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文档简介

管廊通风施工工艺流程管廊通风系统施工的核心目标,是在狭长地下空间内建立稳定、可控、可测的气流组织,使温度、湿度、有害气体浓度始终低于规范阈值,同时为检修人员提供≥30m³/h·人的新风量。流程设计遵循“先风道、再风机、后监控”的递进逻辑,把“不漏风、不串风、不滞风”作为现场控制的硬杠杆。以下按时间轴展开,兼顾土建、机电、装饰多专业交叉,给出可落地的工序、参数、检测方法与纠偏措施。一、施工准备1.图纸深度再校核拿到正式施工图后,通风工程师用BIM做1:1碰撞检查,重点核查:①主风道与给排水虹吸虹背、电缆桥架、消防喷淋头的最小净距是否≥150mm;②风机吊装点是否落在结构梁上,避免膨胀螺栓锚固在管廊顶板后浇带;③排风竖井出地面风口与周边建筑门窗直线距离是否≥10m,防止废气回灌。碰撞报告经设计、监理、业主三方签字后方可进入材料下单。2.材料进场“三验一码”风管采用1.2mm厚镀锌钢板,角钢法兰连接,法兰垫片选用3mm闭孔EPDM,燃烧等级B1;风机为双速消防排烟轴流风机,风量≥72000m³/h,全压≥900Pa,电机绝缘等级F;防火阀需具备消防3C、公安部型式认可、出厂条码三证合一。材料进场先扫码,再取样做外观、尺寸、耐火极限抽检,不合格直接退场,不留“待检区”。3.作业环境前置条件管廊内相对标高-1m以下区域,必须完成外防水、外回填及结构自检验收,避免通风管安装后因地坪渗水导致法兰锈蚀;临时照明采用36V低压LED灯带,每6m设一处防爆开关,防止高风速施工时电缆摆动磨损绝缘皮。二、风管预制加工1.自动生产线调参风管下料采用ACL-1532等离子切割线,切割速度设定为1.8m/min,保证切口毛刺高度≤0.1mm;角钢法兰焊接用CO₂气体保护焊,电流180A,电压22V,焊缝余高1mm,焊缝24h后做10%煤油渗透,无渗漏方可进入镀锌。2.法兰平整度控制法兰对角线差值≤1mm,用500mm刀口尺+塞尺检测;法兰面与风管轴线垂直度≤0.5mm/m,超标时用200t液压机冷压校正,禁止热煨,防止锌层烧损。3.内壁清洁度预制完毕的风管内壁用0.4MPa无油压缩空气吹扫,浮尘量判定方法:在风管末端贴A4白纸5min,纸面无肉眼可见灰痕即为合格;随后用PVC管帽封口,防止运输二次落尘。三、现场运输与吊装1.运输通道保护管廊标准断面净宽2.8m,风管最大片1.2m×3.0m,采用电动履带运输车,车速≤0.5m/s,车轮贴5mm厚橡胶板,防止压坏已完工的环氧自流平;转弯半径≤6m处设置临时护角钢,避免风管边缘刮擦侧墙防水板。2.分段吊装力学验算以D×L=1.2m×3m管段为例,重量约90kg,采用2根M108.8级膨胀螺栓+5mm吊杆,单根吊杆拉力设计值0.75kN,安全系数取3,则单根抗拔力≥2.25kN;现场用5kN拉拔仪抽检10%,实测均值4.8kN,满足要求。3.防晃措施主风道每隔15m设横向防晃支架,采用50×5mm扁钢抱箍,与结构底板用M12化学锚栓固定;支架安装后做24h荷载试验,在风管底部悬挂1.5倍重量沙袋,支架变形≤1mm为合格。四、风管组对与密封1.法兰螺栓紧固顺序采用“对角线+分次”原则:先用手带满螺母,再用扭矩扳手分三次紧固,终拧扭矩40N·m;每完成一条缝,用0.5kg橡胶锤轻敲法兰立面,听声判断是否均匀贴实。2.漏光法初检管廊内遮光后,用1000W卤素灯置于风管内部,外侧观察若法兰接口有光线透出,则标记漏点;单条接缝漏光点≤2处,且100mm长度内不超过1处,可用阻燃密封胶现场补胶;超标则拆下重新换垫片。