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文档简介

2025石油化工校招试题及答案一、单选题(每题1分,共30分。每题只有一个正确答案,错选、多选均不得分)1.在常减压蒸馏装置中,初馏塔顶温度突然升高,最可能的原因是A.原油含水突增 B.塔顶回流带水 C.塔底吹汽量过大 D.原油密度下降答案:B解析:回流带水会瞬间降低塔顶油气分压,轻组分上移,导致塔顶温度飙升;原油含水影响的是初馏塔底液位而非直接顶温;吹汽量过大影响的是塔底温度;密度下降使轻组分增加,但变化较缓。2.某催化裂化装置提升管出口温度(ROT)设计为520℃,若实际运行升至535℃,则汽油收率将A.上升2.5% B.下降1.8% C.基本不变 D.上升0.5%答案:B解析:ROT每升高10℃,汽油收率约下降0.6~0.8%,15℃对应下降1.8%左右;高温促进裂化二次反应,汽油烯烃进一步裂解为干气+焦炭。3.高压加氢裂化反应器床层压降ΔP在一个月内由0.35MPa升至0.55MPa,首要应对措施是A.提高反应温度 B.降低进料量 C.在线氢气反吹 D.注入阻垢剂答案:C解析:压降快速升高多为催化剂床层顶部结垢或铁盐沉积,在线氢气反吹可立即吹扫疏松垢层;降低进料量仅缓解症状;阻垢剂需提前注入;提温反而加速生焦。4.按GB315702015,硫磺回收装置SO₂排放浓度限值为A.100mg/m³ B.200mg/m³ C.400mg/m³ D.800mg/m³答案:C解析:国标特别排放限值400mg/m³,重点地区100mg/m³,但题目未提“重点地区”,取普适限值。5.某乙烯装置裂解气压缩机一段吸入压力0.12MPa(绝),出口0.35MPa(绝),若按理想气体计算,单级多变压缩指数m=1.25,则出口温度为A.110℃ B.135℃ C.152℃ D.168℃答案:C解析:T₂=T₁(P₂/P₁)^[(m1)/m],T₁=40℃=313K,(0.35/0.12)^(0.2)=1.486,T₂=313×1.486≈465K=192℃,但真实气体乙烯偏离理想,按经验修正约降40℃,得152℃。6.对二甲苯装置模拟软件中,设定“回流比”参数时,其基准是A.塔顶产品摩尔流量 B.塔顶馏出液质量流量 C.塔顶汽相摩尔流量 D.塔顶冷凝器热负荷答案:A解析:回流比R=L/D,L为回流液摩尔流量,D为塔顶产品摩尔流量,与质量、热负荷无关。7.某浮头式换热器检修后试压,壳程设计压力2.0MPa,管程1.0MPa,按GB151规定,水压试验压力应分别为A.2.5MPa、1.25MPa B.2.3MPa、1.15MPa C.2.0MPa、1.0MPa D.3.0MPa、1.5MPa答案:A解析:试验压力=1.25×设计压力,且不小于0.4MPa,2.0×1.25=2.5,1.0×1.25=1.25,选A。8.某炼厂采用Kellogg苯酚丙酮工艺,其异丙苯氧化反应器为A.鼓泡塔 B.空塔 C.管式固定床 D.环流反应器答案:D解析:Kellogg工艺采用环流反应器,利用外循环泵强化气液传质,控制氧化深度,降低副产二甲基苄醇。9.关于延迟焦化装置“焦炭塔切换”顺序,正确的是A.先关新塔油气阀,后开老塔进料阀 B.先开新塔进料阀,后关老塔 C.同步进行 D.先泄压后切换答案:B解析:必须保证连续进料,先开新塔进料阀建立液位,再关老塔,防止加热炉憋压。10.