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文档简介

2026年工业废水处理师中级工艺调试试题及答案一、单项选择题(每题1分,共20分)1.某印染园区采用“水解酸化+好氧+臭氧催化氧化”工艺,调试期间发现臭氧接触池出水COD反而升高10%,最可能的原因是A.臭氧投加量不足B.催化剂失活C.臭氧将部分难降解有机物氧化为易降解中间产物,后者在COD测定中被重铬酸钾氧化D.好氧池污泥中毒导致后续臭氧池负荷突增2.在IC反应器启动阶段,为缩短颗粒污泥形成时间,下列措施中最有效的是A.将进水碱度一次性提高至3000mg/L(以CaCO₃计)B.维持上升流速0.6m/h并逐日递增0.2m/hC.投加惰性载体(粉末活性炭)并控制絮状污泥SRT<5dD.投加纯乙酸钠作为唯一碳源3.某线路板废水含Cu²⁺45mg/L、总镍3mg/L、EDTA120mg/L,拟采用“硫化物沉淀+重金属捕集剂”组合工艺。调试时先投加Na₂S·9H₂O,搅拌30min后测得上清液Cu²⁺<0.3mg/L,但总镍升至4.5mg/L,其原因是A.硫化镍溶度积大于硫化铜,Cu²⁺优先沉淀导致pH下降,镍复溶B.EDTA与镍形成更稳定络合物,硫化镍沉淀被逆转C.水中SO₄²⁻还原为S²⁻时消耗碱度,局部pH<6D.硫化物过量产生H₂S气体,吹脱带走部分镍4.某园区污水厂采用“MBR+RO”工艺回用,调试期间RO膜一段压差3周内由0.8bar升至2.1bar,且浓水侧SiO₂浓度由45mg/L升至180mg/L,应优先A.投加SHMP并调低回收率至55%B.提高MBR产水SDI至6以节省药剂C.将pH调至10运行ROD.更换超滤膜丝5.为验证厌氧氨氧化(Anammox)菌活性,最可靠的离线检测指标是A.污泥SVIB.比厌氧氨氧化活性(SAA)C.污泥VSS/TSSD.污泥粒径d₅₀6.某高盐染料废水(Cl⁻12000mg/L)采用电催化氧化,阳极选用BDD,调试时电流密度由10mA/cm²提至30mA/cm²,发现COD去除率增幅<5%,电耗却翻倍,其主要限制因素是A.阳极发生析氯副反应B.溶液电导率不足C.阴极发生析氢副反应D.有机物在BDD表面形成聚合物膜7.在好氧颗粒污泥(AGS)SBR调试中,为快速实现颗粒化,下列参数组合最合理的是A.沉淀时间30min、交换比70%、表面气速0.5cm/sB.沉淀时间5min、交换比50%、表面气速2.5cm/sC.沉淀时间2min、交换比30%、表面气速1.2cm/sD.沉淀时间10min、交换比90%、表面气速0.8cm/s8.某制药废水含阿莫西林200mg/L,采用“Fe-C微电解+芬顿”工艺,调试时发现微电解出水COD反而升高,最可能生成了A.青霉素酸B.对羟基苯甲酸C.2,5-二羟基苯乙酸D.对氨基苯酚9.为抑制RO膜生物污染,在保安过滤器前连续投加2ppmNaClO,却发现RO进水余氯迅速降至0,其原因是A.管道为UPVC材质吸附余氯B.水中NH₄⁺消耗余氯C.活性炭过滤器未彻底拆除D.水中Fe²⁺催化分解NaClO10.某化工园区采用“臭氧+BAC”深度处理,调试阶段BAC柱运行6个月后出现亚硝酸盐累积(NO₂⁻-N8mg/L),最可能的原因是A.臭氧过度氧化将NH₄⁺直接转化为NO₂⁻B.BAC层下部溶解氧不足,反硝化不完全C.BAC表面硝化菌活性下降,亚硝酸盐氧化菌(NOB)受抑制D.进水中NO₃⁻还原11.在IC反应器颗粒污泥取样时,为减少污泥解体,应A.用1L广口瓶快速虹吸B.用内径≥20mm的有机玻璃取样器缓慢重力流C.用蠕动泵抽吸D.关闭外循环泵后直接放空12.某电镀废水采用“离子交换+蒸发”零排放路线,调试期间发现蒸发器母液COD15000mg/L、Cu500mg/L,最合理的母液处置方式是A.回喷离子交换柱再生段B.喷雾干燥后委外C.电渗析浓缩D.高温湿式氧化13.为验证MBR膜是否因CaSO₄结垢导致通量下降,现场最快捷的定性方法是A.取膜丝做SEM-EDSB.用5%HCl浸泡30min测通量恢复率C.用饱和Na₂EDTA浸泡60min测通量恢复率D.用蒸馏水反洗测通量恢复率14.某造纸废水“一级芬顿”出水B/C由0.15升至0.45,但后续好氧池泡沫严重,最可能的原因是A.