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文档简介

消防水泵试运行施工工艺流程第一章施工准备阶段1.1技术交底与图纸复核项目部在试运行前7日组织设计、监理、施工、设备厂家四方进行图纸会审,重点核对水泵选型、扬程曲线、NPSH值、进出水管径、阀门编号及消防联动逻辑。对图纸中“预留远传压力表接口”“泄压阀回水管径DN65”等细节进行三维建模碰撞检查,生成《图纸差异清单》,由设计单位24h内书面确认。1.2工器具与计量器具标定序号名称规格数量标定周期备注1超声波流量计0~600m³/h1套12个月带4~20mA远传2数字压力表0~2.5MPa3块6个月精度0.25级3钳形接地电阻仪0~200Ω1台12个月分辨率0.01Ω4红外测温枪-50~650℃2把12个月发射率可调5振动仪0~20mm/s1台12个月频响5Hz~1kHz所有计量器具在标定有效期内,贴有绿色“合格”标签,并建立电子台账,扫码即可查看溯源证书。1.3现场条件确认1.3.1泵房土建二次灌浆强度达设计值100%,墙面、地面无渗漏,临时照明照度≥50lx。1.3.2双电源切换箱已通电,相序正确,电压波动≤±5%,频率50±0.2Hz。1.3.3吸水池水位至设计最低运行水位+0.30m以上,水质目测无漂浮物,氯离子含量<150mg/L。1.3.4进出水阀门井完成防水封堵,阀门手轮完好,启闭方向标识清晰。第二章设备静态检查2.1水泵本体2.1.1盘车检查:拆下联轴器护罩,用专用扳手顺时针盘车360°,无卡阻、异响,叶轮与泵壳无擦碰。2.1.2密封检查:机械密封压盖螺栓对角紧固,扭矩值按厂家数据表执行;填料密封预留滴漏量3~5滴/min。2.1.3轴承润滑:加注ShellGadusS3V2202级锂基脂,油量占轴承腔2/3,颜色呈浅黄色,无发黑结块。2.2电机2.2.1绝缘测试:用1000V兆欧表测定子绕组对地绝缘≥200MΩ,相间绝缘≥500MΩ,记录温度、湿度修正值。2.2.2接线盒检查:电缆格兰头密封圈无老化,接线端子无氧化变色,相序标识A、B、C对应黄绿红。2.3阀门与附件阀门编号名称状态要求检查方法BV-01吸水蝶阀全开目测阀板与水流方向一致CV-02止回阀阀瓣自由起落手动试压无倒流RV-03泄压阀设定值=1.15×设计压力用校准表实测开启回差≤0.02MPaSV-04试水管路球阀关闭手轮垂直管道为关2.4控制系统2.4.1PLC柜内模块指示灯“RUN”常绿,“ERR”熄灭,模拟量模块通道0~20mA线性度偏差≤0.1%。2.4.2消防联动模块在消防主机手动状态下输入“启动泵”命令,继电器吸合声清脆,反馈信号≤2s。第三章管道冲洗与压力试验3.1冲洗方案采用“分区分段、低压大流量”原则,先冲洗吸水管再冲洗出水管,流速≥1.5m/s。冲洗前关闭水泵,打开旁通管冲洗阀,引入市政自来水连续冲洗30min,出水口处放置80目不锈钢滤网,无肉眼可见杂质为合格。3.2压力试验3.2.1试验压力:设计压力1.2MPa×1.5=1.8MPa,稳压30min,压降≤0.05MPa。3.2.2盲板设置:在泵出口法兰处加设8mmQ235B盲板,螺栓全丝露出≥3扣,并做红色警示标识。3.2.3泄压措施:试验泵选用电动试压泵,额定压力2.5MPa,配0~2.5MPa耐震压力表,泄压阀回水管引至集水坑,坑内潜水泵自动排水。3.3记录表格时间压力表读数MPa环境温度℃备注14:000→1.828升压速率≤0.1MPa/min14:301.8028稳压开始15:001.7828压降0.02MPa,合格第四章单机试运行4.1点动测试解除联轴器,电机空转点动3次,每次5s,观察旋转方向与泵体箭头一致,无异常气味与火花。4.2联机低速运行恢复联轴器,关闭出口阀门,启动水泵低速(25Hz)运行5min,用振动仪测轴承座垂直方向振动速度≤2.8mm/s,轴承温升≤20℃。4.3额定工况运行逐步开启出口阀门至设计开度,频率升至50Hz,记录参数:参数设计值实测值偏差判定流量150m³/h152m³/h+1.3%合格扬程80m78.5m-1.9%合格轴功率45kW46.2kW+2.7%合格效率72%73.1%+1.1%合格4.4噪声测试在泵房地面1m高、距泵组1m处布置4个测点,用声级计A计权测量,平均噪声78dB(A),低于规范限值85dB(A)。第五章并联及联动试运行5.1双泵并联启动主泵运行稳定后,再启动备用泵,观察并联后总流量180m³/h,单泵流量下降至90m³/h,扬程曲线交汇点无喘振,电流平衡度≤5%。5.2消防联动在末端试水装置处放水,管网压力降至0.35MPa,低压压力开关动作,2s内启动主泵,消防主机收到“泵运行”反馈信号,警铃鸣响,动作逻辑正确。关闭试水阀,管网压力回升至0.65MPa,主泵自动停泵,泄压阀无频跳。5.3电源切换切断主电源,备用电源投入时间1.8s,泵组运行无中断,电机相序保护器未动作,电压跌落≤10%。第六章数据整理与判定6.1性能曲线绘制将实测流量、扬程、功率、效率输入Origin软件,拟合出实际运行曲线,与厂家提供的型式试验曲线对比,偏差在±3%以内,满足GB6245-2021要求。6.2振动频谱分析采用FFT分析,主频为工频50Hz,2倍频、3倍频幅值均低于主频50%,无轴承外圈故障频率138Hz成分,判定轴承状态良好。6.3温升曲线连续运行2h,每10min记录轴承温度,前30min温升速率0.6℃/min,之后趋于平稳,最终温度68℃,低于允许值80℃。第七章异常处置案例7.1案例一:机械密封泄漏现象:试运行30min后,密封压盖处呈线状漏水,约30mL/min。原因:密封压盖螺栓扭矩不均,导致密封面偏斜。处置:停机卸压,对角重新紧固螺栓,扭矩值35N·m,再次启动泄漏量降至5滴/min,合格。7.2案例二:出口压力波动现象:压力表指针在0.75~0.90MPa之间摆动,周期约8s。原因:出水管路气囊未排净,形成气锤。处置:停泵后开启最高处自动排气阀,排出空气约2L,再次启动压力稳定,波动≤0.02MPa。第八章成品保护与移交8.1成品保护试运行结束后,关闭所有阀门,排尽泵体存水,用塑料薄膜包裹电机及控制柜,泵进出口加盲板,防止建筑垃圾进入。8.2资料移交移交清单包括:1.设备开箱验收记录2.安装过程影像资料(带水印GPS坐标)3.单机及联动试运行记录4.振动、噪声、绝缘测试报告5.竣工图(PDF+CAD版)6.备品备件移交表(含4套机械密封、2套轴承)8.3培

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