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文档简介
干粉灭火系统施工方案范本第一章项目概况与编制依据1.1工程简介本项目为×××数据中心地下一层配电室及电池室,建筑面积3200m²,净空高度5.4m,设计采用组合分配式干粉灭火系统,全淹没灭火方式,防护区数量6个,最大防护区容积4800m³,最小防护区容积2100m³。系统灭火剂为ABC超细干粉(90%粒径≤20μm),设计浓度0.65kg/m³,喷射时间≤30s,浸渍时间≥10min。1.2编制依据序号标准/文件名称编号/版本备注1干粉灭火系统设计规范GB50347-2021全文强条2气体灭火系统施工及验收规范GB50263-2020参照执行3建筑灭火器配置设计规范GB50140-2020配合复核4数据中心设计规范GB50174-2017A级机房要求5施工图纸及设计变更2023-03-15版设计院签字盖章6总承包合同技术条款第5卷第3章质量等级:优良第二章施工部署与资源配置2.1目标控制值指标目标值检查方法责任岗位一次验收合格率100%全数检查项目总工工期45日历天横道图计划工程师安全事故0起日巡查安全总监干粉充装损耗率≤1%称重记录物资主管2.2施工段划分采用“三区分段”流水:A段:储瓶间设备平台(-6.2m)B段:1#、2#防护区(西区配电)C段:3#~6#防护区(东区电池室)每段再按“支架→管网→试压→吹扫→喷放”五步流水,节拍3天。2.3关键机械与仪器名称型号数量用途校准周期干粉充装一体机ZFT-500B1套现场充装12个月管道坡口机SKP-1682台镀锌钢管坡口6个月气密试验泵40MPa电动1台强度/严密性12个月激光粒子计数器LPC-3101台干粉粒径抽检12个月数字万用表Fluke289C3块弱电信号测试24个月2.4劳动力曲线高峰期第12~18天,管道工14人,焊工6人,电工4人,调试工程师3人,安全员2人,合计29人;其余时段平均21人。第三章深化设计二次优化3.1管网三维碰撞复核采用Revit2023建模,发现原设计三层桥架与DN150主管冲突3处,经与设计院视频会议确认,将标高4.2m主管整体下调200mm,避让后增加2个Z形弯,附加压损经计算仅增加18Pa,低于规范允许值5%。3.2喷头等效孔口面积再校核原设计选用14只φ20喷头,经CFD模拟发现电池柜顶部0.5m处浓度仅0.52kg/m³,不满足0.65kg/m³。优化为12只φ22喷头+2只φ18喷头,重新布置在热通道上方,浓度场均匀性指数提升至0.87,达到NFPA17要求。3.3储瓶间泄压口增设因采用超细干粉,喷放后固体颗粒沉降率≥70%,储瓶间原无泄压口。按GB50347第4.3.7条,增设200×200mm重力式泄压阀2套,开启压力1.2kPa,泄压面积0.08m²,可将峰值压力控制在1.5kPa以下。第四章材料与系统组件进场检验4.1干粉灭火剂检验项目标准要求现场抽样数检验结果判定主含量NH₄H₂PO₄≥90%每批50t/1次92.3%合格吸湿率≤2%同批1.1%合格90%粒径≤20μm同批D90=18.4μm合格松密度≥0.45g/ml同批0.51g/ml合格抽样后现场封样,由监理、施工、供货三方签字,送第三方国家固定灭火系统质检中心复检,报告编号:GS2023-05-068。4.2驱动气体瓶组采用N₂6.0MPa,40L无缝钢瓶,执行GB5099。重点检查:1.瓶体逐只超声波测厚,最小壁厚≥5.7mm;2.瓶阀QF-30T出口螺纹3/4-14-NGT,与瓶口垂直度≤0.3mm;3.电磁启动器DC24V1.5A,吸合时间≤15ms,现场抽检10%,全数动作试验。