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文档简介
水利软基处理工程质量评估报告第一章工程建设基本情况1.1工程范围与原地质条件本工程为长江下游干流堤岸加固项目的软基处理分项,施工范围为堤段桩号K12+340~K14+480,全长2140m。该堤段为1998年修建的老堤,投运以来长期存在不均匀沉降,局部堤身裂缝最大宽度达3cm,堤脚侧向位移累计超过15cm,原地基承载力和稳定性能不满足现行防洪标准要求,需进行整体软基处理。根据工程地质勘察报告,场地土层分布从上到下依次为:①素填土层,厚度0~2.5m,为老堤堤身填土,压实度不均,承载力特征值70~90kPa;②淤泥质黏土层,厚度2.5~9.5m,为第四系全新统河湖相沉积,呈流塑状态,天然含水率52%,孔隙比1.28,压缩系数0.92MPa⁻¹,属于高压缩性软土,承载力特征值45~65kPa,原位十字板抗剪强度平均仅18kPa,是本次软基处理的主要对象;③下卧粉质黏土层,厚度大于8m,呈硬塑状态,承载力特征值220kPa,满足地基承载力要求。1.2软基处理设计要求根据堤段位置和荷载差异,设计分两种工艺处理:K12+340~K13+520共1180m迎主航道段,堤身设计高度8.7m,荷载较大,采用双排水泥土搅拌桩复合地基处理,兼做堤基截渗;K13+520~K14+480共960m背鱼塘段,淤泥层厚度更大,采用塑料排水板堆载预压联合堤前抛石压载处理。设计核心控制指标为:处理后复合地基承载力特征值,堤身段不小于120kPa,戗台段不小于100kPa;设计运行期10年工后沉降不大于30cm,相邻断面不均匀沉降差不大于0.5%;堤岸整体抗滑稳定安全系数不小于1.3。主要设计参数如下:水泥土搅拌桩桩径50cm,桩间距1.2m,双排布置,桩长穿透淤泥层进入下卧粉质黏土层不小于0.5m,平均桩长7.8m,水泥采用P.O42.5普通硅酸盐水泥,掺入量不小于15%,桩身28天无侧限抗压强度不小于1.2MPa;塑料排水板采用B型断面,规格100mm×4mm,正方形布置,间距1.2m,打设深度穿透淤泥层进入下卧层不小于0.5m,上部铺设30cm厚中粗砂垫层,分级堆载至设计荷载后预压6个月方可卸载。第二章质量评估依据1.国家及水利行业现行标准规范:《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《水利水电工程地基处理技术规范》(SL240-2019)、《水利水电工程水泥土搅拌桩施工技术规范》(SL/T352-2020)、《水利工程质量检测技术规程》(SL324-2019)、《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2012);2.本项目正式设计文件:工程地质勘察报告(2021年8月提交)、软基处理施工图设计(2021年10月下发)、3份正式设计变更通知单(涉及局部桩位调整、堆载分级调整,均经设计单位盖章确认)、图纸会审纪要、设计交底记录;3.参建各方过程管理资料:施工单位编制并经审批的软基处理专项施工方案、技术交底记录、三检记录、原材料进场检验报告、工序验收记录;监理单位编制的监理规划、专项监理实施细则、旁站记录、平行检测记录;项目法人组织的历次质量检查记录;4.第三方检测机构出具的正式检测报告、沉降观测成果报告。第三章施工过程质量控制情况3.1施工单位质量自控体系运行本项目施工单位为水利水电施工总承包一级资质,针对软基处理成立了专项作业班组,配置专职技术负责人1名、专职质量员2名、测量员2名,严格执行三检制,即班组自检、施工队复检、项目部终检,三检合格后才报请监理工程师验收,未出现未检先施的情况。开工前针对水泥搅拌桩、塑料排水板施工分别组织了专项技术交底和安全交底,覆盖所有现场作业人员;所有进场机械设备提前完成校检,计量设备如水泥浆电子计量罐、地磅均经当地计量部门检定合格,且在有效期内使用。