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2026年冲压模具维修工岗位实操考核试题及答案一、单项选择题(每题2分,共20分)1.在冲压模具维修过程中,发现凸模刃口出现微小崩缺,最优先的处理方式是()。A.直接更换凸模B.采用电火花成型修复C.使用油石手工抛光去除崩缺D.采用激光熔覆后精磨答案:C解析:微小崩缺若未影响尺寸与功能,优先采用油石手工抛光去除,避免过度维修造成成本浪费;电火花或激光熔覆适用于较大缺损。2.某连续模在200spm速度下生产时,出现跳屑现象,最不可能的原因是()。A.冲裁间隙过大B.脱料板弹簧疲劳C.下模刀口倒角过小D.材料抗拉强度下降答案:D解析:材料抗拉强度下降会导致断面质量变差,但不会直接引起跳屑;跳屑多与间隙、脱料力、刀口倒角相关。3.维修团队使用红丹粉检查刃口贴合,发现红丹被挤出呈“月牙”状,说明()。A.刃口间隙均匀B.凸模进入下模过深C.凸模刃口已钝D.下模刀口局部塌陷答案:B解析:红丹被挤出呈月牙状,表明凸模已“啃”入下模,说明闭合高度调得过低,需重新校准。4.对于Cr12MoV材质的凹模,局部出现3mm长裂纹,最佳焊补工艺顺序为()。A.预热→A102焊条电弧焊→空冷→平面磨B.预热→氩弧焊填ER307→立即水冷→EDM精修C.预热→脉冲氩弧焊填ER312→保温缓冷→精磨→抛光D.不预热→激光焊填H13→风冷→手工油石抛光答案:C解析:Cr12MoV含碳量高,预热350℃可防裂纹;ER312含Ni高,韧性好;保温缓冷降低马氏体脆性;精磨保证尺寸。5.在维修记录表中,“冲程计数器读数”一栏主要用来()。A.计算模具产能B.判断模具寿命周期C.核算操作员工资D.评估润滑油消耗答案:B解析:冲程计数器反映模具实际打击次数,与寿命曲线对比,可预判剩余寿命,指导保养周期。6.某模具使用氮气弹簧作压料力源,维修后试模出现“压料延迟”,应首先检查()。A.氮气弹簧柱塞表面划痕B.系统氮气压力是否达标C.模板平行度D.导柱润滑答案:B解析:氮气弹簧延迟多为气压不足导致回程慢;先测压力,再查密封及摩擦。7.维修工在拆装M16吊环螺栓时,应选用()套筒。A.24mmB.21mmC.19mmD.27mm答案:A解析:M16六角头对边24mm,对应GB/T5783。8.某连续模末工位出现“产品翘曲0.4mm”,经测量发现下模脱料销高度差0.05mm,正确的维修思路是()。A.将所有脱料销磨短0.05mmB.仅将高的销磨短至基准C.在下模垫0.05mm垫片D.更换所有脱料销答案:B解析:局部高度差导致受力不均,仅修高销即可恢复共面,避免过度维修。9.使用磁座钻在模板侧面打孔时,发现钻头早期断裂,最可能忽视的因素是()。A.磁座吸力不足B.未使用冷却液C.模板含碳量高未退火D.钻头后角过大答案:C解析:高碳模板硬度高,若未局部退火,钻头切削热无法散发,易烧刀折断。10.维修后试模,材料为0.8mm厚SUS304,发现剪切面光亮带高度不足60%,下列调整最有效的是()。A.将冲裁间隙从8%降至5%B.提高冲压速度至300spmC.凸模刃口倒0.2mm圆角D.材料预涂拉伸油答案:A解析:不锈钢光亮带要求小间隙,5%板厚可显著改善;倒圆角会增大塌角,不利光亮带。二、判断题(每题1分,共10分)11.模具维修中,使用铜锤直接敲击Cr12MoV凸模刃口可矫正微变形且不会留下痕迹。(×)解析:铜锤虽软,但高硬度刃口受冲击易产生隐性微裂,应使用尼龙锤或铜棒垫击。12.氮气弹簧在维修后必须做“空行程打压”试验,以排除缸内残留空气。(√)解析:空行程打压可排空气,防止二次压缩时产生“气垫”导致压料力不稳。13.当模具导柱出现0.015mm均匀磨损时,可采用镀硬铬后精磨恢复尺寸。(√)解析:镀硬铬0.02~0.03mm后精磨,可恢复间隙配合,成本低于更换导柱。14.维修记录中“刃口垂直度0.01/100”是指刃口与模板底面的垂直度。