工厂废水操作规程试题(附答案)_第1页
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工厂废水操作规程试题(附答案)一、单项选择题(每题2分,共20分)1.某化工厂生产废水含大量悬浮颗粒(粒径50-200μm)、少量油类物质及pH=2的酸性物质,其预处理阶段首要操作是()A.投加中和剂调节pH至中性B.投加破乳剂去除油类C.通过格栅或筛网拦截大颗粒D.投加PAC进行混凝沉淀答案:C解析:预处理的核心是去除影响后续处理的大颗粒物质,粒径50μm以上的悬浮颗粒需优先通过物理拦截(格栅/筛网)去除,避免堵塞管道或磨损设备。调节pH和除油属于后续物化处理步骤。2.活性污泥法运行中,若曝气池混合液SV30(30分钟沉降比)为15%,MLSS(混合液悬浮固体浓度)为2500mg/L,则SVI(污泥体积指数)计算结果为()A.60mL/gB.150mL/gC.200mL/gD.375mL/g答案:A解析:SVI=(SV30×1000)/MLSS=(15×1000)/2500=60mL/g。SVI是衡量污泥沉降性能的关键指标,60mL/g属于良好范围(50-150mL/g)。3.反渗透(RO)膜处理高盐废水时,以下操作错误的是()A.进水前通过保安过滤器(5μm)去除微粒B.控制进水余氯浓度<0.1mg/LC.停机时用清水冲洗膜组件后直接闲置D.定期检测膜压差,超过0.3MPa时启动化学清洗答案:C解析:RO膜停机后需用保护液(如1%亚硫酸氢钠溶液)浸泡,防止微生物滋生和膜干燥收缩,直接闲置会导致膜性能不可逆下降。4.某电镀废水含Cr(Ⅵ)浓度为8mg/L,采用亚铁还原法处理时,理论上FeSO₄·7H₂O(分子量278)与Cr(Ⅵ)的摩尔比应为()(已知Cr(Ⅵ)→Cr³+,Fe²+→Fe³+)A.1:1B.3:1C.6:1D.9:1答案:B解析:Cr(Ⅵ)的还原反应式为Cr₂O7²-+6Fe²++14H+→2Cr³++6Fe³++7H₂O,1molCr(Ⅵ)(以Cr计为2molCr原子)需6molFe²+,因此1molCr(Ⅵ)对应3molFeSO₄·7H₂O(因Fe²+与FeSO₄·7H₂O摩尔比1:1)。5.废水处理站巡检时,发现气浮池浮渣层过薄(<5cm),可能的原因是()A.溶气罐压力过高(0.6MPa)B.PAC投加量不足(实际投加量80mg/L,设计120mg/L)C.刮渣机频率过低(每2小时刮1次)D.原水SS浓度过高(500mg/L,设计300mg/L)答案:B解析:浮渣层过薄通常因混凝效果差,PAC投加不足导致絮体细小,无法有效附着气泡上浮。溶气压力过高会导致气泡过小,可能影响浮渣层厚度但非主因;刮渣频率过低会导致浮渣层过厚;原水SS过高会增加浮渣量。6.关于UASB(上流式厌氧污泥床)反应器运行控制,正确的是()A.进水COD浓度越高越好,建议>10000mg/LB.反应温度控制在5-15℃(低温厌氧)C.碱度(以CaCO3计)应维持在2000-3000mg/LD.污泥床高度应低于布水器位置答案:C解析:UASB需维持足够碱度(2000-3000mg/L)中和厌氧产酸,防止pH下降;进水COD过高(>20000mg/L)可能导致酸化;中温厌氧温度为35±2℃;污泥床应覆盖布水器,确保均匀布水。7.次氯酸钠(有效氯10%)用于废水消毒时,若需投加有效氯5mg/L,处理水量100m³/h,则次氯酸钠溶液投加量为()A.5L/hB.10L/hC.50L/hD.100L/h答案:A解析:有效氯投加量=5mg/L×100m³/h=500g/h;次氯酸钠溶液浓度=10%=100g/L(有效氯);投加量=500g/h÷100g/L=5L/h。8.以下不属于废水处理系统异常停机后的应急操作的是()A.关闭进水阀门,停止进水泵B.维持曝气池曝气至溶解氧<2mg/LC.