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文档简介

调压井施工补充方案1适用范围与编制依据1.1适用范围本补充方案仅适用于××抽水蓄能电站上库调压井(桩号K0+768~K0+812)段剩余42m井挖、衬砌、固结灌浆、金属结构安装及井口附属工程。若现场地质超前预报揭示围岩类别较初设降低≥Ⅰ类,或地下水涌水量>50L/min,则自动触发本方案第5章“应急回撤”条款,原主方案相应暂停。1.2编制依据(1)《××抽水蓄能电站调压井开挖及支护施工图》(图号2022S712)(2)《水工建筑物地下开挖工程施工规范》(SL3782022)(3)《水电水利工程施工组织设计规范》(DL/T53972021)(4)2023年9月15日“调压井上游侧墙掉块专题会”会议纪要(编号2023091518)(5)现场超前地质预报TSP202成果(报告编号TSP20231022)2工程现状与问题清单2.1已完工程量井口锁口段(高程812.0~805.5m)C25钢筋混凝土衬砌6.5m已完成,衬厚1.2m,内置HRB400Φ20@150双层双向钢筋;锁口圈梁1道,预埋φ42注浆管12根。2.2剩余关键问题(1)井深方向805.5m以下揭露断层F23,宽0.8~2.4m,带内为碎裂岩夹糜棱岩,地下水呈线状渗出,实测35L/min。(2)原设计衬砌厚度0.8m,已无法满足“断层带允许位移<15mm”要求。(3)井壁存在3处倒悬体,最大外挑1.7m,常规钢模台车无法通过。(4)井口35kV高压线距提升中心18m,不满足《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ462021)最小安全距离20m要求。3补充设计变更3.1衬砌结构变更断层影响段(高程805.5~791.0m)衬砌厚度由0.8m调整为1.2m,混凝土强度等级由C25提高至C30,抗渗等级W10,抗冻等级F100。新增φ32@150单层钢筋网片,并与原主筋焊接成整体。3.2支护参数调整(1)系统锚杆由φ25中空注浆锚杆(L=4.5m,@1.2m×1.2m)升级为φ32自进式锚杆(L=6.0m,@1.0m×1.0m),杆体材质GR550。(2)挂网钢筋由φ6@150×150调整为φ8@100×100,搭接长度≥200mm,采用16铅丝双股绑扎。(3)喷射混凝土厚度由100mm增至150mm,添加3%速凝剂及0.9kg/m³聚丙烯纤维。3.3防排水系统在衬砌与围岩之间增设1.5mm厚PVC防水板,无纺布400g/m²;环向排水盲沟φ50软式透水管,间距8m;纵向盲沟2根,位于10点与2点方位,直接引入井底φ200钢管排水廊道。4施工方法与工艺流程4.1总体思路“超前支护→短进尺→弱爆破→快封闭→勤量测”五步法,单循环进尺控制在1.5m以内,爆破最大单响药量<12kg,井壁位移速率>0.3mm/d时立即停工。4.2断层带超前支护(1)采用φ76跟管钻进,长度18m,搭接长度≥4m,外插角8°~12°,环向间距0.4m,注浆浆液为1:1水泥浆,水灰比0.5:1,注浆压力1.0~1.5MPa,稳压10min。(2)注浆结束标准:吸浆量<0.4L/min,或进浆量达到设计值120%。4.3井挖爆破设计(1)采用直眼掏槽,中空孔φ102,装药孔φ42,乳化炸药φ32,非电毫秒雷管1~9段。(2)周边孔线装药密度120g/m,空气柱间隔40cm,炮孔堵塞长度≥80cm。(3)爆破后30min内完成通风,CO浓度<24ppm,NO2<2.5ppm方可入井。4.4出碴与提升(1)采用3m³座钩式吊桶,双卷扬机2×55kW,钢丝绳φ24不旋转,安全系数≥8。(2)井口设1.8m高翻碴平台,自动翻碴角度135°,碴石直接落入25t自卸车,运距2.3km至3弃碴场。