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文档简介

生产过程产能优化自查报告为落实公司年初提出的“降本提效、产能倍增”战略要求,解决今年一季度以来新能源汽车结构件订单激增、现有产能无法匹配交付需求的痛点,我部门于4月10日至4月25日组织生产、设备、质量、人事四个部门联合开展了全生产流程产能优化自查工作,本次自查覆盖冲压车间1-4号线全流程,从入厂原材料配送、换模换线、设备运行、人员作业、质量检验到成品出库全环节,通过连续跟班作业测时、调取近三个月设备运行数据、盘点线边库存、访谈一线操作员工与班组长等方式,共梳理出影响产能释放的核心问题4大类12项,同时针对核心问题开展了1号线全流程小范围试点优化验证,明确了后续落地优化的路径与时间表,现将自查情况详细说明如下。本次自查过程中,我们首先对全车间换模换线作业进行了连续15天的跟测统计,统计结果显示,换模效率偏低是当前影响产能释放的第一大痛点,多品种小批量订单下,频繁换模产生了大量无效停机时间,具体统计数据如下:产品类型月均换模次数单次平均换模时间(分钟)原设定标准换模时间(分钟)单次时间偏差(分钟)新能源下护板(大件)227845+33车门门槛梁(中件)364225+17侧围装饰罩(小件)482112+9合计106--+1770(分钟/月)从统计数据可以看出,所有类型产品的换模时间都远超原设计标准,每月仅换模环节就浪费了近30小时的有效生产时间,按车间单位小时120件的平均产能计算,每月直接减少产能3600件,相当于现有月产能的2%。追根溯源,换模效率低的核心原因是未区分内部换模与外部换模作业,原有操作流程要求所有换模准备工作都必须在停机后开展:上一批产品生产完成停机后,才通知模具班从模具库房调出对应模具,运输到机台旁,再开展拆旧装新作业,仅调模运模就占了换模总时间的40%;其次是模具定位缺少标准化工装,原有换模过程中需要操作人员人工对中调整模具位置,反复试冲调整参数,大件产品仅对中调整就需要20分钟以上,反复试冲还会产生3-5件报废品,既浪费时间又浪费原材料。第二个核心问题是设备综合效率OEE远低于设计标准,设计阶段我们要求车间设备OEE不低于85%,但近三个月统计数据显示,车间平均OEE仅为61.7%,近24%的产能缺口来自无效停机,我们对近三个月所有停机记录进行分类汇总,具体数据如下:停机原因分类月均停机时长(小时)占总停机时长比例对应月产能损失(件)突发设备故障47.232.1%5664原材料待料38.125.9%4572质量异常停机29.420.0%3528计划外停线17.612.0%2112其他原因14.710.0%1764合计147100%17640从分类数据可以看出,突发设备故障占了总停机时间的三分之一,核心原因是原有设备维护制度不合理,我们原来执行的是“事后维修+月度集中保养”制度,日常生产过程中没有预防性检查,冲压机长期24小时连续运行,滑块间隙、液压密封这些易损耗部件,往往要等到间隙超标产生不合格品、或者发生泄漏停机之后才会维修,小问题拖成大故障,一次突发故障往往要停机4-5小时才能修好,严重打乱生产节奏;其次是原材料待料停机占比超过四分之一,原有配送制度是每两小时配送一次原材料,线边库存按固定值设置,没有根据订单批量动态调整,大订单生产时,不到两小时原材料就用完了,小订单生产时,线边堆了大量原材料,既占用空间又容易导致待料,此外配送路线没有优化,配送员需要穿越三条生产线才能送到目标机台,高峰期经常堵在路上,进一步拉长了待料时间。第三个核心问题是人员作业配置不合理,作业负荷不均衡,新订单增加后原有工位设置没有及时调整,导致部分工位超负荷等待、部分工位闲置浪费,我们对1号线所有工位的作业时间进行了连续100个作业循环的测时,统计得到的作业负荷率如下:工位序号作业内容标准循环时间(秒/件)实际作业时间(秒/件)作业负荷率(%)1片料上料定位1821116.72冲压参数调整12121003成品下料装箱151066.74线内首件检验每班累计工作时间120分钟每班出勤480分钟25从数据可以看出,上料工位长期超负荷,操作人员连喝水休息的时间都没有,经常导致冲压机等上料,而下料工位和专职首检工位有大量的闲置时间,每条线配置一个专职首检,只有换模后做首件的时候需要工作,其余时间都处于闲置状态,四个线四个专职首检,每天有一半以上的时间无事可做;此外新员工技能不达标也是影响产能的重要因素,近半年我们为了扩产新招了14名操作员工,由于没有系统的培训机制,都是老员工带几天就上岗,目前新人的技能达标率仅为64.3%,新人操作的单件作业时间比熟手高出14%左右,生产不良率比熟手高2.1个百分点,进一步拉低了整体产能。第四个核心问题是排产计划不合理,在制品积压严重,原有排产是人工按订单顺序排产,接到什么订单就排什么生产,没有按照产品属性归类,导致相同吨位、相同材质的产品分散生产,额外增加了很多不必要的换模次数,我们统计了3月份的排产,原本可以合并的21次换模被分散成了36次,多产生了15次无效换模,浪费了近10小时生产时间;其次线边在制品没有严格管控,原有规定线边安全库存为5000件,我们4月15日盘点时,线边在制品实际数量达到了12170件,超过限额143%,大量在制品堆放在生产线旁,不仅占用了生产空间,操作人员找需要生产的在制品每次都要花费3-5分钟,还导致部分改单、取消订单的产品变成呆滞品,近三个月我们共清理出呆滞在制品1247件,直接经济损失达到28.6万元,进一步增加了生产成本。