原材料进场严格执行检验制度:水泥每200t抽检一次安定性和强度,塑料排水板每10万m抽检一次纵向通水量、抗拉强度,砂垫层每500m³抽检一次含泥量和压实度,不合格原材料直接清退出场。本工程累计进场P.O42.5水泥12800t,抽检64批次,全部合格;累计进场塑料排水板190万m,抽检19批次,全部合格;进场中粗砂12600m³,抽检36批次,全部合格。3.2监理单位质量管控情况监理单位为水利工程监理甲级资质,针对本软基处理工程编制了专项监理实施细则,明确了各工序质量管控要点,制定了见证取样和平行检测计划。对水泥搅拌桩施工实行全过程旁站,每根桩的喷浆量、下沉提升速度都留有完整旁站记录;对塑料排水板插板深度实行逐根检查,累计旁站水泥搅拌桩施工12468根,抽查塑料排水板插板深度3200根,对进场原材料见证取样52批次,平行检测12批次,全部合格。针对施工中出现的质量隐患累计下发监理通知单2份,整改完成后全部复查合格,每一个单元工程完工后都组织现场验收,合格后方允许进入下一道工序。3.3核心工序质量控制(1)水泥搅拌桩施工控制正式施工前先进行工艺性试桩,共试桩12根,最终确定了适配本项目地质条件的施工参数:下沉速度0.8m/min,提升速度0.5m/min,喷浆压力控制在0.4~0.6MPa,重复搅拌次数2次,每延米水泥用量55kg,符合设计掺入量15%的要求。正式施工中,先清表清除地表杂草、淤土,对暗浜低洼段换填素土整平,保证桩机水平稳定,桩位对位偏差控制在5cm以内,符合设计要求;施工过程中若遇到停电或机械故障,停喷时间超过2小时,立即对该桩重新钻进,搭接长度不小于1m,杜绝断桩隐患;施工完成后桩顶预留50cm空桩,待桩身强度达到设计要求后,开挖截除顶部软弱部分,保证桩顶强度符合要求。(2)塑料排水板堆载预压施工控制塑料排水板施工前先铺设30cm厚中粗砂垫层,含泥量控制在5%以内,分层压实后压实度不低于90%,检测合格后方可进行插板施工;插板过程中采用深度记录仪实时监控插板深度,保证插入深度符合设计要求,塑料排水板接长采用咬合搭接,搭接长度不小于20cm,杜绝接头脱落隐患;堆载预压严格分级进行,第一级堆载2m,沉降连续3天稳定在1mm/d以内再进行第二级堆载,每级堆载厚度不超过2m,全过程跟踪观测沉降,控制堆载速率,保证堤身稳定。本工程施工过程主要参数控制情况统计如下:处理工法控制参数设计要求施工实际平均控制值抽检合格点数抽检总点数合格率水泥土搅拌桩桩位对位偏差≤50mm28mm124621246899.95%水泥土搅拌桩桩身垂直偏差≤1%0.6%124561246899.90%水泥土搅拌桩每延米水泥掺入量≥52kg/延米55.3kg/延米124101246899.53%水泥土搅拌桩喷浆压力0.3-0.7MPa0.48MPa124421246899.79%塑料排水板板距偏差≤150mm87mm188901896299.62%塑料排水板插板深度偏差≥设计深度超出设计深度20cm189151896299.75%塑料排水板回带长度≤500mm,回带率≤5%210mm,回带率2.1%189101896299.73%砂垫层含泥量≤5%2.8%3636100%砂垫层压实度≥90%93.2%3636100%第四章质量检验与检测结果分析4.1施工过程质量检验按照《水利水电工程施工质量检验与评定规程》要求,本软基处理分部工程共划分为21个单元工程,每100m堤段划分为1个单元,其中水泥搅拌桩段12个单元,塑料排水板段9个单元。施工单位三检自评结果为:21个单元工程全部合格,其中18个单元工程达到优良标准,单元工程优良率85.7%;原材料、中间产品检验全部合格;水泥土试块28天无侧限抗压强度共检验125组,全部满足设计≥1.2MPa的要求,强度保证率98.5%,符合规范要求。