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文档简介

隧道通风施工方案第一章项目背景与通风目标1.1工程概况本隧道为双向六车道分离式山岭隧道,左线长3185m,右线长3190m,最大埋深约420m,围岩以Ⅳ级为主,局部Ⅲ级。施工采用新奥法,分上下台阶开挖,爆破循环进尺3.0m。独头掘进最长距离1550m,为控制粉尘、瓦斯、柴油机尾气及高温,必须建立全过程、全断面、全工况的机械通风系统。1.2通风控制指标污染物/参数允许浓度测量方法备注粉尘(呼吸性)≤2mg/m³滤膜称重法,每班1次超标30min内降至限值以下CO≤30ppm电化学传感器,连续峰值≤100ppm,持续时间≤15minNO₂≤5ppm紫外差分法,连续主要来源为柴油车气温≤28℃热敏电阻,连续超过时启动二次降温风速0.15~6m/s热球式风速仪,每10m断面3点低于0.15m/s视为无风瓦斯≤0.5%催化燃烧,连续≥1.0%立即断电撤人第二章通风方式比选与最终方案2.1比选过程方案描述优点缺点能耗(kWh/月)结论压入式单台110kW轴流风机,φ1.4m风筒系统简单,造价低超过800m后风质恶化5.2×10⁴弃用抽出式双级55kW×2,φ1.2m风筒排尘快,司机区清晰易形成循环,漏风率>18%4.7×10⁴弃用混合式压入110kW+抽出75kW风质好,适应长距离需要双电源,管理复杂7.1×10⁴推荐巷道式利用平导+射流风机能耗最低需要平行导坑,本工程无2.9×10⁴条件不符2.2最终方案采用“长压短抽”混合式通风:压入风机110kW/380V,风筒φ1.4mPVC涂层布,每环吊挂;抽出风机75kW/380V,风筒φ1.2m,布置在距掌子面≤60m处。两风筒中心距≥1.8m,避免气流短路。第三章风量计算与设备选型3.1需风量计算(1)按人数:Q₁=q×k×n=3m³/(min·人)×1.2×60人=216m³/min(2)按炸药:Q₂=7.8m³/(kg·min)×A×t=7.8×45kg×30min=10530m³,稀释20min,Q₂=526.5m³/min(3)按柴油设备:Q₃=3m³/(min·kW)×ΣP=3×(120+132+88)=1020m³/min(4)最小风速:Q₄=60×v×S=60×0.15×110=990m³/min取最大值Q=max(Q₁,Q₂,Q₃,Q₄)=1020m³/min=17m³/s3.2漏风修正风筒百米漏风率β=1.2%,独头最长L=1550m,漏风系数P=(1+βL/100)=1.186;风机供风量Qf=Q×P=17×1.186≈20.2m³/s3.3全压计算沿程阻力:hf=λ×(L/D)×(ρv²/2)=0.015×(1550/1.4)×(1.2×13²/2)=2010Pa局部阻力:hj=Σξ×(ρv²/2)=1.8×(1.2×13²/2)=183Pa总压:H=hf+hj+Δh=2010+183+150(自然风压)=2343Pa3.4设备选型设备型号风量(m³/s)全压(Pa)功率(kW)数量备用压入风机SDF(B)-№12.52125001102台1台抽出风机SDF(C)-№11182200751台1台风筒PVC涂层布,φ1.4/1.2m3100m200m变频柜ACS580-07-0175A2套1套第四章通风系统布置图与安装细则4.1布置原则压入风筒距掌子面≤15m,随掘进每循环前移一次;抽出风筒吸风口距掌子面≤60m,且位于隧道上半断面,与爆破面夹角≥30°。4.2吊挂节点工序材料间距高度要求初支面φ8mm钢筋+膨胀螺栓1.2m4.2m与锚杆冲突时偏移≤10cm二衬面M12化学锚栓+角钢1.5m4.5m角钢刷防锈漆2道4.3快速接头采用“拉链+钢圈”双密封,拉链为YKK10号尼龙,钢圈φ1.4m,δ3mm,搭接长度≥200mm,用C型卡箍紧固,漏风率实测≤1%。