压降至0.1MPa以下,空冷机组则需根据实际海拔按公式U=U₀×[1-(H-1000)/10000]进行修正(H为实测海拔高度)。(二)检测方法暗室目测法:在照度<0.005lx的暗室环境下,施加1.3倍额定相电压,持续15min后观察。合格标准:线棒表面无明显蓝白色辉光,端部防晕层无发黑、碳化现象。紫外成像法:使用分辨率≥1280×1024的紫外成像仪,检测距离1.5-3m,增益设置为中档,阈值100光子/秒。背景光子数应<50光子/秒,实测值需按附录A进行距离折算。(三)评定等级电晕等级紫外光子数(光子/秒)处理要求Ⅰ级<100无需处理Ⅱ级100-500局部修复Ⅲ级500-1000整体重涂Ⅳ级>1000更换线棒四、电晕故障处理流程(一)OCP区电晕处理(1、2、3类)表面预处理:使用400目砂纸沿轴向打磨,去除氧化层和碳化区域,直至露出新鲜绝缘表面。打磨后用无水乙醇清洗,表面粗糙度Ra应≤1.6μm。低阻层修复:采用刮涂法施加低阻防晕漆,涂层宽度超出原损伤区域各20mm,厚度控制在0.25-0.35mm。固化后进行导通测试,两点间电阻应<50Ω。防护带恢复:使用半导体玻璃丝带1/2叠绕包扎,张力6N,两端用半导体胶带密封,固化后进行介损测试,确保Δtanδ<0.2%。(二)ECP区电晕处理(4类)搭接区处理:拆除原有防护带,用专用工具剥离破损防晕层,露出中阻区过渡界面。采用阶梯式打磨形成15°斜坡,坡长≥30mm。高阻层重涂:第一道涂刷后室温固化3h,第二道涂刷后用红外灯加热至80℃,保温2h。涂层表面应连续光滑,无流挂、针孔缺陷。端部固定:更换老化的适形垫块,采用环氧胶黏剂重新固定,固化后测量端部振幅应<0.15mm(100Hz下)。(三)槽部电晕处理槽楔检查:松开槽楔后测量半导体弹性波纹板的压缩量,应保持在2.5±0.2mm,不足时添加补偿垫片。防晕层修复:采用喷灌式低阻漆进行深部注射,注射压力0.2MPa,确保漆料渗透至气隙深处。固化后测试槽电位应<10V(施加1.0Un时)。槽楔紧固:采用扭矩扳手按对角顺序紧固,扭矩值25±3N·m,确保侧面接触电阻<100mΩ。五、运行维护与预防措施(一)在线监测温度监控:每槽布置2个铂电阻测温点,上下层间距50mm,正常运行时温差应<8℃,超限则触发报警。局部放电监测:通过内置耦合电容采集信号,放电量应<5pC(1.0Un下),相位分辨率≥1°。冷却水监测:在线监测水电接头进出口温差,单个接头温差>3℃时启动排查,总流量偏差应<5%。(二)定期维护年度检查:清洁端部表面,测量防晕层电阻率,低阻区10³-10⁴Ω·cm,高阻区10⁸-10⁹Ω·cm为合格。三年大修:进行1.5倍Un耐压试验,持续1min无闪络;检查防晕层附着力,划格法测试无脱落。五年评估:采用超声波探伤检测主绝缘厚度,最小剩余厚度应≥1.5mm;进行绝缘老化度测试,聚合度保留率>70%。(三)预防措施振动控制:定期检查端部支架紧固情况,振幅超过0.2mm时加装阻尼器,固有频率避开100Hz±5Hz范围。湿度管理:停机期间保持定子腔内相对湿度<60%,采用硅胶吸湿或热风干燥,避免凝露。过电压保护:配置氧化锌避雷器,残压≤2.0Un,响应时间<1μs,限制操作过电压倍数<2.5倍。六、典型故障案例处理案例1:某300MW机组B相上层线棒电晕现象:紫外检测发现出槽口处光子数达850光子/秒,伴随局部发黑。处理:打磨去除30mm×50mm范围的防晕层,露出主绝缘表面;涂刷低阻防晕漆(型号D910),采用红外灯80℃加热固化;施加1.3Un电压进行暗室复查,无明显辉光,紫外光子数降至80光子/秒。案例2:某600MW机组氢冷发电机端部电晕现象:氢压0.3MPa运行时,端部拐角处出现点状电晕,光子数620光子/秒。处理:排氢后拆除端部防护网,剥离破损高阻层;采用纳米碳化硅防晕涂料(型号HR-2000)进行修复,分三道涂刷;按氢压折算公式U=U₀×√(0.1/H)施加试验电压,确认无电晕后恢复氢压。案例3:某1000MW机组槽部电晕现象:槽电位测试达35V,伴随局部过热(热点温度135℃)。处理:松开槽楔,取出半导体弹性波纹板,发现局部压缩量不足1mm;添加0.5mm厚补偿垫片,重新紧固槽楔至扭矩28N·m;注射
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