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文档简介
Internal Combustion Engine & Parts 1 锅炉概况 锅炉型式: 超超临界参数、 变压直流炉、 单炉膛、 一次 再热、 平衡通风、 露天布置、 固态排渣、 全钢构架、 全悬吊结 构、 # 型锅炉, 反向双切圆燃烧方式。锅炉型号: HG-3100 28.25-YM4。锅炉燃烧方式: 八角反向双切圆燃烧, 每台锅 炉配 6 层煤粉燃烧器, 每层各 8 只, 共 48 只煤粉燃烧器。 A 层燃烧器配有微油点火装置,共 8 支,单支出力为 120kgh, 还隔层配置 AB、 CD、 EF 三层大油枪, 共 24 支, 单 支出力为 1350kgh。 2 前屏过热器爆管分析 2.1 第一次爆管 2.1.1 爆管前运行情况 1 号锅炉于 2016 年 1 月 20 日进入整套启动阶段, 1 月 21 日 6:30,锅炉整套启动首次点火, 1 月 22 日 17:40, 汽机完成冲转定速 3000rpm, 1 月 25 日 01:55, 机组首次并 网, 带初始负荷 153MW, 1 月 26 日 19:00, 负荷 505MW, 水 煤比为 6.94, 过热度为 17.32, 给水流量 1432.5th, 主蒸汽 流量 1418.1th。#1 机组协调方式, 1A1B 引风机动叶开度 4336、电流 239A236A, 1A1B 送风机动叶开度 20 17、 电流 55A56A, 炉膛压力-112Pa, 总风量 2104th, 主 汽压力 12.13MPa, A 侧末过出口温度: 574, B 侧末过出 口温度: 578, A 侧再热出口温度: 581, B 侧再热出口温 度: 582。 2.1.2 爆管异常过程 1 月 26 日 19:00:54 #3 炉炉膛压力突然冒正压至 540Pa;机组负荷 505MW 开始下降,锅炉总燃料量由 204TH 增加至 227TH, 1A 引风机自动跟踪炉膛负压, 电 流由 239A 增加至 258A, 1B 引风机自动跟踪炉膛负压, 电 流由 236A 增加至 251A, 1A1B 送风机电流由 55A56A, 自动增加至 65A67A。 1 月 26 日 19:01:16, A 侧末过出口、 A 侧高过出口汽 温开始快速下降: B 侧末过出口、 B 侧高过出口汽温快速 上涨, #1 炉炉管泄漏均显示炉管泄漏报警。异常发生后, 现场立即组织检查,发现在炉右侧 60m 靠近锅炉中心线 位置, 炉膛看火孔处传来炉内异响, 确定为炉管泄漏声音。 通过声音位置及壁温超温报警, 初步判断炉管泄漏位置为 前屏、 后屏过附近受热面管泄漏。 2.1.3 爆管位置确认 锅炉第一次爆管, 发生炉管泄漏报警后就地确认屏过 附近爆管, 果断停炉。后检查发现此次爆管位置在前屏过 热器第 7 大屏 (左右) 第 1 小屏 (前后) 第 6 根管 (外 内) ,该管已严重变形。具体位置在 12Cr1MoVG 与 SA- 213TP347H 异种钢焊口附近靠 12Cr1MoVG 侧,距离炉顶 大包 9m, 距前屏过热器下弯头处 4.7m, 见图 1。此次爆管 有胀粗现象, 初步判断为管子短期过热超温引起, 怀疑管 内有异物堵塞。此次爆管处理情况为: 将爆口处管子切割 重新更换。 图 1 2016 年 1 月 26 日前屏过热器第一次爆管爆口照片 2.2 第二次爆管 2.2.1 爆管前运行情况 1 号锅炉于 1 月 31 日 05:50 锅炉再次点火, 2 月 1 日 18:30, #1 机组协调方式,负荷稳定在 985MW, 1A1B 引风 机动叶开度 7871、 电流 676A684A, 1A1B 送风机动叶 开度 6467、 电流 123A122A, 炉膛压力-104Pa, 总风量 3000th, A 侧末过出口温度: 584, B 侧末过出口温度: 581, A 侧再热出口温度: 589, B 侧再热出口温度: 582。