4.4变频控制风机配置ACS580变频器,频率20~50Hz,与CO传感器联动:CO>30ppm自动升频至45Hz;<15ppm降频至30Hz,节电率28%。第五章通风运行操作流程5.1班前检查(10min)①看:风筒无破损、无积水;②测:用风速仪测出口风速,记录;③听:风机无异常噪声;④闻:无烧焦味;⑤记:填写《通风班检表》。5.2爆破通风(30min)爆破前将压入风筒前移至距掌子面≤10m;爆破后15min内开启抽出风机,形成负压排烟;30min后由瓦检员检测,CO<30ppm且粉尘<2mg/m³方可进洞。5.3出渣通风装载机启动前,风机频率升至45Hz;出渣期间每10min记录一次CO、粉尘;渣车全部退出后降至35Hz。5.4衬砌通风台车就位导致风筒弯折,采用“U型悬吊”:在台车顶部焊接φ48mm钢管弯轨,风筒穿入滑轮,随台车移动,折角≤15°,风阻增加<5%。第六章监测与预警制度6.1监测布点断面距掌子面(m)测点位置监测参数频次K10~50拱顶、两侧拱腰CO、粉尘、瓦斯连续K2100车行横洞附近NO₂、风速每班K3500通风死角气温、CO每日6.2预警阈值三级预警:黄色(CO25ppm)、橙色(CO35ppm)、红色(CO45ppm或瓦斯0.7%)。红色预警立即切断电源,撤人至洞外,启动应急预案。6.3数据上传采用LoRa无线采集,每30s上传至云平台,延迟<5s;手机APP推送至值班长、总监理、项目经理。第七章节能与成本控制7.1变频+按需通风经三个月实测,变频策略较恒频运行节电2.7×10⁴kWh,折合电费2.4万元。7.2漏风治理更换破损风筒127m,补漏点312处,漏风率由13.2%降至4.6%,每月减少电量0.8×10⁴kWh。7.3成本对比表项目传统方案(万元)本方案(万元)节省(万元)备注设备购置5862-4含变频柜电费(12月)31229变频+堵漏维护532风筒寿命延长30%合计94877第八章应急预案8.1风机故障备用风机在10min内启动;若双风机同时故障,立即启用移动式射流风机(55kW×2)置于距掌子面200m处,形成临时风墙,确保风速≥0.5m/s。8.2风筒爆裂爆裂长度>1m时,采用“同径双环卡箍+防火布”临时包裹,30min内完成;<1m时用快速修补胶带,10min完成。8.3瓦斯突出步骤时间责任人动作10s瓦检员报警,喊“瓦斯超限”230s电工切断掌子面及后方200m电源360s班组长清点人数,撤至横洞410min项目经理启动救护队,上报监管8.4火灾隧道内设置φ65mm消防栓,间距50m;发现火情后,抽出风机继续运行,压入风机停机,防止烟火逆流;用泡沫灭火剂控制油类火灾。第九章质量验收与考核9.1验收标准项目允许偏差检测方法合格判定风速±10%实测合格率≥90%风筒吊挂高程±5cm尺量抽检20处漏风率≤5%压差法全段噪声≤85dB(A)声级计风机旁1m9.2考核办法每月对通风班组进行综合评分:能耗占30%、风质占30%、故障响应占20%、内业资料占20%;评分<80分罚款5000元,≥90分奖励3000元。第十章实施记录与案例10.1实施记录2024年3月~2024年8月,中铁X局隧道二处负责施工,左线掘进至K1+480,右线至K1+495。期间共进行爆破通风268次,平均排烟时间28min,未发生CO中毒及瓦斯超限事件。10.2典型问题日期问题原因解决措施效果2024-04-15风筒被台车刮裂8m台车边缘无防护焊接5mm圆钢护角+限位器再未刮裂2024-05-02变频柜过温报警散热风扇损坏更换滚珠轴承风扇+增加遮阳棚温度降12℃10.3经验总结①风筒吊挂必须与测量组同步放线,误差控制在±3cm,可大幅减少返工;②抽出风机吸风口加φ60cm喇叭口,噪声降4dB(A),风量提升6%;③每月一次“通风日”活动,让作业人员佩戴CO报警器走隧道,亲身体验风质,提高安全意识。第十一章运维与移交11.1运维清单

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