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文档简介
光伏安装工程调试报告第一章项目概况1.1项目基本信息项目编号:HNGF20240518项目名称:华能湖南双峰县80MW农光互补光伏电站安装及调试工程建设单位:华能湖南清洁能源有限公司EPC总承包:中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司调试单位:湖南湘电新能源调试中心(以下简称“调试中心”)项目地址:湖南省娄底市双峰县锁石镇27°28′N,112°06′E,海拔158m并网电压等级:35kV升压站→国网石牛变电站110kV侧组件类型:隆基HiMO5双面540W,共148160块组串式逆变器:华为SUN2000196KTLH0,共360台箱变:华鹏2750kVA/37±2×2.5%/0.8kV,共30台调度命名:锁石光伏110kV间隔3711开关1.2调试范围(1)直流侧:组件→组串→汇流箱→逆变器直流侧(2)交流侧:逆变器交流侧→箱变→35kV集电线路→升压站35kV母线(3)通信:PLC电力载波+光纤环网→后台监控系统(4)保护:箱变非电量、35kV光纤差动、防孤岛、频率电压紧急控制(5)调度自动化:AGC/AVC、PMU、电能量采集、网络安全监测(6)安防:视频监控、电子围栏、消防火灾报警1.3调试目标a.组件至逆变器直流侧绝缘、极性、接地阻抗100%合格b.360台逆变器并网功率曲线与IV曲线一致性偏差≤1.5%c.30台箱变空载损耗、负载损耗、变比、直阻、短路阻抗一次性通过d.35kV集电线路耐压95kV/1min无闪络e.全站通信丢包率≤0.1%,AGC指令响应时间≤4sf.竣工资料、调试报告、交接试验报告一次通过湖南省电力质监中心站验收第二章调试准备2.1组织与职责调试总指挥:项目经理李斌(电话138××××8888)安全负责人:湘电安质部长王磊,持有国家注册安全工程师证电气一次负责人:高级电气工程师陈军,持有高压试验三级证电气二次负责人:继保专家赵颖,持有继电保护高级工证通信自动化负责人:信息通信工程师周航,持有华为HCIETransmission厂家支持:华为、隆基、华鹏、南瑞各派1名现场FAE2.2技术准备(1)图纸会审:20240510完成,形成《图纸会审纪要》编号HNGFT0510(2)调试方案内部评审:20240512通过,形成《调试大纲》编号HNGFD0512(3)计量器具溯源:绝缘表、万用表、继保仪、IV曲线仪均送湖南省计量院校准,证书编号HNJL2024IV0521~0527(4)软件版本固化:逆变器V100R023C20SPC118、后台南瑞PCS9700V2.6.3、AGC/AVC程序V3.4.5,全部锁定MD5值并封存2.3安全措施a.执行《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)GB268602011》b.办理第一种工作票36份、第二种工作票12份、动火票3份c.设置35kV高压试验区全封闭围栏,悬挂“止步高压危险”警示牌18块d.现场配置35kg推车式干粉灭火器4具、医药箱2套、应急车辆1辆e.所有人员进场前完成三级安全教育并考试合格,分数≥90分2.4现场环境确认(1)接地网已敷设完成,实测接地电阻0.38Ω(设计值≤0.5Ω)(2)组件表面清洁无尘土,辐照度≥700W/m²方可进行IV扫描(3)相对湿度≤80%,风速≤10m/s,环境温度5~40℃(4)站内临时电源380V/63A检修箱4处,UPS220V/3kVA2套已投运第三章调试流程与方法3.1直流侧调试3.1.1组串极性校验工具:FLUKE117C万用表步骤:①断开汇流箱每路熔断器②用万用表DC1000V档测量正负极对地电压,正极对地≥+600V,负极对地≥600V为正常③若出现正负反接,立即标记并更正,重新压接MC4插头④每20块组件抽检1串,全站共抽检740串,合格率100%3.1.2组串绝缘测试工具:MeggerMIT1025绝缘表要求:正负极短接后对地绝缘电阻≥40MΩ(系统电压1500V,按1MΩ/kV×1.5系数)方法:①将组串正负极用4mm²铜线短接②绝缘表选择2500V档,施加1min,记录阻值③不合格(<40MΩ)立即拆分排查,发现3处MC4插头进水,更换密封圈后复测120MΩ合格3.1.3IV曲线扫描工具:DaystarDS1000便携式IV曲线仪抽样比例:每1MW抽8串,共80串判定标准:开路电压Voc与出厂值偏差≤±3%短路电流Isc与出厂值偏差≤±5%填充因子FF≥75%实测:最大偏差Voc1.2%,Isc+2.4%,FF78.5%,全部通过3.2逆变器单机调试3.2.1直流侧接入①确认每路MPPT输入电压≤1100V②用HiTester3197功率分析仪测量直流纹波,纹波系数≤0.5%③闭合直流断路器,监听逆变器内部继电器吸合声正常,无电弧异响3.2.2交流侧空载输出①断开交流断路器,在逆变器输出端子处测量三相电压平衡度≤1V②用FLUKE435电能质量仪记录THDU≤1.5%3.2.3并网功率爬坡①设置逆变器“软启动”模式,功率梯度10%Pn/min②调度下达30kW指令,实测29.8kW,偏差0.67%,符合NB/T320042018要求3.3箱变及35kV集电线路调试3.3.1变比与直阻仪器:OMICRONCTAnalyzer&CPC100要求:变比误差≤±0.5%1600kVA以上变压器直流电阻相间差≤1%实测:变比37.01kV/0.8kV,误差+0.03%;高压侧直阻最大差0.48%,合格3.3.2短路阻抗方法:低压侧短路,高压侧加压至电流达到额定,记录电压判定:与出厂值偏差≤±2%实测:阻抗6.28%,出厂6.25%,偏差+0.48%3.3.335kV电缆耐压型号:YJLV2226/35kV1×300mm²,共6回方法:0.1Hz超低频耐压52kV/60min结果:6回全部通过,无闪络、无击穿3.4继电保护调试3.4.1光纤差动保护装置:南瑞PCS9617,CT600/5测试:①用OMICRONCMC356加1.2×In电流,模拟区内故障,差动动作时间28ms②区外故障1.5×In,保护可靠不动作③通道环回测试,光功率6.8dBm,裕度12dB3.4.2防孤岛保护方法:RLC负载法,品质因数Q=1步骤:①逆变器带33%额定有功、无功匹配②断开并网开关,记录孤岛检测时间要求≤2s实测:华为逆变器0.48s动作,符合IEEE154720183.5通信与自动化3.5.1PLC载波环网速率:2Mbps测试:ping10000次,丢包3次,丢包率0.03%3.5.2AGC/AVC闭环调度主站:湖南电网新能源控制主站指令:AGC降功率20MW响应:全站360台逆变器3.7s完成,超调量0.9%,稳态误差0.3%3.6安防与消防(1)红外对射48对,遮挡0.5s报警,联动摄像头预置位正确(2)七氟丙烷管网4区,模拟烟感,15s喷气,30s浓度达8.3%第四章调试过程记录(节选)日期:20240520天气:晴32℃辐照890W/m²人员:陈军、赵颖、周航、华为FAE李工内容:08:3009:10完成110逆变器直流绝缘复测,全部≥120MΩ09:2010:003集电线路电缆耐压52kV/60min通过10:1511:0031箱变差动保护传动,动作时间28ms11:1012:00AGC20MW降功率测试,记录曲线截图3张14:0015:30发现25汇流箱正极保险熔断,更换15A陶瓷保险后复测正常15:4016:10填写《调试原始记录》编号HNGFDR0520,共18页,签字确认第五章问题与缺陷处理5.1直流插头烧蚀现象:46汇流箱支路电流不平衡30%原因:MC4插头未插到底,接触电阻25mΩ过热措施:①立即停电,剪除烧蚀插头15cm②压接全新MC4端子,使用crimping工具H4TC01,拉力测试80N×1min不松脱③复测接触电阻0.8mΩ,投运后电流平衡度≤2%5.2逆变器风扇故障现象:198逆变器模块温度68℃报警原因:风扇电源线端子虚焊措施:更换风扇组件,涂导热硅脂0.1mm,温升降至42℃5.335kV电缆终端局放超标现象:耐压后局放120pC(规程≤5pC)原因:户外冷缩管未按45°倒角切削,电场集中措施:①锯掉原终端1.2m,重新制作②使用3M8451冷缩套件,半导体层口5mm倒角③复测局放2.1pC,合格第六章调试结论6.1技术指标a.组件安装容量80.0064MW,实测并网功率79.98MW,偏差0.03%b.逆变器平均转换效率98.7%,高于保证值98.4%c.35kV侧功率因数0.998,THDU1.2%,优于国标限值5%d.保护及自动化装置42套,全部一次传动正确率100%e.通信系统7个子网,丢包率0.03%,远优于合同指标0.1%6.2质量评定依据《光伏发电站设计规范GB507972012》《光伏发电工程验收规范GB/T507962012》及《湖南电网新能源并网技术规定(2023版)》,本工程调试质量等级评定为“优良”6.3并网许可湖南省电力公司娄底供电公司于20240525签发《并网通知书》编号LD20240525018,同意本项目于2024052608:00正式转入240h试运行第七章交接与试运行7.1竣工资料移交清单(1)光伏组件出厂合格证148160份(2)逆变器出厂测试报告360份(3)箱变交接试验报告30份(4)35kV电缆耐压、局放报告6份(5)继电保护整定单42份(6)AGC/AVC系统调试报告1份(7)竣工图(CAD+PDF)各1套,共18册(8)备品备件:MC4插头200套、逆变器风扇10套、直流保险15A/1000V500只7.2240h试运行值班制度a.每班8h,三班倒,共18人b.值班记录每2h抄录一次:辐照、温度、功率、告警c.发现一级故障(如箱变跳闸)5min内汇报调度,30min内处理完毕d.试运行结束后3天提交《试运行总结》7.3质保与售后(1)质保期:组件12年材料质保,30年功率衰减质保;逆变器5年整机质保(2)故障响应:接到通知后4h到场,24h给出处理方案(3)远程监控:华为SmartPV云平台,数据刷新5min/次,告警短信1min内推送第八章经验教训与改进建议8.1经验采用“分区、分层、分时段”调试法,将80MW划分为6个13.3MW子阵,每完成一个即验收一个,节省整体工期5天引入IV曲线仪抽样,提前发现3起组件隐裂,避免后期发电量索赔使用OMICRON一体化测试车,继保、变比、直阻数据自动上传云端,减少人工记录错误90%8.2教训直流插头未做100%拉力抽检,导致1起烧蚀故障,建议今后强制10%抽检35kV电缆终端制作时环境湿度78%,接近上限,局放初测超标,今后应配置移动除湿机,控制湿度≤60%8.3改进建议(1)设计阶段在汇流箱增加0.5m长不锈钢防水帽,降
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