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文档简介

物流分拣楼基础工程监理质量评估报告一、工程建设基本情况1.1项目参建及范围本项目为区域分拨型物流枢纽项目核心建筑,功能为高标自动化物流分拣,基础工程涵盖整栋建筑的桩基施工、基坑支护、土方开挖与回填、承台地梁、地下室筏板基础、底板防水等全部地基与基础分部内容,参建单位分别为:建设单位XX供应链有限公司,设计单位XX建筑设计研究院有限公司,勘察单位XX岩土工程勘察院,施工总承包单位XX建筑工程集团有限公司,监理单位XX工程监理咨询有限公司,质量监督单位XX市建设工程质量安全监督站。项目总建筑面积86210㎡,分拣楼主体为单层18m跨度预应力门式刚架,局部南侧配套二层调度中心及设备用房,设置一层整体地下室,基础工程是保障后期分拣设备安装运行、满足大荷载堆货要求的核心分部工程。1.2基础工程设计概况项目场地原属滨海滩涂回填区,根据勘察单位提供的岩土工程勘察报告,场地土层自上而下分布为:①素填土,回填时间2年,层厚3.2m~7.8m,均匀性较差;②粉质粘土,层厚1.1m~2.6m,承载力特征值120kPa;③淤泥质土,层厚2.4m~5.1m,压缩性高,承载力特征值60kPa;④中砂层,层厚1.8m~4.2m,承载力特征值220kPa;⑤强风化花岗岩,层厚不稳定,承载力特征值500kPa,为设计桩端持力层。场地地下水稳定埋深1.2m~2.1m,地下水对混凝土及钢筋无腐蚀性。结合项目荷载特点,设计确定基础形式为:分拣区无地下室,柱下独立承台配PHC预应力AB型管桩基础,桩径400mm,设计单桩竖向承载力特征值1100kN,共设计管桩1286根,桩端进入强风化花岗岩不小于1.5m;南侧调度中心及设备用房一层地下室,采用桩筏基础,管桩桩径500mm,设计单桩竖向承载力特征值1800kN,共设计管桩124根,筏板厚度600mm,混凝土强度等级C35,抗渗等级P8;基坑开挖深度为5.2m,采用放坡+土钉墙支护方案,坡面挂钢筋网喷C20混凝土防护,设计边坡允许位移报警值为30mm。1.3基础工程施工过程概况本项目基础工程于2023年3月12日正式开工,施工顺序为:施工放线→基坑支护施工→PHC管桩施工→桩基检测→土方分层开挖→验槽→垫层施工→防水施工→钢筋模板安装→混凝土浇筑→养护→土方回填。施工过程中受4月中旬连续7天强降雨影响,暂停施工7天,经调整施工计划后,整体进度仍符合合同工期要求,于2023年7月25日完成全部基础工程施工内容,共历时135天。施工过程中施工单位按要求编制了桩基专项施工方案、基坑开挖专项方案、筏板大体积混凝土浇筑专项方案,均通过监理审核及专家论证,符合要求。二、监理质量控制工作开展情况2.1监理质量管控体系建立监理单位进场后,结合物流分拣楼对基础沉降、承载力要求高的特点,针对性编制了《地基与基础工程监理实施细则》,明确了桩基工程、基坑支护、钢筋工程、大体积混凝土、防水工程五大关键环节的18项质量控制点,落实了监理人员分工:总监理工程师负责整体质量管控、分部工程验收组织,土建专业监理工程师负责工序检查验收、平行检验,见证监理工程师负责原材料见证取样、检测过程见证,测量专业监理负责定位放线复核,制定了“三不准”管控原则:原材料质量不合格不准进场、上道工序验收不合格不准进入下道工序、专项技术交底不到位不准开工。开工前,监理部对施工单位的项目管理机构、质量管理体系进行了审核,核查了项目经理、技术负责人、质检员的岗位资格,以及打桩机司机、焊工、起重工、混凝土工等特种作业人员的操作资格证书,所有人员资格均符合要求;组织参建单位进行了设计交底和图纸会审,梳理出基础桩顶标高偏差控制、大体积混凝土防裂等5项技术重点,要求施工单位针对性优化施工方案,做好班组交底,所有交底记录签字齐全,管控体系完善。2.2原材料构配件进场质量管控所有原材料、构配件进场,监理部均要求施工单位先报送出厂质量证明文件、出厂检验报告,监理先进行现场外观检查,确认外观质量、规格型号符合要求后,再按规范要求进行见证取样送检,检测合格后方允许使用,不合格原材料要求全部退场,严禁用于工程。