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某地下通风除湿施工组织设计第一章项目概况与目标1.1工程背景本工程位于华东某市轨道交通4号线××站—××站区间,隧道全长1.86km,埋深14.3~22.7m,原设计为“自然通风+洞口射流”模式。2023年7月竣工试运营后,区间相对湿度长期≥92%,壁面结露滴水导致接触网绝缘子闪络跳闸3次、信号机受潮故障5次,运营分公司于2023年11月下达《关于限期整改区间潮湿隐患的通知》,要求2024年4月30日前完成“不降速、不中断运营”条件下的通风除湿系统增设,并确保移交后一年内区间平均相对湿度≤75%,极端日≤85%。1.2范围与界面本组织设计覆盖“设备采购—运输—安装—调试—验收—质保”全过程,含:(1)区间两端活塞风井内各设1座组合式除湿机房(土建已预留);(2)沿隧道行车方向右侧支架安装Φ800mm低露点送风管1.86km;(3)每300m设1只电动风量调节阀共6只;(4)每60m设1只露点传感器共31只;(5)配套供电、FAS、BAS、SCADA接口;(6)与运营单位“天窗点”计划对接,含48个夜间“V”形天窗(00:30—04:30)及6个周日“垂直”天窗(01:00—05:00)。1.3管理目标质量:一次验收合格率100%,分部工程优良率≥95%,创市级“轨道杯”优质工程;工期:2024年2月1日开工,4月25日完工,总日历天84d;安全:零死亡、零重伤、零火灾、零轨道交通事故,轻伤率≤1‰;环保:施工噪声≤60dB(A),粉尘≤0.3mg/m³,废水排放符合GB89781996三级标准;成本:合同总价包干5980万元,变更控制在±2%以内;文明:争创“市级文明工地”,投诉率为0。第二章编制依据(1)国家及行业规范GB501572013《地铁设计规范》GB500192015《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB502432016《通风与空调工程施工质量验收规范》GB504462020《盾构法隧道施工与验收规范》TB104242018《铁路隧道工程施工质量验收标准》(2)地方法规《××市轨道交通管理条例》2022修订版《××市建设工程文明施工管理规定》市政府令第188号(3)业主文件《××轨道公司运营设施设备维护管理办法》Q/××GD212023《区间除湿系统用户需求书》URS20231115(4)现场资料2023年10月《区间结构雷达检测报告》2023年11月《运营期间湿度连续监测数据》(30d,1min/次)第三章总体部署3.1组织机构项目经理部设“五部两室”:工程部、安质部、机电部、物资部、计财部、综合办公室、BIM工作室。项目经理具有一级建造师(机电)+注册安全工程师双证;生产副经理曾主持深圳地铁9号线隧道通风改造,熟悉“运营中施工”流程;项目总工为暖通教授级高工,发表论文12篇,授权发明专利3项。3.2施工区段划分以区间1联络通道(K1+030)为界,分为A、B两个工区,A工区负责起点—1联络通道,B工区负责1联络通道—终点,两工区平行作业,资源独立配置,减少隧道内交叉。3.3总体流程施工准备→测量放线→支架安装→风管加工→风管运输→夜间吊装→风管连接→漏光检测→保温→除湿机组吊装→配管配线→单机试运转→系统调试→第三方检测→竣工交验→质保。第四章施工方法与工艺4.1支架安装(1)定位:采用BIM模型+全站仪复核,每5m测1点,误差≤2mm;(2)钻孔:使用喜利得TE70ATC轨道专用电锤,φ14mm喜利得HSTHCRM12后切底锚栓,钻孔深度110mm,拉拔试验≥7.5kN;(3)防松:锚栓外露部分涂乐泰243螺纹胶,加设双螺母;(4)防腐:支架采用Q235B热镀锌成品,镀层厚度≥65μm,切口处喷锌+环氧云铁+聚氨酯面漆,总厚度≥200μm。