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文档简介

2025年地毯整经工异常处理考核试卷及答案一、填空题(每空2分,共20分)1.地毯整经机张力器正常工作压力范围为(0.3-0.6MPa),当压力低于(0.25MPa)时,需立即停机检查气路系统。2.经纱断头后,应首先(按下急停按钮),再沿纱路反向查找断头位置,确认断纱长度不超过(30cm)时可直接接头,否则需(倒轴退绕)重新穿纱。3.整经过程中若发现经轴左右卷绕直径偏差超过(5mm),需调整(导纱器往复行程)或检查(经轴轴承)是否磨损。4.毛羽检测仪报警时,需重点检查(张力器夹片)是否有毛刺、(导纱钩)是否变形,或原纱(上浆均匀度)是否异常。5.温度传感器显示整经室湿度低于(40%RH)时,需开启(加湿装置),避免静电导致经纱粘连;高于(75%RH)时需加强通风,防止纱线霉变。二、单项选择题(每题3分,共45分)1.整经过程中经纱频繁断头,最不可能的原因是()A.张力器压力过大B.导纱器表面有毛刺C.原纱强力CV值<3%D.经轴边盘变形答案:C(原纱强力CV值越小,强力越均匀,断头概率越低)2.张力显示屏显示某根经纱张力波动值>15cN,正确的处理步骤是()A.立即调整该纱线张力器压力至最大值B.检查对应导纱钩是否堵塞,清洁后重新穿纱C.降低整经速度至50m/min继续生产D.记录数据,待整经完成后处理答案:B(张力波动大通常由导纱部件卡阻引起,需即时排查)3.经轴卷绕完成后,发现边缘经纱松弛呈“波浪形”,可能的原因是()A.导纱器往复频率过高B.边纱张力比中纱低5-8cNC.整经速度低于80m/minD.经轴边盘与纱层间距<2cm答案:B(边纱张力不足会导致边缘松弛,标准要求边纱张力比中纱高3-5cN)4.整经机突然断电时,错误的操作是()A.手动盘动经轴释放张力B.关闭所有电源开关C.记录当前经轴长度和断头位置D.立即重启设备恢复生产答案:D(断电后需检查设备状态,确认无异常后方可重启)5.毛羽仪显示经纱毛羽指数(H值)从4.2升至6.5,优先排查的部位是()A.原纱存放仓库温度B.张力器夹片间隙C.经轴制动刹车片D.整经机车头照明答案:B(张力器夹片间隙过大或过小会摩擦纱线,增加毛羽)6.整经过程中,经纱与张力器接触部位出现明显磨损痕迹,应()A.更换同型号张力器B.调整张力器角度至45°C.用砂纸打磨磨损部位D.降低整经速度50%答案:A(磨损的张力器会持续损伤纱线,需更换)7.经轴重量检测仪显示实际重量比理论值低12%,可能的原因是()A.整经速度设置错误B.原纱线密度偏差+3%C.经纱根数少10根D.湿度传感器故障答案:C(根数减少会直接导致重量下降,线密度偏差+3%会使重量增加)8.导纱器往复运动时发出异响,正确的处理方法是()A.向导轨加注润滑脂B.调整往复频率至最高C.拆卸导纱器检查滑块D.用铁锤敲击导轨校正答案:C(异响多由滑块磨损或导轨变形引起,需拆卸检查)9.整经机触摸屏显示“张力传感器故障”,首先应()A.重启触摸屏B.检查传感器连接线C.更换备用传感器D.联系厂家维修答案:B(90%的传感器故障是线路接触不良导致)10.经纱接头后出现“结头卡阻”现象,可能是因为()A.结头长度>1.5cmB.结头捻向与原纱一致C.接头处上蜡量过多D.结头使用强力胶固定答案:A(标准要求结头长度≤1cm,过长易卡阻导纱器)11.整经室温度突然升至38℃(标准25±3℃),应()A.