某连续重整装置再生器催化剂循环速率为600kg/min,焦差0.5wt%,则烧焦量约为A.1.2kg/min B.2.0kg/min C.3.0kg/min D.5.0kg/min答案:C解析:烧焦量=循环量×焦差=600×0.005=3kg/min。11.在HAZOP分析中,引导词“Less”对应工艺参数“温度”时,最可能产生的偏差是A.反应器飞温 B.转化率下降 C.液泛 D.腐蚀加剧答案:B解析:温度偏低导致反应速率下降,转化率降低;飞温为“More”;液泛与流量相关;腐蚀与酸浓度相关。12.某储罐区采用IFR(内浮顶)罐储存92汽油,浮盘支柱与罐底之间应设置A.静电导出线 B.防雷接地 C.防旋转装置 D.二次密封答案:C解析:防旋转装置防止浮盘转动磨损密封带;静电导出线已设于浮盘边缘;防雷接地与罐壁相连;二次密封为环保要求。13.按API650,罐壁板最小名义厚度(碳钢)不小于A.4mm B.5mm C.6mm D.8mm答案:B解析:API650第5.6.1.1条,最小5mm。14.某天然气净化厂MDEA溶液发泡,最快捷的在线处理措施是A.加入阻泡剂 B.降低溶液循环量 C.提高再生塔底温 D.切换过滤器答案:A解析:阻泡剂可瞬间破泡,恢复气液接触;切换过滤器需停机;降循环量影响处理量;提温见效慢。15.某炼厂计划2025年实施“碳足迹”认证,应优先采用的标准是A.ISO140641 B.ISO14040 C.PAS2050 D.GHGProtocol答案:C解析:PAS2050专门针对产品碳足迹,ISO14064侧重组织层面;ISO14040为LCA;GHGProtocol为企业核算。16.某装置采用磁浮子液位计,出现“浮子卡死”故障,最不可能的原因是A.介质粘度大 B.介质密度突变 C.浮子失磁 D.导杆弯曲答案:B解析:密度突变只会改变浮力,不会卡死;粘度大导致粘滞;失磁使浮子下沉贴壁;导杆弯曲直接卡阻。17.某乙烯裂解炉辐射段炉管材料为HP40Nb,设计寿命100000h,若管壁温度提高20℃,则寿命约A.不变 B.缩短至50000h C.缩短至30000h D.缩短至10000h答案:C解析:按LarsonMiller参数,温度每升10~15℃寿命减半,20℃约缩短至1/3。18.某炼厂使用PIMS(生产信息管理系统)时,下列数据属于“实时数据库”范畴的是A.月度库存 B.化验室色谱数据 C.DCS秒级位号 D.ERP采购订单答案:C解析:DCS秒级位号由实时数据库存储;其余为关系型数据库。19.某装置采用涡街流量计测量蒸汽流量,若蒸汽干度由95%降至90%,则测量值将A.偏高约5% B.偏低约5% C.偏高约2% D.基本不变答案:B解析:涡街测量体积流量,湿蒸汽比容增大,相同质量下体积流量偏高,但仪表仍按干度95%密度计算,显示质量流量偏低约5%。20.某催化裂化装置使用CO助燃剂,烟气中CO浓度由150ppm降至30ppm,则烟气热损失A.增加1% B.减少1% C.减少0.5% D.基本不变答案:B解析:CO化学热损失约每1%CO相当于5%燃料气热值,150ppm→30ppm减少120ppm,约减少1%热损失。21.某常减压装置减压炉出口温度380℃,若炉效率由90%降至87%,则燃料气耗量A.增加约3% B.增加约3.3% C.增加约3.45% D.增加约4%答案:C解析:耗量与效率成反比,(1/0.871/0.9)/(1/0.9)=3.45%。22.某烷基化装置使用硫酸法,酸浓度由98%降至90%,则烷基化油辛烷值A.上升1.5 B.下降1.5 C.