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文档简介

关于乌鞘岭隧道弹性整体轨道设计速度目标值提升为200km/h的 评判报告,汇报人:畅德师,汇报主要内容,一、概况 二、弹性整体轨道结构研究试验情况 三、适应时速200公里客货共线的轨道结构技术条件分析 四、适应时速200公里轨道施工技术条件分析 五、有关建议,一、概况,1乌鞘岭隧道弹性整体轨道概况 乌鞘岭隧道全长20.5km,为左右两个单线隧道。洞内采用弹性支承块式整体道床,60kg/m钢轨无缝线路。原初步设计和施工图阶段设计速度目标值为160km/h,各轨道部件及轨道强度均按此目标值进行设计试验。目前,右线隧道两端道床施工已完成约3km。,2国内外应用概况 弹性支承块结构的基本形式在国外也称“低振动轨道(LVT)”,最早于1966年铺设于瑞士 Boetberg隧道中,至今已有38年的运营经验。1993年6月开通运营的英法海峡隧道铺设了这种结构,该隧道设计最高行车速度200km/h。之后,这种结构在业界被广泛铺设运用。英法海峡隧道虽然设计速度为200km/h,但实际运营速度为160km/h的记录,因此,目前只能从理论上来说应该能达到200km/h速度。,国内自从秦岭特长隧道首次研究铺设该结构至今,在短短的6年内通车隧道7处,里程达到了74.4km(不包括城市轨道交通使用数量);正在设计和正在施工隧道6处,里程约88km,该结构受到运营单位的肯定和好评。为适应兰武线最高行车速度160km/h的要求,在原秦岭长隧道弹性整体轨道结构基础上进行了构件的改进和加强,并进行了分析检算,认为乌鞘岭隧道铺设的标准可以达到160km/h速度。,二、弹性整体轨道结构研究试验情况,1秦岭隧道研究概况 秦岭隧道全长18.456km,是我国目前最长的运营铁路山岭隧道。隧道修建之初,考虑特长隧道内环境黑暗潮湿、狭窄,如采用传统有碴轨道,隧道内的养护维修作业将十分困难,新铺轨道通车后需花费大量人力进行整道,12年内洞内难以达到设计车速。在运营期间,当道碴几何状态恶化时,也必须靠人工清筛换碴并反复调整轨道的几何状态,这种维修的频率在繁忙干线上为5年左右出现一次,在维修期间,列车不能正常运营,洞内将难以达到设计车速且不能保证行车安全。要彻底解决以上技术问题,隧道内必须采用技术先进,结构合理,施工快捷,运营少维修或免维修的新型无碴轨道结构。另外,当轨道结构部件发生个别损坏时,可更换,易修复。,经反复论证,最终选定套靴式弹性支承块式整体轨道进行突破性研究,铁道部以重点科技开发项目立项对“弹性整体轨道结构及施工工艺和机具的研究”课题(合同编号:95G48Q)进行全面研究试验。 该课题经轨道动力学分析计算、部件设计试制、室内力学试验、宝天线白清隧道铺设试验、施工工艺及机具研究试制、西康线大瓢沟隧道工艺机具工业性试验、结构部件改进及施工图设计,最终成功地铺设于秦岭隧道中。线隧道于2001年1月开通后,洞内车速就达到了120km/h。,2秦岭线隧道存在问题及其改进 秦岭线隧道整体轨道铺设运营之初,发生的问题有: 道床:在现场浇注道床砼时,个别地点道床砼面位置高度超线,使个别支承块内侧上翼缘在列车运营中剪切掉块,其原因是砼道床抹面位置偏上,限制了支承块在列车通过时的弹性位移所致。 采用氯丁胶生产的套靴产品存在低温变硬现象。, 个别预埋铁座断裂损坏,当时,现场利用抬道法予以更换,经全面分析补充试验发现其原因是: 铸造质量存在离散性,离散性大小与生产厂家、生产设备、工艺水平密切相关; 铁件强度存在薄弱点; 工地组装扣件时,螺栓扭矩过大,如要求的螺栓扭矩为120Nm即可达到弹条下颌三点接触,而实际扭矩个别达到300Nm。 当时,课题组针对以上问题进行了全面分析和改进,之后在2002年3月开通运营的线隧道内,轨道结构则无任何损坏及维修。该结构得到郑州铁路局运营部门的肯定和赞赏。,至目前已对主要部件及有关技术条件进行了二次改进和修订,改进主要内容及修订情况如下: 第一次修订是针对科研阶段发现的问题所进行的改进,适用于国铁25t轴重、客货混运时速120公里的线路,改进后形成了弹性整体轨道部件通用图(壹线3025图)及相应配套的技术条件,改进修订的主要内容为: 将支承块上翼缘凸出尺寸由原12mm缩小为9mm,并加强道床抹面平整度; 套靴全部采用三元乙丙胶制造;, 预埋铁座: 设计尺寸进行了局部改进,使预埋铁座轴向拉伸强度由原60KN提高至100KN以上,试验强度达到140KN-160KN。从而能以较大的强度储备克服很小的质量离散性。 材料由QT400-18改为QT450-10,提高了材料强度且简化了铸造工艺,有利于生产过程的质量控制。 增加了制造设备技术条件,限定铸造工艺必须采用电感应炉熔炼,不准直接采用冲天炉,使铸造质量离散性降低到最小。