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2026年采油中级工扩充题库(带答案)1.某抽油机井近期出现井口回压升高(由0.8MPa升至1.5MPa)、日产液量下降(由65m³降至40m³)、动液面上升(由1200m降至800m)的现象,分析可能原因及排查方法。答案:可能原因:①地面流程堵塞(如出油管线结蜡、垢或冻堵);②泵吸入口堵塞(筛管被砂、蜡或杂物堵塞);③油管轻微漏失(漏点位于动液面以上,导致部分液体回流)。排查方法:①用手摸或红外测温仪检查出油管线温度,判断是否冻堵或结蜡;②测试憋压曲线(关闭回压阀,记录压力上升速度),若压力上升缓慢且稳定值低,可能油管漏失;③起泵检查筛管是否堵塞,观察泵筒、凡尔是否有砂卡现象;④若地面流程畅通,动液面上升但产液下降,重点检查泵效(计算泵效=实际产液/(泵理论排量×系数),若低于50%需检泵)。2.简述电潜泵井启机前的检查项目及操作流程。答案:检查项目:①电气部分:电缆头密封是否良好,控制屏各指示灯状态(如过载、欠载、温度保护是否复位),万用表测量电机三相直流电阻(应平衡,误差<2%);②机械部分:井口装置连接是否紧固,防喷盒密封是否完好,变压器电压是否符合电机要求(380V或660V);③流程部分:出油闸门是否全开,回压是否正常(一般<1.0MPa),套压是否低于允许值(避免气体进入泵内)。操作流程:①合上控制屏总电源,检查各仪表指示正常;②按下“启动”按钮,观察电机电流是否在额定值内(一般为电机额定电流的80%-110%);③监听井口是否有异常声响(如气蚀、碰泵声);④启机10分钟后记录电流、电压、井口压力,对比历史数据确认运行正常;⑤填写启机记录,包括时间、参数及检查情况。3.某注水井日注水量由40m³降至15m³,井口压力由12MPa升至16MPa,水表指针转动缓慢,分析可能原因及处理措施。答案:可能原因:①地层堵塞(注入水水质差,悬浮物或细菌堵塞孔道);②管柱堵塞(配水器、水嘴被垢或杂物堵塞);③水表故障(叶轮卡阻、齿轮磨损导致计量不准);④井口闸门未全开(如总闸门或测试闸门半开)。处理措施:①反洗井(用清水从套管反方向冲洗,观察返出物是否有杂质),若反洗后注水量恢复,说明地层或管柱堵塞;②测试分层吸水指数(通过投捞水嘴,对比各层吸水情况),确定堵塞层位;③拆检水表,清理叶轮和齿轮,校验准确度;④检查所有注入闸门开度,确保全开;若反洗无效,需起管柱检查配水器及水嘴是否堵塞。4.游梁式抽油机运行中出现减速箱异响(类似“咯啦”声),伴随输出轴温度升高(由50℃升至70℃),分析可能原因及处理方法。答案:可能原因:①齿轮磨损或断齿(齿面接触不良,导致啮合异响);②轴承损坏(滚珠或滚道磨损,产生周期性撞击声);③润滑油不足或变质(润滑不良导致摩擦生热);④齿轮箱内有异物(如金属碎屑进入啮合面)。处理方法:①停机检查润滑油位(应在视窗1/2-2/3处),取样观察是否变黑、有杂质(需更换);②拆卸减速箱上盖,用塞尺测量齿轮啮合间隙(标准0.2-0.4mm),检查齿面是否有点蚀、剥落;③用手转动输出轴,感受轴承是否卡阻或松动(间隙>0.1mm需更换);④清理箱内异物,更换磨损的齿轮或轴承,加注符合标准的齿轮油(如L-CKC220),试运行后观察异响是否消除。5.简述抽油机井热洗清蜡的操作步骤及质量要求。答案:操作步骤:①准备热洗液(温度80-90℃,水量为井筒容积的1.5-2倍);②关闭生产闸门,打开热洗进口闸门和套管闸门,建立洗井流程;③启动洗井泵,先小排量(20-30m³/h)循环,待井口返出液温度升至50℃后逐步加大排量(40-50m³/h);④观察返出液中蜡块含量,当连续10分钟无明显蜡块且出口温度接近进口温度时,停止洗井;⑤关闭洗井进口闸门,打开生产闸门,恢复正常生产;⑥记录洗井时间、液量、进出口温度及返出物情况。质量要求:洗井后日产液量恢复至洗前水平(波动<5%),示功图显示泵效提升(至少提高10%),井口回压下降0.3-0.5MPa;热洗液含蜡量应<0.5%(避免二次结蜡)。6.