本基础工程所有原材料进场检验统计如下:材料名称规格型号进场批次进场总数量检验组数见证取样组数检测合格率PHC预应力混凝土管桩φ400AB型11286根1212100%PHC预应力混凝土管桩φ500AB型1124根22100%热轧带肋钢筋HRB400Eφ12~φ2581286.5t88100%热轧光圆钢筋HPB300φ8~φ102124.3t22100%直螺纹钢筋连接套筒φ16~φ2545120个66100%SBS改性沥青防水卷材4mmⅠ型312600㎡33100%预拌混凝土C15~C35P8628620m³6868100%水泥P.O42.52180t22100%级配砂石回填用1212600m³1212100%施工过程中,共发现1批次φ16mmHRB400E钢筋屈服强度实测值为392MPa,不符合规范要求的不小于400MPa的标准,监理部第一时间下发《监理工程师通知单》,要求该批次钢筋全部退场,施工单位3天内完成退场,重新进场的同规格钢筋经检测合格后方投入使用,未发生不合格材料用于工程的情况。2.3关键工序施工质量管控针对本项目基础工程的核心特点,监理对各关键工序实行全过程管控,具体管控情况如下:(1)PHC管桩施工:本项目共1410根管桩,全部采用静压沉桩工艺,监理对每一根桩的沉桩过程进行旁站记录,重点管控终压压力、沉桩深度、桩身垂直度,要求400mm桩终压压力不低于2420kN(设计特征值的2.2倍),500mm桩终压压力不低于3960kN,桩身垂直度偏差不超过0.5%。施工过程中共发现12根桩终压压力达不到设计要求,监理要求暂停施工,及时组织设计单位复核,设计单位要求对该12根桩进行补桩处理,补桩完成后重新检测,承载力符合要求,验收合格。沉桩完成后,测量监理对全部1410根桩的桩位偏差进行逐一测量复核,最大偏差为32mm,远小于规范允许的100mm偏差要求,符合设计对上部柱安装的精度要求。(2)土方开挖与基坑监测:本项目场地为回填滩涂,土质稳定性较差,监理要求施工单位分层分段开挖,每层开挖深度不超过2m,严禁超挖,地下室区域开挖至距离设计基底20cm时,要求全部改为人工清底,避免机械开挖扰动原状基底土。开挖过程中,要求施工单位每天对边坡位移进行2次监测,监理进行平行复核,整个开挖过程中边坡最大位移为12mm,远小于设计报警值30mm,未发生边坡滑移、塌陷等异常情况,基坑开挖完成后,监理组织勘察、设计、建设、施工四方共同进行验槽,验槽结果符合勘察设计要求。(3)钢筋工程:监理对每一个检验批的钢筋都进行平行检验,重点检查钢筋规格、数量、间距、锚固长度、接头位置,针对筏板基础双层双向钢筋,重点检查马凳筋的规格、间距,确保上层钢筋的位置稳定,避免浇筑过程中钢筋下沉。钢筋连接采用直螺纹套筒连接,每500个接头为一个检验批,见证取样送检,本项目共6个检验批,全部检测合格;施工过程中发现有18个丝头加工尺寸不合格,要求施工单位切掉重新加工,整改合格后验收。(4)混凝土工程:本项目筏板基础混凝土总量1200m³,属于大体积混凝土,监理提前审核了浇筑方案,要求采用分层连续浇筑,控制入模温度不超过30℃,浇筑过程全程旁站,监督振捣顺序,避免漏振过振,每一批预拌混凝土进场都检测坍落度,共发现2车预拌混凝土坍落度偏大,和易性不符合要求,要求退场处理,未用于工程。浇筑完成后,督促施工单位12小时内覆盖土工布洒水养护,养护时间14天,浇筑完成后按规范要求留置了标准养护试块、同条件养护试块、抗渗试块,全部检测合格。养护完成后,仅发现2条表面收缩裂缝,最大宽度0.1mm,深度不超过10mm,属于无害裂缝,按设计要求进行了环氧树脂封闭处理,不影响结构质量。(5)防水工程:地下室底板防水采用4mm厚SBS改性沥青防水卷材,监理重点检查基层质量,要求基层平整、无起砂空鼓,基层干燥度符合要求后方允许铺贴,检查卷材搭接宽度,要求长边搭接不小于100mm,短边不小于150mm,搭接边粘结牢固,无翘边空鼓,防水施工完成后,组织进行了48小时闭水试验,未发现渗漏点,验收合格。2.4验收组织管控监理严格执行检验批验收程序,每完成一个施工段的工序,施工单位自检合格后报送监理,监理组织建设单位、施工单位共同进行现场验收,主控项目全部合格,一般项目偏差符合要求后方可签字进入下道工序,不合格的工序要求返工整改,重新组织验收,严禁未验收先施工的情况发生。