4.5衬砌施工4.5.1模板系统采用4.5m高液压自爬升模板,面板8mm厚Q355B钢板,环向分6片,模板锥度1:20,确保脱模后无错台<1mm。4.5.2混凝土浇筑(1)通过φ300钢管溜筒入仓,下落高度<2m,防止离析。(2)分层厚度50cm,插入式振捣器φ50,间距≤40cm,振捣时间20~30s,以混凝土不再显著下沉、无气泡冒出为准。(3)井壁高度>8m时,预埋2组φ50冷却水管,通水7d,控制里表温差<20℃。4.6固结灌浆(1)灌浆孔按“环间分序、环内加密”原则,排距2.5m,孔深6m,孔径φ56。(2)灌浆压力0.5~1.0MPa,分3序:Ⅰ序0.5MPa,Ⅱ序0.8MPa,Ⅲ序1.0MPa。(3)结束标准:注入率<0.4L/min,持续30min,或总注入量达到设计值150%。4.7金属结构安装(1)井口事故检修门孔口尺寸4.2m×6.5m,单节门叶8.4t,采用50t汽车吊主吊,25t溜尾。(2)门槽预埋件安装精度:门槽中心线偏差≤2mm,垂直度≤1/1000,高程偏差≤3mm。(3)安装完成后做1.1倍设计水头(1.43MPa)静水密封试验,泄漏量<0.1L/s·m。5应急回撤与救援预案5.1触发条件(1)井壁收敛值单天>5mm或累计>30mm;(2)锚杆轴力>设计抗拔力80%;(3)提升系统故障导致吊桶悬停>10min。5.2回撤路线井下25人<5min通过逃生梯至791m高程安全洞室,再经2施工支洞至主洞0+450处紧急集合点,全程680m,应急照明20lx,逃生梯宽度0.7m,踏步间距0.3m。5.3救援物资配置(1)井口设ZYJ型压风自救装置2套,供风量≥0.3m³/min·人;(2)安全洞室存放72h应急食品200份,医用氧气瓶10瓶,担架4副;(3)配备1台250kW柴油发电机,自动切换时间<15s。6质量检验与验收标准6.1主控项目(1)衬砌厚度:每5m井段钻孔3个,允许偏差5mm~+15mm;(2)混凝土强度:每100m³取1组试件,合格率100%,最低值≥设计值1.15倍;(3)锚杆抗拔:每300根抽检3根,抗拔力≥设计值90%。6.2一般项目(1)井筒中心线偏差:每10m用全站仪检测,偏差≤10mm;(2)表面平整度:2m直尺检测,空隙≤5mm;(3)渗漏量:在设计水头下,≤0.15L/m²·d。7进度计划与资源配置7.1剩余工程量分解井挖1820m³,衬砌1350m³,钢筋196t,锚杆4850m,灌浆3200m,金属结构28t。7.2关键线路井挖→初期支护→衬砌→灌浆→井口门安装→联调,总工期92d。7.3劳动力采用“三八制”连续作业,每班:开挖12人、支护10人、衬砌18人、机电4人、安全2人,合计46人/班。7.4主要设备(1)提升系统:JK2.5×2.3型提升机2台;(2)喷射机:PZ7D型3台;(3)注浆机:ZJB30型2台;(4)混凝土泵:HBT60C型1台。8安全文明施工措施8.1井口封闭设置1.2m高防护栏杆+180mm挡脚板+密目网,栏杆承受1kN集中荷载无永久变形。8.2动火管理井下禁止动火;井口动火须办理“三级动火票”,监火人1名、灭火器4具、接火盆1套。8.3防尘降噪(1)炮后5min内开启KJ2型除尘风机,风量800m³/min;(2)空压机站设隔音棚,噪声≤75dB(A)。8.4职业健康每季度组织1次职业健康体检,重点监测矽肺、噪声聋指标;现场配备KN95防尘口罩500只/月。9环保与水土保持9.1废水处理井口设50m³沉淀池2级,加药PAC30g/L,PAM1g/L,出水SS≤70mg/L,回用率≥80%。9.2弃碴管理3弃碴场先挡后弃,挡碴坝高5m,顶宽2m,内外坡1:1.5,坝体采用M10浆砌石。9.3噪声控制夜间22:00~06:00禁止爆破,昼间爆破报批并提前48h公告。10信息报送与验收

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