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文档简介
100kt/a硫酸扩能改造及运行实践范金良, 张根(河北凯泰化工有限公司,河北邯郸 056015萍乡市群星化工陶瓷总厂,江西萍乡 337000)摘要:河北凯泰化工有限公司100kt/a尾矿制酸装置采用沸腾焙烧、余热锅炉、酸洗净化、“3+2”两转两吸,尾气再吸收流程。装置开车近三年,为了提高产能,充分利用装置能力,从扩能,热利用方面考虑进行改造,改造后运行正常。关键词:尾矿制酸 扩能改造 热利用 规整填料河北凯泰化工有限公司100kt/a尾矿制酸装置依托当地铁矿选矿后剩余的低品位含硫尾砂而建,该尾砂一般含硫3-5%,经选矿后能够达到25%含硫尾砂。该项目符合国家产业政策,有利于缓解当地尾矿堵塞河道,提高资源利用和能源利用。河北是钢铁生产大省,邯郸又是河北钢铁生产基地,硫酸需求量大,该项目投产缓解当地硫酸需求。100kt/a尾矿制酸装置于2008年3月开工建设2009年11月一次试车成功,各项工艺指标,安全指标、环保指标达标,装置运行平稳,做到清洁生产,文明生产,受到当地政府好评。1 装置概况 该装置采用传统成熟工艺设计,以尾矿含硫24-26%为原料,尾矿粒度150目。采用沸腾焙烧、余热锅炉、旋风除尘、电除尘、文-填-电酸洗净化、“3+2”两转两吸流程,尾气经尾吸塔处理后排放。余热锅炉副产3.82MPa、450C过热蒸汽供发电系统使用。沸腾炉采用磁化焙烧,烧渣供磁选选铁。 该装置主要设计条件:规模100kt/a标酸,全部为92.5%和98.0%工业硫酸,副产烧渣125kt/a,蒸汽产量10t/h。2 改造前后状况及对照分析2.1 原料工序考虑到铁矿尾砂特点,原料工段配备有天车、料斗、圆盘喂料机、圆筛、皮带输送机、地坑。为应对原料变化还简单配备了颚式破碎机、细颚式破碎机、反击式破碎机。设备配置齐全,实际运行较少使用颚式破碎机、反击式破碎机系统。该工序在生产过程中运行可靠,单班次运行,本次未进行改造。2.2 焙烧工序 焙烧工序流程为沸腾焙烧、余热锅炉、旋风除尘、电除尘器,滚筒排渣、增湿冷却。沸腾炉炉体采用钢衬隔热纤维砖和耐火砖,一次扩大型,扩大角20,炉顶用异型砖拱形砌筑。扩大部位设置有二次风。风帽选用帽顶拆卸型结构,材质耐热合金钢。风帽小孔6孔4.8mm。设计小孔气速60m/s。排渣采用两个滚筒,沸腾炉排渣采用一个单独浸没式滚筒,排渣能力12t/h。余热锅炉、旋风除尘和电除尘共用一个增湿滚筒,排灰能力15t/h。在两年多运行中沸腾炉焙烧强度在13-14t/(.t)之间。余热锅炉出口温度在330-360,电除尘出口在320-350。各设备运行正常,排渣、排灰均有设计余量。在2011年2月至4月,沸腾炉在磁化焙烧过程中,曾经出现炉底压力缓慢增高现象,最高达到18.8kpa,影响到沸腾炉正常操作。在4月底被迫停车处理。停车后发现在风帽眼附近堆积有半熔融炼渣,风帽小孔有熔结现象。经分析认为是六孔风帽不利于分风均匀,风帽材质差。本次改造对焙烧设备只做维修处理,更换镍铬合金风帽头,将风帽小孔由六孔4.8mm改为8孔4.5mm;维持小孔气速基本不变。改造后运行正常,炉底压力维持在10.2kpa附近,炉温880-900之间。2.3 净化工序净化工序采用封闭酸洗净化,设备为文丘里洗涤器、斜管沉降器、填料塔、一级电除雾器。净化指标控制一直比较稳定。温度控制弹性较好,本次不做改造,只是正常检修。2.4 转化工序转化工序采用“3+2”转化工艺,触媒采用国产触媒。触媒装填量较大,345升/吨酸.天。造成系统阻力较大。考虑到如果全部更换新触媒,旧触媒全部淘汰损失太大。部分更换新触媒,对原触媒进行全部掏装、筛分。