上升0.5 D.下降0.5答案:B解析:酸浓度下降,副产聚合物增加,辛烷值下降约1.5单位。23.某聚丙烯装置环管反应器夹套水采用A.脱盐水 B.循环水 C.消防水 D.生活水答案:A解析:防垢防腐蚀,必须用脱盐水。24.某炼厂采用“蓝氢”路线,其CO₂捕集单元溶剂最佳为A.MEA B.MDEA C.冷甲醇 D.氨水答案:A解析:MEA化学反应速率快,适合低压低浓度CO₂捕集;冷甲醇用于高压;MDEA选择性高但速率慢。25.某装置使用红外气体分析仪测量VOC,出现“基线漂移”,最先检查A.光源老化 B.检测器污染 C.参比气纯度 D.温度补偿答案:C解析:参比气不纯直接导致零点漂移;光源老化信号下降;检测器污染为灵敏度下降;温度补偿为软件修正。26.某浮阀塔板出现“阀片脱落”,则塔板效率A.上升 B.下降10% C.下降30% D.基本不变答案:C解析:阀片脱落导致漏液严重,效率骤降30%。27.某炼厂计划2025年投用50kt/a生物航煤装置,其原料最可能为A.棕榈油 B.地沟油 C.微藻油 D.菜籽油答案:B解析:国内政策鼓励废弃油脂,地沟油供应充足且成本低;微藻油尚未产业化。28.某装置使用屏蔽泵,轴承监测参数为A.振动速度 B.轴承温度 C.电流 D.轴向位移答案:B解析:屏蔽泵轴承为滑动轴承,埋设Pt100测温;无轴承箱故无法测振动。29.某天然气液化装置采用SMR工艺,其制冷剂为A.氮气 B.混合冷剂 C.丙烷 D.二氧化碳答案:B解析:SingleMixedRefrigerant,混合冷剂(N₂+C₁~C₅)。30.某炼厂实施“碳交易”,其配额分配方法为A.历史法 B.基准法 C.拍卖法 D.自愿法答案:B解析:国内石化行业采用基准值法,按装置类型、产能乘以标杆值。二、多选题(每题2分,共20分。每题有两个或两个以上正确答案,多选、少选、错选均不得分)31.关于加氢裂化反应器“飞温”诱因,正确的有A.循环氢纯度突降 B.原料氮含量突增 C.冷氢阀故障全开 D.催化剂床层塌陷答案:A、B、D解析:冷氢阀故障全开会降温;其余均导致反应放热加剧或移热不足。32.下列属于“过程强化”技术的是A.旋转盘反应器 B.微通道反应器 C.静态混合器 D.环流反应器答案:A、B、C解析:环流反应器为传统反应器放大,非强化。33.某炼厂采用RBI(基于风险检验)技术,需输入的数据包括A.材料强度 B.腐蚀速率 C.失效后果 D.检验历史答案:A、B、C、D解析:RBI需综合概率与后果,全部需要。34.关于“绿电制氢”耦合炼化,正确的有A.可平抑可再生能源波动 B.需配套储氢设施 C.可替代天然气制氢 D.增加装置碳排放答案:A、B、C解析:绿电制氢零碳,替代天然气制氢降低碳排。35.某聚乙烯装置使用铬系催化剂,其特点有A.需还原活化 B.产品宽分子量分布 C.适合HDPE D.需助催化剂答案:A、B、C解析:铬系为单中心,不需助催化剂;需高温还原;宽分布;适合HDPE。36.下列属于“高后果区”(HCA)识别要素的是A.人口密度 B.环境敏感区 C.交通干道 D.地下管网答案:A、B、C解析:地下管网为资产数据,非HCA直接要素。37.某硫磺回收装置采用“超级克劳斯”工艺,其关键设备包括A.选择性氧化反应器 B.在线燃烧炉 C.冷凝器 D.尾气加氢反应器答案:A、B、C解析:尾气加氢为SCOT工艺,非超级克劳斯。38.关于“氢脆”下列说法正确的是A.高强度钢更易发生 B.与H₂S共存加剧 C.可通过回火减缓 D.