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文档简介

桥梁动载试验记录第一章试验前准备与工况策划1.1项目溯源与试验目的本桥为(3×40+65+120+65+3×40)m七跨连续钢—混凝土组合梁桥,建成于2017年,设计荷载等级为公路-Ⅰ级。2022年度定期检测发现主跨跨中挠度较竣工资料增大11.3%,且0.4L处腹板出现0.18mm新发裂纹。为判定结构实际刚度、校验有限元模型、评估疲劳累积损伤,管养单位决定实施首次动载试验。1.2试验依据与判定准则1.JTG/TJ21-01-2015《公路桥梁荷载试验规程》2.JTG3362-2018《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》3.设计图纸及2017年竣工静载试验报告(基准数据)4.业主补充技术文件《XX大桥运营期安全监测技术指南(试行)》判定准则:(1)自振频率实测值≥0.9×理论值;(2)阻尼比≤5%;(3)最大动挠度增量≤计算活载挠度1.15倍;(4)冲击系数μ=(ymax,dyn−ymax,sta)/ymax,sta,μ≤0.25;(5)疲劳细节应力幅Δσ≤26MPa(200万次循环)。1.3试验工况与加载车辆本次试验共6个工况,采用四轴重载自卸车(总重350kN,前轴70kN,后三轴各93.3kN,轴距1.8+3.6+1.3m)对称布置。工况测试内容车速(km/h)车辆数纵向布置横向布置同步采集通道A1跑车-对称10,20,30,40,50,604主跨跨中双车道居中加速度24ch、应变32chA2跑车-偏载20,40,604主跨1/4靠右侧加速度24ch、应变32chB1刹车-对称60→04主跨跨中双车道居中加速度24ch、位移4chB2刹车-偏载60→04主跨1/4靠右侧加速度24ch、位移4chC1跳车-对称202跨中设10cm三角木双车道加速度24ch、位移4chD1环境激励自然风+地脉动0无车无车加速度24ch1.4传感器布设与采样参数全桥共布置24个加速度计(PCB393B04,±5g,0.5Hz–3kHz),32个应变花(BX120-10AA,三轴0/45/90°),4个磁致伸缩位移计(MTSRH-M-0350,量程350mm),2个风速仪(GillWindSonic)。所有信号接入NIPXIe-4499同步采集系统,采样频率512Hz,连续记录180s,触发前预存10s。第二章理论计算与有限元预评估2.1基准有限元模型采用MidasCivil2022建立三维梁格模型,主梁用Beam188单元,桥面板用Shell181单元,支座用Combin14弹簧,二期恒载48kN/m。模型共2847节点,3154单元。2.2自振特性阶次振型描述频率(Hz)有效质量参与系数1主跨竖向对称弯曲1.820.782主跨竖向反对称弯曲2.510.653边跨竖向对称3.060.424主跨扭转3.940.312.3活载挠度与冲击系数按JTGD60-2015最不利加载,主跨跨中最大静挠度38.4mm,对应理论冲击系数0.18。第三章现场实施与原始数据3.1试验时间轴2023-04-12T22:00–2023-04-13T06:00,环境温度14–17℃,相对湿度68%,风速1.2–2.5m/s,无降雨。3.2跑车试验典型时程以工况A1-60km/h为例,跨中竖向加速度峰值0.92m/s²,经0.5–30Hz带通滤波后,最大动挠度7.8mm(双振幅),对应静挠度34.2mm,实测冲击系数μ=0.228,略低于规范限值0.25。3.3刹车试验B1工况刹车距离42m,刹车时间3.1s,跨中最大动挠度增量5.1mm,最大水平减速度0.17g,未观察到明显桥面滑移。3.4跳车试验三角木高10cm,车辆通过时跨中竖向加速度瞬时峰值6.5m/s²,位移峰值12.4mm,衰减至10%振幅历时2.8s,等效阻尼比3.4%。3.5环境激励在无车时段连续记录900s,采用随机子空间法(SSI)识别,一阶竖向频率1.79Hz,与理论值误差−1.6%,满足≥0.9要求。第四章数据后处理与指标提取4.1频率与阻尼工况识别方法一阶竖向频率(Hz)阻尼比(%)与理论偏差(%)A1-10km/hFFT+半功率1.802.9−1.1A1-60km/hSSI1.783.2−2.2环境激励SSI1.793.0−1.64.2冲击系数随车速变化车速(km/h)实测μ理论μ比值判定100.050.051.00合格200.080.071.14合格400.150.121.25合格600.230.181.28合格4.3应变幅与疲劳评估选取主跨0.4L处腹板疲劳细节,实测最大应变幅268με(Δσ=56MPa),经雨流计数与Miner累积,等效200万次循环应力幅22MPa,低于26MPa限值。4.4横向分布系数采用4车偏载A2工况,测得外腹板应变与内腹板应变比1.38,修正有限元后横向分布系数0.62,与原设计值0.58差异6.9%,在可接受范围。第五章异常现象与现场处置5.1信号漂移02:17发现CH15加速度计零漂18mg,经查为传感器底座螺栓松动,立即暂停试验,重新紧固并复零,复测漂移降至2mg,数据有效性恢复。5.2车辆轴距误差进场前抽测第3辆加载车后轴间距1.28m,与理论1.30m差−0.02m,经重新调整车位,纵向误差控制在±0.05m以内,对弯矩影响<1%,可忽略。5.3风速突变04:52风速突增至6.1m/s,导致环境激励段信噪比下降,决定延长记录至1800s,并采用Welch法平均120段,最终频率识别变异系数<0.5%,满足精度要求。第六章结果汇总与评价6.1自振频率实测一阶竖向频率1.78–1.80Hz,平均1.79Hz,为理论值1.82Hz的98.3%,≥90%要求,结构整体刚度未见明显退化。6.2阻尼比各工况阻尼比2.9–3.4%,平均3.1%,小于5%限值,表明支座与组合梁界面耗能性能良好。6.3冲击系数最高0.23(60km/h),低于规范0.25,桥面平整度满足行车舒适性要求。6.4动挠度最大动挠度增量7.8mm,叠加静挠度34.2mm后总计42.0mm,L/2857,远小于L/600限值。6.5疲劳细节等效应力幅22MPa,低于26MPa,疲劳寿命安全系数1.36,可继续服役。6.6横向分布实测横向分布系数0.62,较设计值高6.9%,建议后续养护重点关注外腹板裂纹扩展。第七章模型修正与运营建议7.1有限元模型修正将主梁抗弯刚度折减5%,桥面板有效宽度系数由0.78调至0.75,支座剪切刚度下调8%,修正后一阶频率1.79Hz,与实测误差0%,可用于后续健康监测预警阈值设定。7.2巡检周期调整原巡检周期1年/次,建议缩短至6个月/次,重点检查0.4L腹板裂纹长度变化,若裂纹扩展速率>0.05mm/年,应立即启动专项评估。7.3限速与限载本次试验最大车速60km/h下结构响应安全,维持现行80km/h限速不变;限载保持55t不变,但建议加装动态称重系统,对>50t车辆实施实时预警。7.4健康监测系统升级在0.2L、0.4L、0.6L、0.8L断面增设16组长期应变监测点,接入既有云平台,设置日温差滤波算法,实现疲劳损伤在线更新,目标β可靠指标≥3.7。第八章结论(1)本次动载试验在6个典型工况下获取了3360s高质量动态数据,识别的一阶竖向频率

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