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2026年非开挖管道铺设工实操技能考试题及答案一、单项选择题(每题1分,共30分。每题只有一个正确答案,请将正确选项字母填入括号内)1.在水平定向钻进(HDD)施工中,导向孔轨迹控制的核心参数是()。A.钻杆扭矩B.钻进液排量C.倾角与方位角D.回扩级数答案:C解析:导向孔轨迹由倾角与方位角共同决定,二者实时数据通过探棒无线回传,是轨迹控制唯一可直接量化调整的参数。2.当采用泥水平衡式微型隧道施工时,若出泥口压力表读数持续升高而顶力无明显变化,最可能发生的故障是()。A.刀盘磨损B.泥水舱堵塞C.中继间密封失效D.管节接口渗漏答案:B解析:泥水舱堵塞导致泥水循环受阻,泵送压力升高,但顶力未同步上升,表明刀盘前方土体未被有效切削。3.在PE管热熔对接过程中,出现“冷焊”缺陷的直接原因是()。A.加热板温度不足B.冷却时间过短C.焊接压力过高D.管端铣削不平答案:A解析:加热板温度低于材料熔融温度,端面未能形成足够深度的熔融层,冷却后界面仅机械咬合,强度大幅降低。4.某项目设计轨迹需穿越粗砂层,地下水位以下,扩孔直径为管外径1.4倍,应优先选择的钻进液添加剂为()。A.纯膨润土B.高分子聚合物+膨润土C.水泥浆D.柴油基泥浆答案:B解析:高分子聚合物可在砂粒表面形成弹性膜,提高孔壁稳定性,同时降低滤失量,防止流砂塌孔。5.采用紫外光固化法修复DN600污水管,内衬软管牵拉阻力突然增大,牵拉速度降至0.05m/min,首先应()。A.增大空压机压力B.降低紫外灯架速度C.检查软管是否翻转D.注入润滑脂答案:C解析:软管翻转会在管内形成“死褶”,导致截面缩小、阻力骤增,继续牵拉将撕裂内衬。6.在钢质套管顶管施工中,中继间设置数量的决定性因素是()。A.土体N值B.顶力设计值与管节允许顶力C.地下水位D.地面沉降控制标准答案:B解析:中继间用于分段承担顶力,其数量由总顶力与单节管允许最大顶力之比决定,与土体N值无直接数学关系。7.采用声呐检测评估管道变形时,若同一断面测得最大直径1032mm,最小直径968mm,则该断面变形率为()。A.3.2%B.3.4%C.6.4%D.6.8%答案:C解析:变形率=(Dmax-Dmin)/Dnom×100%,Dnom=(1032+968)/2=1000mm,得(1032-968)/1000=6.4%。8.在水泥砂浆喷涂修复作业中,喷嘴与管壁最佳距离为()。A.50mmB.100mmC.150mmD.200mm答案:B解析:距离过近易反弹,过远则雾化导致附着力下降,现场试验表明100mm时回弹率最低且密实度≥95%。9.当水平定向钻回拖力达到管材抗拉强度60%时,应采取的首要措施是()。A.降低泥浆比重B.增加钻机锚固C.使用抗拉保护套D.暂停回拖注入减阻剂答案:D解析:暂停回拖并注入减阻剂可立即降低孔壁摩擦系数,使回拖力下降15%~25%,避免继续逼近极限强度。10.在管道局部树脂固化点修中,若毡筒气囊压力保持0.25bar,环境温度18℃,则树脂初凝时间约为()。A.15minB.25minC.35minD.45min答案:B解析:环氧乙烯基树脂在18℃时,初凝时间t=30-0.5×(T-20),得t=30-0.5×(-2)=31min,考虑气囊散热系数取0.8,修正后≈25min。11.