属于韧性断裂答案:A、B、C解析:氢脆为脆性断裂。39.某常减压装置减压塔顶抽真空系统采用“三级蒸汽喷射+一级机械真空泵”,其优点有A.节能 B.降低污水 C.提高真空度 D.减少蒸汽耗答案:A、C、D解析:机械泵替代末级喷射,减少含油污水;真空度<1kPa;蒸汽耗下降。40.某炼厂计划2025年实施“数字孪生”,需构建的核心模型有A.机理模型 B.数据驱动模型 C.三维可视化 D.经济优化模型答案:A、B、C解析:经济优化为上层应用,非孪生核心。三、判断题(每题1分,共10分。正确打“√”,错误打“×”)41.催化裂化催化剂比表面积越大,则焦炭选择性越好。答案:×解析:比表面积过大,微孔多,重质烃过度裂化,焦炭选择性变差。42.加氢精制反应器床层温升ΔT与氢耗量成正比。答案:√解析:加氢反应放热,氢耗越高放热越多,ΔT正相关。43.乙烯裂解炉辐射段炉管采用“在线渗铝”可延长寿命。答案:√解析:渗铝形成Al₂O₃保护层,抗渗碳。44.聚丙烯环管反应器夹套水采用循环水即可满足要求。答案:×解析:循环水含盐高,易结垢,必须用脱盐水。45.按ISO14067,产品碳足迹需包含“使用阶段”排放。答案:√解析:全生命周期包括使用阶段。46.天然气液化装置BOG压缩机采用迷宫密封可完全消除泄漏。答案:×解析:迷宫密封降低泄漏,无法完全消除。47.延迟焦化装置焦炭塔试压压力为设计压力的1.5倍。答案:×解析:按GB150,气压试验1.1倍,水压1.3倍。48.某炼厂采用“氢网”优化,可实时计算氢气边际成本。答案:√解析:氢网模型集成价格与需求,实时优化。49.硫酸烷基化装置废酸再生采用“湿法接触”工艺可副产蒸汽。答案:√解析:湿法接触反应热用于产汽。50.石化装置使用LED照明替代金卤灯,属于“工艺节能”范畴。答案:×解析:属于公用工程节能,非工艺节能。四、填空题(每空1分,共20分)51.某常压塔顶油气分离罐油水界面控制采用________液位计,其原理是________。答案:射频导纳;介电常数差异解析:油水介电常数差大,射频导纳可准确测界面。52.加氢裂化反应器出口设置________换热器,其目的是________。答案:热高分;回收热量、降低空冷负荷解析:热高分回收高温油热量,生成高压蒸汽。53.某乙烯装置碱洗塔设计为“填料+筛板”复合塔,其中填料段主要作用是________,筛板段主要作用是________。答案:脱除CO₂;脱除H₂S解析:碱液自上而下,先经填料段气液充分接触脱CO₂,筛板段保证停留脱H₂S。54.按API618,往复式压缩机气阀升程过大将导致________和________。答案:延迟关闭;冲击损失解析:升程大惯性大,关闭延迟,回流冲击。55.某炼厂采用“分子管理”技术,其核心是通过________分离轻烃,实现________利用。答案:吸附/膜;梯级解析:分子筛或膜分离C₂/C₃/C₄,梯级利用提高附加值。56.某聚丙烯装置使用ZN催化剂,其Ti活性中心需经________剂活化,活化温度一般控制在________℃。答案:助催化;70~90解析:三乙基铝为助催化剂,70~90℃活化最佳。57.硫磺回收装置尾气SO₂在线监测采用________法,其检出限为________mg/m³。答案:紫外荧光;1解析:UV荧光法灵敏度高,检出限1mg/m³。58.某浮头式换热器试压时,壳程试验压力为________MPa,保压时间不少于________min。答案:2.5;30解析:1.25×设计压力,GB151规定保压30min。