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文档简介

加氢单元开车方案(讨论稿)一、开车前装置准备:1、装置的状态确认(1)装置处于氮气微正压下。(2)所有公用工程水电风气均可使用。(3)总管上的盲板已拆除,界区阀门打开。(4)反应段承压实验已经结束。(5)二苯塔和脱轻塔段彻底排净了游离水分。(6)催化剂已经装入反应器。制氢催化剂已装入反应器。(7)各仪表均经过检查。(8)各安全设备和应急设备经过测试。(9)工艺介质及公用介质备妥。a.粗苯原料、BT混合物、DMDS、阻聚剂。b.燃煤、甲醇。c.消防水、生活水、冷冻水。d.冷却水、氮气、仪表风、蒸汽、脱盐水。e.PSA制氢氢气合格。f导热油系统注油,并做过调试,能为装置提供稳定的负荷。2、装置气密性试验及氮气置换 (1) 二苯塔塔气密性试验 a.按照预分馏塔气密性试验、氮气置换阀门设置图设置阀门。b.压力升到150kPa关闭氮气进口阀门及前后切断阀。 c.确认系统压力没有下降。当压力下降过快时,检查氮气吹出处,处理后再次检查泄露点。 d.进行系统气密性试验。在机器、设备和配管的人孔法兰、配管法兰、阀门扎兰以及排放阀等位置涂上肥皂水,检查泄露点。24小时静态气密性试验泄露率低于1%合格。(2)二苯塔塔段置换 a.按照预二苯塔气密性试验、氮气置换阀门设置阀门 b打开V101顶部放空阀将系统压力降至微正压。 c.打开氮气进口阀门,系统升压,压力达到100kPa,关闭阀门。 d.打开V101槽顶部大气排放阀泄压,压力至50kPa。 e.反复进行c、d、步操作,检测排放气体的含氧量,当排放气体的氧气浓度小于0.5%时停止氮气吹扫。 f.系统氮气升压,当系统达到100kPa时,关闭氮气进口阀门及前后切断阀,进行氮封。 (3)脱轻气密性试验 a.按照稳定塔气密性试验、氮气置换阀门设置图设置阀门。 b.拆除二苯塔一处阀门,打开氮气进口阀,系统升压,压力达到400kPa关闭氮气的进口阀门。 c.确认系统压力没有下降。当压力下降过快时,检查氮气吹出处,处理后再次检查泄漏点。 d.进行系统气密性试验,在机器、设备和配管的人孔法兰、配管法兰、阀门扎兰以及排放阀等位置涂上肥皂水,检查泄漏点。24小时静态气密性试验泄漏率低于1%合格。(4)脱轻塔段氮气置换 a.按照稳定塔气密性试验、氮气置换阀设置图设置阀门。 b.打开二苯塔氮气管进口阀,系统升压,压力达到400kPa关闭氮气的进口阀门。 c.打开PV4101,压力至50kPa。 d.反复进行b、c步操作,检测排放气体的含氧量,当排放气体的含氧量浓度低于0.5%时停止氮气吹扫。 e.系统氮气升压,当系统压力达到100kPa时,进行氮封。(5)加氢反应段气密性试验 a.按照加氢反应段气密性试验、氮气置换阀门设置图设置阀门。 b.从反应器R302氮气管线对系统升压到550kPa. 关闭氮气阀门,启动一台补充氢气压缩机C201,向系统中补入氮气,使系统压力升至3.0MPa。 c.停补充氢气压缩机,关闭出口阀门及FV3402前后阀,确认系统压力没有下降。当压力下降过快时,检查氮气吹出处,处理后再次检查泄漏点。 d.进行系统气密性试验,在机器、设备和配管的人孔法兰、配管法兰、阀门扎兰以及排放阀等位置涂上肥皂水,检查泄漏点。24小时静态气密性试验泄漏率低于1%合格。(6)加氢反应段氮气置换 a.按照加氢反应段气密性试验、氮气置换阀门设置图设置阀门。 b.逐步打开PV3402将系统压力降至100KPa左右。 c. 打开主反应器R302入口氮气管进口阀,系统升压,压力达到550kPa关闭氮气管的进口阀门。 d. 反复进行b.c步操作后,系统升压至150kPa。检测排放气体的含氧量,当排放气体的氧气浓度小于0.5%时停止氮气置换。如果排放气体的含氧量不合格则反复进行b.c步操作。 (7)系统氮气升压,达到100kPa时,关闭氮气进口阀门,系统进行氮封。 (8)氮气管线上盲板。3、反应段氢气压力试验(1)加氢反应段的状态确认 a.进料、预分馏塔和稳定塔段处于氮气压力下,通过切断阀加盲板与反应段隔开。 b.催化剂已装入反应器。