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文档简介

煤矿综采维修钳工年度工作总结报告一、总则1.1总结范围本报告总结周期为202X年1月1日至202X年12月31日,涵盖本人负责的2305、2307综采工作面核心设备(采煤机、液压支架、刮板输送机、转载机、破碎机)的日常维修、计划性检修、应急抢修及技术改造等全部工作内容。1.2总结目的梳理年度工作成果,客观分析设备维修维护过程中存在的问题,提炼可复制的经验方法,制定针对性改进计划,进一步提升综采设备可靠性、维修效率及自身专业技能水平,保障综采工作面安全生产稳定推进。二、年度工作完成情况2.1日常维修维护任务完成全年累计完成各类设备日常维修维护200台次,其中液压支架维修128台次、刮板输送机维修36台次、采煤机维修12台次、转载机及破碎机维修24台次,任务完成率100%,所有维修项目均通过矿机电科质量验收。2.2计划性检修任务完成严格执行矿方制定的检修计划,完成季度大型全面检修4次、月度专项检修12次,检修覆盖所有核心设备的关键部件(截割部、传动部、液压系统、电气系统等),检修合格率达98.5%,未发生因检修不到位导致的非计划性停机事件。2.3应急抢修任务完成全年处理设备突发故障32起,涵盖采煤机摇臂行星齿轮损坏、刮板输送机链条跳齿、液压支架立柱漏液等典型故障,平均抢修时间45分钟,最长抢修时间2.5小时(因采煤机截割部高速轴轴承抱死),全年设备故障停机率控制在1.2%以内,低于年度考核目标1.5%。任务类型计划完成量实际完成量完成率备注日常维修维护200台次200台次100%含支架、采煤机、刮板机等核心设备计划性检修16次16次100%4次季度全面检修+12次月度专项检修应急抢修≤40起32起80%故障停机率1.2%,低于年度目标1.5%三、设备维修维护核心成果3.1核心设备可靠性显著提升通过优化维护流程、强化预防性检测,核心设备运行指标全面改善:采煤机开机率从202X-1年的92.0%提升至95.2%,单班作业时长平均增加45分钟;刮板输送机故障率下降15%,全年未发生断链、中部槽变形等重大故障;液压支架漏液率从8%降至3%,工作面液压系统压力稳定性提升至98%。设备类型202X-1年指标202X年指标提升幅度采煤机开机率92.0%95.2%+3.2%刮板机故障率12%10.2%-15%支架漏液率8%3%-62.5%3.2备件管理优化降本建立《综采设备备件消耗台账》,实施ABC分类管理模式:A类关键备件(如采煤机截割部齿轮、支架安全阀)设置最低库存预警,库存周转率提升20%;B类常用备件(如刮板机刮板、液压胶管)实施集中采购,单价降低5%-8%;C类低值备件(如密封垫、螺栓)推行以旧换新,减少浪费。全年备件采购成本同比下降8%,节约资金约15万元。3.3设备使用寿命延长通过针对性磨损检测、预防性润滑和局部改造,核心设备关键部件使用寿命显著延长:2305工作面刮板输送机中部槽使用寿命从12个月延长至18个月,节约采购成本约12万元;液压支架立柱导向套使用寿命从8个月延长至14个月,减少更换频次60%。四、技术创新与技能提升4.1技术改造项目落地结合现场实际需求,完成3项实用性技术改造:液压支架操纵阀改造:将原手动换向阀升级为电磁先导阀,支架移架、推溜操作效率提升30%,降低一线工人劳动强度;刮板机链条张紧自动调节装置:设计安装基于压力传感器的自动张紧系统,实时调整链条张紧力,全年未发生链条过松跳齿或过紧断链事故;采煤机冷却系统专用清洗工具:制作可拆卸式高压清洗喷头,将冷却系统清洗时间从8小时缩短至2小时,冷却效率提升25%,有效避免采煤机因油温过高停机。