清空加药罐剩余药剂防止结晶D.记录停机时间、原因及各池液位答案:B解析:异常停机后应停止曝气,避免过度消耗污泥活性;维持曝气会导致污泥好氧代谢过旺,加速内源呼吸分解。其他选项均为正确应急措施。9.某印染废水采用“混凝沉淀+水解酸化+接触氧化”工艺,出水COD长期超标(设计50mg/L,实际80mg/L),最可能的原因是()A.混凝沉淀池排泥周期过长(7天排1次,设计3天)B.水解酸化池DO(溶解氧)控制在0.5mg/LC.接触氧化池污泥负荷(F/M)=0.2kgBOD5/(kgMLSS·d)D.原水B/C比(BOD5/COD)=0.35答案:A解析:混凝沉淀排泥不及时会导致污泥层过高,絮体重新进入出水,增加COD;水解酸化DO控制在0.2-0.5mg/L为正常;接触氧化F/M=0.2在合理范围(0.1-0.4);B/C=0.35可生化性良好。10.关于污泥脱水操作,错误的是()A.带式压滤机运行前需先张紧滤带(张力0.5MPa)B.板框压滤机进料压力应逐步提升至0.6MPa(设计0.8MPa)C.离心脱水机投泥前需先运行转鼓(转速2500r/min)D.脱水后污泥含水率应≤80%(危废需≤60%)答案:B解析:板框压滤机进料压力需缓慢提升(每分钟0.1MPa),避免滤布破损;直接提升至0.6MPa可能导致跑料。其他选项均符合操作规范。二、判断题(每题1分,共10分)1.工业废水预处理阶段必须调节pH至中性,否则会损坏后续生化系统。()答案:×解析:生化系统对pH有一定耐受范围(如好氧池pH6.5-8.5),预处理只需将pH调节至该范围即可,无需严格中性。2.气浮池运行中,溶气水释放的微气泡粒径越小(<30μm),气浮效果越好。()答案:√解析:微气泡粒径越小,比表面积越大,与絮体接触更充分,气浮效率更高。3.活性污泥法中,污泥龄(SRT)越长,污泥产率越低,适合处理低浓度废水。()答案:√解析:长SRT(20-30天)促进微生物内源呼吸,减少污泥产量,适用于低负荷(低浓度)废水。4.反渗透浓水可直接回用于冷却系统补水,无需进一步处理。()答案:×解析:反渗透浓水含盐量高(TDS>5000mg/L),直接回用会导致冷却系统结垢,需软化或稀释后使用。5.厌氧反应器启动时,应快速提升进水负荷(每天增加20%)以缩短启动周期。()答案:×解析:厌氧微生物增殖缓慢(世代周期长),进水负荷需逐步提升(每周增加10-15%),避免酸化。6.在线COD监测仪出现负值,可能是水样浊度高导致光路干扰。()答案:√解析:浊度高会使仪器误判透光率,可能导致负值;需先预处理水样(过滤)再检测。7.次氯酸钠溶液应储存在透明塑料桶中,避免金属容器腐蚀。()答案:×解析:次氯酸钠见光易分解,需储存在深色容器中;塑料桶耐腐蚀但需避光。8.污泥膨胀时(SVI>200mL/g),可通过投加PAC或生石灰抑制丝状菌繁殖。()答案:√解析:PAC(混凝)和生石灰(提高pH)可破坏丝状菌生长环境,缓解膨胀。9.废水处理站停电恢复后,应立即启动所有设备(提升泵、曝气风机、加药泵)。()答案:×解析:需按顺序启动:先恢复低压设备(如搅拌器),再启动高压设备(如风机),避免电流冲击损坏电机。10.危险废水(如含氰、含铬)应与其他废水混合后统一处理,以降低处理成本。()答案:×解析:危险废水需单独预处理(如破氰、还原铬)至安全浓度后,再与其他废水混合,避免交叉反应或毒性抑制。三、简答题(每题6分,共30分)1.简述“隔油-混凝-沉淀-水解酸化-好氧曝气”工艺中各单元的主要作用。答案:①隔油:通过重力分离去除废水中浮油(粒径>150μm),防止油类包裹污泥影响生化处理;②混凝:投加PAC/PAM使胶体颗粒脱稳,形成大絮体,提高后续沉淀效率;③沉淀:利用重力沉降去除混凝后的絮体,降低SS和部分COD;④水解酸化:在兼性菌作用下,将大分子有机物分解为小分子(如有机酸),提高废水可生化性(B/C比);⑤好氧曝气:通过好氧微生物(活性污泥/生物膜)降解小分子有机物为CO₂和H₂O,去除COD、BOD5和氨氮。