采用泥水平衡顶管时,若刀盘扭矩持续高位而顶力下降,最可能现象是()。A.刀盘结泥饼B.机头“磕头”C.管节接口脱离D.地面隆起答案:A解析:刀盘结泥饼导致切削效率下降,扭矩上升;泥饼整体滑动使顶力反而降低,形成虚假“省力”现象。12.在CIPP翻转法施工中,软管翻转速度突然加快,可能原因是()。A.树脂黏度升高B.翻转水压力突降C.软管某处破裂D.锅炉水温升高答案:C解析:软管破裂导致翻转水短路流失,翻转头自重使速度突增,需立即停水检查。13.非开挖施工前,采用GPR探测金属管线时,若天线频率选择270MHz,则理论可分辨最小管径约为()。A.50mmB.100mmC.150mmD.200mm答案:B解析:GPR分辨率≈λ/4,270MHz在湿黏土中波速约60mm/ns,λ≈222mm,可分辨≈56mm,考虑实际衰减取100mm。14.在PE管电熔焊接中,出现“喷浆”缺陷,其根本原因是()。A.管材SDR值不一致B.氧化皮未刮削C.焊接时间超时D.电阻丝短路答案:B解析:氧化皮阻碍熔融料融合,内部压力将熔融料从缝隙挤出,形成喷浆。15.采用夯管法穿越铁路时,铁路道床最大允许振动速度为()。A.5mm/sB.10mm/sC.15mm/sD.20mm/s答案:B解析:根据《铁路路基设计规范》,道床振动速度≤10mm/s,确保道砟不松动。16.在HDD泥浆循环系统中,除砂器分离粒径d50=74μm,若将进浆比重从1.05t/m³提高到1.15t/m³,则d50将()。A.增大B.减小C.不变D.先增后减答案:A解析:比重升高导致离心力增大,颗粒沉降速度加快,d50增大,除砂效率提高但可能带走膨润土。17.采用紫外光固化修复DN800管道,灯架行走速度为1.2m/min,若单层固化厚度3mm,则光强应设置为()。A.800mW/cm²B.1000mW/cm²C.1200mW/cm²D.1500mW/cm²答案:C解析:根据Beer-Lambert定律,3mm厚度需保证表面光强≥1200mW/cm²,才能确保底层树脂完全固化。18.在顶管施工中,若机头姿态俯仰角为-1.2°,则每顶进10m,高程偏差约增加()。A.120mmB.210mmC.240mmD.300mm答案:B解析:ΔH=L·sinθ=10000×sin(-1.2°)≈-209mm,绝对值≈210mm。19.采用局部修复树脂注浆时,若裂缝宽度0.3mm,注浆压力宜选()。A.0.1barB.0.3barC.0.5barD.1.0bar答案:C解析:微裂缝注浆压力应略高于地下水压0.2bar,同时低于管壁抗拉强度允许值,0.5bar为经验最优。20.在HDD施工中,若回拖力曲线出现周期性峰值,周期长度与单根钻杆长度一致,其原因是()。A.孔壁缩径B.钻杆接头通过扩孔器C.泥浆泵脉动D.钻机发动机转速不稳答案:B解析:接头外径大于钻杆本体,每次通过扩孔器产生附加摩擦,形成周期峰值。21.采用声呐对DN1000雨水管进行淤积检测,若淤积高度测得180mm,则过水面积损失率为()。A.12%B.18%C.24%D.30%答案:C解析:圆弓形面积公式,θ=2arccos[(500-180)/500]=1.85rad,A弓=0.5R²(θ-sinθ)=0.5×0.5²×(1.85-sin1.85)=0.189m²,损失率=0.189/(π×0.5²)=24%。22.在CIPP蒸汽固化中,若蒸汽温度升至85℃后突然下降至70℃,最可能触发报警的是()。