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文档简介
金属冷却塔验收记录第一章项目与设备基本信息1.1项目概况本次验收对象为×××公司年产30万吨高端铝板带箔项目循环水系统配套的金属冷却塔,位号CT-2201A/B,单塔设计循环水量4500m³/h,设计逼近度4℃,由×××冷却设备股份有限公司制造,现场安装由×××机电安装有限公司承担。项目地点位于××省××市××经济开发区,2023年3月15日开工,2024年1月20日完成实体安装,2024年2月5日进入调试试运行阶段。1.2设备主要技术参数项目设计值制造标准备注塔型逆流式双曲线钢结构CTISTD-201热浸锌+镀铝镁锌复合防腐风机直径9140mmAMCA210-16双速异步电机200/100kW填料片距19mmASTME84阻燃PVC,氧指数≥40收水器效率≥99.95%ISO16343三维折板式设计冷却能力22.5MWASHRAE90.1湿球28℃,进水42℃,出水32℃噪声限值≤65dB(A)@厂界GB/T7190.2-2018夜间≤55dB(A)第二章验收依据与适用标准2.1法规与规范《工业循环冷却水处理设计规范》GB/T50050-2017《机械通风冷却塔噪声测定规范》HJ907-2017《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2020《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2016采购技术协议第3.2版(2022-09-10签订)2.2验收准则采用“三级确认制”:制造厂自检→监理预检→业主终检;关键项(A类)必须100%合格,重要项(B类)≥95%,一般项(C类)≥90%;出现一项A类不合格即判定整塔不通过。第三章开箱与外观检验3.1随机资料核查资料名称份数缺失页/项结论产品质量证明书20合格材料化学成分报告20合格焊缝UT探伤底片36张0合格风机出厂动平衡报告20合格冷却塔能效等级标识10合格3.2外观缺陷记录塔体立柱镀层平均厚度实测125μm,最低118μm,满足≥120μm的90%判定原则;填料无翘曲、无裂纹,随机抽样10片,片距19.1~19.3mm;收水器边缘轻微毛刺,现场0.5mm倒角处理,已整改闭环。第四章钢结构与防腐层检测4.1几何尺寸复验检测项设计值(mm)实测值(mm)误差判定塔体上口直径91409135~9142±3合格立柱垂直度≤H/10004.5mm/12m0.375‰合格基础锚栓外露螺纹8078~82—合格4.2防腐层附着力采用划格法GB/T9286,抽检6处,0级脱落面积<1%,全部通过;盐雾加速试验1000h,划线单边扩蚀<2mm,满足C5-M环境15年免维护要求。第五章配水系统与喷头性能5.1喷头布水均匀性采用GB/T7190.1-2018附录C“网格法”,在填料上方1m处布置1m×1m接水盘,共81点。测试结果:最大单点水量3.8L/min;最小单点水量3.3L/min;不均匀度σ/μ=6.2%,小于标准限值10%。5.2配水管路压力降设计循环水量下,立管静压0.152MPa,支管末端0.148MPa,压降4kPa,小于允许值8kPa,表明管径选型合理,无异常阻塞。第六章热力性能验证6.1工况设定参数单位设计值实测值偏差进水温度℃42.041.8-0.2出水温度℃32.031.7-0.3湿球温度℃28.028.1+0.1循环水量m³/h45004520+0.4%冷却幅宽℃10.010.1+1%逼近度℃4.03.6-10%6.2冷却能力计算采用CTI接受的“特性曲线法”,将实测数据归一化到设计湿球28℃,得出实际冷却能力为23.1MW,达到设计值22.5MW的102.7%,判定合格。6.3飘水率采用HJ907-2017“质量平衡法”,同步测量循环水量、补水量、排污水量,连续4h,飘水率0.0008%,远低于国标≤0.001%要求。第七章噪声与振动7.1厂界噪声夜间22:00~24:00,在厂界外1m、高1.2m处布点,测得最大声级53.2dB(A),低于环评批复限值55dB(A)。7.2塔体振动风机转速240rpm时,在减速机底座水平径向测得振动速度2.1mm/s,小于ISO10816-3的4.5mm/s限值;频谱分析未见叶片通过频率异常峰值,表明转子系统平衡良好。第八章电气与自控系统8.1绝缘与耐压测试部位绝缘电阻(MΩ)工频耐压(kV)/1min结论电机绕组-U5502.2/无击穿合格电机绕组-V5452.2/无击穿合格电机绕组-W5602.2/无击穿合格加热带1201.0/无击穿合格8.2自控逻辑验证双速风机切换:模拟水温31.5℃升速,30.5℃降速,回差0.3℃,动作正确;低频振动报警:施加2g冲击,PLC0.8s内触发停机,符合≤1s要求;变频旁路:变频器故障自动切工频,切换时间3.2s,小于协议5s。第九章水质与节能评估9.1循环水水质指标单位设计值调试实测判定电导率μS/cm≤25002180合格总硬度mgCaCO₃/L≤400360合格总铁mg/L≤1.00.42合格异养菌总数CFU/mL≤1×10⁵8×10³合格9.2能效比实测风机、水泵总功率178.4kW,冷却能力23.1MW,能效比η=129.6kW/MW,优于GB30254-2020的1级能效限定值135kW/MW。第十章安全与消防10.1防雷接地塔顶避雷针与主钢结构一体化,接地电阻实测0.9Ω,小于规范要求4Ω;引下线规格Φ12mm热浸锌圆钢,搭接长度≥100mm,焊缝饱满。10.2应急停机现场急停按钮按下后,风机、水泵、加药泵同时断电,断电延时≤200ms;UPS后备30min,确保PLC事件记录完整。第十一章缺陷整改与复验11.1初验缺陷清单序号缺陷描述责任方整改措施复验结果1收水器边缘毛刺制造厂现场倒角0.5mm合格2塔底检修门密封条缺失安装公司补装EPDM胶条3m合格3变频柜PE线线径偏小安装公司更换为16mm²铜芯线合格4爬梯第一级距地面高450mm安装公司加装可拆踏步合格11.2整改闭环率共提出缺陷8项,A类0项,B类3项,C类5项,整改完成率100%,复验一次性通过。第十二章验收结论12.1综合评分采用百分制加权:性能45%、质量30%、资料10%、安全10%、能效5%。性能得分:45×1.00=45;质量得分:30×0.97=29.1;资料得分:10×1.00=10;安全得分:10×1.00=10;能效得分:5×1.00=5;综合得分99.1分,达到“优良”等级。12.2结论意见金属冷却塔CT-2201A/B的制造、安装、调试全过程受控,性能指标优于设计,资料完整,安全设施齐备,满足合同、规范及环评批复要求,同意通过最终验收,可正式投入商业运行。第十三章后续运行维护建议13.1镀铝镁锌钢件在C5-M环境具有自修复功能,但仍建议每三年进行一次无人机高清航拍检查,重点查看焊缝热影响区镀层是否出现红锈;13.2填料运行两年后,利用检修窗口取出最上层500mm进行高压水冲洗,防止生物膜堵塞;13.3风机减速机润滑油每8000h或一年更换,
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