2.列举3种常见的废水pH调节药剂及其适用场景。答案:①盐酸(HCl):用于碱性废水(pH>9)的中和,成本低,反应速度快,适用于大规模调节;②片碱(NaOH):用于酸性废水(pH<5)的中和,溶解后pH提升快,适用于需要快速调节的场景;③石灰(Ca(OH)₂):用于酸性废水调节,可同时去除部分重金属(如Pb²+、Cd²+)生成氢氧化物沉淀,适用于含重金属的酸性废水;④碳酸钠(Na₂CO3):用于酸性废水调节,反应温和,可补充碱度,适用于需要控制pH波动的生化系统进水调节。3.简述活性污泥法中溶解氧(DO)的控制要求及过低/过高的影响。答案:控制要求:好氧池DO一般维持在2-4mg/L(缺氧池0.2-0.5mg/L,厌氧池<0.1mg/L)。DO过低影响:①好氧微生物代谢受阻,COD去除率下降;②丝状菌易繁殖,导致污泥膨胀;③氨氮硝化反应(NH4+→NO3-)受抑制,出水氨氮超标。DO过高影响:①能耗增加(曝气风机电耗占比>50%);②污泥过氧化,菌胶团解体,污泥絮凝性下降;③加速污泥内源呼吸,污泥产量减少但活性降低。4.反渗透膜污染的主要类型及清洗方法。答案:污染类型:①无机污染:钙、镁、钡等结垢(如CaCO3、CaSO4);②有机污染:油脂、蛋白质、腐殖酸等有机物附着;③生物污染:细菌、藻类等微生物在膜表面繁殖形成生物膜;④胶体污染:硅胶体、铁铝氧化物胶体堵塞膜孔。清洗方法:①无机污染:用0.1%盐酸(pH2-3)或1%柠檬酸溶液,30-40℃循环清洗;②有机污染:用0.1%NaOH(pH10-11)+0.1%十二烷基硫酸钠溶液,30℃循环清洗;③生物污染:用1%亚硫酸氢钠(抑制微生物)+0.1%NaOH溶液,浸泡2-4小时后冲洗;④胶体污染:先用低pH酸溶液清洗无机胶体,再用高pH碱溶液清洗有机胶体。5.简述废水处理站的日常巡检内容(至少5项)。答案:①设备运行状态:检查水泵、风机、加药泵的电机温度(<60℃)、振动(<4.5mm/s)、噪音(<85dB);②池体液位:调节池、反应池、沉淀池液位是否在设计范围(如调节池液位2-4m,避免溢流或抽空);③水质感官指标:观察出水颜色(如印染废水应无色)、浊度(沉淀池出水浊度<10NTU)、是否有异常气味(如臭鸡蛋味可能厌氧系统酸化);④加药系统:药剂储罐液位(<20%时需补药)、计量泵流量(与设定值偏差<5%)、管道是否堵塞(压力表读数异常);⑤污泥状态:活性污泥颜色(正常为黄褐色)、沉降性(SV30=20-30%)、镜检微生物(钟虫、轮虫为主表示污泥活性好);⑥在线仪表:COD、氨氮、pH、DO等仪表校准状态(每周校准1次)、数据是否异常(如pH突变±2)。四、计算题(每题10分,共20分)1.某化工厂废水处理量为500m³/d,原水COD=2000mg/L,采用“混凝沉淀+A/O生化”工艺,混凝沉淀COD去除率30%,A/O系统COD去除率85%(以混凝出水为进水)。(1)计算生化系统进水COD浓度;(2)计算最终出水COD浓度;(3)若生化系统污泥负荷(F/M)=0.3kgCOD/(kgMLSS·d),MLSS=3500mg/L,曝气池有效容积为多少?答案:(1)混凝出水COD=2000×(1-30%)=1400mg/L;(2)生化出水COD=1400×(1-85%)=210mg/L;(3)F/M=(Q×S0)/(V×X)→V=(Q×S0)/(F/M×X)Q=500m³/d=500000L/d,S0=1400mg/L=1.4kg/m³,X=3500mg/L=3.5kg/m³V=(500×1.4)/(0.3×3.5)=(700)/(1.05)=666.67m³(取667m³)。2.