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绥电#2 机组MEH 转速差的研究及改进潘书林 教富深 朱传鹏 刘景春(绥中发电有限责任公司 125222)【摘 要】绥电#2 机组2 台小机同时出现转速差大保护动作(转速差值10r/min),导致#2 机组跳闸。本文从转速测量方法、MEH 装置特点的角度,对这种异常保护动作的原因进行研究分析,并提出原则性的改进建议。【关键词】MEH 转速差 原因分析 改进建议1 前言转速测量是保证给水泵汽轮机(以下简称小机)稳定运行的重要环节,由于小机转速很高,需要有很高的精确度和实时性。但转速测量的精确度是一个系统问题,从测速齿轮盘、传感器、测速卡,测量方法等,一直到显示,每一个环节出现问题都可能导致转速测量结果产生偏差。在实际应用中,我们会发现小机转速控制与大汽轮机的转速控制是有区别的,大汽轮机的转速只是机组启停机时进行控制,并网后的转速就由电网周波来决定,且转速变化不大;如果机组不参与一次调频时,转速只作为一种监视参数。而小机要全程参与给水调节,需要变速运行,且转速比大汽轮机更高。因此,从这个角度来看,小机转速测量的准确性更显得重要一些。绥电#2 机组2 台小机MEH 分别装有3 路独立的转速测量通道。2010 年10 月24 日22 时53 分24秒,2 套MEH 同时出现通道间转速差值大保护动作(差值10r/min),导致#2 机组跳闸,报表指示两通道间转速相差最大达到50r/min。转速通道之间的差值是怎样产生的,如何消除;下面从转速测量方法、装置特点的角度对这种异常现象的产生原因进行研究分析。2 MEH 转速差原因分析2.1 MEH 转速测量通道组成#2 机组MEH 电子硬件采用了ABB Symphony 系统,BRC300 桥式控制器(以下简称控制器)。按照ABB 的设计惯例,METS 与MEH 组态在同一个控制器内,只设置一个100ms 任务处理周期。小机的轴端部(前箱内)装有一个40 个凹槽测速齿轮盘,在圆周方向上装有三个磁阻传感器;每个转速测量通道都有一块FCS 频率计数模件(以下简称FCS 模件)进行计数,在控制器中完成转速的运算(参见图 1)。全国火电600MW 级机组能效对标及竞赛第十五届年会论文集 汽机190转速传感器1 转速传感器2 转速传感器3图1 转速测量通道示意图FCS 模件内具有微处理器和存储器,以及定时器、计时器、计数器。输入电路把磁阻传感器发来的交流信号经过斩波、整形变成为TTL 电平信号,由模件上的计数器进行计数,同时也对时钟脉冲计数。当20ms 计数周期结束时,将被测脉冲计数及时钟脉冲计数存入双缓冲寄存器,并给出状态位,通告控制器可读取当前的数据。而控制器从FCS 模件接收数据时,会发出时钟数据到双缓冲寄存器。2.2 处理周期与计数周期分析在FCS模件中计数周期是20ms,控制器中处理周期设置为100ms,每隔100ms对3个FCS模件的数据读取一遍,然后经过运算得出3路转速值,信号质量满足3取2后,取3路转速信号的中间值作为小机的实际转速值。控制器的组态逻辑还能对3个通道间的转速差进行监视,任一通道转速与中间值的差大于10(r/min)时会发出通道故障报警和跳小机。在同一20ms 计数周期内,3 个FCS 模件双缓冲寄存器内的转速数据基本是一致的;但因控制器是多任务并行处理,除负责3 路转速信号的处理外,还要担负着小机的调节、保护、开关量及模拟量的采集等多个任务,都需进行轮回处理。所以,控制器在100ms 处理周期内读取FCS 模件时间点是随机的,有时会出现对3 个FCS 模件数据的读取时,不能在同一20ms 计数周期内完成,没有读取的FCS 模件数据要在另一个20ms 计数周期里完成,出现跨20ms 计数周期边界读数的现象。如果在这段时间间隔中,小机转速发生了变化,FCS 模件的数据也会随着变化。所以,出现后读取的数据就会和先读取的数据不一样,从而导致两个通道之间的转速不一至,因为两个通道的数据不是同一时间点的数据,不同时间点的转速是不一样的。即不两个通道间的转速差是由读取时间差产生的,两个通道的转速信号虽然不同,但也都是真实的转速,只是时间点不同而已(见图2)。全国火电600MW 级机组能效对标及竞赛第十五届年会论文集 汽机191图2 BRC 控制器读数时序图从图2 中可以看出每20ms 增速一个脉冲(凹槽),在100ms 周期内就可以发生几百转的转速变化。如按这种思路来考虑,按小机测速齿轮盘40 凹槽进行计算,在相隔20ms 周期时间中,转速发生变化时,两通道间的转速差值分别推算如下:变化1 个凹槽时:两通道转速差:1(6000020)40130004075(r/min)。变化2 个凹槽时:两通道转速差:2(6000020)402300040150(r/min)。变化3 个凹槽时:两通道转速差:3(6000020)403300040225(r/min)。通过上述分析,可以得出:当小机转速突变,控制器对3 个FCS 模件数据的读取、不能在一个20ms 计数周期内完成时,两通道之间就会出现转速差,且差值的大小与转速变化率成正比,转速变化率越大,差值越大;而与相隔计数周期数多少也有关系。