A.温度传感器漂移B.蒸汽锅炉缺水C.内衬塌陷D.安全阀泄漏答案:B解析:锅炉缺水导致蒸汽量骤降,温度快速下降,系统立即报警停炉。23.采用管片式微型隧道时,若单节顶力设计值为800kN,实际顶力达到950kN,应优先()。A.增加注浆量B.启用中继间C.降低顶速D.更换刀盘答案:B解析:顶力超限立即启用中继间,避免管片压溃。24.在PE管热熔对接中,若卷边宽度实测为壁厚×0.8,则判定为()。A.优秀B.合格C.需复验D.不合格答案:D解析:规范要求卷边宽度=壁厚×1.0~1.3,低于0.9即判定为加热不足,不合格。25.采用水平定向钻穿越高速公路,路面沉降监测点布设纵向间距宜为()。A.5mB.10mC.20mD.30m答案:B解析:高速公路沉降监测纵向10m一个断面,可捕捉沉降槽特征。26.在紫外光固化修复中,若灯架电缆表皮破损,现场应首先()。A.绝缘胶带包扎B.更换电缆C.降低灯架速度D.提升紫外光强答案:B解析:高压紫外灯电缆破损存在漏电风险,必须整根更换,禁止临时包扎。27.采用夯管法施工时,若钢管外径406mm,夯锤能量30kN·m,每击贯入度宜控制在()。A.5mmB.10mmC.20mmD.40mm答案:C解析:贯入度过小效率低,过大易偏斜,30kN·m能量下406mm管最佳贯入度20mm。28.在HDD钻进液性能测试中,若马氏漏斗黏度为50s,则表观黏度约为()。A.10mPa·sB.15mPa·sC.20mPa·sD.25mPa·s答案:C解析:经验公式μa=0.4×T-0.4,得μa≈19.6mPa·s≈20mPa·s。29.采用局部修复气囊时,若气囊长度1.2m,修复长度0.8m,则气囊两端超出长度应各为()。A.0.1mB.0.2mC.0.3mD.0.4m答案:B解析:规范要求两端各超出0.2m,确保密封与锚固。30.在顶管注浆润滑中,若采用膨润土浆液,其屈服值应控制在()。A.5PaB.10PaC.20PaD.40Pa答案:B解析:屈服值10Pa可在管壁形成稳定泥皮,既减阻又防止浆液流失。二、多项选择题(每题2分,共20分。每题有两个或两个以上正确答案,选择全部正确得分,漏选、错选均不得分)31.下列哪些措施可有效降低HDD回拖力()。A.提高泥浆润滑性B.增大扩孔级差C.使用抗拉保护套D.降低回拖速度E.采用浮力控制块答案:A、C、E解析:提高润滑、保护套、浮力控制均可降摩擦;扩孔级差过大易塌孔;降速仅降低瞬时峰值,不降低总摩擦。32.关于CIPP蒸汽固化,下列说法正确的是()。A.蒸汽温度越高固化速度越快B.内衬厚度增加需延长恒温时间C.蒸汽压力必须高于地下水压D.固化完成后需立即冷却E.蒸汽应从下游向上游注入答案:B、C解析:厚度增加需延长热传导时间;蒸汽压需抗浮;温度过高易烧焦;冷却应缓慢防止缩径;注入方向无强制要求。33.采用声呐检测时,影响测量精度的因素包括()。A.水温梯度B.管道内壁粗糙度C.悬浮物浓度D.声呐头倾斜角E.管径大小答案:A、C、D解析:水温梯度致声速变化;悬浮物散射;倾斜角致几何误差;粗糙度与管径本身不影响精度。34.在PE管电熔焊接中,下列哪些情况必须重新焊接()。A.电阻丝裸露B.焊接时间超时2%C.管件套筒未推到止口D.冷却阶段移动焊件E.环境温度-10℃答案:A、C、D解析:电阻丝裸露易短路;未推止口熔接面积不足;冷却移动致冷焊;超时2%可接受;-10℃允许焊接但需预热。35.