(×)解析:应为刃口与冲床滑块运动方向的垂直度,确保冲裁间隙均匀。15.使用502瞬间胶固定镶件属于临时应急,不可作为正式维修方案。(√)解析:502胶耐温<80℃,抗剪差,正式方案需用销钉或螺栓机械固定。16.模具闭合高度调得过低会造成导柱脱离导套,但不会影响刃口寿命。(×)解析:闭合过低使刃口啃刀,剧烈缩短寿命,且易崩裂。17.维修现场用酒精清洗模板后,可直接进行氩弧焊补,无需额外去膜。(×)解析:酒精去油但不去氧化膜,焊前需用不锈钢刷清理,防止气孔。18.对于高速模具,维修后做“动态平衡测试”可减少微振纹,提高寿命。(√)解析:动态平衡可消除滑块侧向惯性力,降低刃口微幅错移。19.在维修报价中,更换标准件如导柱、弹簧,可不计入工时,只计材料费。(×)解析:更换标准件仍需拆装、调试工时,应计入人工费。20.采用激光熔覆修复刃口,熔覆层硬度可达HRC65,无需后续热处理。(×)解析:激光熔覆快冷,内应力高,需250℃去应力回火,防止微裂。三、填空题(每空2分,共20分)21.冲压模具维修中,常用的三种无损检测手段是________、________、________。答案:渗透检测、磁粉检测、超声波检测22.当Cr12MoV凹模需局部淬火时,盐炉淬火温度一般控制在________℃,回火温度________℃。答案:1020±10,180~22023.维修后试模,若发现废料上移,可通过在下模刀口开设________角,或在凸模中心加________孔解决。答案:0.5°逃料,吹气24.氮气弹簧缸体标注“MQL750-100”中,“750”表示________,“100”表示________。答案:初始弹力750N,行程100mm25.使用电火花成型修复刃口时,若电极损耗过大,应选用________极性加工,并降低________脉宽。答案:负,放电26.在维修现场,常用________规格塞尺检测冲裁间隙,当间隙为0.05mm时应选用________片组合。答案:0.02~0.5mm,0.03+0.0227.对于高速模具,导柱与导套配合间隙通常控制在________mm,表面粗糙度Ra≤________μm。答案:0.015~0.025,0.428.维修记录中“CPK≥1.67”表示过程能力指数达标,其计算需采集________样本,至少________组。答案:125,2529.采用________焊丝对Cr12MoV进行冷焊修补,可有效降低________裂纹倾向。答案:SKD11,热影响区30.模具维修后,首次试模应使用________速度,空打________次后,再逐步升速。答案:30%额定,10四、简答题(每题10分,共30分)31.某连续模生产0.6mm厚65Mn弹片,末工位出现“毛刺高度0.12mm”超标,维修工已更换新凸凹模,但毛刺依旧。请给出系统排查步骤及解决措施。答案:步骤1:测量实际冲裁间隙——用0.01mm塞尺沿刃口四周检测,发现后侧间隙0.08mm,前侧0.04mm,差异达0.04mm,证明模板平行度失衡。步骤2:检查模座平行度——将模具置于合模机,用百分表测脱料板四角,最大差0.06mm,确认模座变形。步骤3:检查冲床滑块与台面平行度——用摆杆表测滑块下死点四角,差0.05mm,超出0.02mm标准。步骤4:综合判定为“模具+设备”双重平行度误差,导致局部间隙过大。解决:①在模座与冲床台面间加0.05mm铜皮局部垫平;②重新磨削脱料板与下模板定位销孔,配做0.01mm过盈销;③调整冲床拉杆螺母,使滑块平行度≤0.02mm;④复测间隙均匀0.03mm;⑤试产1000件,毛刺降至0.03mm,合格。32.维修工在更换氮气弹簧时,未做压力标识,导致压料力不足,产品出现“压伤”。请阐述标准化更换流程及防错方法。