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文档简介
2025年原液准备老成黄化操作工协作考核试卷及答案一、填空题(每空1分,共20分)1.原液准备工序中,浆粕计量需执行“双人双签”制度,第一核对人确认浆粕包数后,第二核对人需复核(包重偏差)及(总重量误差),误差超过±0.5%时需重新称量。2.老成过程中,反应釜夹套水温需控制在(48±2)℃,当温度连续(15分钟)偏离工艺范围时,主操需立即通知副操检查蒸汽阀门开度并记录异常时间。3.黄化反应前,需确认二硫化碳(CS₂)储罐液位≥(3.5m³),若低于此值,黄化工需通过(DCS系统)向原液准备主操发送“原料预警”信号,同步电话确认。4.协作操作中,老成终点判断需结合(粘度检测值)与(反应时间)双指标,当粘度≤(280mPa·s)且反应时间≥(150分钟)时,主操需在(5分钟)内通过对讲机通知黄化工段“老成结束,可接收料液”。5.安全互检环节,原液准备工需检查黄化工防护装备是否齐全,包括(正压式空气呼吸器)、(防化手套)及(护目镜);黄化工需确认原液管道(静电接地)是否完好,接地电阻应≤(4Ω)。6.异常停机时,老成釜搅拌器需在(30秒)内停止,黄化机夹套冷却水需在(1分钟)内全开,两人需共同完成(进料阀)与(排料阀)的双关闭确认。二、单项选择题(每题2分,共20分)1.老成工序与黄化工序协作时,以下哪项是错误操作?()A.老成主操在粘度检测后直接开启放料阀B.黄化工在接收料液前确认反应釜夹套温度为22℃C.双方通过对讲机确认“料液已送出”“接收准备完毕”D.放料过程中,老成副操监控料液流速,黄化工监控反应釜液位答案:A(需双方确认后再开启放料阀)2.黄化反应中,CS₂泄漏报警触发时,正确的协作流程是()A.黄化工单独关闭CS₂进料阀,原液工继续操作B.原液工立即停止供料,黄化工佩戴呼吸器关闭阀门,同步上报班长C.两人共同撤离现场,等待班长处理D.黄化工记录泄漏量,原液工调整其他参数答案:B3.老成釜温度异常升高至55℃时,主操应首先()A.增大蒸汽阀门开度B.通知副操检查温度传感器C.切断蒸汽供应并开启冷却水D.直接停止搅拌器答案:C4.原液准备工序向老成工序输送碱纤维素时,需确认的关键参数不包括()A.碱浓度(18.5±0.3%)B.纤维素聚合度(500-600)C.料液温度(32±1℃)D.设备运行噪音值答案:D5.黄化机压力异常升至0.3MPa(正常0.1-0.2MPa)时,协作处理步骤正确的是()A.黄化工立即开启放空阀,原液工继续供料B.原液工暂停供料,黄化工缓慢开启放空阀并记录压力变化,同步通知班长C.两人同时关闭所有阀门,等待压力自然下降D.黄化工调整CS₂进料量,原液工加快供料速度答案:B6.安全培训要求中,原液与黄化工需共同掌握的应急技能是()A.单独操作消防水炮B.识别CS₂与H₂S的气味差异C.使用手动葫芦吊装浆粕包D.两人配合穿戴重型防化服答案:D7.老成反应时间已达160分钟但粘度仍为300mPa·s(目标≤280),此时应()A.延长反应时间至180分钟,无需通知黄化工B.立即停止反应并放料,黄化工调整CS₂用量C.主操通知副操取样复检,确认无误后延长10分钟,同步告知黄化工预计延迟时间D.直接判定为不合格品,排至废槽答案:C8.黄化反应结束后,料液需转移至溶解工序,转移前需双方确认的参数是()A.黄化机转速(80rpm)B.料液酯化度(35-40%)C.车间湿度(60%)D.操作员工号答案:B9.原液准备工序发现浆粕含杂率超标(>0.3%)时,正确协作方式是()A.单独挑出杂质后继续使用B.立即停止投料,通知黄化工暂停准备,共同确认含杂量并上报C.降低碱浓度抵消杂质影响D.加快投料速度减少损失答案:B10.冬季生产时,老成釜夹套水温偏低(45℃),副操应()A.增大冷却水流量B.通知主操调整蒸汽阀门,同时检查伴热管线是否堵塞C.