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加强悬灌梁施工混凝土控制 提高预应力混凝土连续梁施工质量 小组名称:XXXQC小组 单位名称:中建四局集团贵阳市东二环项目经理部 二O一一年十二月一日 贵阳市东二环项目部施工工法材料 前言 随着桥梁建设的高速发展,悬臂施工以其安全、可靠、快速 、有效等特点,已广泛应用于连续梁、悬臂梁、斜拉桥施工中 ,成为国内普遍使用的大跨度预应力混凝土连续梁常用的施工 方法,悬臂施工由于挂篮悬空走行,不必搭设支架,所以不受 地形影响,甚至不受天气影响(加设雨篷)且不影响地下交通 ,所以是无论高速公路桥还是铁路桥的首选施工方法。 京福高速公路是交通部规划的“五纵七横”公路网主骨架之 一,XX段是其重要组成部分,根据江苏省交通厅的总体规划, 京福高速公路在XX境内分两次进行,XX西段是二期工程,拟 建项目对于国道主干线的完善,强化XX在国家交通枢纽的作用 ,改善区域网络结构,推动江苏省和XX的社会经济繁荣,促进 XX都市圈的发展,满足区域交通增长需要,均具有较大作用。 悬灌施工的主桥横跨京杭大运河,是全工程施工的重点, 为保证施工质量提高施工效率,加强监督管理,我项目部成立 了QC攻关小组,运用TQM基本原理,对施工质量进行全面监 督管理,使悬灌梁质量得到显著提高,得到业主、监理及社会 各方广泛好评。 一、QC小组概况 本小组成立于2004年10月1日,按专业及科室不同进行了全 面分工,小组确立了活动内容及严格的活动制度,责任到人, 及时召开分析会,并根据分析结果进行全面控制,本小组具体 组成如下: 小组组成图示 二、 工程概况 京杭运河特大桥由左右两座分离式桥梁组成,桥梁起点桩 号K8+690.9,终点桩号K9+665.1。桥梁全长974.2米,桥梁跨 径组合为 630 +( 73 + 130+73 )+530 +630 +630M 。 主桥采用混凝土变截面连续箱梁,引桥采用共4联装配式部分预 应力混凝土连续箱梁。主桥上部结构采用单箱单室预应力混凝 土变截面连续箱梁,箱梁根部梁高7米, 跨中及端部梁高3米, 顶板厚0.28M, 宽13.5M ,底板宽6.5M,底板厚度由0.3M变化 到根0.8M ,主桥下部采用空心薄壁墩, 其平面尺寸.6.54.0M ,壁厚1M,过渡墩采用实体墩,平面尺寸6.52.6M 。主墩采 用直径2M的钻孔灌注桩,共计24根, 设计长度1176延米。过 渡墩采用1.5M的钻孔灌注桩,共计16根,设计长度800延米, 皆为嵌岩桩。 姓名性别文化 程度 组内分工所学专业接受TQM教 育时间 XXX男本科组长铁道工程120H xxx男本科副组长铁道工程200H xxx男大专施工工民建160H xxx男大专试验铁道工程100H xxx男中技施工测量工程120H xxx男大专施工建筑工程100H xxx男大专试验机械工程120H xxx男本科施工班长工程管理120H xxx男技校施工班长 试 验100H 三、选题理由 1、本工程是交通部“五纵七横”公路网主骨架重要组成部分,京杭 运河特大桥更是重中之重,我QC小组通过这次活动,努力提 高其悬灌梁质量,摸索出一套行之有效的控制方法,为推动江 苏省和XX市的经济繁荣,促进XX都市圈的发展作出有力保障 。 2、悬灌梁施工在我公司属于较新施工方法,对于悬灌梁施工欠缺 十分成熟的管理手段,我们希望通过本次QC活动,在影响混 凝土质量的要因方面形成一套有效的控制途径,以确保悬灌梁 的施工质量。提高经济效益,确保我单位的在江苏省创造良好 声誉。 3、主桥悬灌梁是全桥的重点,确保悬灌梁的质量关系全桥的成败 ,如果缺少必要的管理控制手段,就无法保证全桥的质量和进 度,确保主桥悬灌梁质量是整体运行的关键。 