经处理后,阻力明显下降,总转有所提高。转化换出口温度偏高,在230左右。一是造成热能浪费,二是影响一吸塔温度影响吸收,对扩产不利。本次改造新增一台省煤器,开车后将进一吸塔烟气温度由240降至170,不仅使余热锅炉多产将近1t/h蒸汽,而且保证了吸收温度。下面是改造前后数据对比: 表一改造前改造后温度(进/出)压力(进/出)温度(进/出)压力(进/出)转化一段425/57817.6/15.5kpa420/57616.4/14.8转化二段470/50414.5/13.5kpa470/50213.4/12.1转化三段435/43512.6/10.8kpa440/44011.2/9.6转化四段425/4455.5/4.6kpa420/4354.3/3.4转化五段420/4184.2/3.5kpa420/4183.0/2.5转化汽浓8.3-8.5%8.3-8.5%转化率99.4%99.6%2.5 干吸工序干吸三塔均采用填料塔,管式分酸器,双层球拱,4米高76阶梯环填料,丝网除沫器;立式循环酸泵、阳极保护酸冷器。该系统运行是存在一定问题,干燥塔空塔气速偏高,已达1.4m/s,原设计填料高度偏低,吸收率刚刚达到99.99%,一般在99.990%-99.9918之间,而且三个塔阻力偏高,在改造前干燥塔压力降最高达3.0kpa,一吸2.2kpa,二吸2.0kpa。经过分析干吸工序成为阻碍产量提高的主要瓶颈。扩大塔径和增加填料高度都不可行。经与萍乡群星化工陶瓷总厂技术人员共同协商,充分比较普通散堆填料和规整填料的优缺点,制定切实可行的施工方案,将普通散堆阶梯环全部淘汰,更换成阻力小,比表面积大孔隙率高的规整填料。具体数据比较见表二: 表二填料种类比表面积/m空隙率%压力降Pa/m理论板数M-1阶梯环767578450-500JPT98A9680150Y 15086250-3001.8-2.0250Y25082220-2802.3-2.5注:压力降是在喷淋密度20m/.h,空塔气速2m/s。水-空气介质时数据。与散堆填料相比,规整填料的众多优点早已经被业界认识。规整填料规定了气液流路,改善了沟流和壁流现象,基本没有放大效应,规整填料压力降很小并可以提供更多的比表面积,在同等容积中可以达到更高的传质和传热效果。与散堆填料相比填料的空隙率大,能提供更大的气体通量,提高空塔气速。另外萍乡化工陶瓷总厂的活性波纹填料还有一个优点,填料配方经过改进使填料表面可润湿性增强,更利于气液传质。经过多方比较,在不改变干吸塔本体结构尺寸情况下,改用规整填料是提高塔效率的最好选择。我们根据萍乡化工陶瓷总厂的规整填料在同行业的使用经验,共同确定装填方案如下:A.将球拱拱顶以下,用JTP98-A填料找平。B.再以150Y活性陶瓷波纹填料装填2.5米。C.上部装填250Y活性陶瓷波纹填料1米。采用这种改造方案,减少了设备本体改造,缩短了停车时间。经改造后开车达到了理想效果。由于降低了系统阻力,使风机出口压力从改造前21kpa降低到18.5kpa,降低了风机负荷,不仅保证风机运行平稳,每年还可以为公司节省可观的动力消耗。下面是以干燥塔为例,说明改造前后数据变化,见表三: 表三干燥塔改造前改造后入塔酸温5045出塔酸温6054入塔气温4039出塔气温4742入塔气压kpa-4.0-2.5出塔气压kpa-7.0-3.8风机出口压力kpa2118.53 改造后运行情况改造后运行一个月来,由改造前生产能力300吨/天,达到了355吨/天,各项指标正常,设备运行平稳,系统负荷达到了预想能力。4 结语在原有设备基础上,提高硫酸装置生产能力,从降低系统阻力方面进行实施是切实可行的。实践证
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