水煤比为 7.14, 过热度为 29.32, 给水流量 2890.5th, 主蒸汽流量 2948.8th, 主汽压力 25.93MPa。 2.2.2 爆管异常过程 2 月 1 日 18:30:24 #1 炉炉膛压力突然冒正压至 560Pa;机组负荷 985MW 开始掉负荷,锅炉总燃料量由 394TH 增加至 407TH, 1A 引风机自动跟踪炉膛负压, 电 流由 676A 增加至 698A, 1B 引风机自动跟踪炉膛负压, 电 流由 684A 增 加 至 690A, 1A1B 送 风 机 电 流 由 123A 122A, 自动增加至 132A131A。 2 月 1 日 18:30:46, A 侧末过出口、 A 侧高过出口汽温 开始快速下降, B 侧末过出口、 B 侧高过出口汽温快速上 涨, #3 炉炉管泄漏均显示炉管泄漏报警。异常发生后, 现 场立即组织检查,发现在炉左侧 60m 靠近锅炉中心线位 置, 炉膛看火孔处传来炉内异响, 确定为炉管泄漏声音。 通 过声音位置及壁温超温报警, 初步判断炉管泄漏位置为前 屏、 后屏过附近受热面管泄漏。 广东某电厂(1000MW)锅炉前屏过热器爆管的原因分析 李冠华 (广东粤电博贺煤电有限公司, 茂名 525000) 摘要:近年来, 超超临界火力发电厂机组投入建设不断增多, 进入调试机组也随之增加。 在调试过程中, 锅炉 “四管” 爆管的事故屡 见不鲜, 导致推迟了机组投入商业运行的时间。 本文主要针对某电厂前屏过热器二次爆管的事故, 分析总结出原因, 并提出防范措施, 以防止同类型事故发生。 关键词:发电厂; 爆管; 超温; 前屏过热器 61 内燃机与配件 2.2.3 爆管位置确认 发生锅炉第二次爆管,发现炉管泄漏并就地确认爆 管后, 果断停炉。后检查发现此次爆管位置在: 前屏过热 器第 2 大屏 (左右) 第 3 小屏 (前后) 第 12 根管 (外 内) 。此次爆管跟第一次爆管现象及其相似, 虽在不同的 管屏, 但爆口位置相同, 见图 2。此次爆管跟第一次爆管 现象及其相似, 虽在不同的管屏, 但爆口位置相同, 也有 胀粗现象, 为短时超温引起。此次爆管处理情况为: 将爆 口处管子切割重新更换,并对前屏所有管屏入口节流孔 圈进行拍片检查。 2.3 二次爆管炉内位置 (图 3) 2.4 二次爆管原因分析 爆漏管外观检查结果: 爆口明显胀粗、 张口较大呈喇 叭形、 边缘锋利呈刀刃形, 为短期过热爆口特征。 再次根据 电科院对爆口的金相组织、力学性能、爆漏管 12Cr1MoV 的管壁当量温度以及锅炉的运行状态进行综合分析, 1 月 26 日 1 号炉前屏过热器爆管原因为: 超温爆管, 并且超温 幅度较大,已经达到 12Cr1MoV 管钢材的下临界点 AC1 (760) ; 引起超温的原因是: 爆漏管所接联箱或下弯头有 遗留物堵塞管路,使得管内工质流量减少造成管壁超温。 另外, 1 号锅炉 1 月 31 日前屏过热器爆管, 从爆口的形貌 和位置以及运行状态上来看,爆管原因与 1 月 26 日的爆 管原因是相同的。 3 防范措施 加强酸洗和吹管工作, 保证机组投运前将易脱落的 图 3 前屏过热器结构图及两次爆管位置 图 2 2016 年 2 月 1 日前屏过热器第二次爆管爆口照片 62 Internal Combustion Engine & Parts 1 变电站运行维护特点 变电站运行维护的内容很多,主要有下面几点: 变电站设备故障或异常率相当高。另外, 因为变电站运 行维护设备台数比较多, 这样不仅增加了故障或异常发 生的概率, 而且还会造成工作人员的工作量和维护工作 量很大, 造成其工作的复杂和错误, 从而引起设备故障 或异常。工作人员很难管理。由于变电站建设相对分 散, 维护工作人员分散在不同地区, 导致电力企业难以 集中管理。 