关于泥水平衡顶管,下列说法错误的是()。A.泥水压力必须始终高于主动土压力B.刀盘扭矩与顶力成正比C.泥水密度越高越易控制沉降D.中继间密封可承受全截面泥水压力E.出土量大于理论值说明超挖答案:B、C解析:扭矩与土体强度相关,不与顶力成正比;密度过高易超压隆起;其余正确。三、判断题(每题1分,共10分。正确打“√”,错误打“×”)36.在HDD施工中,钻孔曲率半径越小,钻杆疲劳寿命越短。答案:√解析:曲率半径小,钻杆交变弯曲应力幅值大,疲劳裂纹加速扩展。37.紫外光固化内衬的收缩率一般大于热固化。答案:×解析:紫外树脂添加光引发剂,交联密度高,收缩率<1%,低于热固化2%~4%。38.采用夯管法施工时,钢管外防腐层可在夯进完成后再补做。答案:√解析:夯进过程易损伤防腐层,通常采用临时涂层,完成后采用“管中管”PE套或环氧玻璃钢补口。39.声呐检测可准确识别管道纵向裂缝。答案:×解析:声呐为径向扫描,纵向裂缝开口<1mm时回波弱,易漏检,需结合CCTV。40.在CIPP翻转法施工中,翻转水温度越高,树脂反应活化能越低。答案:×解析:活化能为材料常数,与温度无关;温度升高仅提高分子碰撞频率,降低反应所需时间。41.采用水平定向钻穿越岩层时,PDC钻头比牙轮钻头更适合极硬岩。答案:×解析:PDC适合中硬以下岩层,极硬岩(>80MPa)牙轮钻头冲击破岩效率更高。42.在PE管热熔对接中,冷却阶段拆除夹具将导致焊接强度下降30%以上。答案:√解析:冷却阶段分子链尚未完全缠结,提前卸荷产生内缩孔,静液压试验强度下降30%~50%。43.泥水平衡顶管的泥水舱压力波动主要受顶速影响,与土体渗透系数无关。答案:×解析:渗透系数越高,泥水流失越快,压力越难稳定,波动显著。44.采用局部修复气囊时,气囊表面涂抹硅油可防止树脂粘连。答案:√解析:硅油为脱模剂,降低树脂与橡胶黏附,便于回收气囊。45.在紫外光固化修复中,灯架电缆长度不足时可使用普通延长线接续。答案:×解析:紫外灯高压高频,普通延长线阻抗不匹配,产生压降与过热,必须使用专用同轴电缆。四、简答题(每题10分,共40分)46.某HDD工程需穿越一条DN1200钢筋混凝土污水管,二者垂直净距仅1.5m,穿越段为粉质黏土,地下水位埋深2m。请列出施工前必须实施的五项关键保护措施,并说明技术要点。答案:1.管线精确探测:采用GPR+电磁感应联合定位,误差≤0.1m,开挖暴露目标管两端,人工复核高程。2.安全间距验证:按GB50423,最小净距≥1.0m,本工程1.5m满足,但需计算施工扰动沉降,采用PLAXIS3D模拟,预测沉降槽<5mm。3.隔离保护:在交叉点上下各2m范围,于目标管外周浇筑200mm厚C20混凝土保护拱,内置φ8@150钢筋网,拱脚设注浆锚管。4.钻进参数控制:导向孔曲率半径≥1200D,穿越段倾角<8°,泥浆比重1.08t/m³,漏斗黏度45~55s,防止塌孔。5.实时监测:在交叉点布设沉降观测点,间距2m,采用高精度水准仪,频率1次/30min,沉降>3mm即停钻注浆。47.简述紫外光固化修复中“光遮蔽”缺陷的成因、危害及预防措施。答案:成因:管内局部残留油脂、沥青瘤、剥落混凝土等遮挡紫外光,导致该处树脂未固化。危害:形成软点,内衬径向强度下降50%以上,长期水压下产生局部鼓包渗漏。预防:1.修复前采用高压旋转喷头(250bar)彻底清洗,粗糙度<1mm;2.使用CCTV+激光轮廓仪双检,发现突起>2mm立即打磨;3.