答案:流程:①停机挂牌,释放滑块至上死点;②用专用“T形套筒”缓慢旋松氮气弹簧顶部放气螺钉,确认无残余气压;③记录旧弹簧“型号+压力+行程”标签,贴于维修单;④清洁缸体安装孔,用深度尺测孔深,确保与新弹簧总长匹配;⑤新弹簧预充氮气至额定压力,用数字压力表校验,误差≤±0.05MPa;⑥在弹簧顶部刻“压力+日期”钢印,并涂绿色防错漆;⑦安装后做“空打—低速—高速”三步验证,用压电传感器实测脱料力,与标准对比;⑧若压料力偏差>5%,立即停机复查。防错:①建立“颜色+二维码”双标识系统,绿色=750N、黄色=1000N,扫码可读档案;②在模具显眼处贴“压料力地图”,标注每根弹簧理论值;③维修工+质检员双人确认签字,方可开机。33.某汽车支架级进模,生产第50万件时,出现“折弯角回弹+2.5°”超差。维修工拟采用“局部激光淬火”方案,请给出工艺参数、检验方法及风险预案。答案:工艺参数:①选用2kW光纤激光,光斑直径2.5mm,扫描速度800mm/min,搭接率30%;②对折弯凹模V口两侧各3mm区域淬火,温度控制在1050℃,红外闭环测温;③自冷至室温后,用便携式硬度计测得硬度HRC58~60,原基体HRC52;④回弹量由+2.5°降至+0.8°,满足±1°公差。检验:①每淬完一模,用3D扫描仪比对回弹角;②做1000件SPC跟踪,CPK由0.9提升至1.72;③金相检测淬硬层深0.8mm,无微裂纹。风险预案:①若出现过烧裂纹,立即停激光,用ER307焊丝补焊并重新精磨;②若硬度不均,调整扫描速度至600mm/min,降低10%功率;③建立“激光淬火履历表”,记录功率、速度、硬度、回弹量,便于追溯。五、计算题(每题15分,共30分)34.某落料模原冲裁间隙为8%板厚(t=1mm),因磨损间隙增至0.12mm,现需通过“凸镀后磨”恢复至5%间隙。已知:凸模刃口四周总长度L=1200mm,镀硬铬单边厚度δ,磨削余量0.01mm,镀层均匀性系数k=0.9。求:应镀单边厚度δ,并计算镀覆时间(电流密度Dk=40A/dm²,铬沉积速率0.06mm/h,η=18%)。答案:目标间隙=0.05mm,现间隙0.12mm,需减小0.07mm;因凸模缩小即可,单边需镀后尺寸减少0.07mm;镀层磨后厚度=δ×0.9-0.01=0.07mm→δ=(0.07+0.01)/0.9=0.0889mm;镀覆面积A=1200mm×5mm(刃口高度)=6000mm²=0.6dm²;根据法拉第定律:δ=(Dk×t×η×0.324)/ρ,铬ρ=7.2g/cm³,换算得t=δ/(Dk×η×0.000324)=0.0889/(40×0.18×0.000324)=38min;考虑安全余量,取镀覆时间42min。35.某维修方案需将模板局部加热至200℃后保温,使用2kW电热板,模板质量m=25kg,材质为45钢,比热容c=0.46kJ/(kg·℃),室温20℃,热损失系数η=0.7。求:升温所需理论时间t,并评估若改用4kW感应加热,时间缩短多少。答案:热量Q=mcΔT=25×0.46×180=2070kJ;有效功率P′=ηP=0.7×2=1.4kW;t=Q/P′=2070/1.4=1479s≈24.6min;若用4kW感应,η升至0.85,P′=3.4kW,t=2070/3.4=609s≈10.2min;时间缩短(24.6-10.2)/24.6=58.5%。六、实操题(40分)36.现场任务:在200T高速冲床上,维修一套0.5mm厚磷铜端子级进模,故障描述:①送料步距波动±0.15mm;②产品折弯处出现裂纹;③模具噪声>85dB。提供设备:合模机、光学投影仪、硬度计、氮气弹簧测压台、激光淬火机、普通工具。要求:(1)制定维修流程卡(含每一步检测数据记录表);(2)完成维修后,提交“试模报告”,含步距、裂纹、噪声对比数据;(3)用PPT格式(现场口述)向考评员汇报,限时10min。答案:流程卡:步骤1:模具下架→清洁→初检用塞尺测导柱间隙,记录:0.04mm(标准≤0.02mm),判定导套磨损;用光学投影仪测送料浮升销高度,差0.08mm,判定

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