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文档简介

渡槽基础施工方案1.工程概况本渡槽位于丘陵与河谷过渡带,跨越季节性冲沟,全长168m,单跨28m,共6跨,设计流量8.5m³/s。槽身采用U型薄壁预应力混凝土结构,支承体系为钢筋混凝土排架+钻孔灌注桩基础。基础持力层为弱风化砂岩,饱和单轴抗压强度22MPa,上覆3.2~5.8m粉质黏土夹碎石。地下水埋深1.4~2.7m,丰水期水位可上升1.1m。抗震设防烈度7度,设计基本地震加速度0.10g,场地类别Ⅱ类。2.施工目标2.1质量:桩基Ⅰ类率100%,基础混凝土强度合格率100%,轴线偏位≤5mm,垂直度≤1/500。2.2安全:零死亡、零重伤、零坍塌、零火灾。2.3工期:基础工程55日历天,与上部排架交叉作业10d,不占关键线路。2.4环保:场界噪声昼间≤65dB,夜间≤55dB;弃渣100%资源化,泥浆循环利用率≥90%。3.施工准备3.1技术准备(1)复核地勘:每墩补勘1孔,原位测试6组,岩芯取样18组,验证持力层顶板标高误差≤±10cm。(2)试桩:同工艺试桩3根,静载试验最大加载2.4倍设计特征值,沉降<20mm,回弹率>85%。(3)测量控制:采用0.5″级全站仪建立独立坐标系,墩台中心放样误差≤2mm,高程闭合差≤3mm。3.2现场准备(1)施工便道:宽4.5m,C25混凝土硬化20cm厚,设2%双向横坡,每30m设会车平台。(2)临电:630kVA箱变1台,埋地电缆3×95mm²+1×50mm²,三级配电二级漏保,漏保动作电流≤30mA。(3)临水:在沟谷上游筑50m³集水池,2台7.5kW离心泵,主管DN100钢管,支管DN50软管。3.3材料准备材料名称规格数量进场检验批次存储要求水泥P·O42.5260t每200t一批罐装防潮,下垫上盖粉煤灰Ⅱ级65t每100t一批罐装防潮碎石5~25mm连续级配720m³每400m³一批硬化料仓,隔仓堆放机制砂Ⅱ区中砂,细度模数2.6480m³每400m³一批封闭料棚,含水率4~6%钢筋HRB400Φ12~Φ3285t每60t一批离地30cm,覆盖防雨声测管Φ50×1.5mm钢管360m每批次5%抽检平直堆放,端口封盖4.施工工艺流程测量放线→围堰截流→沟槽降水→护筒埋设→钻孔→清孔→钢筋笼制作与吊装→导管法水下混凝土灌注→桩头凿除→垫层→承台放样→承台钢筋模板→承台混凝土→墩柱插筋→回填→质量检测→转序。5.关键工序操作要点5.1围堰采用双排钢管桩+土工膜围堰,桩长6m,间距0.4m,入岩深度≥1.2m;堰顶宽2m,高1.5m,迎水面挂400g/㎡土工膜,背水面填黏土芯墙,压实度≥90%。围堰稳定安全系数:抗滑≥1.3,抗倾覆≥1.5。5.2降水在承台四角设4口Φ400无砂管井,井深8m,滤料2~4mm洁净砾石,水泵2.2kW,单井出水量15m³/h,将地下水位降至基底以下0.5m。降水期间每日早7点、晚7点观测水位,变化速率<5cm/d方可开挖。5.3钻孔采用旋挖钻机KR125,钻头直径1.0m,钻杆扭矩125kN·m。开孔阶段轻压慢转,转速8r/min,钻压20kN;进入持力层后转速降至5r/min,钻压40kN,每10cm取样一次,判定岩样饱和单轴抗压强度≥22MPa且岩芯完整方可终孔。终孔后采用气举反循环二次清孔,孔底沉渣≤5cm,泥浆比重1.08~1.12,含砂率<2%,黏度18~22s。5.4钢筋笼主筋12Φ25,加劲箍Φ16@2000,螺旋箍Φ10@100/200(加密区/非加密区)。主筋连接采用直螺纹套筒,接头等级Ⅰ级,现场抽检10%做静力拉伸,断于母材率≥95%。保护层70mm,采用Φ50混凝土滚轮定位,每断面4组,纵向间距2m。声测管按等边三角形布设3根,底部封底钢板5mm,顶部高出桩顶50cm,并加保护帽。5.5水下混凝土强度等级C35,配合比:水泥320kg/m³,粉煤灰80kg/m³,砂率42%,水胶比0.42,减水剂1.2%,坍落度200~220mm。导管直径300mm,底口距孔底30~50cm,首灌量≥2.5m³,保证一次性埋管≥1.2m。灌注过程中导管埋深2~6m,每灌0.5m³测一次混凝土面,由专人记录,防止离析、断桩。超灌高度1.0m,确保凿除后桩头密实。5.6承台垫层C15厚10cm,每边宽出承台10cm,表面抹平压光,平整度≤3mm/2m。钢筋双层双向,下层Φ20@150,上层Φ16@150,侧向采用Φ12@300拉钩梅花形布置。模板采用18mm厚覆膜多层板,背楞10×10cm方木@300,围檩双钢管@450,对拉螺栓M16@600×600。混凝土分层浇筑,每层≤50cm,插入式振捣间距≤30cm,快插慢拔,以混凝土不再显著下沉、表面泛浆为度。养护采用土工布+塑料薄膜双层覆盖,洒水养护14d,保持表面湿润,养护水温度与混凝土表面温差≤15℃。6.