隔离反应段,保持在氮气压力下。 c.拆除所有盲板,包括启动管线、公用工程、放空系统、安全阀等上面的盲板。 d用上游和下游的切断阀关闭和切断进料控制阀。(2)氢气升压、气密性试验、置换 a.按照反应段开工阀门设置图设置阀门。b.小开度打开LV2101及其前后阀,对系统冲氢气,将系统压力升至1.0MPa。 c.启动C-102,调节LV2101对系统升压。 d.用氢气对系统升压,系统升压速率不大于300kPa/h。 e.当系统压力达到1600kPa,停止向系统注入补充氢气。 f.在1600kPa的条件下进行气密性试验。在机器、设备和配管的人孔法兰、配管法兰、阀门扎兰以及排放阀等处检查泄漏点,并将泄漏点消除。持续时间至少4小时,压力损失不得超过10kPa/h。 g.确认没有泄露以后,向系统加入补充氢气,系统升压,升压速率不大于300kPa/h。 h.压力达到2000kPa,停止向系统注入补充氢气。 i.在2000kPa的条件下进行气密性试验。在机器、设备和配管的人孔法兰、配管法兰和阀门扎兰以及排放阀等处检查泄漏点,并将泄漏点消除。只需时间为4小时,压力损失不得超过10kPa/h。 g.确认没有泄露后,启动C-102向系统加入补充氢气,系统升压。 k.系统压力达到2450kPa时,停止向系统加入补充氢气,停止补充氢气压缩机运行,再次进行2h泄露试验。 l.根据系统的氢气浓度和压力,慢慢打开放散阀系统排放进行氢气置换。(氢气浓度大于90%) m.氢气置换合格后,关闭放散阀,调整补充氢气流量回路阀,系统压力稳定为2450kPa,根据开车计划,决定是否启动循环氢压缩机C202建立氢气循环。二、催化剂硫化一反应器硫化1.硫化作业前的确认(1)确认E301B进出口处于盲死状态。E304循环氢管线处于盲死状态,导热油处于盲开状态。R302入口氮气、空气入口处于盲死状态。管线N301-40-B6M4处于盲死状态。R301和R302放空处于盲死状态。(2)确认V304的工作压力为2430 KPa。氢气浓度90%,氢气浓度2小时分析一次。(3)循环氢流量FIC3402为5000Nm3/h。FIC3201流量为1000Nm3/h左右。(4)PV3402投自动稳定系统压力。(5)如氢气浓度降低则加大放散和新氢气的补充。(6)确认硫化剂槽的液位正常。硫化剂DMDS已按比例稀释。(7)打开E304导热油加热阀给反应器R301升温,系统以25/h的速度进行升温,R301反应器进口温度TRC3208为150时,恒温R301,投用E306系统以25/h的速度进行升温,当反应器R302入口温度TRA3310为150C时,恒温R302.观察V304液位待液位升高速度低于4L/h,催化剂干燥结束,继续升温至180C。冷却器E-108的冷却水要保证蒸汽能足够冷却。(8)维持反应器温度在180C,对达到180C的部分热紧固,并维持此温度。然后把反应器温度升高到205准备硫化。2.硫化 (1)打开DMDS注入管线阀门,按照泵的操作步骤启动软水泵P304,调节冲程逐步至L/H。(2)在取样口A305处每小时取样检查一次循环氢气中硫化氢的含量,当检测出硫化氢且冷分罐有水出现后,以25/h的速度将预加氢反应器R301的进口温度TRC3208提升至230,恒温4小时。在预硫化过程中,温度最高不能超过245。以25/h的速度将R302入口温度TRA3310提升到230,恒温4小时。(3)调节硫化剂注入泵的冲程至 。(4)当A305处硫化氢的含量大于3000ppm时,以25/h的速度将反应器进口温度提升至250。(如果监测到硫化氢的含量大于2000ppm而230恒温的时间小于4小时,则恒温4小时后再以25/h的速度将主加氢反应器进口温度提升至315。)升温过程中检测硫化氢的含量如低于1000ppm,则停止升温,加大硫化剂注入量,直到其高于1000ppm,可继续升温。防止催化剂脱硫。(5)主反应器在315温度下催化剂床层恒温4小时。(6)硫化期间最高温度不超过345,如温升超过25,停止DMDS注入泵,如果温度继续上升,停止E306电加热器,两项措施都没有作用,温度仍上升,则系统必须泄压到1500KPa。