直接关闭冷却水阀D.记录数据,待班后处理答案:B三、判断题(每题1分,共10分。正确打“√”,错误打“×”)1.老成与黄化工序可通过DCS系统自动同步参数,无需人工核对。(×)2.黄化工在CS₂储罐上料时,原液工需协助监护周边5米内无明火。(√)3.老成釜搅拌器故障停机后,可继续进料至反应釜满液位。(×)4.两人协作开启黄化机人孔前,需确认釜内压力为0且通风10分钟以上。(√)5.原液准备工发现碱泵泄漏,应先关闭泵出口阀,再通知黄化工暂停接收料液。(×,应先通知协作方再处理)6.黄化反应温度低于18℃时,可自行提高CS₂进料量补偿反应速率。(×)7.老成结束后,主操需在放料记录中签字,黄化工无需签字确认。(×)8.两人共同巡检时,需分别记录设备运行状态,无需交叉核对。(×)9.发现H₂S检测仪报警(阈值10ppm),应立即佩戴呼吸器并向上风向撤离,同时通知班长。(√)10.夜班操作时,为提高效率,可省略“双人确认”步骤直接操作关键阀门。(×)四、简答题(每题6分,共30分)1.简述原液准备、老成、黄化工序协作中的“三确认”制度内容。答案:①参数确认:原液准备向老成输送碱纤维素前,双方确认碱浓度、温度、粘度;老成向黄化送料前,确认老成时间、最终粘度;黄化反应前,确认CS₂用量、反应温度。②状态确认:设备运行状态(搅拌器、阀门、仪表)、安全状态(接地、防护装备、气体检测)、物料状态(液位、纯度、含杂率)。③指令确认:操作指令需“说、听、复、查”,即发令人明确说明,接收人复述,发令人确认,双方共同检查执行结果。2.老成工序粘度检测值异常(连续3次≥300mPa·s)时,应如何与黄化工序协作处理?答案:①老成主操立即暂停放料,通知副操复检粘度并检查老成温度、时间、碱纤维素质量;②通过对讲机告知黄化工“粘度异常,暂停接收料液”,说明预计排查时间;③若确认是碱纤维素聚合度偏高(来自原液准备),联系原液工核查浆粕批次及碱浓度;④若因老成温度偏低,调整夹套水温并延长反应时间,同步通知黄化工新的送料时间;⑤异常处理完毕后,双方再次确认参数,黄化工调整CS₂用量(粘度每升高20mPa·s,CS₂用量增加0.5%),确保黄化反应正常。3.黄化机CS₂进料阀卡住无法关闭时,原液工与黄化工应如何协作应急?答案:①黄化工立即按下急停按钮,关闭CS₂储罐出口阀,开启黄化机夹套冷却水降低反应速率;②原液工停止向黄化供料,关闭老成釜放料阀,防止料液继续进入;③两人佩戴正压式呼吸器,一人监护,一人使用F扳手手动关闭进料阀(备用操作);④若无法关闭,启动泄漏应急程序:疏散周边人员至安全区,用沙土围堵泄漏区域,开启车间顶部排风扇,同步拨打车间应急电话(分机801)上报班长及调度;⑤处理完毕后,共同填写《异常操作记录表》,记录时间、原因及处理措施。4.简述冬季低温对三工序协作的影响及应对措施。答案:影响:①碱液管道易结晶,导致供料不畅;②老成釜夹套水温难维持(散热快);③CS₂粘度增大,进料泵压力升高。应对措施:①原液工提前1小时开启碱液管道伴热(温度50℃),供料前用热水冲洗管道3分钟;②老成工每30分钟检查夹套水温,若低于48℃,增大蒸汽流量(不超过0.3MPa),副操同步检查保温层是否破损;③黄化工每2小时检测CS₂储罐温度(保持15-20℃),进料前开启泵前加热器(设定30℃),并与原液工确认供料速度(冬季降低10%),避免管道堵塞。5.协作操作中,如何通过“五步骤沟通法”确保信息准确传递?举例说明。答案:五步骤:①发起指令:主操说“老成釜已准备放料,粘度275mPa·s,时间155分钟,是否接收?”;②接收确认:黄化工复述“接收指令:粘度275,时间155,申请接收”;③信息核对:主操核对DCS数据后确认“数据一致,允许放料”;④执行反馈:黄化工开启接收阀后报告“接收阀已开,液位开始上升”;⑤结束确认:放料完成后,主操说“放料结束,累计放料800L”,黄化工确认“接收800L,液位正常”。