3.漏风量终检按GB50243-2016中压系统标准,允许漏风量≤0.035m³/(s·m²);现场采用Q90型风管漏风测试机,测试压力1000Pa,实测值0.021m³/(s·m²),裕量40%,无需二次整改。五、风机与阀部件安装1.风机就位找正风机底座先用4块10mm厚钢制垫铁调平,水平度≤0.1mm/m;垫铁与预埋钢板点焊固定,二次灌浆采用C40无收缩灌浆料,28d抗压强度≥60MPa;灌浆前用塑料薄膜包裹地脚螺栓螺纹段,防止污染。2.防火阀独立支架防火阀重量85kg,必须设独立吊架,不得让风管壁受力;吊架采用10#槽钢双拼,与楼板用M16化学锚栓连接,锚栓有效埋深120mm,拉拔试验值≥15kN。3.电气接线防凝露风机电机接线口朝下30°,避免管廊内外温差产生冷凝水倒灌;电缆采用低烟无卤B1级阻燃电缆,金属软管与电机接口用防爆格兰头锁紧,弯曲半径≥6D,防止折弯发热。六、系统调试与平衡1.单机试运转先点动风机,确认叶轮与壳体无刮擦,再持续运行2h,用红外测温枪检测轴承外壳温升≤40K,振动速度有效值≤4.5mm/s;若超标,则检查叶片静平衡,必要时加5g平衡泥。2.风量平衡阀调节主风道设28个风量平衡阀,采用“基准风口法”调试:以距风机最远的排风口为基准,测得风量4800m³/h,与设计值偏差+5%;依次向风机端调节,每调一次记录阀位开度与风量,最终使所有风口风量偏差≤±10%,总风量实测值与设计值偏差≤5%。3.噪声测试管廊内背景噪声42dB(A),风机运行后距风机1m处测得噪声68dB(A),低于规范限值75dB(A);若超标,则在风机前后加500mm长阻抗复合消声器,消声量≥12dB(A)。七、防腐与成品保护1.锌层破损修补现场切割开的法兰边、支吊架焊接处,用含锌量≥96%的富锌冷镀锌漆刷两道,干膜厚度≥80μm;养护24h后做附着力划格试验,达到1级标准。2.风管内防护系统调试合格后,用0.08mm厚PE薄膜+胶带对风管敞口做临时封闭,防止后续装饰单位喷涂时漆雾进入;风机入口加防尘罩,并挂“禁止踩踏”警示牌。八、验收与移交1.资料清单竣工资料含:①风管漏光、漏风检测报告;②风机试运转记录;③防火阀消防联动记录(280℃熔断关闭时间≤30s);④平衡阀调试记录;⑤材料三证及二维码汇总表。所有资料同步上传至业主云平台,纸质版签字盖章后封存。2.实体抽测质监站随机抽取3段风管、2台风机、5只防火阀做复核:风管壁厚实测1.18mm(允许偏差-0.05mm),风机风量实测值与设计值偏差4%,防火阀熔断温度实测282℃,均在允许偏差内,一次验收通过。3.运维交底移交前,施工单位对运维班组做2h现场培训,重点示范:①风机轴承每2000h补注二硫化钼锂基脂,注油量占轴承腔2/3;②防火阀每月手动启闭1次,防止阀片卡滞;③管廊内CO传感器每半年用50ppm标准气校准,漂移量≤5%方可继续使用。九、常见缺陷与快速纠偏1.法兰结露出现原因:垫片老化或风管保温遗漏。处理:停机更换EPDM垫片,外贴30mm厚橡塑保温板,板缝用专用胶水粘接,再用铝箔胶带封缝,恢复运行后检测表面温度高于露点温度2℃即可消除。2.风机振动大出现原因:叶片积尘或底座螺栓松动。处理:用高压气吹扫叶片,复测振动仍超标时,加5g平衡泥再校正;底座螺栓用扭矩扳手复拧至40N·m,加尼龙防松螺母,24h后复测振动速度≤2.8mm/s。3.风量逐年衰减出现原因:管廊内纤维类积尘堵塞风道。处理:每两年采用旋

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