三、基础工程实体性能检测情况基础工程施工完成后,按规范要求进行了实体性能检测,所有检测项目均由具备资质的第三方检测机构完成,检测结果汇总如下:检测项目检测数量合格标准合格数量合格率单桩竖向抗压静载试验15根单桩承载力满足设计要求15100%低应变桩身完整性检测1410根无Ⅲ、Ⅳ类桩,Ⅱ类桩不影响结构使用1410100%承台混凝土强度回弹检测36点强度达到设计强度C30要求36100%筏板混凝土强度回弹检测24点强度达到设计强度C35要求24100%钢筋保护层厚度检测60点合格率不低于90%,偏差符合±10mm要求合格95%混凝土抗渗试验6组抗渗等级达到P8要求6100%回填土压实度检测24点压实度不低于93%24100%基坑边坡位移终期监测32点位移量小于设计报警值30mm32100%从检测结果来看,低应变检测共得出Ⅰ类桩1398根,Ⅱ类桩12根,无Ⅲ、Ⅳ类桩,12根Ⅱ类桩均为桩身轻微缩颈,不影响桩身承载力和结构安全,经设计单位复核确认,不需要进行处理,符合要求;单桩静载试验最大加载量为设计承载力特征值的2倍,所有试桩沉降量均匀,卸载后回弹率符合规范要求,承载力全部满足设计要求;钢筋保护层厚度检测合格率为95%,符合规范要求的不低于90%的合格标准,实体质量合格。四、分部分项工程验收情况本项目地基与基础分部工程共划分为9个分项工程,67个检验批,验收情况汇总如下:分部工程分项工程名称检验批数量验收结果地基与基础土方开挖3合格地基与基础土方回填2合格地基与基础基坑支护8合格地基与基础预应力管桩15合格地基与基础钢筋工程12合格地基与基础模板工程12合格地基与基础混凝土工程12合格地基与基础防水工程2合格地基与基础筏板基础1合格合计-67全部合格所有分项工程验收,主控项目全部符合设计和规范要求,一般项目质量偏差全部控制在允许范围内,质量验收记录完整签字齐全,符合验收要求。五、质量问题及处理情况本基础工程施工过程中,监理共发出现场整改通知8份,监理工程师通知单2份,累计发现各类质量问题12项,其中一般质量问题11项,较大质量问题1项,所有问题都已完成整改,经监理复查合格,形成闭环管理,未发生任何等级质量事故。主要质量问题及处理情况如下:1.3根桩桩位偏差超出设计允许的100mm要求,最大偏差120mm,经组织设计单位复核,设计认为偏差不影响上部结构受力和使用功能,不需要处理,四方签字确认;2.1批次φ16mm钢筋原材力学性能不合格,已全部退场,重新进场的钢筋检测合格;3.一段回填土压实度检测为89%,达不到设计要求的93%,要求挖开重新分层回填碾压,重新检测压实度为94%,符合要求;4.2个承台钢筋间距最大偏差25mm,超出规范允许的±10mm偏差,要求施工单位调整钢筋间距,整改后验收合格。所有质量问题均已处理完毕,无遗留质量问题。六、质量控制资料核查监理部对本基础工程的全部质量控制资料进行了逐一核查,核查结果汇总如下:资料类别份数核查结果岩土工程勘察报告、地基验槽记录2完整、真实、符合要求图纸会审、设计变更、工程洽商记录5手续齐全、内容完整工程定位测量、放线复核记录12数据准确、签字齐全原材料出厂合格证、进场检验报告23齐全、有效施工试验报告、见证检测报告45结果合格、完整隐蔽工程验收记录32内容完整、签字齐全桩基工程检测报告1结果合格、符合要求混凝土试块试验报告68强度、抗渗全部合格防水工程闭水试验记录2无渗漏、合格分部分项工程质量验收记录9内容完整、验收程序合规经核查,本基础工程所有质量控制资料齐全、完整、真实有效,符合建筑工程资料归档要求,资料核查合格。七、观感质量验收监理部组织建设、勘察、设计、施工四方单位共同对基础工程观感质量进行了现场检查,检查情况如下:基础混凝土表面平整,仅存在少量直径小于5mm的蜂窝麻面,已按要求进行修补,修补后平整美观,无露筋、无有害裂缝;防水卷材铺贴整齐,搭接均匀,无破损、翘边;回填土表面平整,边坡稳

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