第五章管网加工与安装5.1管材选型主管DN150~DN100采用内外热镀锌无缝钢管,材质20#,GB/T8163;支管DN80~DN25采用镀锌加厚电线管,壁厚≥2.75mm;镀锌层平均厚度≥65μm,现场用Elcometer456测厚仪抽检,每批5%,不合格加倍复检。5.2切割与坡口切割采用行星式冷切割,禁用砂轮片热切割,避免锌层烧损;坡口角度30°±2°,钝边1.0mm,用自制坡口机一次成型;切口端面倾斜≤0.5mm,用直角尺+塞尺全检。5.3套丝与密封螺纹执行GB/T7306.1(Rp圆锥内螺纹),套丝长度见下表:公称直径套丝长度完整牙数密封填料DN2519mm≥9牙聚四氟乙烯生料带2层DN4023mm≥10牙生料带+厌氧胶DN6527mm≥11牙生料带+液态密封胶套丝后须做20s气密预检,0.4MPa无泄漏方可转入安装。5.4支架设置水平管道支架最大间距:DN150为3.5m,DN100为3.0m,DN65为2.5m;立管每层设1处防晃支架,采用8#槽钢+φ10圆钢抱箍,用M10膨胀螺栓固定于楼板,拉拔试验≥1.5kN。5.5管道接地镀锌钢管与电气桥架交叉处用BVR-6mm²铜线跨接,接地电阻≤1Ω,用Fluke1625测试,每区抽2点。第六章系统试压与吹扫6.1气压强度试验介质为洁净压缩空气,试验压力1.15×1.1×P设计=1.15×1.1×6MPa=7.59MPa,稳压5min无渗漏、无变形为合格;升压分三档:3MPa、5MPa、7.59MPa,每档稳压2min,用0.4级精密压力表监控。6.2气密性试验强度合格后降至5MPa,稳压10min,压降≤0.07MPa;采用电子压降仪记录,自动生成曲线,监理旁站签字。6.3干粉吹扫采用“脉冲—静置—再脉冲”三步法:1.脉冲:0.6MPa氮气瞬间释放,流速≥20m/s,每区3次;2.静置:关闭阀门,让粉尘沉降5min;3.再脉冲:重复1次,出口处白布靶5min无肉眼可见斑点为合格。吹扫顺序按“主管→支管→喷头短管”,严禁反向,防止堵管。第七章电气与自控安装7.1线缆选型灭火控制器至电磁阀:NH-KVV-2×1.5mm²耐火线;压力反馈至模块:NH-RVS-2×1.0mm²双绞线;线管采用JDG20,壁厚1.6mm,内穿率≤40%。7.2接线工艺剥线长度≤5mm,冷压端头采用SV-1.5-4,压接后拉力≥50N;同一端子压接导线≤2根,控制器内预留≥150mm余量。7.3地址编码采用二进制拨码,地址范围1~127,禁止重复;编写《地址对照表》一式三份,交运维、监理、总包备案。7.4系统接地控制盘工作接地、保护接地、防雷接地三合一,接地干线采用TMY-40×4铜排,搭接长度≥80mm,螺栓M10,防松垫片双螺母。第八章系统调试与功能测试8.1单机调试设备调试项目标准值结果记录电磁启动器DC24V动作电流≤1.5A1.2A压力开关动作压力4.2±0.2MPa4.15MPa声光报警器声压级≥110dB@1m114dB放气指示灯延时点亮≤3s2.1s8.2联动调试模拟两路感烟+一路感温“与”逻辑,延时30s后启动瓶组,实测延时29.7s;同时空调防火阀关闭、门禁释放、应急照明点亮,信号均反馈至FAS主机。8.3模拟喷放采用同容积氮气替代干粉,喷放时间28s,防护区门口静压峰值450Pa,泄压阀正常开启;喷放后10min开启排烟,沉降粉体厚度≤1mm,满足清扫要求。第九章成品保护与清洁9.1喷头防尘帽调试前一次性防尘帽不得拆除,采用PE袋+扎丝封口,并在帽顶贴“调试前禁止拆除”红标签;9.2储瓶间门禁安装临时防盗门,双锁管理,钥匙由安全员与物资主管分别保管,进出登记;9.3管网口封堵每日收工用镀锌盲板+橡胶垫封堵管口,防止混凝土浇筑时浆液进入;9.4清洁方法干粉残留采用工业吸尘器+防静电毛刷,禁用压缩空气直吹,避免二次扬尘;清洁后湿度控制在45%~65%,防止干粉吸湿结块。