某油井使用水力活塞泵开采,近期出现泵效下降(由75%降至50%)、动力液压力升高(由18MPa升至22MPa)的现象,分析可能原因及排查方法。答案:可能原因:①动力液系统故障(动力液泵磨损导致压力损失,或过滤器堵塞);②活塞泵凡尔漏失(游动凡尔或固定凡尔密封不严,导致动力液与产出液窜流);③油井出砂(砂粒卡阻活塞或磨损缸套);④动力液粘度降低(温度升高或添加剂失效,影响举升效率)。排查方法:①检查动力液泵出口压力与井口压力差(正常<2MPa),若差值过大,清洗过滤器或检修动力液泵;②测试泵效(实际产液/理论排量),若理论排量(由动力液流量和泵截面积计算)正常但实际产液低,可能凡尔漏失;③取样分析产出液含砂量(>0.5%需防砂),起泵检查活塞、缸套磨损情况;④检测动力液粘度(标准3-5mPa·s),若低于2mPa·s需补充增粘剂。7.简述注水井分层测试(投捞调配)的操作流程及注意事项。答案:操作流程:①准备测试工具(投捞器、堵塞器、水嘴、流量计);②关井降压(压力降至0.5MPa以下),安装防喷管;③下投捞器至目标层位(通过深度计数器定位),捞出原堵塞器;④测量该层当前吸水量(用流量计测试),根据配注要求计算需要更换的水嘴直径(水嘴直径=√(实际流量/配注流量)×原水嘴直径);⑤装入新水嘴的堵塞器,用投捞器下至原位置,确认坐封良好;⑥上提投捞器,关闭防喷管,恢复注水;⑦复测各层吸水量,确保误差<10%。注意事项:①投捞时控制下放速度(<30m/min),避免顿钻;②防喷管内压力未泄尽禁止拆卸;③水嘴更换后需核对规格(误差<0.2mm);④测试前后记录井口压力、温度,排除压力波动对测试结果的影响。8.某抽油机井光杆出现偏磨(与盘根盒接触处磨损深度>2mm),伴随盘根漏失(每分钟滴油>10滴),分析可能原因及处理措施。答案:可能原因:①抽油机不对中(驴头、悬绳器、光杆不同心);②杆管偏磨(抽油杆在油管内弯曲,导致光杆受力偏移);③盘根盒安装不正(与光杆轴线偏差>3°);④光杆表面不光滑(有划痕或腐蚀坑)。处理措施:①用水平仪测量抽油机驴头中心与井口中心偏差(应<5mm),调整底座螺栓校正;②测试抽油杆柱受力(通过示功图分析是否存在弯曲载荷),必要时加装扶正器;③重新安装盘根盒(用线锤找正,确保与光杆同轴);④更换光杆(磨损深度>3mm需更换),或打磨光杆表面至粗糙度Ra≤3.2μm;⑤选用高弹性盘根(如氟橡胶盘根),调整压盖松紧度(以不漏油且光杆能自由上下运动为宜)。9.简述电加热抽油杆清蜡装置的工作原理及日常维护要点。答案:工作原理:电加热抽油杆由内芯(导电电缆)、绝缘层(耐高温橡胶)、外管(空心抽油杆)组成,地面变压器输出低压(36-72V)、大电流(200-400A)至电缆,通过电阻发热(Q=I²Rt)加热外管,使井筒温度保持在析蜡点以上(一般>50℃),防止蜡结晶析出。日常维护要点:①每周检查变压器输出电流、电压(电流波动<10%,电压稳定在设定值);②每月测量电缆绝缘电阻(用500V兆欧表,应>20MΩ);③观察井口接线盒密封情况(防止进水短路);④热洗时关闭加热装置(避免高温损坏绝缘层);⑤作业起下杆柱时,禁止猛拉猛顿(防止电缆拉断或绝缘层破损);⑥记录每日加热时间、电流值及油井产量变化(若产量下降且电流异常,可能电缆故障)。10.某油井采用聚合物驱开发,近期出现注入压力升高(由15MPa升至18MPa)、注入量下降(由50m³降至35m³)的现象,分析可能原因及应对措施。答案:可能原因:①聚合物溶液粘度升高(配制浓度超标或熟化时间不足);②地层渗透率下降(聚合物分子吸附堵塞孔道,或与地层水不配伍产生沉淀);③注入井井底污染(机械杂质或细菌堵塞);④管柱堵塞(配注器或水嘴被聚合物胶团堵塞)。应对措施:①检测聚合物溶液粘度(标准50-80mPa·s),若超过90mPa·s需降低配制浓度;②分析注入水与地层水配伍性(做结垢实验),若有沉淀需添加防垢剂(如氨基三甲叉膦酸);③进行降压增注(注入0.1%的表面活性剂溶液,降低聚合物吸附);④反洗井(用清水+0.5%的氢氧化钠溶液冲洗,溶解聚合物胶团);⑤若反洗无效,起管柱检查配注器水嘴(可能被胶团堵塞,需更换大直径水嘴)。