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文档简介
特种设备全生命周期隐患排查报告本次特种设备全生命周期隐患排查共覆盖我辖区在用特种设备127台/套,含锅炉3台、固定式压力容器42台、公用压力管道及工业压力管道合计61千米、乘客电梯与载货电梯19台、桥式及门式起重机械12台、场(厂)内专用机动车辆10台,从设计、制造、安装、使用、维护保养、改造维修、检验检测到报废拆解全流程逐一梳理核查。设计阶段共排查出遗留本质隐患4项,其中2台2015年之前投用的快开门式压力容器,原设计仅设置1组机械联锁装置,未设置电气联锁二次防护,设计文件中未明确开门泄压残留量控制要求,不符合现行《固定式压力容器安全技术监察规程》安全防护要求,1段1998年敷设的合成氨生产工业压力管道,原设计按照当时旧标准选取壁厚时下裕量,未预留足够腐蚀余量,运行25年累计腐蚀减薄量达到原设计壁厚的18%,局部最低点壁厚仅满足原设计压力的72%,存在整体强度不足风险,另有1台2吨燃气锅炉原设计烟气排放通道未预留低氮改造空间,当前环保要求改造后,燃烧器安装位置不足导致火焰冲刷炉壁,局部炉壁温度长期超设计值,已经出现12mm的氧化腐蚀层。制造阶段排查出隐患11项,其中3台外购的小型储气罐,原制造单位生产资质已注销,出厂竣工资料中产品焊接试板力学性能报告缺失,无损检测报告编号与产品钢印号不匹配,存在变造出厂资料嫌疑,其中1台储气罐封头拼接焊缝存在制造阶段遗留咬边缺陷,最大咬边深度0.8mm、长度120mm,超过制造规范允许缺陷范围,2台新装乘客电梯的曳引轮,制造阶段轮槽粗糙度未达到设计要求,运行仅4年,曳引钢丝绳累计磨损量已经达到报废标准的32%,提前进入磨损加速期,另有1台起重机械的吊钩,制造毛坯存在内部裂纹缺陷,出厂无损检测漏检,运行至今裂纹已经扩展至21mm,接近临界开裂长度。安装验收阶段排查出隐患16项,4台起重机械安装过程中,施工单位未按照审批的施工方案对主梁旁弯度进行现场实测,验收资料中旁弯度检测报告为伪造数据,现场实测其中1台10t桥式起重机主梁旁弯度为3S/1000(S为主梁跨度),超过安装验收规范允许的S/1000控制要求,长期运行存在主梁下挠加剧风险,2段新建工艺压力管道安装完成后,施工单位未按规范要求进行管道吹扫,管道内存留的焊渣、氧化皮投用3个月内就造成2次截止阀密封面冲损,导致非计划停车抢修,1台新投用的乘客电梯,安装阶段层门地坎与建筑门厅地坎间隙预留15mm,不符合规范要求的不大于10mm要求,投用以来已经发生2次乘客高跟鞋鞋跟卡入险情,另有3台场内叉车安装验收时,厂内道路最大坡度检测记录造假,现场实测坡度达到11%,超过叉车允许的8%最大爬坡度要求,下坡制动时多次出现制动距离不足险情。使用管理环节共排查出隐患42项,5台特种设备超过定期检验有效期1至3个月未申报检验,其中1台内燃叉车已经超期8个月未检,仍长期在成品仓库转运货物,3台设备的使用登记证遗失,未及时补办也未在原发证机关申请补发,17台设备的技术档案不全,近1年的日常运行点检记录存在集中补记、漏记情况,无法反映设备实际运行状态,7台快开门式压力容器的操作人员未取得对应项目的特种设备作业人员资格证,全部由车间普通操作工顶岗作业,不掌握应急处置流程,4台燃煤蒸汽锅炉的水质化验记录显示连续3个月给水硬度超标,未采取水处理树脂再生或者加药调整措施,锅筒内壁结垢厚度已经达到2mm,热