4.2第三方检测结果分析项目法人委托具有水利工程检测甲级资质的第三方机构对软基处理质量进行了全面检测,检测结果汇总如下:检测项目设计要求检测数量合格数量合格率检测成果统计水泥搅拌桩桩身芯样抗压强度≥1.2MPa125125100%平均强度1.68MPa,最小值1.23MPa水泥搅拌桩桩身完整性无III、IV类桩125125100%I类桩占78.4%,II类桩占21.6%水泥搅拌桩复合地基承载力≥120kPa3636100%平均承载力138kPa,最小值124kPa塑料排水板地基十字板抗剪强度≥28kPa4848100%平均抗剪强度32kPa塑料排水板段复合地基承载力≥100kPa2424100%平均承载力112kPa,最小值103kPa从检测结果可以看出,所有检测项目合格率为100%,全部满足设计要求,桩身强度和复合地基承载力较设计值有15%~40%的富余,说明施工质量稳定,整体性能满足设计要求。4.3沉降观测结果分析施工全过程共布置32个沉降观测断面,每个断面布置3个观测点,累计96个观测点,从施工开始到预压期满累计观测18个月。观测结果显示:水泥搅拌桩段施工完成后6个月,累计沉降量平均为12.6cm,根据沉降曲线推算10年工后沉降约15.8cm,远小于设计要求的30cm;塑料排水板堆载预压段,预压6个月后,连续7天的日均沉降量平均为0.3mm/d,满足规范要求的≤0.5mm/d的卸载标准,卸载后3个月累计沉降量平均为18.2cm,推算10年工后沉降约22.5cm,也满足设计要求;所有相邻断面不均匀沉降差最大为0.21%,远小于设计要求的0.5%,说明软基处理后沉降稳定,不均匀变形控制良好。第五章质量缺陷及处理情况本工程施工过程中共出现3类一般性质量缺陷,均按照要求完成处理,处理后经验收合格,不影响工程整体质量:1.施工初期水泥搅拌桩强度不足缺陷:开工后前3天施工的12根水泥搅拌桩,位于K12+360~K12+390段,该段存在3个废弃暗浜,清表不彻底导致桩机下沉速度失控,喷浆量不足,桩顶1.2~1.8m范围强度不足。三检发现后立即停工,经设计单位同意,处理方案为:挖除桩顶2m范围内不合格桩身,回填掺量5%的水泥土分层夯实,每根不合格桩旁补打1根新桩。补桩完成28天后,抽取2根补桩做芯样检测,强度分别为1.52MPa、1.61MPa,满足设计要求,验收合格。2.塑料排水板回带超标缺陷:K13+820~K13+970段表层素填土含大量大块建筑垃圾,插板过程中8根塑料排水板回带长度超过50cm,该段回带率达到5.3%,超出设计要求的≤5%标准。监理下发整改通知后,施工单位清除该段表层30cm建筑垃圾,换填中粗砂整平,将插板速度降低为原速度的1/2,对8根回带超标的排水板全部补打,补打后回带长度最大为30cm,整体回带率降为1.2%,符合要求,验收合格。3.堆载预压沉降速率超标缺陷:K14+100~K14+220段第二级堆载完成后,连续3天沉降速率达到12~15mm/d,超出控制标准的≤10mm/d。施工单位立即停止堆载,增加观测频率,观测10天后沉降速率降到2~3mm/d,经设计单位验算堤身整体稳定,同意调整堆载方案,将原设计第三级2m厚堆载调整为两次堆载,每次堆载0.5m,间隔7天,最终达到设计荷载要求,预压期满后沉降满足卸载标准,检测合格。第六章质量评定与评估结论6.1工程质量等级评定按照《水利水电工程施工质量检验与评定规程》SL176-2007的评定标准,本软基处理分部工程质量评定情况如下:单元工程共21个,全部合格,其中18个优良,优良率85.7%;原材料、中间产品质量全部合格;水泥土强度、复合地基承载力全部满足设计要求;沉降观测结果符合设计要
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