59.某炼厂“氢气网络”优化模型中,氢气边际价格最高的装置是________,原因是________。答案:加氢裂化;氢耗大、压力等级高解析:加氢裂化氢耗3~4wt%,压力>15MPa,边际价格最高。60.某乙烯装置裂解气碱洗塔“黄油”生成主要由于________与________在碱性条件下缩合。答案:醛类;苯乙烯解析:乙醛、丙醛与苯乙烯缩合生成黄色聚合物。五、简答题(每题6分,共30分)61.简述催化裂化装置“催化剂热崩”现象的原因、危害及预防措施。答案:原因:再生器局部超温>800℃,水蒸气分压高,催化剂骨架水热失稳,晶格塌陷。危害:比表面积骤降,活性下降,焦炭选择性变差,汽柴油收率下降,细粉增多导致旋风分离器超负荷,催化剂跑损。预防:控制再生温度<730℃,降低水蒸气量,采用高水热稳定性USY催化剂,增加CO助燃剂避免局部高温,优化再生器取热。62.某炼厂计划将延迟焦化装置改造为“灵活焦化”,说明改造核心及优势。答案:核心:增设焦炭气化单元,将石油焦与空气/氧气+水蒸气在高温(900~1000℃)下部分气化生成CO+H₂,替代燃料气;取消传统除焦系统。优势:消除石油焦产品,解决销售难题;气化产合成气可作制氢原料,降低外购天然气;减少除焦塔吊运,提高自动化;降低SO₂排放,因气化段脱硫。63.说明高压加氢裂化反应器“堆焊层剥离”机理及检测手段。答案:机理:基材2.25Cr1Mo与堆焊309L+347热膨胀系数差异,长期高温高压氢环境下,氢原子在界面聚集,形成氢致剥离;停工降温过快,热应力叠加,导致沿熔合线开裂。检测:采用TOFD超声衍射时差法,可检出界面裂纹;复验性检测需用相控阵超声+金相;在线监测采用声发射(AE)技术,捕捉剥离信号。64.某乙烯装置裂解炉运行周期由90天缩短至60天,分析可能原因及对策。答案:原因:①原料变重,BMCI升高,生焦加速;②炉管温度偏高,热通量大;③稀释蒸汽比下降,停留时间延长;④炉管渗碳层剥落,粗糙度增加;⑤SRTVI炉管扭曲,局部过热。对策:①优化原料,掺轻烃降BMCI;②降低COT5~10℃;③提高DSR至0.6kg/kg;④在线清焦+酸洗去除渗碳;⑤更换炉管,采用内螺纹+渗铝新型管。65.简述“碳捕集与封存(CCUS)”在炼化企业实施的关键瓶颈及突破方向。答案:瓶颈:①捕集能耗高,MEA再生热耗3.5GJ/tCO₂;②CO₂纯度与杂质(O₂、SO₂)影响封存;③管道建设投资大,距封存地远;④封存安全性与公众接受度;⑤政策激励不足。突破:①开发低能耗相变溶剂、固体吸附剂;②炼化与油田毗邻,实现CO₂EOR一体化;③政府建立碳定价与税收减免;④采用膜+低温分耦技术,降低能耗30%;⑤数字孪生监控封存层,提高安全可信度。六、计算题(共40分)66.(10分)某常压塔进料流量为150t/h,密度850kg/m³,塔顶产品流量50t/h,密度750kg/m³,回流比R=2.5(质量比),求塔顶冷凝器热负荷(kW)。已知:塔顶油气汽化潜热310kJ/kg,温度不变。答案:回流流量L=R×D=2.5×50=125t/h总冷凝量=L+D=175t/h=175000kg/hQ=175000×310/3600=15069kW≈15.1MW解析:冷凝器需将塔顶全部汽相冷凝,包括回流与产品,故总冷凝量175t/h。67.(15分)某加氢裂化装置,进料200t/h,密度900kg

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