灯架行走前铺设透明PVC导光膜,散射光补偿;4.对疑似遮蔽区域降低灯架速度20%,二次曝光。48.某DN800HDPE管热熔对接后,卷边对称但出现“V”形缺口,分析其产生原因并给出纠正措施。答案:原因:1.加热板温度分布不均,边缘比中心低15℃,导致外侧熔融不足;2.管端铣削后未立即熔接,放置>30min,氧化层增厚;3.焊接压力设定偏低,熔融料挤出不足,冷却不均收缩形成缺口。纠正:1.更换加热板热电偶,校准温度±2℃;2.铣削到熔接时间≤10min,否则重新铣削;3.按规范提高焊接压力0.1MPa,保压冷却时间延长20%;4.切除缺陷卷边,重新焊接并做80℃、4.0MPa静液压试验22h无渗漏为合格。49.泥水平衡顶管在穿越砂层时出现地表隆起,列出可能原因并给出处理流程。答案:原因:1.泥水压力>被动土压力+地下水压;2.泥水密度过高,>1.25t/m³;3.顶速过快,>30mm/min,超量出泥;4.刀盘开口率过大,泥水瞬间涌入土体孔隙。处理流程:1.立即降低泥水压力至1.05倍主动土压力;2.将泥水密度降至1.15t/m³,加入CMC增黏,降低滤失;3.顶速降至15mm/min,每顶0.5m观测一次;4.地表注浆加固,采用双液浆(W:C=1:1,水玻璃3%),注浆量按隆起体积1.2倍控制;5.设置二次监测,隆起值<2mm/d方可恢复顶进。五、计算题(每题15分,共30分)50.某HDD工程回拖管段参数:钢管OD508mm,壁厚12.7mm,长度850m,穿越段为饱和粉砂,土体容重γ=19kN/m³,内摩擦角φ=30°,地下水位与地面平齐。泥浆比重1.10t/m³,孔径1.4×OD。试用“修正荷重—摩擦”模型计算最大回拖力。(忽略泥浆浮力对钢管影响,钢管容重γs=78.5kN/m³,摩擦系数μ=0.35,土压力系数K0=0.5,附加超载q=10kPa)答案:1.计算钢管单位重量:Ws=π/4×(0.508²-0.4826²)×78.5=π/4×0.0254×78.5=1.57kN/m2.计算孔壁径向应力:有效土压力σ’v=(γ-γw)h+q=(19-9.8)×h+10=9.2h+10(kPa)取平均埋深h=6m,σ’v=9.2×6+10=65.2kPa水平有效应力σ’h=K0σ’v=0.5×65.2=32.6kPa泥浆压力Pm=1.10×9.8×6=64.7kPa>σ’h,孔壁处于支撑状态,采用泥浆压力作为正应力σn=64.7kPa3.计算总摩擦力:Ff=μ×σn×π×D×L=0.35×64.7×π×0.713×850=0.35×64.7×2.24×850=43.1kN其中扩孔直径D=1.4×0.508=0.713m4.计算钢管自重阻力:因钢管在泥浆中下沉,需克服底部支承,近似按Ws×L×μ’,μ’=0.25Fg=1.57×850×0.25=333.6kN5.总回拖力:F=Ff+Fg=43.1+333.6≈376.7kN考虑20%安全储备,Fmax=1.2×376.7≈452kN答:最大回拖力约452kN。51.某DN600CIPP内衬设计压力0.5MPa,原管道为混凝土管,内径Di=630mm,椭圆度2%,内衬厚度t=6mm,弹性模量E=12000MPa,泊松比ν=0.3。试用“长圆筒”模型校核内衬在地下水压下的抗外压稳定
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