4.2风管制作(1)材料:采用0.8mm厚304不锈钢螺旋风管,内壁电解抛光Ra≤0.8μm,降低吸水率;(2)加工:现场设隧道外临时加工棚,配备瑞士SPIRO螺旋风管机,咬口重叠宽度≥5mm,密封胶采用德国WACKER121中性硅酮连续满涂;(3)加强:每2m设1道∠30×3mm不锈钢角钢加强环,铆钉间距≤120mm;(4)保温:外包20mm厚橡塑保温(难燃B1级),湿阻因子≥10000,接缝用福乐斯专用520胶水+胶带双重密封。4.3隧道内运输与吊装(1)运输:自制“轨道平板+U型防滚架”组合,宽度≤轨道车限界1350mm,顶部距接触网静态≥300mm;(2)牵引:采用蓄电池牵引车,速度≤5km/h,设双司乘+1名防护员;(3)吊装:每节风管长度3m、质量42kg,使用“手动葫芦+吊带”四点起吊,吊带额定载荷≥1.5倍安全系数;(4)防掉落:隧道内设置“接网+防坠板”双保险,接网采用φ4mm尼龙绳网格100mm,每5m固定于支架。4.4风管连接与漏光检测(1)接口:采用不锈钢快速卡箍(ViegaProfiPress),卡箍内衬EPDM密封圈,扭矩扳手紧固至25N·m;(2)漏光:每10节为1段,夜间关闭所有照明,使用1kW卤素灯置于风管内侧,外侧观察无“亮点”为合格;(3)漏风:按GB50243要求,允许漏风量≤0.75m³/(h·m²),实测采用“风管漏风测试仪(TROXDACLOG)”,测试压力+1000Pa,实测值0.21m³/(h·m²),判定合格。4.5除湿机组安装(1)设备参数:选用蒙特ML690转轮除湿机,额定风量6900m³/h,再生电加热36kW,装机功率48kW,除湿量42kg/h(20℃、60%RH工况);(2)基础:采用10槽钢焊接框架,上表面±2mm水平,设4只美国ITT减振器,减振效率≥85%;(3)配管:冷却水采用φ89mm无缝钢管道,焊接后0.8MPa水压试验30min无渗漏;(4)接线:动力电缆YJV3×50+1×25,沿电缆桥架敷设,桥架距风管≥200mm,交叉处设防火隔板;(5)接地:机组外壳、风管、支架均设独立PE线,总接地电阻≤1Ω。4.6系统调试(1)单机:先点动→5min→30min→2h逐级加载,记录电流、振动、轴承温升(≤65℃);(2)联动:BAS下发模式号“VSDEH01”,机组、风阀、传感器应能在120s内完成“启动—风阀开—反馈”全链;(3)性能:连续运行72h,每10min记录一次温湿度,计算平均除湿量,要求≥38kg/h;(4)噪声:在隧道内距机组1m、高1.2m处测得68dB(A),符合GB50157限值75dB(A)。第五章进度计划5.1关键节点20240201开工报告批复20240210完成测量放线及首件验收20240228支架安装完成50%20240315风管安装完成50%20240331除湿机组就位20240410系统调试完成20240420第三方检测合格20240425竣工交验5.2保障措施(1)资源:提前1个月锁定不锈钢板材60t、蒙特设备4台、天窗点48个;(2)劳动力:高峰期投入白班40人、夜班120人,采用“两班倒+轨道车交接”模式;(3)奖惩:每提前1d奖励2万元,滞后1d罚2万元,上限100万元。第六章资源配置6.1主要机械蓄电池牵引车2台(3t)、螺旋风管机1套、全站仪1台、激光测距仪4台、漏风测试仪1套、卤素灯12套、扭矩扳手20把、喜利得TE70电锤6台。6.2劳动力管工24人、焊工12人、电工8人、起重工16人、普工60人、安全员6人、防护员14人,全部持证。6.3材料不锈钢板0.8mm×1219mm×2438mm共1850张、橡塑保温20mm×1m×10m共310卷、锚栓M12×110共2400套、快速卡箍DN800共620只、电缆YJV3×50+1×25共3600m。