推论:在小机恒速运行时,无论转速有多大,都不会发生两通道间的转速不一至现象。2.3 转速试验为了验证上述分析的结论,先后在#1 机组DEH、#2 机组MEH 上分别做了试验,试验结果见表1。表1 #1 机组DEH 转速试验数据表BRC100 控制器(处理周期100ms)试验时间 2010.10.29 14:24 2010.10.29 14:22 2010.10.29 14:10加速度(r/min/s) 75 80 90通道1 通道2 通道3 通道1 通道2 通道3 通道1 通道2 通道3转速(r/min)4038.89 4045.76 4046.98 3940.35 3959.44 3977.53 4045.19 4058.4 4087.33与中间值差(r/min) -6.87 中间值 1.22 -19.09 中间值 18.09 -13.21 中间值 28.93全国火电600MW 级机组能效对标及竞赛第十五届年会论文集 汽机192在#2 机组停备期间,对MEH 上又做了试验,试验结果也证明了上述观点的正确性(见表2)。表2 #2 机组MEH 转速试验数据表BRC300 控制器(处理周期100ms)日期 2010.11.3 10:38 2010.11.3 10:19 2010.11.3 10:31加速度(r/min/s) 50 100 200测量通道 通道1 通道2 通道3 通道1 通道2 通道3 通道1 通道2 通道3转速(r/min) 4698.09 4710.43 4720.97 1494.69 1516.86 1539.99 4089.37 4141.72 4248.8与中间值差(r/min) -12.34 中间值 10.54 -22.17 中间值 23.13 -52.35 中间值 107.08BRC300 控制器(处理周期50ms)日期 2010.11.3 10:52 2010.11.3 10:44 2010.11.3 10:48加速度(r/min/s) 50 100 200测量通道 通道1 通道2 通道3 通道1 通道2 通道3 通道1 通道2 通道3转速(r/min) 4336.04 4340.67 4343.53 3885.5 3889.89 3893.93 3378.71 3384.44 3391与中间值差(r/min) -4.63 中间值 2.86 -4.39 中间值 4.04 -5.73 中间值 6.56从表2 中的试验结果可以看出:当控制器处理周期设置为100ms,加速度设置200(r/min/s)时,两通道的与中间值差为107.08(r/min),当控制器处理周期由100ms 改为50ms 时,两通道与中间值最大差仅为6.56(r/min);两通道的转速差有明显减少的趋势。3 改进方案MEH 与METS 组态一个控制器里运行,且设置100 ms 的处理周期;这会导致小机转速测量及保护动作时间严重滞后,加之在MEH 改造中取消了小机的危急保安器。所以,这种设计难以满足800MW机组给水快速调节及安全运行的需要。为了保证发电任务,临时把#2 机组2 套MEH 的通道间转速差值10r/min 保护动作条件取消,改为通道间转速差值10r/min 时发报警。但通道间的转速差问题依然存在,经进一步的技术分析;可有以下几种方案可选: 控制器的处理周期由现在设置的100 ms 能否改为50 ms,这个方案改动量最小。难点:处理周期改为50ms 会增加控制器负荷,是否会出现失时(丢周期)现象,不易判定。 控制器分为两个处理周期,转速处理的组态逻辑放在快周期内运行,处理周期设置30ms;其它逻辑运行处理周期不变,仍按原100 ms 处理周期运行。难点:控制器处理周期分开后控制器要增加负荷,处理能力是否允许还要进一步试验。另外,还要探讨控制器双周期运行的风险性。 增加一对控制器,把转速处理的组态逻辑放在新增控制器内运行,处理周期30ms;与其它逻辑彻底分开,这种办法效果最好。全国火电600MW 级机组能效对标及竞赛第十五届年会论文集 汽机193难点:增加控制器后,因有些变量需要分开需要增加一些I/O 板件,相当于重新组态,风险性大,费用也高。对上述三种方案进行比较,方案、实施难度较大,方案比较简单易行。针对这种情况,利用#2 机组停备期间,把#22MEH 控制器的处理周期由100 mS 改为50 mS,经长时间观察,MEH 控制器负荷基本在18-22%左右,试验结果见表3。表3 #2 机组MEH 转速试验数据表日期 控制器负荷(%)min 控制器负荷(%)max2011.01.11 18 222011.01.12 18 222011.01.13 18 222011.01.14 18 222011.01.15 19 224 结论试验结果表明,把#2 机组控制器的处理周期改为50 mS 后,控制器负荷最大不超过22%,考虑到机组在运行时MEH 控制器可能会有一些不确定的负荷因素,实际负荷可能会比试验结果略大一些,但一般不会大于40%,满足火力发电厂分散控制系统验收测试规程DL/T 6592006中
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