2 变电站运行维护风险的 LEC 方法 目前, LEC 是分析变电站运行维护风险的主要措施, LEC 法指在危险环境中作业时, 把危险源的半定量性安全 评价方法, 其风险度分析公式为: DLEC; 其中, L 表示 事故概率的大小, 其等级可分为完全可预测的、 可能性比 较大、 有可能的、 不可能的和几乎不可能的; E 是暴露在危 险条件下的人体暴露频繁的程度, 等级可分为: 连续暴露、 每天 1h, 每月曝露, 每年有好几次曝露; C 表示造成损失 的事故, 因为事故损失程度是不同的, 所以没有对损失进 行分级。 随后,电力企业可以通过 LEC 法和不同等级的公式 计算变电站的运行维护风险水平, 因此, 电力企业可以制 定有针对性地对变电站的运行维护风险控制的措施, 最大 程度地保证电力供应的安全性和稳定性。 3 变电站工作人员管理风险分析及应对措施 3.1 变电站维修人员的管理 如果想要维护好变电站,首先要从管理方向出发, 对 于工作人员要做到认真工作, 在值班和交接班的时候要准 时。 第一点要清楚工作的内容, 工作的性质。 工作人员可以 根据变电站的运营情况以及运营的的手段, 及时做好上班 前的准备工作, 才能够在工作的过程中不出乱子, 避免不 必要的麻烦。 在工作的时候,要及时对工作的内容进行记录和检 查, 并且还要做好变电站的各类资料的整理和汇总, 特别 是对变电站的卫生和环境以及各类工具提前准备好, 同 时, 工作人员要提前进入值班室, 由专门的带队人员带入, 避免其他闲杂人员进入主控室后发生意外。 第二, 在交接班的时候, 交接人员要把基本情况交代 清楚, 把出现的特殊情况说明, 避免再次出现这样的特殊 情况, 当再次出现类似的问题时就能做到及时的处理。交 代基本情况的时候工作人员要按照实际工作的内容进行 交接, 避免出现与实际不符的情况, 交代的内容要包括: 在 他们值班的时候变电站的基本运营情况、 变电站出现的事 故和处理方式、 变电站设备是否出现异常问题。 以及要交代的注意事项, 除此之外, 值班人员也要核 对变电站的情况, 对变电站的信号进行模拟核对, 对工具、 照明情况、 卫生情况进行检查, 确保无误之后签字确认, 值 班长通过口述的方式将实际情况交代清楚, 完成交接任务 方可离开。 3.2 变电站的防火管理风险分析及应对措施 变电站的防火管理也是风险管理中很重要的一点, 对 于变电站的安全发展有着很重要的作用。 首先工作人员要 在值班的时候严格按照规章制度进行工作, 当日值班人员 氧化皮及铁锈杂物清除干净。 酸洗和吹管后要对重点部位 和原件进行内窥镜检查及割管检查, 彻底清理杂物, 确保 酸洗及吹管效果。 严格做好锅炉风量标定试验、 空气标定试验、 空气 动力场试验、 水动力试验、 燃烧调整试验, 力求达到厂家规 定的要求。 在国内同类型锅炉容易发生超温爆管的位置, 加装 壁温测点或工质温度测点。保证壁温测点设计的完整性、 合理性, 安装的正确性, 测量指示准确性。 严格控制壁温在正常范围内, 运行过程中控制前屏 (12Cr1MoVG) 管壁壁温在 580 (极限温度) 以下运行, 若 温度超过规定值时, 立马进行调整处理, 使其尽快恢复在 正常范围内, 必要时降低主汽温运行。 4 结语 综上所述, 为了预防超临界锅炉爆管事故, 避免锅炉 计划外的停运, 满足锅炉工作的安全节能标准, 需秉持 “预 防为主, 维修为辅” 的原则。研究锅炉爆管的特征与规律, 找到导致锅炉爆管的原因, 且应用切实高效的预防措施与 改造方式,保证超临界锅炉始终处在最佳的工作状态, 尽 可能防止锅炉出现爆管事故。 参考文献: 1郝冬福, 刘鸿.某电厂锅炉后屏过热器管泄漏原因分析J. 华电技术, 2014-11-25. 2王宁生, 张力.超超临界锅炉
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