第七章质量管理体系7.1质量目标分解单位工程→分部工程→分项工程→检验批,四级目标逐级签订责任状;7.2首件制支架、风管、保温、机组、电控各做1处首件,邀请监理、运营、设计、第三方检测四方联合验收,合格后方可批量施工;7.3三检制自检:作业班组100%;互检:下道工序对上道100%;专检:质检员按10%抽检,关键项目100%;7.4质量问题闭环发现→拍照→上传“智慧工地”平台→责任人24h内整改→复查→销项,逾期自动黄色预警,超过48h红色预警并罚款500元/条。第八章安全管理制度8.1运营线施工“十不准”(1)无天窗命令不准进洞;(2)无防护员不准动火;(3)无接地线不准上平台;(4)无“双确认”不准拆线;(5)无“红闪灯”不准动车;(6)无“一人一证”不准操作;(7)无“三方控”不准登顶;(8)无“清场确认”不准销点;(9)无“应急演练”不准开工;(10)无“领导带班”不准夜班。8.2应急预案(1)火灾:隧道内每300m设2具25kg推车式干粉灭火器、2套消防栓;接到火警后3min内完成“切电—疏散—灭火”三步;(2)人员伤害:设“应急医疗站”2处,配AED除颤仪1台、担架2副,与市120签订绿色救援通道协议,保证30min内送医;(3)列车冲突:防护员发现来车立即吹响口哨+红色信号灯,施工人员须在20s内撤至安全平台;(4)应急演练:共组织4次,分别为火灾、高坠、触电、列车冲突,每次演练后24h内完成评估报告并修订预案。第九章环保与文明施工9.1噪声控制夜间禁止使用>75dB(A)设备,必要时加装隔音罩;9.2粉尘控制加工区设PM10在线监测,超标自动喷淋,切割粉尘采用“双桶布袋除尘器”收集,排放浓度≤10mg/m³;9.3废水处理设置沉淀池+油水分离器,pH6~9、SS≤70mg/L后方可排入市政管网;9.4垃圾分类设“四色桶”,其中含油抹布按HW08危废收集,委托有资质单位转运;9.5文明考核每周评比“文明班组”,第一名奖1000元,最后一名罚1000元并挂黄牌。第十章信息化与BIM应用10.1BIM模型精度LOD400,包含风管、支架、电缆桥架、机组、阀门,碰撞检查提前发现冲突36处,节约返工费用约82万元;10.2二维码管理每节风管生成唯一二维码,扫码可查生产厂家、板厚、保温批次、漏光结果;10.3智慧安全帽内置GPS+跌倒报警,实时上传至平台,累计报警12次,成功避免高坠事故1起。第十一章成本控制11.1限额领料按“施工预算—物资部—班组”三级限额,超耗5%以内班组承担30%,5%以上承担70%;11.2变更签证所有变更须在48h内完成“现场签证—影像—量价确认”,逾期不予计价;11.3材料替代经设计同意,将原设计2.0mm风管改为0.8mm不锈钢+加强环,节约钢材28t,降低成本134万元;11.4税务筹划采用“甲供设备+乙供安装”模式,设备部分按13%税率,安装按9%税率,节税约87万元。第十二章验收与移交12.1阶段验收(1)隐蔽工程:支架、锚栓拉拔、风管漏光、保温;(2)分项工程:风管安装、机组安装、电控安装;(3)系统调试:单机、联动、性能;12.2第三方检测委托“国家空调设备质量监督检验中心”现场取样,检测项目:风量、风压、漏风、噪声、除湿量、接地电阻,全部一次合格;12.3竣工资料共组卷18册,其中竣工图4册、质保资料3册、影像资料2册、BIM模型1套、操作维护手册3套;12.4移交培训对运营分公司机电中心员工开展2d培训,包含原理、操作、故障代码、保养周期,培训后考核通过率100%;12.5质保承诺整机质保2年,压缩机5年,质保期内故障响应≤30min,到场≤4h,24h内修复,否则每延迟1h赔偿1000元。第十三章总结与经验13.1成果项目于20240422提前3d完成,第三方检测一次性通过,系统投运后区间平均相对湿度由92.4%降至71.8%,再未发生绝缘子闪络;13.2创新(1)首次在运营地铁隧道采用“0.8mm不锈钢+快速卡箍”技术,减重35%,安装效率提升50%;(2)开发“隧道

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