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文档简介
氧气管道专项施工方案一、编制说明1.1编制目的为规范氧气管道施工全过程,确保施工安全、质量可控、进度合理,特制定本专项施工方案,用于指导现场作业、检验验收及应急处理。1.2编制依据《压力管道安全技术监察规程》TSGD0001《工业金属管道工程施工规范》GB50235《氧气站设计规范》GB50030《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》GB50236《工业金属管道工程施工质量验收规范》GB50184设计图纸及技术文件(图号:________)项目施工组织总设计(编号:________)1.3适用范围适用于本项目界区内设计压力0.8MPa≤P≤3.0MPa、设计温度-20℃~60℃的碳钢及不锈钢氧气管道的新建、改建施工及试压吹扫。二、工程概况2.1项目简介本装置为年产________万吨高纯氧空分装置,氧气管道自冷箱出口经缓冲罐、压缩机、调压阀组至用户工段,全长约2.3km,管径DN25~DN400,材质20#、06Cr19Ni10,设计压力2.5MPa,设计流量25000Nm³/h。2.2主要工程量序号名称规格材质数量备注1无缝钢管Φ406×820#320m主供氧管2无缝钢管Φ219×620#480m支管3不锈钢管Φ108×406Cr19Ni10260m高纯氧4阀门Q347F-25PDN40006Cr19Ni104套球阀5阻火器ZHQ-B-200组合件6套双向2.3施工特点氧气属助燃气体,油脂、铁锈、焊渣均可引发燃爆管道清洁度要求极高,需达到Sa2.5级并脱脂焊接接头100%RT检测,Ⅱ级合格试压介质为无油干燥空气,露点≤-40℃三、施工部署3.1施工目标目标类别指标安全零火灾、零爆炸、零伤亡质量一次验收合格率100%,焊缝RT一次合格率≥96%进度计划工期60日历天环保脱脂剂回收率≥95%,无环境处罚事件3.2组织机构项目部设“氧气管道施工专班”,下设技术组、安全组、质检组、物资组、施工班组(管工、焊工、起重、脱脂)。3.3施工顺序测量放线→支架预制安装→管道脱脂→下料坡口→组对焊接→焊缝检验→系统试压→吹扫干燥→气密试验→防腐保温→交工验收。四、施工准备4.1技术准备图纸会审完成,设计交底记录齐全焊接工艺评定(PQR)覆盖20#、06Cr19Ni10,氩弧焊(GTAW)+手工电弧焊(SMAW)作业指导书、安全技术交底双签字完成4.2人员准备工种数量资格要求压力管道焊工6人持《特种设备作业人员证》GTAW-Ⅱ-SMAW-Ⅱ管工10人中级以上,熟悉氧气管道施工脱脂工4人经专项培训并考核合格质检员2人持特种设备检验员证4.3机具准备逆变氩弧焊机WS-4006台,配高频引弧坡口机GF-4261台,转速≤80r/min全自动喷砂机1套,磨料为棕刚玉0.5~1.2mm无油空压机20m³/min1台,出口设除尘、干燥、除油过滤器露点仪、氧分析仪、可燃气体检测仪各2套4.4现场条件临时氧气库单独设置,距明火≥30m,设防晒棚、干粉灭火器(MF/ABC8)6具脱脂区地面敷设防渗布,废液集中收集桶(PE200L)标识“脱脂废液”夜间作业照度≥50lx,防爆灯具ExdⅡBT4五、管道脱脂技术方案5.1脱脂剂选择碳钢管道采用四氯乙烯(C₂Cl₄),不锈钢管道采用中性环保脱脂剂(pH6~8),含氯量≤50mg/kg。5.2脱脂流程管道检查→封口拆除→高压蒸汽冲洗(0.3MPa,60℃)→四氯乙烯循环(30min)→氮气吹干→白绸布检验→封口→填写记录。5.3质量判定用波长320~380nm紫外光检测,无荧光油脂残留为合格;或按HG20202擦拭法,白绸布无污渍。