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文档简介

隧道二衬台车拆除作业1作业前总体认知隧道二衬台车拆除不是简单的“拆完拉走”,而是一次把“大型钢结构+液压系统+临时受力体系”从封闭空间内安全、有序、零损伤地剥离出来的系统工程。核心矛盾集中在三点:1.空间受限——净空低、道路窄、通风差,大型吊装设备无法直达;2.受力转换——台车本身在浇筑期承担了部分环向压力,拆除过程必须让围岩—初支—二衬的受力体系平稳过渡;3.时效与干扰——隧道后续电缆槽、路面、防火涂料等多工序排队,拆除窗口被压缩到2~3班。因此,所有动作必须“先算后干、分区拆解、模块外运”,任何一步失控都会引发连锁风险。2拆除条件硬杠杠序号条件项判定标准现场验证方法不满足的后果1二衬强度同条件试块≥设计强度75%且龄期≥72h回弹-取芯综合法,每10延米1组局部压溃、环向微裂纹2净空收敛7d累计收敛≤3mm全站仪自由设站,每5m1断面误判围岩稳定导致台车卡死3初支背后注浆雷达检测空洞指数<5%400MHz天线,纵向2m1条测线拆模后掉块、渗漏4风水电通风风速≥0.25m/s,电压波动≤±7%手持式风速仪、万用表实测切割烟尘滞留、液压泵站跳闸5运输道路仰拱填充面抗压≥20MPa,宽度≥3.8m落锤弯沉仪,每20m1点运梁车陷车、阻塞逃生通道3组织与职责采用“1个指挥中心+4个专业组”扁平化架构,所有指令由指挥中心统一发出,避免多头指挥。组别核心岗位人数/班关键职责否决权场景指挥中心总指挥1工况判定、一级动火审批瓦斯浓度≥0.3%时立即撤人拆解组液压技师2泵站卸压、油缸同步回收油压表不归零禁止切割切割组等离子切割工3对称切割立柱连接板氧-乙炔瓶间距<5m停割运输组电动卡车司机2模块倒运、重量校核单件>12t禁止出渣门架安全组瓦斯检测员1每30min巡检一氧化碳≥24ppm断电撤人4拆除流程“七步曲”4.1第1步——“卸载”1.启动泵站,让16组液压油缸同步回缩5cm,观察10min,若压力表下降>2MPa,说明二衬局部仍受力,必须暂停并补打径向注浆锚杆卸载。2.用30t螺旋千斤顶在拱顶120°范围对称布设6个临时支点,防止油缸完全收回后台车整体下沉刮伤混凝土表面。4.2第2步——“松绑”1.拆除所有对拉螺杆(Φ25精轧螺纹钢),顺序先下后上,每拆1根立即用记号笔划“×”防止漏拆。2.用扭矩扳手复验,剩余扭矩>50N·m的螺杆禁止强行切割,需用加热法(150℃)热胀冷缩后再卸,避免崩断伤人。4.3第3步——“分舱”把12m台车沿纵向切成3段(每段4m),切口选在无液压油缸的2个1.5m宽窗洞处,减少二次动火。舱段重量切割用时外运尺寸备注A段(出口端)11.4t45min4m×2.2m×2.6m提前铺设10mm钢板防滑B段(中段)11.8t50min同上含泵站,需先拆电机C段(入口端)10.9t42min同上带驾驶室,注意油管残压4.4第4步——“下落”1.在每舱段四角布设4台10t链条葫芦,形成“口”字形吊点,同步松链,让台车整体下降30cm,直至橡胶轮胎完全接触仰拱填充面。2.下落过程安排1人专职观测轮胎与混凝土间隙,若出现三点接触、一点悬空,立即停降并垫5mm钢板调平,防止偏载撕裂切口。4.5第5步——“切割分离”1.采用65A空气等离子切割,喷嘴与钢板夹角≤45°,速度400mm/min,确保熔渣向下掉落,减少仰焊。2.切口留3mm钝边,最后用液压剪一次性掰断,避免高温影响母材强度。4.6第6步——“模块外运”1.电动卡车加装2t配重防止翘头,车厢底板满铺12mm橡胶板,防止钢结构划伤。2.每辆车只装1个舱段,限速8km/h,隧道内会车点提前200m设专人指挥。4.7第7步——“文明收尾”1.用工业吸尘器清理熔渣,重量按2kg/m估算,严禁直接扫入排水沟。2.对切割处混凝土用聚合物改性砂浆抹平,厚度5mm,避免后期锈蚀水痕污染二衬外观。5受力转换验算采用MidasCivil建立“围岩—初支—二衬”二维模型,台车拆除相当于瞬间移除0.4MPa的径向支撑,需验证二衬是否出现0.2mm以上裂缝。工况最大主拉应力最大位移安全系数结论拆前1.35MPa0.8mm2.1满足拆中1.97MPa1.4mm1.5临界,需加临时支撑拆后24h1.12MPa0.6mm2.3回稳现场对策:在拱顶90°范围增设3榀I16工字钢横撑,间距1.2m,拆除48h后移除,实测收敛0.9mm,无新增裂缝。6风险库与对策风险事件触发条件先兆信号现场处置后续跟踪台车卡死二衬错台>15mm油缸压力突增5MPa立即停止回缩,用50t液压顶在侧墙重新顶出2cm间隙拍照记录错台位置,注浆修复切割熔渣引燃防水板熔渣温度>800℃闻到焦糊味用防火布覆盖,配6L二氧化碳灭火器红外测温确认防水板温度<60℃电动卡车刹车失灵长下坡3%坡度车速表>12km/h立即按下急停按钮,用20t沙袋缓冲墙拆检刹车片,更换后试车200m7工装与材料清单类别名称规格数量备注液压电动泵站0.75kW,32MPa1套防爆型,配20m高压油管切割等离子割枪65A,三相380V2把配30m加长电缆起吊链条葫芦10t,3m提升高度8台含4台备用安全正压式呼吸器6.8L碳纤维瓶4套用于瓦斯异常撤离消防水基灭火器6L,-10℃可用6具每30m放置1具8质量控制三检制1.自检:切割组完成切口后,用1m直尺检测平面度≤2mm,超差立即补磨。2.互检:运输组装车前复测模块外形尺寸,误差>10mm拒绝装车,防止隧道内刮蹭。3.专检:质检工程师用0.2mm塞尺检查混凝土表面,出现划痕深度>1mm需用环氧胶泥修补并拍照存档。9环保与文明施工1.噪声控制:等离子切割加设30mm厚岩棉隔声罩,隧道内实测噪声82dB,低于地方标准85dB。2.粉尘控制:在切割点后方2m设置3m×2m负压吸尘罩,捕集效率≥90%,出口粉尘浓度1.2mg/m³。3.废油收集:液压泵站下方铺双层防渗布,拆除结束后统一收集46L废液压油,交由有资质单位处理,转移联单保存3年。10应急预案速查事故类型第一响应人关键动作逃生路线应急电话瓦斯突出瓦斯检测员断电、撤人、反向风门隧道左侧1.2m宽人行道矿调度8119火情切割组长二氧化碳灭火、切断气源距火点50m上风侧火警119人员挤压安全员液压顶撑、停止下降就近避车洞急救12011经验数据速记1.每米隧道台车拆除综合工效:0.85人·时(含切割、运输、清理)。2.单班纯作业时间≤3.5h,其余为通风、测量、交接班时间。3.切割1t钢结构平均耗电18kW·h,比传统氧-乙炔节省35%。4.拆除后24h内二衬内部温度下降4℃,需加强养护喷雾,防止温差裂缝。12结语与

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