, 增加预埋座工作轴向拉伸强度试验和金相组织检验内容,限定球化级别不得大于3级; 在铺轨施工技术条件中要求安装扣件弹条达到三点接触的同时,限定螺母扭力距不超过150NM.,第二次改进在第一次改进的壹线3025图基础上进行,改进后的轨道部件适用于新建时速160公里客货共线铁路。改进后的图号为:壹线(04)3025。 改进的主要内容如下: C50支承块:通过调整受力钢筋,使块下开裂检验荷载由65kN提高至75kN。另外,帽上尺寸调整,使制造时容易脱模。 橡胶套靴及块下橡胶垫板:调整有关物理机械性能指标,使其进一步趋向合理。 预埋铁座及轨距挡板:调整预埋铁座上肢厚度,使横向抵抗力不小于120kN,轴向拉伸强度不小于140kN。轨距挡板尺寸作相应调整。, 弹条:增加弹条表面用JM型防锈漆处理措施。 T型螺栓及盖型螺母:增加M24 T型螺栓及盖型螺母表面镀锌钝化或多元共渗防腐处理。 本技术条件与壹线(04)3025 “弹性整体轨道部件结构通用图”及壹线(04)3025A “弹性整体轨道部件安装图”配合使用。,三、适应时速200公里客货共线的轨道结构技术条件分析,1支承块强度分析 根据新建时速200公里客货共线铁路设计暂行规定316条规定:设计动轮载采用300kN。经本次计算: 取轨下静刚度60kN/mm及轮载采用300kN最不利条件,得出枕上压力:120kN,支承块最大弯矩:9kN.m。乌鞘岭已生产的支承块经有关抗裂强度试验结果为:11kN.m。说明乌鞘岭支承块抗裂强度可满足要求。,2预埋铁座强度及抗拔力分析,按车轮作用在钢轨上的横向力70kN、竖向静轮载125kN最不利组合检算,预埋铁座抗拔力弹条扣压力219.6kN10kN219.6kN39.6kN。即单个预埋铁座最大抗拔力约为40kN。 试验表明在列车通过时扣件螺拴附加上拔力测值均很小,最大值为l.2kN,在原有螺母扭矩基础上螺拴轴向力增加了6。 目前铁座拉伸检验强度大于140kN,可满足要求,但埋入支承块后开裂抗拔力仍需补充试验。,3轨道横向稳定性分析,由上表换算的橡胶套靴侧面总静刚度值为:190240(kN/mm),按最大横向力70kN计算的支承块最大横向位移为:0.370.29(mm)。由此可知支承块横向稳定性是可靠的。, 套靴的侧向静刚度, 秦岭隧道弹性整体道床试验情况 秦岭隧道弹性整体道床试验时,对灌筑好的无碴轨道模型,在混凝土强度达到设计强度后进行静载及疲劳振动试验。所有试验都是在铁科院线路试验室PBE一500kN液压疲劳机上进行的。试验的图式如右图所示。油压千斤顶向下的总荷载为P,加力架向下成450向钢轨加荷,这样每个测点所受的水平力和竖向力均为P2。 疲劳试验的目的,主要是检验在疲劳试验后轨道几何状态(两股钢轨轨距及支承块之间的距离)的变化,各部件的损伤情况,疲劳试验的最大荷载Pmax120kN,最小Pmin20kN,试验结果见表1。,由表1可见,在规定荷载作用下,经过200万次荷载循环后,轨距的最大变化为2mm,符合有关技术标准要求;支承块的距离变化为1mm,到400万次已几乎无变化。在疲劳荷载作用下支承块的振幅为1mm左右。说明弹性整体轨道结构的稳定性很好。,表1,4轨道竖向稳定性分析 取轨下静刚度30kN/mm及轮载采用300kN最不利条件及轮载125kN,静刚度40kN/mm,分别对轨道竖向变形进行检算,结果见表2,表2,300kN与125kN轮载作用下钢轨变形图,由上图及表2可见,最不利情况下钢轨下沉最大值为:3.3669mm,最大上升值为:0.1392 mm。 正常情况下钢轨下沉值为:1.1306mm,上升值为:0.0453 mm。 由此分析:支承块不能从道床中拔出,轨道竖向稳定性无可担忧。,5乌鞘岭隧道内整体道床板强度,乌鞘岭隧道内整体道床板设计采用312.5kN垂向动荷载,100kN横向荷载,类围岩抗力系数K=500MPa/m进行检算,采用双层框架配筋,C40混凝土结构,强度完全满足时速200公里客货共线需要。,乌鞘岭隧道弹性整体道床横断面图,6对结构的结论性意见,从以上分析,认为目前乌鞘岭对弹性整体道床部件及道床板强度可结构满足时速200公里客货共线需要。建议保持既有设计不作改变,但对支承块预埋铁座抗拔力等有关进行试验确认。,四、适应时速200公里轨道施工技术条件分析,乌鞘岭弹性整体轨道有关平顺性标准是现场施工技术关键,现行有关标准对比见下表3,表4:,无碴轨道静态平顺度(mm) 表3,无碴轨道动态平顺度(mm) 表4,以上静态平顺度标准即为施工验收标准,若乌鞘岭隧道整体轨道提高至200km/h车速,建议现场施工加强施工标桩测设精度,必要时按道床两侧设置施工标桩;并全面检查轨道排架悬挂精度,精心施工。,五、存在问题及有关建议,对目前弹性支承块结构如要进一步将行车速度提高到200km/h,建议补充进行如下试验工作: 在200k

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