针对自查梳理出的这些问题,我们从4月1日开始在1号线开展了优化试点,逐项验证优化措施的有效性,经过一个月的试点,取得了非常明显的效果。针对换模效率低的问题,我们引入了快速换模SMED方法,将换模作业拆分为内部换模(必须停机完成的作业)和外部换模(可以在生产过程中提前完成的作业),要求在上一批产品生产结束前4小时,模具班就完成下一批产品模具的出库、清理、预热,提前运输到机台旁的指定摆放区,将螺栓、工具、检测样板都提前准备到位,同时我们为每一套模具定制了定位止口块,原来需要人工反复调整的对中作业,现在只需要将模具卡入定位块就能完成对中,对中时间从原来的平均20分钟降到了3分钟以内,试冲一次就能合格,不需要反复调整,试点后的三次换模测试显示,大件换模时间从原来的78分钟降到了32分钟,降幅达到59%,中件从42分钟降到18分钟,降幅57%,小件从21分钟降到10分钟,降幅52%,按照当前月换模次数计算,每月可以节省换模时间2404分钟,相当于40小时有效生产时间,直接提升产能4.5%。针对设备OEE低的问题,我们推行了三级全员生产维护TPM制度,一级维护为操作人员自主保养,要求每班开机前抽出10分钟,完成设备清洁、液压油位检查、螺栓紧固、滑块加油等基础保养工作,每班下班前整理工具,清理设备废料;二级维护为维修组每日巡检,维修组每天对四条线逐个检查,用千分表测量滑块间隙,间隙超过0.02mm立即调整,发现密封件渗漏立即更换,把小问题解决在萌芽状态;三级维护为月度全面保养,每月固定停机4小时,对所有设备的液压系统、电路系统、模具进行全面检测保养,针对待料问题,我们重新规划了线边原材料超市,调整了配送路线,把原来的两小时配送一次改成一小时一次的小批量动态配送,根据订单批量每天调整线边安全库存,避免库存不足或者积压,试点一个月后,突发故障停机从原来的每月47.2小时降到了17.8小时,降幅62%,待料停机从38.1小时降到了9.7小时,降幅74.5%,1号线的OEE从原来的61.2%升到了75.8%,提升了14.6个百分点。针对人员作业不均衡的问题,我们重新做了生产线平衡,合并了闲置工位,调整后的1号线工位作业负荷情况如下:工位序号作业内容标准循环时间(秒/件)实际作业时间(秒/件)作业负荷率(%)1片料上料+成品下料装箱282796.42冲压参数调整+日常保养1212100(流动检验)两条线首件抽检每班累计工作320分钟每班出勤480分钟83.3调整之后,原来四条线的四个专职首检,改成两个流动首检,负责两条线的首件检验,四条线总共节省出3名操作人员,直接补充到新开通的5号线,不需要额外招聘新员工,同时我们建立了师带徒技能培训机制,指定五年以上工龄的熟手带新人,带教达标后给师傅发每月500的带教补贴,每周二周四晚上开展1.5小时的技能培训,每月组织一次技能比武,对排名靠前的员工给予现金奖励,目前试点班组的新人技能达标率已经从原来的64.3%升到了87.9%,整体人均效率提升了11.8%。针对排产和在制品问题,我们上线了APS高级排产系统的基础功能,所有订单按照原材料厚度、冲压吨位、产品结构自动归类,同类型产品集中排产,减少换模次数,同时设定了线边在制品最高限额,每周五下班前清理超额在制品,改单取消订单第一时间清理呆滞品,试点之后,月均换模次数从原来的106次降到了72次,减少了34次不必要换模,线边在制品平均数量从11000件降到了4200件,低于原来的5000件限额,每月呆滞品数量从原来的平均41件降到了4件以内,减少了找料时间,生产流畅性明显提升。根据一个月的试点数据测算,全车间推广这些优化措施之后,我们的月产能可以从原来的18万件提升到22.5万件,整体产能提升25%,单位产品制造费用从原来的每件8.2元降到6.7元,每件降低生产成本1.5元,每月可以节省生产成本27万元,每年可以节省324万元,同时交付及时率从原来的85.7%提升到了98.2%,客户投诉数量从原来的每月平均3.2起降到了0,完全可以满足目前20万件每月的订单需求,不需要额外新建生产线,节省了至少800万的扩产投资。本次自查也发现了目前还没有解决的遗留问题,一是还有12套使用年限超过8年的旧模具,模具精度下降,每次换模后还是需要额外调整5-10分钟,而且生产出来的产品不良率比新模具高1.2个百分点,影响产能和质量;二是APS排产系统目前只用到了基础排产功能,应对临时插单的动态调整能力不足,每月大概有3-5次插单会打乱原有排产计划,增加不必要的换模次数;三是夜班的设备维护不到位,夜班维修人员少,操作人员技能水平偏低,夜班的OEE比白班低8个百分点左右,还有挖潜空间。针对这些遗留问题,我们已经制定了明确的落地整改计划,明确了时间节点和责任人,首先是旧模具更新替换,计划在今年第三季度完成8套核心旧模具的加工替换,第四季度完成剩余4套的替换,预计总预算120万元,由设备部负责落实;其次是APS排产系统升级,计划在8月

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