四、活动预期目标 1、确保悬灌梁的外观质量。 2、确保梁体表面无裂缝。 3、确保新旧混凝土无明显错台。 4、确保悬灌梁混凝土合格率达到98 。 5、培养 一批悬灌梁的技术骨干,为公司造就一批高素质人才。 五、质量保证体系与控制措施 1、为保证每个PDCA循环的有效运行,我项目部建立了质保体系,见 下图: 2、为保证各个工序的施工质量,加强QC过程控制,建立质量控 制措施,使之完全符合TQM管理模式,我小组制定了控制网络图 : 控制网络图 合格 不合格 经过两个PDCA循环控制过程,达到预期目标。 分析施工重点难点提出目标 分析各种质量要因 假设存在问题 制定有效对策表 控制实施 检查实施效果 分析原因找出漏病 制定对策 再实施 按原计划进行 六、实施的具体过程 一、第一个PDCA循环(10.1-10.24) 1、分析原因 在8右幅2块开工前,我项目部成员于10.1日-10.5日,进行调 查研讨,认为对悬灌梁施工质量影响主要有以下几个方面:工人意识 差;业务素质低,技术不熟练;振捣不合要求;新旧砼接头部分加固 不够好,搭接过长;混凝土浇筑中,塌落度控制不够好;养护不及时;抹 面压光不够;模板打磨不够彻底,刷油不够均匀。粗骨料级配不行; 细骨料细度模数太大;地泵老化,雨天多等,并画出鱼形图: 2、要因分析 小组总结了可产生问题的各种原因,进行了认真分析,进而确定 了影响悬灌梁的主导因素: 要因分析表 序 号 影响因素 影响后果是否主 导 因 素 1 人 工人意识差影响质量否 业务 素质低,技术不熟练工作质量差是 现场 技术人员监 督管理不够工作质量差是 2法振捣不合要求影响砼质 量是 模板加固不牢固。旧砼和模板搭 接过长 容易错台 是 混凝土浇筑中,塌落度控制不够好易出现裂缝是 养护不及时易出现裂缝是 顶面收面不认真易出现裂缝是 使用串筒不够长容易产生混凝土离析否 模板磨光不够,刷油不均匀影响外观质 量是 3材粗骨料级配不够好影响外观否 细骨料细模过大引向外观和质量否 4机水泵数量少容易造成养护不足否 振动棒数量少影响振捣质 量否 5环 境 下 雨影响混凝土质量否 根据以上要因分析表,可以确定以下几个方面是造成本工程悬灌梁质 量的主导因素: 1)工人业务素质低,技术不熟练。 2)现场技术人员监督管理不够。 3)振捣不按照要求。 4)在浇筑过程中,塌落度控制不严格。 5)模板加固不牢固,旧砼和模板搭接过长。 6)顶面抹面收浆不够。 7)模板磨光不够,刷油不均。 8)养护不及时 3、制定对策,分工到人 针对以上问题,小组及时制定预防措施,责任到人,具体对策如 下: 对策表 序 号 影响因素制定对策实施时间具体负责 人 1 工人业务 素质低,技 术不熟练 针对 不同工种进行技术培训, 特别是工班长的培训 施工前XXX 2现场 技术人员监 督不 够 加强管理,让技术人员做到三 控 施工前和施工 中 冯永强 3振捣不按要求 对工人讲解振捣方法,加强施 工中的控制 施工中方自安 4模板加固不牢,搭接 过长 对拉螺栓间距要经过 仔细验 算 ,搭接不准超过5cm 施工前和施工 中 张兴 渊 5 在浇筑过程中塌落度 控制不够及时 在浇筑过程中,加强对混凝土 的控制并及时调 整 施工中王克俭 6顶面抹面收浆不够浇筑完混凝土以后,抹面压实 不准少于3遍,每一遍要由技术 人员控制时间 和程度 施工中赵成军 7 模板打磨不够,刷油 不均 立模板前先清理残余混凝土, 再用磨光器打磨,再均匀地刷 油, 施工中张发 展 8养护不及时混凝土收浆后,盖上土工布尽 快洒水养护,并由技术人员监 督实施 施工前、施工 中 冯永强 2)为提高对现场及各工班技术人员的管理,由冯永强负责进行全面 监督管理,对于各工班长的业务能力、工作态度、工作方法进行全 面考核,发现不合格或是失职工班长立即清退,考核结果为5位工班 长综合能力均在85分以上,全部合格。 