关闭门窗减少通风B.开启所有风扇降低风速C.暂停生产并开启空调降温D.提高整经速度利用摩擦散热答案:C(高温会导致纱线强力下降,需降温后再生产)12.经轴搬运时发生倾斜,导致纱层局部松散,处理措施是()A.直接上机使用,后续工序会自动压实B.用重物压平松散部位C.重新退绕并检查经轴轴承D.涂抹浆糊固定松散纱线答案:C(倾斜可能导致经轴变形,需退绕检查并校正)13.整经机启动后,经纱张力无显示,可能的故障点是()A.张力器压力过高B.主电机变频器故障C.张力信号采集模块断电D.经纱根数不足答案:C(无张力显示多为信号采集系统问题)14.原纱卷装退绕时出现“脱圈”现象,应()A.加快退绕速度B.调整退绕架导纱角度C.用剪刀剪断脱圈部分D.降低张力器压力至0答案:B(脱圈通常由退绕角度不当导致,需调整导纱器位置)15.整经完成后,经轴标签信息与实际不符(如长度多500m),最可能的原因是()A.长度计数器未归零B.原纱线密度偏差-2%C.整经速度设置错误D.操作人员误输入答案:A(计数器未归零会导致累计长度错误)三、判断题(每题2分,共20分)1.发现经纱断头后,可先继续生产至当前纱段结束再处理。(×)(需立即停机,避免断纱卷入经轴造成更大损伤)2.张力器压力可根据手感随意调整,无需记录。(×)(需按工艺卡参数调整并记录,确保一致性)3.导纱器表面有少量棉絮时,可用压缩空气直接吹扫。(√)(压缩空气可快速清洁,避免工具刮伤表面)4.经轴卷绕密度越大越好,可提高后续工序效率。(×)(密度过大可能导致纱线粘连或经轴变形)5.整经机运行中,可用手触摸经纱检查张力是否均匀。(×)(存在夹手风险,需用张力仪检测)6.毛羽仪报警时,只要经纱不断头就可继续生产。(×)(毛羽过多会影响后续织造质量,需排查原因)7.经轴边盘轻微变形不影响使用,可用砂纸打磨修正。(×)(变形会导致卷绕不平整,需更换边盘)8.整经室湿度异常时,可通过向地面洒水快速调节。(×)(洒水会导致局部湿度过高,应使用专业加湿/除湿设备)9.接头时,结头应尽量靠近经轴端,减少浪费。(×)(结头应位于导纱器与张力器之间,避免卡阻)10.设备故障报警时,可先复位报警再观察是否重复出现。(√)(部分瞬时故障复位后可恢复,需记录并跟踪)四、简答题(每题6分,共30分)1.简述整经过程中经纱断头的常见原因及处理流程。答案:常见原因:①张力器压力过大或不均;②导纱部件(导纱钩、张力器夹片)有毛刺/堵塞;③原纱强力低或有弱环;④经轴边盘变形导致局部张力突变。处理流程:①立即按下急停按钮,标记断头位置;②沿纱路反向检查导纱部件是否卡阻,清洁或更换损伤部件;③测量断头处纱线强力,若低于标准值,反馈至原料检验环节;④调整对应张力器压力至工艺值,重新穿纱并测试张力;⑤开机后低速运行5分钟,确认无重复断头后恢复正常速度。2.张力不均对后续地毯织造工序有哪些影响?应如何调整?答案:影响:①张力大的经纱易断头,降低织造效率;②张力小的经纱松弛,导致地毯表面起皱或密度不均;③长期张力不均会加速织机综框、停经片磨损。调整方法:①使用张力仪逐根检测,标记偏差超过±5cN的纱线;②检查对应导纱器是否堵塞,清洁后重新穿纱;③校准张力器压力,边纱张力应比中纱高3-5cN;④若多根纱线张力同步偏差,检查主气路压力是否稳定(标准0.45±0.05MPa);⑤调整后低速运行,用张力仪复测,确保CV值<8%。3.如何识别导纱器异常?日常维护应注意哪些事项?