五、实操题(20分)场景:白班10:00,原液准备工(甲)向老成工(乙)输送碱纤维素,老成工(乙)向黄化工(丙)输送料液。模拟以下操作:1.甲发现碱泵出口压力降至0.2MPa(正常0.3-0.4MPa),怀疑管道堵塞。2.乙在老成反应140分钟时,粘度检测值为290mPa·s(目标≤280)。3.丙在黄化反应10分钟时,CS₂流量计显示0(正常50L/h)。要求:三人协作处理,需体现沟通内容、操作步骤及安全注意事项。答案要点:(1)甲处理碱泵压力低:甲立即关闭碱泵,通过对讲机呼叫乙:“乙,碱泵压力异常(0.2MPa),怀疑管道堵塞,暂停向老成供料,预计排查15分钟。”乙回复:“收到,老成釜当前进料量500L(目标800L),暂停进料,我关闭老成进料阀,监控釜内温度。”甲佩戴防碱手套,检查泵出口过滤器(拆卸后清理杂质),用压缩空气反吹管道(压力≤0.1MPa),确认通畅后重启泵,压力恢复0.35MPa,通知乙:“管道已疏通,恢复供料,预计10分钟完成剩余300L。”乙开启进料阀,监控液位至800L,关闭阀门。(2)乙处理粘度偏高:乙取样复检粘度(290mPa·s),检查老成温度(48℃正常)、时间(140分钟),判断需延长10分钟,呼叫丙:“丙,老成粘度290,需延长反应至150分钟,送料时间推迟10分钟,你调整CS₂进料计划。”丙回复:“明白,CS₂进料时间推迟至10:25,我确认储罐液位正常(4.0m³)。”乙延长反应至150分钟,复检粘度278mPa·s,通知丙:“粘度达标,10:20开始放料。”(3)丙处理CS₂流量计故障:丙发现流量计0,立即关闭CS₂进料阀,检查现场阀门(全开),观察储罐液位(下降0.1m,约100L),判断流量计故障,呼叫乙:“乙,黄化CS₂流量计异常(实际已进料100L),暂停放料,我切换备用流量计。”乙回复:“放料已暂停,老成釜料液保温(48℃)。”丙佩戴防化手套,切换至备用流量计(显示55L/h),开启进料阀,通知乙:“CS₂进料正常,恢复接收料液。”乙开启放料阀,丙监控液位及CS₂进料量(最终CS₂总用量450L),反应结束后双方确认记录。安全注意事项:处理管道堵塞时,甲需确认泵已断电,防止误启动;乙延长反应时间时需监控釜内压力(≤0.05MPa);丙切换流量计前需确认CS₂无泄漏(用便携式检测仪检测周边H₂S浓度<10ppm),操作时站在上风向。六、案例分析题(20分)案例:某日中班,原液准备工A与老成工B协作时,A未按规定核对浆粕包重(实际少投2包),导致老成釜碱纤维素量不足(理论800L,实际700L)。B未检查进料液位(依赖DCS显示),直接进行老成反应(时间150分钟,温度48℃),最终粘度260mPa·s(偏低,正常280±10)。B将料液送至黄化工C处,C未核对料液量(DCS显示800L),按常规投加CS₂400L(正常800L料液需450L)。反应结束后,溶解工序发现黄酸酯酯化度仅30%(正常35-40%),导致产品不合格。问题:1.分析协作过程中存在的主要失误点。2.提出针对性改进措施。答案:1.主要失误点:①原液工A违反“双人双签”制度,未核对浆粕包重(少投2包),且未通知老成工B实际进料量;②老成工B未现场确认进料液位(仅依赖DCS),未发现料液量不足(700L),导致老成反应参数(时间、温度)与实际物料不匹配,粘度偏低;③黄化工C未核对实际接收料液量(DCS显示800L但实际700L),仍按常规投加CS₂(400L<700L所需420L),酯化度不足;④三工序均未执行“来料确认”流程(原液→老成需确认液位,老成→黄化需确认料液量及粘度),信息传递断层。2.改进措施:①强化“双人双签”执行:原液投浆时,A与B共同核对包数、包重(A计数,B称重),偏差超0.5%时暂停投料并上报;②增加现场液位确认:老成进料后,B需到现场观
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