3)为解决混凝土振捣不够问题,由副组长方自安对整个施工过程进 行全面监督,发现振捣方法不正确及时纠正,要保证整个振捣过程 中不漏振、过振。 4)为解决模板加固不牢,搭接过长及对拉螺栓计算问题,由张兴渊 负责监督实施,在加固之前,对对拉螺栓的间距经过仔细计算为左 右为80cm,上下为60cm,为保证施工质量,左右间距为70cm,上下间 距为50cm ,并且为保证接头处不错台,多加一列对拉螺栓,由于腹 板是曲线变化,模板搭接旧砼体不宜过长,否则很难保证加固密实 和线性要求,搭接长度不超过5cm。 1)为提高工人的业务素质和技术水平,由组长XXX于10.1- 10.7日对工人分批分工种的进行了技术培训和教育,讲解了悬 灌梁的施工要点,对于钢筋工程,主要讲解钢筋的连接问题, 特别对于焊接提出了特别严格的要求,强调了重点注意问题。 混凝土工程主要强调了振捣问题,要求在振动腹板和横隔板时 用并列式振捣方法。在振捣顶板和底板时用交错式振捣。并给 出了振捣施工图: 5)水灰比控制不足问题由试验室主任王克俭,试验员张圣华负责, 水灰 比0.41,塌落度140-160,在浇筑过程中,试验员实行旁站,发现塌落 度有问题及时通知搅拌站进行调整。 6)为解决养护问题,由冯永强全过程负责监督指导,在混凝土浇筑 抹面收浆拉毛后,将混凝土面用土工布盖住,洒水养护,保持湿 润7天,当顶板可以站人以后,用压浆机向波纹管内注水,通水放 入温度计,砼内外温差不高于25,达到20,就要立即通水, 降温,且及时通水能够及时保证竖向波纹管的畅通。 7) 为解决顶面抹面收浆不够问题,由张发展全面负责,浇筑砼后 ,进行第一遍抹平,在浇筑后12个小时内,再抹第二遍,最后 再抹第三遍进行收面拉毛。 8)为解决模板磨光刷油不均问题,由赵成军负责,立模板前先彻底 清除干净多余混凝土,再用磨光器进行打磨,最后均匀刷上脱模 剂。 在实施过程中,各负责人及时到现场进行监督检查,见任何 问题都要消灭在萌芽状态中去,抓好各控制程序的落实工作。 4、检查实施效果: 10月24日,张拉压浆完毕,小组在组长的带领下,对其做了详细 检查,检查结果如下: 检查结果: 序号检测项 目检查手段频数(m)不合格频数 (n) 1砼裂缝眼看20 1(顶板) 2错台水平尺量6 3 3气泡眼看10 0 4光洁度眼看30 1 5砼体颜色眼看40 5 M- N/ M=91% 10610 依据以上结果可以汇出不合格要因比例图,由此可以清楚看出:8墩右幅2 块虽然达到了工程质量验收标准,但没有达到预期的95。 6、效果分析 通过本次的QC活动,合格率虽然达到91,但未达到预 期目标,由上面分析可知,错台严重,砼体颜色不均成为一个 制约混凝土质量的关键问题,QC小组认真进行分析,继续采 取措施,以求提高工程质量达到活动预期目标。 二、第二次PDCA循环(10.2411.10)8墩3块施工 1、回顾一循,分析原因 由第一次循环结果可知,影响混凝土质量问题没有解决, 主要表现在错台严重,砼体颜色不均这两个问题上,分析原因 : 鱼形图 2、结合实际情况,提出控制目的 根据以上原因分析情况,我小组将腹板接头位置错台及外观质 量控制作为本次PDCA循环的控制目标: 1)、保证无明显施工错台 2)、保证混凝土的外观颜色一致 3、要因分析 要因确认表 序 号 影响因素 影响后果是否主导 因素 1 人 工人意识差积极性差否 业务 素质低,技术不熟练工作质量差否 2法串筒不够长影响浇筑混凝土是 养护不够及时,腹板洒水 少 影响砼质 量 否 振捣方法不当跑膜、蜂窝麻面、离析、 错台 是 模板打磨不够光滑影响外观是 刷油不均影响外观否 腹板洒水不均影响外观是 腹板浇筑方法不当影响混凝土质量是 3材对拉螺栓老化,模板插栓 老化 影响伸长值 ,漏浆否 脱模剂颜 色不均易错台挂篮易下挠是 水泥不是同一批,颜色不 均 影响外观是 养护水混浊影响外观是 模板有局部变形影响外观否 砂子含水量不均影响塌落度是 4机砼运输泵 管道清理不够彻 底 影响浇筑否 抽水泵扬 程不够影响养护否 5环 境 下雨淋雨 影响浇筑否 有雾天气影响浇筑否 根据本要因确认表,小组把其中七个因素列为影响质量的主导因素。 