第十章验收与移交10.1资料清单类别名称份数备注综合竣工图4套蓝图+PDF综合系统使用说明书3套含操作二维码过程材料进场报验42份含复检报告过程隐蔽验收记录18份影像+签字过程强度/气密记录12份含电子曲线过程联动调试报告1份三方签字10.2现场抽测消防支队现场抽测2区,采用“盲喷”方式,切断感温电缆,仅用感烟触发,系统30s内成功喷放,浓度0.68kg/m³,一次性通过。10.3培训与移交组织运维人员12人,培训4学时,涵盖“日常巡检→季度检查→年度维保→应急处置”四模块,现场实操模拟紧急启动3次,全部达标后三方签字移交。第十一章运维要点与常见故障速查11.1月度巡检表项目方法判定标准处理时限瓶组压力表目测绿区5~6MPa即时喷头防尘帽手拧无松动即时电磁启动器万用表线圈电阻24±2Ω24h灭火控制器自检无故障灯即时11.2常见故障1.误报火警:多为光电感烟迷宫积灰,用吹气球清理;2.电磁阀不动作:检查保险丝(3A)及中间继电器触点;3.喷放后瓶组余压高:说明干粉结块,需拆阀清理,必要时更换干粉;4.压力开关不复位:膜片老化,更换同型号膜片,周期5年。第十二章应急预案12.1人员撤离路线防护区出口≤30m,设灯光疏散指示+3M胶带地标,30s内可撤离完毕;12.2手动紧急启动储瓶间设机械应急启动器,用8mm内六角扳手旋转90°即可开启瓶头阀,无需电源;12.3干粉误入处置误入眼:立即用流动清水冲洗15min,送医;误入呼吸道:脱离现场,保持气道通畅,必要时吸氧;皮肤接触:脱去污染衣物,肥皂水冲洗。第十三章绿色施工与职业健康13.1粉尘控制干粉充装区设负压棚,棚内风速≥0.5m/s,出口设H13过滤器,排放浓度≤1mg/m³;13.2噪声控制坡口机、套丝机作业时段安排在6:30~22:00,作业区设隔声屏,噪声≤75dB(A);13.3废粉回收废干粉用防静电袋收集,每袋≤25kg,交由有资质单位综合利用,禁止焚烧;13.4高温作业夏季瓶组间温度≥35℃时,采用冰排+轴流风机降温,每班发放盐汽水,防止中暑。第十四章进度计划(甘特片段)任务第1周第2周第3周第4周第5周第6周第7周图纸深化████材料进场███管网安装███████试压吹扫██系统调试███验收移交██第十五章成本敏感项分析15.1超细干粉价差国产90%浓度与85%浓度价差约2.8元/kg,本项目用量2.1t,增加成本5880元,但可减少5%设计浓度,节省瓶组4只,节约7200元,净节约1320元;15.2镀锌层厚度加厚镀锌(65μm→80μm)单价提高6%,但耐盐雾时间由480h提升至720h,全寿命周期内减少一次更换,节省人工+材料约4.2万元,推荐采用。第十六章质量通病与防治16.1喷头堵塞原因:吹扫不彻底+粉尘二次进入;防治:采用“双盲板+负压吸尘”法,吹扫后24h内完成喷头安装;16.2管道锌层剥落原因:套丝未冷却+野蛮搬运;防治:套丝机加乳化液冷却,搬运用帆布吊带,禁止钢丝绳直接勒管;16.3电磁阀返潮原因:储瓶间湿度高;防治:增设工业除湿机,目标湿度≤60%,每日记录。第十七章竣工图编制深度要求17.1图幅与图层采用A0加长图幅,图层分“建筑-结构-干粉-电气-暖通”五层,颜色按CAD标准色,线宽0.18~0.5mm;17.2喷头编号采用“防护区-排-列”三级编码,如R3-2-05表示3区第2排第5只喷头,与现场标签一致;17.3隐蔽影像采用72
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