质量通病防治6.1缩径原因:淤泥质土中钻进速度过快,泥浆性能差。措施:每进尺1m上下扫孔一次;泥浆比重提高至1.15,黏度25s;采用2%膨润土+0.1%CMC调浆。6.2桩身混凝土离析原因:导管密封差、提管过快。措施:导管拼装后做1.2倍孔底水压试压,10min无渗漏;提管速率≤0.3m/min;混凝土到场后30min内必须入孔。6.3承台温度裂缝原因:一次性浇筑厚度过大,散热慢。措施:采用跳仓法,分两次浇筑,间隔24h;埋设Φ40冷却水管,水平间距1m,竖向间距0.8m,通水流量20L/min,进出水温差<8℃;内部最高温度≤65℃,里表温差<20℃。7.检测与验收7.1桩基检测(1)低应变:100%检测,判定桩身完整性,Ⅰ类率≥95%。(2)声波透射:抽检30%,判为Ⅰ类方可验收。(3)静载:抽检1%且≥3根,加载至2.0倍特征值,沉降<30mm,回弹率>80%。7.2承台检测(1)回弹:每100m²不少于10个测区,强度推定值≥设计值1.15倍。(2)钢筋扫描:保护层厚度误差+10mm~-5mm以内,合格率≥90%。(3)外观:无露筋、孔洞、蜂窝,表面裂缝宽度<0.15mm。8.安全文明措施8.1临边防护承台周边设1.2m高定型防护栏,横杆两道,立杆间距2m,外挂密目网;夜间设36VLED警示灯,间距10m。8.2机械管理钻机、挖机作业半径内严禁站人,设专职指挥1名,配备对讲机;旋转部位安装防护罩,钢丝绳断丝5%即报废。8.3临时用电执行“三级配电、二级漏保、一机一闸一漏一箱”,电缆穿管埋地60cm,过路处加钢套管;电工每日巡查并填写记录。8.4环保措施(1)泥浆:设40m³钢制沉淀池2级串联,加0.3%PAM絮凝剂,上清液回用,干化泥饼含水率<40%,外运制砖。(2)噪声:钻机发动机加隔音罩,夜间22:00~6:00禁止高噪作业。(3)扬尘:便道定时洒水,车辆冲洗平台长8m宽4m,冲洗水经三级沉淀后回用。9.进度计划工序工期(d)开始日期结束日期关键线路施工准备53月1日3月5日是围堰截流23月6日3月7日是钻孔灌注桩203月8日3月27日是桩检、凿桩头53月28日4月1日是承台垫层24月2日4月3日是承台钢筋模板84月4日4月11日是承台混凝土34月12日4月14日是养护、拆模74月15日4月21日否回填验收34月22日4月24日否10.资源配置10.1劳动力工种人数主要职责旋挖钻机手4钻孔、清孔钢筋工12钢筋笼制作、安装混凝土工10灌注、振捣、收面模板工8承台模板支设电焊工4钢筋焊接、声测管密封电工2临电布设、检修机修工2设备保养、抢修安全员2巡查、教育、交底普工20辅助、清理、养护10.2主要设备设备名称型号数量功率/能力用途旋挖钻机KR1251台125kN·m钻孔汽车吊QY501台50t钢筋笼吊装装载机ZL501台3m³场内倒运挖掘机PC2201台1m³承台开挖混凝土泵车37m臂架1台80m³/h承台浇筑发电机250kW1台备用电源停电应急空压机12m³/min1台132kW清孔、凿桩头洒水车5t1台—道路降尘11.应急预案11.1塌孔现象:孔内水位骤降,钻机明显下沉。处置:立即停钻,回填黏土+5%水泥至塌孔段以上1m,静置12h后重新扫孔;若塌孔严重,加长钢护筒至塌孔段以下0.5m。11.2埋钻现象:钻杆扭矩突增,主卷扬提升力超限。处置:关闭钻头底板,启动空压机气举,反冲10min;若无效,采用50t吊车配合10t手拉葫芦双向提拉,拉力≤钻杆屈服荷载70%。11.3混凝土堵管现象:导管内混凝土不流动,压力表急剧上升。处置:采用3m长杆冲捣,若无效立即拆卸导管,拔出后清洗,重新安装隔水栓二次灌注;同时记录已灌方量,核算埋管深度,确保埋管≥1m。12.季节性施工措施12.1雨季(1)在围堰顶设30cm高挡水埂,配备2台7.5kW潜水泵,雨水经沉淀后排放。(2)砂石料仓搭设防雨棚,地面设3%排水坡;混凝土开盘前复测含水率,动态调整用水量。12.2高温(1)水泥、粉煤灰罐体外包白色反光膜,降低入机温度。(2)冷却水管改用15℃地下水,连续通水48h,控制温升速率<2℃/h。12.3冬季(1)混凝土掺3%早强减水剂,覆盖双层棉被+塑料布,内部设2kW电热毯,恒温20℃养护3d。(2)泥浆池加热棒6kW,保持泥浆温度>5℃,防止结冰。13.信息化管理采用“智慧工地”平台,桩基施工数据实时上传:钻机垂直度、钻孔深度、泥浆比重、混凝土灌注方量、导管埋深自动生成曲线;现场布设2台400万像素球机,对关键工序全程录像,存储90d;手机APP推送报警信息,确保问题5min内响应,30min内现场解决。14.成本控制要点(1)钢筋优化:采用HRB400E高强钢筋替代原HRB335,减少用量8.3t,节约4.2万元。(2)混凝土配合比:粉煤灰掺量由15%提至20%,水泥节省1

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