4、制定对策,责任到人 小组针对各要因制定了对策表,详细制定了落实措施和解决办法 ,具体如下: 对策表 分工负责,具体实施: 1)针对工人的技术水平差,,主要针对振捣工和模板工,XXX组 长于10.25日召开小组会议,考核振捣工和振捣工的技术水平 ,并结合QC的结果,教育大家除时刻注意按照规范施工外, 要加强责任心要认真学习技术交底,做到文明施工,确保工 程质量。 2)为解决串筒不够长的问题,由张兴渊负责解决,使用PVC软管 接在串筒上,保证混凝土的倾落度不超过2m,以防混凝土离 析。 序 号 影响因素制定对策实施时间具体负责 人 1 工人业务 素质低 ,技术不熟练 对振捣工要进行教育培训,除讲解 施工操作要点外,重点强调施工注 意事项。 施工前XXX 2串筒不够长在浇筑之前,每端准备三套串筒。施工前和施 工中 张兴 渊 3 腹板浇筑方法不 正确 在底板倒角处先浇筑混凝土,振捣 完毕,再使用串筒浇筑腹板 施工中方自安 4振捣方法不当 要求振捣充分,插入下一层5-10cm ,间距50cm,振动到表面泛浆为 止 ,不准蹭预应 力筋,模板。 施工前和施 工中 张兴 渊 5脱模剂颜 色不均在同一地点购买 同一批机油和柴油 。严格按照1:3的配比进行配制。 施工中赵成军 6 不同批号水泥泥 ,颜色不一致 每进一批水泥,都要进行抽检,对 于不同颜色的水泥一律不准使用。 施工前王克俭 7养护水混浊将水泵吊在水中,进水口用细纱 包 住,下面铺石子。 施工前冯永强 3)针对振捣方法不当这种问题,由方自安副组长首先向工人讲解,有 关振捣的要点和注意事项,并负责监督实施,要求振捣不准出现漏振 和过振现象,插点要均,振动到表面泛浆,不离析,分层浇筑,插入 下一层5-10CM,插入间距不超过50CM,不准蹭模板钢筋、及预应力 管道。 4)对于脱模剂颜色不均匀问题由赵成军负责,向统一批发部购买 机油和柴油,严格按照1:3配制,搅拌均匀方可使用。 5)针对不同批的水泥颜色不一样问题,由试验室王克俭主任负责对 每一批水泥进行抽检,颜色一致后方可以使用。 6)对细料含水量大的问题,由王克俭负责,砂子含水量不均很容 易造成混凝土塌落度不一致,从而影响砼体外观质量。在浇筑 混凝土前,要将所用砂子检测其含水量,如果过大,就要调整 用水量。 5、检查统计 11月10日,3块张拉压浆完毕,在整个实施过程中,我小组成 员严格要求,实行全过程管理,施工过程中认真指导,将问题 随见随解决,我小组对施工结果进行了检查。共检查96个点, 不合格点0个,检查如下: 检查结果 根据以上检查结果,绘出不合格因素比例图: 序号检测项 目检查标 准频数(m)不合格频数(n) 1砼裂缝眼看到为准100 2错台水平尺61 3光洁度眼看200 4气泡眼看200 5砼体颜色眼看404 M- N/ M=95% 965 由以上结果可知,经过本次PDCA循环进一步提高了质量,合格 率达到了95,但仍未实现拟定目标,砼体颜色不一致问题仍然未得 到解决 6、效果分析 通过对悬灌梁开展QC活动,大大提高了悬灌梁的工程质量,使合格 率达到95,但并没有完全实现了拟定目标,砼体颜色不一致 问题仍然未得到解决。 