效率下降8%,还存在爆管风险,加气站周转的12台液化石油气气瓶超期未检验,其中2只已经超过检验有效期4年,仍然频繁对外加气使用,3台写字楼乘客电梯的紧急报警装置线路断开,无法连通到24小时值班值班室,仅在工作日白天有人值守时段可临时接通,夜间和节假日无人应答,3台门式起重机的起升高度限位器失效,去年就发生过1次吊钩冲顶险情,未及时更换配件仍然继续使用,6根起重吊具钢丝绳的断丝数量已经达到总丝数的12%,超过报废标准要求仍在吊运额定载荷货物。维护保养环节排查出隐患27项,3台老旧居民楼电梯委托无资质的个人进行维护保养,维保记录全部为提前填写的虚假记录,现场检查发现电梯导轨已经3个月未加注润滑油,安全钳楔块间隙超出允许范围,随时可能出现制动失效,12台压力容器的安全阀超过校验有效期,其中4台已经超期1年未送校,7台配套压力表超期未检定,无法准确显示罐体实际压力,1台10吨燃煤锅炉的定期排污阀阀芯磨损,存在严重内漏,维保单位每次维保都仅记录正常,未安排维修更换,长期泄漏导致锅炉热效率持续下降,8段工艺压力管道上的焊接截止阀,阀杆填料老化失效出现介质泄漏,日常维护仅反复压紧压盖临时处理,未按要求更换填料,长期带泄漏运行,易燃易爆介质管道泄漏存在爆炸风险,4台场内叉车的行车制动距离超出规范要求,转向轮轮胎花纹深度磨损至1mm,低于规范要求的3.2mm最低值,维保单位未要求更换轮胎,仅调整了制动间隙就草草验收。改造维修环节排查出隐患9项,2台工艺用压力容器,使用单位为了增加储气容积满足生产需求,自行在原有罐体上焊接外接储气管,未履行改造告知程序,也未申请监督检验,焊接作业由单位内部无证焊工完成,焊接质量未做无损检测,焊缝存在未焊透缺陷,1台写字楼乘客电梯,使用单位为了增大载重量,自行更换了额定功率更大的曳引机,未办理改造告知也未重新进行验收检验,原有的限速器、安全钳参数与新曳引机不匹配,存在轿厢冲顶、坠底风险,1段氢气输送压力管道改造过程中,施工单位错用管材,改造设计要求使用20号无缝钢管,实际施工更换为Q235B普通碳素钢管,材质冲击韧性达不到压力管道要求,低温环境下存在脆裂风险。检验检测环节排查出隐患7项,3台设备的上一次定期检验中,检验机构已经出具整改意见书明确标注隐患,要求3个月内完成整改,使用单位超过整改期限半年仍未采取任何整改措施,其中1段腐蚀减薄的压力管道,检验机构明确要求降压至原设计压力的70%运行,使用单位为了满足生产需求仍然按原设计压力运行,2段埋地敷设的成品油压力管道,上次检验仅检测了露出地面的管段,埋地管段未做防腐层检测和壁厚检测,排查发现有2处埋地段防腐层破损,局部已经腐蚀穿孔,去年发生过2次微量泄漏未被发现,存在燃爆风险。报废拆解环节排查出隐患8项,2台已经达到报废条件的燃煤锅炉,仍然放置在厂区锅炉房内作为备用设备,未办理使用登记注销手续,也未进行破坏性拆解,节假日生产负荷大的时候曾经被违规启用,3只已经报废的液化石油气钢瓶堆放在厂区围墙外侧的空地上,未交由有资质的单位回收处理,存在被盗卖流入黑市重复使用的风险,1台报废的10吨门式起重机,主梁未做破坏性处理,被企业挪用作原料场的货物支撑架,主梁已经出现明显应力变形,局部变形量达到1/500,存在坍塌伤人风险,另有2台报废的叉车,发动机和车架仍然完整,放置在厂区露天堆场,未做破坏性拆解,被私自转租给周边
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