某电镀废水含Ni²+浓度为15mg/L,处理量200m³/h,采用氢氧化物沉淀法(pH=10.5时Ni(OH)₂溶度积Ksp=2×10-16)。(1)计算理论上Ni²+的最低残留浓度(mg/L);(2)若实际投加NaOH后pH=10.2,计算此时Ni²+残留浓度(mg/L);(3)若需将Ni²+残留浓度降至0.1mg/L(达标浓度),应采取什么措施?(已知Ni原子量58.7)答案:(1)Ni(OH)₂→Ni²++2OH-,Ksp=[Ni²+][OH-]²pH=10.5时,pOH=3.5,[OH-]=10-3.5=3.16×10-4mol/L[Ni²+]=Ksp/[OH-]²=2×10-16/(3.16×10-4)²≈2×10-16/1×10-7=2×10-9mol/L残留浓度=2×10-9mol/L×58.7g/mol×1000mg/g=1.17×10-4mg/L≈0.00012mg/L;(2)pH=10.2时,pOH=3.8,[OH-]=10-3.8≈1.58×10-4mol/L[Ni²+]=2×10-16/(1.58×10-4)²≈2×10-16/2.5×10-8=8×10-9mol/L残留浓度=8×10-9×58.7×1000≈4.7×10-4mg/L≈0.00047mg/L;(3)实际中因共沉淀、络合等因素,pH=10.5时Ni²+残留可能高于理论值(如0.5mg/L)。若需降至0.1mg/L,可采取:①提高pH至11.0([OH-]=10-3mol/L,[Ni²+]=2×10-16/(10-3)²=2×10-10mol/L≈0.012mg/L);②投加硫化钠(生成NiS,Ksp=3×10-21,残留浓度更低);③采用离子交换树脂吸附残留Ni²+。五、案例分析题(20分)某制药厂废水处理站采用“调节池+芬顿氧化+中和沉淀+A²/O生化+MBR膜过滤”工艺,设计处理量300m³/d,进水COD=8000mg/L、氨氮=200mg/L、SS=500mg/L,出水需达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准(COD≤100mg/L、氨氮≤15mg/L、SS≤70mg/L)。近期出现以下问题:(1)芬顿氧化后出水COD=5000mg/L(设计去除率40%,实际25%);(2)A²/O生化池好氧段DO=1.2mg/L(设计2-4mg/L);(3)MBR膜产水量下降(设计15m³/h,实际10m³/h),跨膜压差(TMP)从0.05MPa升至0.12MPa。请分析可能原因并提出解决措施。答案:问题(1)芬顿氧化效率低的可能原因及措施:原因:①H2O2与Fe²+投加比例失调(理论摩尔比H2O2:Fe²+=2:1,实际可能H2O2不足或过量);②反应pH未控制在最佳范围(芬顿反应最佳pH=2-4,可能pH过高或过低);③反应时间不足(设计30min,实际因水量波动缩短至20min);④原水含大量络合剂(如EDTA),与Fe²+络合降低催化效果;⑤H2O2有效浓度下降(储存时间过长分解,实际浓度<27.5%)。措施:①检测H2O2和FeSO4浓度,调整投加比例至2:1(如原水COD=8000mg/L,理论H2O2投加量=8000×0.5g/m³=4000g/m³,FeSO4=4000×(55.85/34)/2≈3285g/m³);②用盐酸调节pH至3.0(在线pH计校准后控制);③延长反应时间至45min(增加芬顿池容积或降低流量);④投加破络剂(如次氯酸钠)破坏络合物;⑤更换新鲜H2O2(采购后3个月内使用)。问题(2)好氧段DO过低的可能原因及措施:原因:①曝气风机故障(如风机皮带松弛、电机功率下降),实际供气量<设计值(设计气水比15:1,实际10:1);②曝气头堵塞(长期运行导致结垢

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