5.4安全环保作业人员佩戴A级防化服、全面罩滤毒盒(型号:60926)脱脂剂存量≤200kg,设二次容器废液密封桶装,委托有资质单位处置,联单保存5年六、管道安装施工方法6.1下料与坡口采用机械冷加工,禁用氧乙炔切割坡口形式V型,角度60°±2°,钝边1~2mm不锈钢管下料后,坡口立即涂钝化膏防止渗碳6.2组对要求内壁错边量≤0.5mm,外壁≤1mm定位焊三点,长度10~15mm,正式焊接前磨除组对工装采用不锈钢或铜制,禁用碳钢夹具直接接触6.3焊接工艺打底GTAW,焊丝ER50-6(碳钢)、H08Cr21Ni10(不锈钢)φ2.5mm填充盖面SMAW,焊条J427(碳钢)、A102(不锈钢)φ3.2mm层间温度≤150℃,采用红外测温仪实时监控焊缝余高0~2mm,宽度每侧增宽1~2mm6.4焊接检验外观:无裂纹、未熔合、咬边≤0.5mmRT比例100%,执行NB/T47013.2-2015,Ⅱ级合格若返修,同一部位限返1次,返修方案经项目总工批准七、管道试压与吹扫7.1试压介质无油干燥空气,含油量≤0.01mg/m³,露点≤-40℃,颗粒度≤5μm。7.2强度试验试验压力1.5倍设计压力,即3.75MPa,稳压10min,无渗漏、无可见变形为合格。7.3严密性试验试验压力1.0倍设计压力,即2.5MPa,稳压30min,压降率≤1%为合格。7.4吹扫方法采用分段爆破吹扫,吹扫口设靶板,靶板为铝板(厚度≥5mm),宽度为排出口内径8%,5min内靶板上无铁锈、尘土、水分斑点为合格。吹扫流速≥20m/s,用声级计监测,噪声≤85dB(A)。7.5干燥处理吹扫合格后,用无热再生干燥器连续干燥,出口露点≤-50℃,持续4h无变化为合格,立即充氮保护,氮气纯度≥99.9%,压力0.02~0.05MPa。八、质量管理与控制8.1质量控制点控制点控制内容责任人验证记录W1管材、管件材质复验材料工程师光谱复检报告H1脱脂质量质检员脱脂记录、紫外检测H2焊口RT探伤负责人RT底片、报告W2试压前检查专业监理试压包H3气密试验项目总工气密记录8.2质量通病防治油脂污染:脱脂后两端用洁净聚乙烯帽封口,禁止徒手触摸内壁焊缝内凹:打底采用内送丝工艺,电流90~110A,氩气流量8~10L/min错边超标:组对采用对口器,错边量实时用塞尺检测8.3质量验收按GB50184分项、分部、单位工程三级验收,资料同步完成,签字齐全。九、安全文明施工9.1危险源清单危险源风险等级控制措施氧气高速泄漏重大设禁火区、防爆工具、静电接地脱脂剂中毒较大强制通风、防化服、气体报警仪高压气体爆破吹扫较大拉警戒线、专人监护、爆破口背向通道9.2动火管理氧气管道及附属设施30m范围内动火升级管理,由项目经理签批,监火人全程旁站,配灭火器材MF/ABC84具、防火毯2张。9.3应急管理成立15人应急抢险队,24h值班现场设应急集合点2处,配应急物资柜(正压式呼吸器4套、防冻手套10双、铜铲铜刷2套)每季度演练一次,演练记录存档十、进度计划阶段工期起止日期施工准备5d2024-05-01~2024-05-05支架预制安装7d2024-05-06~2024-05-12管道脱脂5d2024-05-13~2024-05-17管道安装焊接20d2024-05-18~2024-06-06试压吹扫干燥8d2024-06-07~2024-06-14防腐保温10d2024-06-15~2024-06-24系统调试交工5d2024-06-25~2024-06-29关键路径:支架安装→脱脂→焊接→试压吹扫,任何延误立即启动夜间加班或增加焊工。十一、环境保护措施脱脂废液、废白绸布分类收集,设专用危废暂存间,标识清晰,联单转移喷砂作业搭设密闭棚,粉尘排放≤50mg/m³,采用布袋除尘噪声控制:夜间禁止爆破吹扫,昼间噪声≤70dB(A)节能降耗:焊机设置空载
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