残留H₂O₂导致污泥过氧化B.Fe³⁺形成Fe(OH)₃胶体携裹空气C.废水中木质素衍生物表面活性增强D.好氧池DO>6mg/L15.在Anammox工艺调试中,若NO₂⁻-N/NH₄⁺-N进水摩尔比由1.32降至0.8,系统会出现A.NH₄⁺-N剩余、NO₃⁻-N生成量下降B.NO₂⁻-N剩余、NO₃⁻-N生成量上升C.NH₄⁺-N剩余、NO₃⁻-N生成量上升D.NO₂⁻-N剩余、NO₃⁻-N生成量下降16.某园区采用“调节池+气浮+水解酸化+AO”工艺,调试时发现气浮出水带白色乳光,后续水解酸化pH骤降,原因是A.气浮投加PAC过量,Al³⁺水解产酸B.进水含大量表面活性剂,气浮泡沫夹带脂肪酸C.气浮溶气罐压力过高,空气溶解量大,释放后CO₂重新溶解D.水解酸化池搅拌强度不足17.为降低RO浓水结晶风险,采用LSI&SDSI联合控制,当浓水TDS45000mg/L、Ca²⁺600mg/L、HCO₃⁻180mg/L、pH7.8、温度25℃时,计算LSI值(常数A=0.1、B=2.0、C=3.0、D=1.0)A.1.8B.2.1C.2.4D.2.718.某高氨氮废水(NH₄⁺-N1200mg/L)采用“部分亚硝化(PN)+Anammox”工艺,若PN段控制出水NO₂⁻-N/NH₄⁺-N=1.1,则PN段氨氧化率(AOR)应为A.52%B.55%C.58%D.61%19.在臭氧催化氧化塔调试中,为降低液相臭氧残余(<0.1mg/L)并提高利用率,最合理的改进是A.降低催化剂床层高度B.将逆流改为顺流C.在塔顶加设活性炭分解层D.提高空塔气速20.某园区污水厂采用“AAO+MBR”,调试期间发现好氧池SVI₃₀=180mL/g,但膜池MLSS仅6g/L,膜通量12L/(m²·h)即出现快速污染,最可能原因是A.污泥龄过长>30dB.缺氧池搅拌强度过大,污泥破碎C.好氧池微丝菌膨胀,EPS中多糖升高D.膜池曝气强度不足二、判断题(每题1分,共10分,正确打“√”,错误打“×”)21.在Fe-C微电解体系中,碳主要起导电和微观原电池阴极作用,其比表面积越大COD去除率一定越高。22.对于RO膜,温度每升高1℃,产水量约增加3%,而盐透过率几乎不变。23.在Anammox颗粒污泥中,菌体密度沿径向由外向内递减,因此颗粒核心易出现空穴。24.臭氧催化氧化过程中,·OH的稳态浓度与HCO₃⁻浓度呈正相关。25.采用NaClO清洗MBR膜时,若膜材质为PVDF,可耐受2000ppm·h累积氯剂量而不影响机械强度。26.在IC反应器中,内循环量越大,颗粒污泥粒径越大。27.对于高含盐废水,电导率>80mS/cm时,BDD电催化氧化的电流效率反而下降。28.好氧颗粒污泥的EPS中,蛋白质/多糖比值越高,颗粒稳定性越差。29.在“臭氧+BAC”工艺中,臭氧投加量越高,BAC柱生物量越多。30.采用芬顿工艺处理含氰废水时,H₂O₂与CN⁻摩尔比≥3即可将CN⁻完全氧化为CO₂和N₂。三、填空题(每空2分,共20分)31.在Fe²⁺催化臭氧体系中,Fe²⁺与O₃摩尔比通常控制在__________,过高会导致__________副反应加剧。32.为抑制RO膜生物污染,可间歇投加__________(化合物名称),其杀菌机理为__________。33.在Anammox反应器中,控制进水NO₂⁻-N<__________mg/L可避免游离亚硝酸(FNA)抑制。34.采用“两级芬顿”处理高浓度难降解废水,一级芬顿控制H₂O₂/Fe²⁺(摩尔比)=__________,二级芬顿控制__________,以强化·OH产率并降低铁泥。35.在IC反应器颗粒污泥取样后,为保持厌氧状态,应立即__________并置于__________℃恒温箱运输。四、简答题(每题8分,共40分)36.某印染废水“水解酸化+好氧+臭氧催化氧化”调试,臭氧接触池出水COD升高,请给出系统诊断步骤与解决措施。37.简述MBR膜发生CaSO₄结垢与有机物污染的清洗策略差异,并给出药剂浓度、时间与温度。38.在Anammox工艺快速启动阶段,如何通过控制基质比例、负荷与温度实现“红菌”富集?39.某线路板废水“硫化物沉淀+重金属捕集剂”调试出现镍超标,请分析原因并提出优化方案。40.