11.简述抽油机井示功图的分析步骤及典型漏失示功图的特征。答案:分析步骤:①确认示功图采集参数(冲程、冲次、泵挂深度、原油密度);②划分上、下冲程区间(上冲程从下死点到上死点,下冲程反之);③对比理论示功图(矩形图),观察图形变形部位(如圆角、缩腰、叠片);④结合动液面、井口压力等数据,判断故障类型(如漏失、砂卡、供液不足)。典型漏失示功图特征:①凡尔漏失(游动或固定凡尔):上冲程加载缓慢(图形左上方圆角),下冲程卸载延迟(图形右下方圆角),整个图形面积缩小(泵效降低);②油管漏失:上冲程载荷低于理论值(漏失导致液柱重量减少),下冲程载荷高于理论值(漏失液体回流),图形呈“刀把形”;③抽油杆断脱:上冲程载荷骤降(接近杆柱在空气中的重量),下冲程无载荷(图形呈“直线形”或“小三角形”)。12.某注水井进行水质检测,结果显示悬浮物含量8mg/L(标准≤5mg/L)、含油量12mg/L(标准≤5mg/L)、细菌总数10⁴个/mL(标准≤10³个/mL),分析对注水井的影响及处理措施。答案:影响:①悬浮物堵塞地层孔道(降低渗透率,导致注入压力升高);②含油物质吸附在岩石表面(改变润湿性,降低吸水能力);③细菌繁殖产生粘泥(堵塞管柱和地层,且硫酸盐还原菌腐蚀管线)。处理措施:①加强过滤(更换精细过滤器滤芯,精度由20μm提升至10μm);②增加除油装置(安装气浮选设备,将含油量降至3mg/L以下);③投加杀菌剂(如季铵盐类,浓度50-100mg/L,每周投加1次);④定期反洗过滤罐(缩短反洗周期,由48小时改为24小时);⑤检测水源水水质(若来水超标,联系上游处理);⑥对已堵塞的注水井,注入解堵剂(如土酸10%+氢氟酸3%),溶解堵塞物。13.简述抽油机井调冲程的操作步骤及安全注意事项。答案:操作步骤:①停机刹车,切断电源(挂“有人作业,禁止合闸”警示牌);②松脱驴头固定螺栓,用棕绳或导链拉住驴头(防止下滑);③拆卸连杆销子(用铜棒轻敲退出,避免损伤销孔);④调整游梁上的冲程孔(根据需要的冲程长度,选择对应的销孔);⑤安装连杆销子(涂抹润滑脂,用专用工具打紧);⑥检查驴头、悬绳器、光杆是否对中(偏差<5mm);⑦缓慢启动电机,观察抽油机运行是否平稳(无异响、振动);⑧运行30分钟后,测示功图和电流,确认冲程调整有效。安全注意事项:①调整前检查导链、棕绳的承载能力(≥驴头重量的2倍);②拆卸销子时禁止用铁锤直接敲击(防止销子断裂飞溅);③调整后必须重新紧固所有连接螺栓(扭矩达到标准值,如M24螺栓扭矩800N·m);④送电前确认所有工具已撤离,人员站在安全区域;⑤调冲程后需重新计算泵的理论排量(Q=1440×S×D²×n×0.785,S为冲程,D为泵径,n为冲次)。14.某电泵井出现欠载停机(控制屏显示“欠载保护”),分析可能原因及排查方法。答案:可能原因:①油井供液不足(动液面低于泵吸入口,泵抽空);②电缆短路(井下电缆绝缘破损,电流低于额定值);③电机故障(绕组匝间短路,导致输出功率下降);④欠载整定值过低(设定值低于电机最小工作电流);⑤泵轴断(泵无法做功,电流降低)。排查方法:①测试动液面(用回声仪测量,若液面深度>泵挂深度+200m,说明供液不足);②测量电机三相直流电阻(正常为0.5-2Ω,三相偏差>2%为电机故障);③用摇表检测电缆绝缘(500V兆欧表测,绝缘电阻<20MΩ为电缆短路);④检查欠载整定值(应设为电机额定电流的60%-70%,若过低需调高);⑤起泵检查泵轴是否断裂(轴断时泵轮无阻力);⑥若供液不足,需放套管气或压裂增产;若设备故障,更换电机或电缆。15.简述油井防砂管柱(绕丝筛管+砾石充填)的结构组成及施工要点。答案:结构组成:由上至下依次为:丢手工具、扶正器、充填工具、绕丝筛管、盲管(底部)。绕丝筛管由基管(Φ73mm油管)、支撑条(Φ3mm圆钢,间距5mm)、绕丝(Φ1.2mm不锈钢丝,间隙0.2-0.3mm)组成;砾石为石英砂(

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