(7)硫化期间调整硫化剂的注入量,使反应器出口处硫化氢的体积浓度应为4000ppm10000ppm,目标值是4000 ppm。超过该值则停止硫化剂的注入。(8)必要时加入补充氢气,保证循环氢气的浓度不低于90%。(9)硫化结束条件a.反应器进口和出口硫化氢的含量基本相等。b.注入硫化剂后循环氢气中硫化氢的含量立即增加。c.冷分罐水位不再增加,总注硫量已经到理论量(DMDS理论耗量:)。3.注意事项(1)当心高压分离槽V304排水中饱和的硫化氢。(2)循环氢气中已含有较高的硫化氢,不可排入大气。(3)在反应器硫化过程中如发生停电事故,注意观察反应器各点压力,防止出现由于硫化反应的进行,反应器内的反应热聚集造成的反应器温度升高。如超过最大允许值,须打开紧急放散阀对装置泄压。但必须保障装置处于正压状态。4.反应器降温(1)确认反应器催化剂硫化结束后,DMDS注入泵的冲程调整为0%,按照单体操作步骤停止硫化剂注入泵,关闭泵的出口阀门。(2)以25/h的降温速率,使反应器降温。最终将反应器冷却到180以下。(3)停电加热器E306。(4)按照开工生产管线进行设置。三、开工操作一、二苯塔开工(1)按照二苯塔开工阀门设置图设置好阀门。(2)调整氮气补入,稳定塔压在20KPa。(3)确保密封后,将预分馏塔的压力控制系统投入使用。(4)抽去进料界区盲板,打开进料阀门,启动粗苯进料泵,将粗苯打入T101。(5)预分馏塔控制设置为全回流。(6)观察加热釜液位,当液位达到70%的时候,将导热油引入预分馏塔底再沸器E-102,预分馏塔再沸器E102投入使用。(7)根据需要加进料,保证塔底的液位在30%以上。(8)当回流槽V101液位升至30%时,启动P101建立塔顶回流。保持塔顶液位在30%-60%之间。(9)把T101各点参数调节到设计值。(10)逐步提高二苯塔进料量。待塔顶产品合格后将产品切入原料高位槽以备高压部分开车使用。(11)随着进料增加塔底液位升高,塔底产品合格后采出,保持加热釜液位在40%以上。二、高压部分初次开车1、建立氢气循环(1)按照单体操作步骤启动C201对系统补充氢气,使D-103压力达到2430KPa。(2)按照单体操作步骤启动C202建立氢气循环,氢气循环量为FIC-3402流量为5000Nm3/H,FIC3201流量为1000 Nm3/H。2、氢气循环升温(1)当氢气循环稳定后,投用E-304对反应器R301升温,调节E304导热油量和TV3201,升温速度控制在25C/H.将反应器R301温度升高到230C,(2)投用E305ABC、E306。调节E306对R302 升温,升温速度控制在25C/H,将反应器温度提高到260C。(3)E305尽量走旁通,尽量提高E301 温度。(4)当R-101和R-102温度达到要求值后,准备进料。3、粗苯进料(1)当R301床层温度达到180C,R302温度达到260C并且FIC-3402流量为5000M3/H, FIC3201流量1000M3/H满足流量要求后。按照单体操作步骤启动P303向高压部分进料。(2)初始进料量控制在4m3/h,可适当调整FIC3201流量保持适当的氢气比例。(3)注意观察调整加热,尽量避免由于液相进料所带来的大的温度波动。(4)调节TV3201控制T301液位液位维持在50%,。(5)当R-101温度进口温度稳定在180C后,以30C/h的速度提高B-102出口温度,增加D-102汽化量,并逐步调整TV3201开度平衡T301液位。注意稳定R302进口温度在260C。(6)微开PG302-80-E6M4-H手阀,防止T301至E304段管线有原料冷凝。(7)当反应器有温升出现,加热负荷要向E305ABC、E302、E301。减小E304、E306加热负荷。(8)当V304建立起30%液位后,V-304开始向T401进料。T401执行开车操作。按照单体操作步骤启动P-109,向系统中注入脱盐水,流量控制在2800KG/h。(9) 按照单体操作步骤启动软水泵P304,向系统

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