简述高盐废水BDD电催化氧化中,电流密度、Cl⁻浓度与电流效率三者关系,并给出最优区间。五、计算题(共30分)41.某化工废水采用“臭氧+双氧水”高级氧化,水量200m³/d,进水COD800mg/L,目标去除率70%,已知臭氧质量传递效率E=85%,H₂O₂/O₃(质量比)=0.4,臭氧利用率U=70%,COD/O₃(g/g)=1.2。(1)计算每日需纯臭氧质量(kg/d);(2)若现场臭氧发生器出气浓度150g/Nm³,求所需干气流量(Nm³/h);(3)若电耗15kWh/kgO₃,计算日电耗(kWh)。42.某RO系统回收率75%,进水离子组成:Ca²⁺200mg/L、Mg²⁺60mg/L、Na⁺800mg/L、HCO₃⁻300mg/L、SO₄²⁻600mg/L、Cl⁻1000mg/L、SiO₂40mg/L、CO₂10mg/L,温度25℃,pH7.5。(1)计算浓水侧各离子浓度(mg/L);(2)计算浓水LSI与SDSI,并判断是否结垢;(3)若投加阻垢剂可容忍LSI2.5,求需降低回收率至多少?43.某高氨氮废水采用PN/A工艺,水量1000m³/d,进水NH₄⁺-N1200mg/L,PN段控制出水NO₂⁻-N/NH₄⁺-N=1.15,Anammox段NO₃⁻-N生成量占TN去除比例11%,若Anammox菌体产率Y=0.08gVSS/gNH₄⁺-N,求:(1)PN段氨氧化率;(2)Anammox段每日生成污泥量(kgVSS/d);(3)系统总氮去除率。六、综合案例分析(20分)44.某医药园区废水“铁碳微电解+芬顿+水解酸化+AO+MBR+RO”工艺,调试期间出现MBR膜通量7天内由15L/(m²·h)降至8L/(m²·h),跨膜压差由6kPa升至35kPa,膜池MLSS8g/L,粘度4.5mPa·s,EPS中多糖由35mg/gVSS升至85mg/gVSS,蛋白质由20mg/gVSS升至30mg/gVSS,进水COD1200mg/L、BOD₅180mg/L,Fe²⁺80mg/L,H₂O₂残留5mg/L,pH6.8,温度28℃。请:(1)判断主要污染类型;(2)给出在线与离线清洗方案(药剂、浓度、时间、温度);(3)提出工艺侧优化措施,防止同类污染再次发生。——答案与解析——一、单项选择题1.C2.C3.B4.A5.B6.A7.C8.A9.B10.C11.B12.D13.B14.C15.A16.B17.B18.A19.C20.C二、判断题21×22√23√24×25√26×27√28×29×30×三、填空题31.0.3–0.5;Fe³⁺催化臭氧自分解32.DBNPA;破坏微生物细胞膜内巯基酶33.8034.2–3;H₂O₂/Fe²⁺=5–1035.充氮密封;4四、简答题(要点示例)36.诊断:①取样测定BOD₅、COD、UV₂₅₄、三维荧光,确认是否产生易降解中间体;②检测臭氧残余、催化剂活性;③检查好氧池污泥是否中毒。措施:①降低臭氧投加量,分段投加;②提高催化剂再生频次;③好氧池投加粉末活性炭吸附中间体。37.CaSO₄结垢:先用0.2%HCl循环30min,pH2,25℃;再用1%Na₂EDTA+0.5%STPP,35℃,2h。有机物污染:2000ppmNaClO+0.1%NaOH,30℃,浸泡4h;离线加4000ppmNaClO,pH11,25℃,2h。38.控制NO₂⁻-N/NH₄⁺-N=1.15–1.32,逐步提升NLR至0.5kgN/(m³·d),温度30–32℃,DO<0.1mg/L,投加Anammox菌剂10%VSS,SRT>30d。39.原因:EDTA与Ni²⁺络合稳定,硫化镍沉淀不完全。优化:①调pH至9.5,投加Ca²⁺200mg/L竞争络合;②改用DTC类捕集剂;③预氧化破络(臭氧)。40.电流密度i=10–30mA/cm²,Cl⁻<8000mg/L时电流效率η≈30–50%;Cl⁻>15000mg/L时η降至15–25%,因析氯副反应。最优区间:i=20mA/cm²,Cl⁻=5000–8000mg/L,η≈40%。五、计算题41.(1)需去除COD=200×800×0.7=112kg/d,需O₃=112×1.2=134.4kg/d(2)实际需O₃=134

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