4.2专业技能水平提升参加矿组织的综采设备维修技能培训6次,系统学习MG750/1910-WD型采煤机电液控制系统、ZY12000/28/63型液压支架维修技术,通过考核取得煤矿综采维修钳工高级工职业资格证书;担任班组内训师,累计培训新员工8名,涵盖液压系统故障排查、刮板机日常维护等实操内容,其中6名员工已独立承担日常维修任务;参与矿级综采维修钳工技能比武,凭借采煤机摇臂故障快速排查及修复项目,获得二等奖。五、安全管理与合规执行5.1安全制度严格落实严格遵守《煤矿安全规程》《综采设备维修安全操作规程》《停送电管理制度》等规范,全年无违章作业记录,无任何安全责任事故。每次维修作业前均执行“停电、验电、挂牌、闭锁”流程,确保作业环境零风险。5.2现场安全管控到位建立《维修作业风险辨识台账》,累计辨识现场风险点48个,针对高空作业、液压系统泄压、电气设备检修等高危作业,制定专项安全防控措施48项;作业过程中全程佩戴防尘口罩、护目镜、防砸安全鞋等劳保用品,规范使用起重设备、防爆工具,未发生工具使用不当导致的人身伤害或设备损坏。5.3职业健康合规推进按时参加矿组织的年度职业健康检查,检查结果全部合格;严格执行防尘、降噪措施,作业现场粉尘浓度控制在国家规定标准以内,未出现职业健康隐患。六、存在的问题与不足6.1老旧设备维修压力突出2305工作面部分液压支架已服役5年以上,立柱、千斤顶密封件老化严重,虽已完成阶段性更换,但仍存在零星漏液现象,且设备结构件磨损超出修复阈值,需投入更多精力进行日常管控,后续需推动设备更新计划落地。6.2新型设备维修经验不足矿202X年引进的MG750/1910-WD型采煤机电液控制系统,涉及PLC编程、传感器调试等数字化技术,本人对该系统的深层故障排查能力有待提升,曾因无法精准定位传感器故障导致抢修时间延长。6.3维修记录精细化程度不够部分应急抢修记录仅记录故障现象及处理结果,未详细分析故障根源及预防性措施,导致同类故障重复发生2次,不利于设备可靠性的持续提升。6.4班组协作效率有待优化部分应急抢修任务中,因备件调配、人员配合衔接不顺畅,导致抢修时间增加10-15分钟,需进一步明确各岗位职责,优化协作流程。七、202X+1年度工作计划7.1核心工作目标设备故障停机率控制在1%以内;采煤机开机率保持在95%以上;备件采购成本同比下降5%;完成2项以上实用性技术改造项目;取得煤矿综采维修钳工技师职业资格证书。7.2具体工作措施7.2.1设备维修维护优化制定2305工作面液压支架全面升级计划,202X+1年3月底前完成所有老化立柱、千斤顶的更换及压力测试;每月开展1次核心设备磨损检测,采用油液分析、振动检测等技术手段,提前预判齿轮磨损、轴承疲劳等潜在故障,将预防性维护覆盖率提升至100%;编制《综采设备常见故障标准化抢修手册》,明确故障排查步骤、备件清单、工具配置,将平均抢修时间压缩至30分钟以内。7.2.2技术创新与改造研发液压支架电液控制系统故障诊断仪,通过采集压力、位移传感器数据,实现故障快速定位,排查时间缩短50%;对刮板输送机中部槽进行耐磨堆焊处理,进一步延长使用寿命至24个月;针对采煤机冷却系统易堵塞问题,设计安装自动反冲洗过滤器,减少人工清洗频次。7.2.3专业技能提升报名参加煤矿综采维修钳工技师职业资格培训,重点学习数字化综采设备维修技术,202X+1年10月底前通过考核;每月组织1次班组技能研讨,分享新型设备维修经验,带动班组整体技能水平提升;参与矿方组织的数字化综采设备专项培训,掌握MG750/1910-WD型采煤机电液控制系统深层调试技术。7.2.4管理流程优化完善《设备维修全生命周期台账》,详细记录故障根源、处理措施、预防方案,实现维修数据可追溯、可分析;优化备件调配流程,与备件库建立应急响应机制,核心备件调配时间缩短至10分钟以内;修订班组协作职责清单,明确应急抢修

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