二、第三次PDCA循环(11.1011.26)8墩3块施工 1、回顾二循,分析原因 由第二次循环结果可知,混凝土外观问题仍没有得到圆满解 决,主要表现砼体颜色不均这一问题上,分析原因: 鱼形图 2、结合实际情况,提出控制目的 根据以上鱼形图的分析情况,我小组将砼体颜色不均作为 本次活动的重点控制对象,控制目的为: 1)、保证已经解决问题不反弹 2)、保证混凝土的外观颜色一致 3、要因分析 要因确认表 序 号 影响因素 影响后果是否主导 因素 1 人 工人意识差影响质量意识否 业务 素质低,技术不熟练工作质量差否 技术人员监 督不够影响工作质量是 2法养护不够及时,腹板洒水 不均 影响砼质 量 是 过振、漏振、跑膜、蜂窝麻面、离析是 分层浇 筑控制不够严 格影响外观是 模板刷油不均影响外观否 3材脱模剂刷油不均影响外观否 砂子含水量不均控制不严影响塌落度是 4机砼运输泵 管道清理不够彻 底 影响浇筑否 抽水泵数量少影响养护否 5环 境 雨天较多 影响浇筑否 根据本要因确认表,小组结合上一循环的实施情况,把其中 五个因素列为影响质量的主导因素,依次分别为:技术人员监督 不够;养护不够及时,腹板洒水不均;过振、漏振;分层浇筑控 制不够严格;砂子含水量不均控制不严。 3、制定对策,责任到人 小组针对各要因制定了对策表,详细制定了解决办法,具体如下 对策表 4、分工负责,具体实施: 1)针对技术人员监督不严问题,XXX组长于11.13日召开小组会议,对于 严重失职的技术人员进行了严厉的批评,并制定了奖罚措施,将各分 工责任到人,要技术人员加强管理,保证工程质量。 2)针对养护不及时问题,主要原因是工人掌握不住养护时间,存在偷懒习 惯,针对这种现象,张兴渊在浇筑完混凝土后亲自掌握养护时间,监 督指导施工,使工人逐渐熟悉起来,顶板收浆拉毛后,及时盖上土工 布,洒水养护。腹板保证时刻湿润。 3)为解决振捣局部过振、漏振问题,仍然由副组长方自安负责实施, 11.15日召集各施工班长及振捣工,针对振捣中局部过振和漏振问题, 进行了详细讲解,对失职的工班长进行严厉的批评和处罚。并且方自 安组长亲自到工地进行监督指导。 4)为解决分层浇筑控制不严格问题,现场技术人员冯永强要亲自测量,每 次浇筑高度严格控制在0.5m,使每次浇筑高度达到基本一致。 5)砂子含水量不均由试验室主任王克俭负责,由于秋天本地区多雨,空气 湿度大,砂堆表层含水量较大,先将表层砂子清除掉,再抽检剩余砂 子,待含水率稳定后,调整用水量。 序 号 影响因素制定对策实施时间具体负责 人 1 技术人员监 督不 够 加强对技术人员的管理,特别是现 场技术人员,实行严格的奖罚 措施 施工前XXX 2 养护不够及时, 腹板洒水不均 收浆以后,及时盖上土工布洒水养 护,加强监督力度。 施工中张兴 渊 3 存在过振漏振现 象 重点讲解有关振捣程度的知识,加 强监督。 施工前、施 工中 方自安 4 分层浇 筑,控制 不严格 分层浇 筑高度每次都要控制在50cm 以内,技术人员每浇筑一层都要控 制。 施工中冯永强 5砂子含水量控制 不够严 格 将表层淋雨砂子全部清除,不定点 进行检测 ,确定砂子含水量一致后 ,调整用水量,试验 人员要加强检 测。 施工中王克俭 5、检查实施效果: 11月26日,张拉压浆完毕,小组在组长的带领下,对其做了详细 检查,检查结果如下: 检查结果: 序号检测项 目检查手段频数(m)不合格频数(n) 1砼裂缝眼看到为准100 2错台水平尺60 3光洁度眼看201 4气泡眼看200 5砼体颜色眼看401 M- N/ M=98% 962 根据检查结果,绘出比例图如下: 由以上结果可知,经过本次PDCA循环使合格率达到了98,实 现了拟定目标解决了砼体颜色不均这一难题。 6、效果分析 通过对悬灌梁开展QC活动,大大提高了悬灌梁混凝土的工程质 量,使合格率达到98,实现了拟定活动目标。 七、标准化

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