答案:识别方法:①导纱器表面有划痕或毛刺(手摸有刺感);②经纱通过时发出异响(摩擦声增大);③对应纱线毛羽指数异常升高;④张力波动值>10cN且无其他明显原因。维护事项:①每班用软布清洁导纱器表面,去除棉絮、纱屑;②每月用显微镜检查表面磨损情况,磨损深度>0.1mm时更换;③禁止用金属工具刮擦表面,防止二次损伤;④安装时确保导纱器与经纱走向夹角≤15°,减少摩擦;⑤定期润滑导纱器滑块,使用高温润滑脂(滴点>200℃)。4.经轴卷绕不平整(如“凸包”“凹坑”)的预防措施有哪些?答案:①开机前检查经轴边盘是否变形(用直尺测量边盘平面度,偏差≤1mm);②调整导纱器往复行程,确保纱层覆盖边盘内沿2-3cm;③控制卷绕密度(标准0.45-0.5g/cm³),通过调整整经速度(80-120m/min)和张力(中纱30-40cN,边纱35-45cN)实现;④每卷绕500m停机检查纱层表面,用压辊压实边缘;⑤原纱退绕时避免“脱圈”,调整退绕架导纱角度(与经轴轴线夹角≤10°);⑥定期校准经轴轴承间隙(径向跳动≤0.5mm),磨损严重时更换。5.整经机突然停机(无报警提示),应如何排查故障?答案:①检查主电源开关是否跳闸(观察空气开关状态);②测量控制电箱电压(AC380V±10%,AC220V±5%),用万用表检测各相电压;③检查主电机变频器状态(是否显示故障代码,如E001过流),复位后重启;④查看急停按钮是否被误按(确认按钮弹出,指示灯熄灭);⑤检查张力传感器、长度计数器等信号源是否断路(用万用表检测信号线通断);⑥若以上正常,联系电气工程师检查PLC程序是否丢失(需备份后重新下载)。五、实操题(每题15分,共30分)1.模拟场景:整经机运行至500m时,第35号纱线突然断头,断头位置在张力器与导纱钩之间,断纱长度约20cm。请写出完整的处理操作步骤。答案:操作步骤:①立即按下机台急停按钮,确认设备完全停止(观察主电机指示灯熄灭);②在经轴对应位置用彩色标记笔标注断头位置(记录为500m处35号纱);③沿纱路反向检查:先查看导纱钩(第35号)是否有毛刺(用手指轻摸,确认无刺感),再检查张力器夹片(35号)是否有纱屑堵塞(用镊子清理夹片间杂物);④测量断纱长度(20cm≤30cm,符合直接接头要求),用“8字结”接头(结头长度≤1cm,捻向与原纱一致);⑤手动盘动经轴,将接头处缓慢通过导纱钩和张力器(避免结头卡阻);⑥开机前调整35号张力器压力至工艺值(40cN),用张力仪检测(实际38cN,偏差在±5%内);⑦低速启动(30m/min),观察35号纱线运行状态(无抖动、无再次断头);⑧运行5分钟后无异常,恢复正常速度(100m/min),记录处理过程(时间、位置、原因、措施)。2.模拟场景:整经完成后,经轴左侧卷绕直径比右侧大8mm(标准偏差≤5mm),需现场校正。请写出校正操作步骤及注意事项。答案:校正步骤:①将经轴固定在专用校正架上,用游标卡尺测量左右两侧直径(左侧Φ620mm,右侧Φ612mm,偏差8mm);②检查经轴边盘是否变形(用直尺贴边盘内侧,左侧间隙1.5mm,右侧0.5mm,确认左侧边盘外凸);③拆卸左侧边盘固定螺栓(共8颗),使用液压千斤顶缓慢顶压边盘外凸部位(压力≤2MPa),同时用直尺监测平面度(目标间隙≤0.5mm);④调整导纱器往复行程(原设置1200mm,调整为1190mm),使纱层

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