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文档简介
水厂老主厂与大石河选矿车间对比分析树立“小业主”意识,提高管理能力,针对大石河选矿与水厂老厂有诸多相同之处, 8月28日车间组织去大石河铁矿选矿车间现场,对处理伴生石生产线和高、低品生产情况进行调研,通过调研对比分析,找出差距,进一步提高磁选车间精细化管理水平。一、两主厂的基本情况:1、水厂老厂,12个系列,1-10系列处理原矿,11、12系列处理尾矿回收;主体设备为2700*3600mm球磨机22台,其中一段磨矿10台,二段磨矿12台(11、12系列为两台二段磨矿),正常情况1-8系列生产高品矿粉,9-12系列生产低品矿粉。2、大石河主厂,共13个系列,13台一段球磨全部处理原矿,13台二段磨矿,主体设备除一台3200*4500mm球磨机(配置在二段磨矿)外,其他全都是2700*3600mm球磨机,正常情况1、2、大磨三个系列处理伴生石矿,3、4、5、8、9、10、11七个系列生产低品矿粉,6、7、12三个系列生产高品矿粉;两厂最大的不同是:大石河没有回收厂房,而是在厂房内部每个系列配置一台强磁扫选机,精矿回本流程。二、指标完成情况对比分析2008年1-7月份水厂铁矿磁选车间老主厂指标完成情况(表1)月份原品精品尾品粒度台时单耗选比回收率122.4468.168.784.1973.551.384.33 70.19 222.3368.138.6884.9872.8153.034.36 70.05 322.2568.18.6886.3472.3251.374.38 69.90 421.9668.128.6986.5972.3951.584.48 69.26 521.8268.048.9885.3873.3650.484.60 67.79 621.0468.078.987.1472.2752.434.87 66.38 720.568.128.7986.9872.450.835.07 65.58 平均21.76 68.11 8.77 85.94 72.72 51.59 4.57 68.51 2008年1-7月份大石河选矿车间指标完成情况(表2)名称原品精品尾品粒度台时选比回收率单耗伴生石21.3365.649.8571.2964.14.86 63.32 50.79低品23.9966.826.6772.176.373.47 80.20 高品23.9968.056.6781.1569.83.54 80.06 1、打高品时主要指标分析。(1)生产日报数据分析原矿品位大石河比水厂老厂高2.23%,高品品位大石河比水厂老厂低0.06%,尾矿品位大石河比水厂老厂低2.1%(水厂老厂尾品为主厂尾,大石河为综合尾),粒度大石河比水厂老厂低4.79%,台时大石河比水厂老厂低2.92t/h,选比大石河比水厂老厂低1.03,回收率大石河比水厂老厂高11.55%,电量单耗大石河比水厂老厂低0.8kwh/t精。(2)真实数据分析大石河打高品时实际台时为64.5t/h,水厂老厂实际台时为67.65 t/h,比大石河高3.15t/h。实际电量单耗:水厂磁选老厂单耗完成51.59*72.72/67.65=55.45kwh/t精,大石河单耗为54.96kwh/t精,实际水厂比大石河电量单耗高0.49kwh/t精。2、打低品时主要指标分析。水厂铁矿磁选车间老主厂打低品时指标完成情况(表3)原品精品尾品粒度台时单耗选比回收率17.7466.937.8584.3969.5679.95.97 63.16 水厂老厂实际台时完成69.56t/h,大石河完成70t/h,比大石河低0.44 t/h。低品品位比大石河高0.11%,但是精矿粒度比大石河高12.29%。电量单耗水厂老厂完成72.25kwh/t精,电量单耗水厂高主要原因是原品太低,选比较大,导致单耗比大石河高21.46kwh/t精。如果选比按大石河的3.47计算水厂磁选老厂单耗为46.43kwh/t精。三、大石河伴生石生产情况1、伴生石的主要成分:Fe3O4、 Fe2O32、主要指标原品(%)精矿粒度(-200目)精品(%)尾品(% )台时(t/h)选比回收率(% )磁性率(% )227565.511.5555.1457.8915-203、工艺生产过程由1、2和大磨三个系列,3台一次球磨机处理原矿,经过一、二次磁选机选别后产生的精矿进入磁铁矿生产(原流程),一磁尾和二磁尾进入赤铁矿流程生产,两流程生产的精矿汇总进入过滤。4、伴生石磨矿选别设备基本配置磨矿:一次磨矿为3台2700*3600球磨机,2台2700*3600和1台3200*4500球磨机。选别:3台圆筒筛、3台一次立环强磁、1台二次立环强磁。四、水厂磁选老厂处理极贫矿情况磁选老主厂从8月17日夜间20:00打低品以来,处理的是极贫矿,生产经营方式发生明显变化,主要体现在如下几个方面:(一)、生产变化。1、磁滑轮甩尾量急剧加大。以前打高品时,老主厂的甩尾量平均每小时在50吨左右,从17日打低品后,甩尾量达到平均每小时150吨。2、精矿量下降,现场流程中循环量变小。一是现场循环量降低,前期打高品时,二次泵的电流平均在290A320A之间,尤其14系列的二次泵电流总保持在310A左右,打低品后,由于处理极贫矿,原矿品位低,精矿量下降,流程中的循环量降低,二次泵的电流在210A260A之间。二是三次磁选机给矿浓度大幅度下降,矿浆中固体含量减少,从26日过滤取得三次磁选机给矿浓度最高为13.68%,处理极贫矿前的给矿浓度在30%以上。3、生产组织难度加大,尾矿量大造成尾矿溜槽沉淀频繁,甚至对尾矿输送造成影响。前期打高品时,老主厂尾矿溜槽沉淀的概率较低,但从处理极贫矿后,溜槽沉淀的频率加大,从20日开始,尾矿大溜槽频繁发生沉淀的现象,其中影响转车的情况发生5次,分别是8月20日5、6系列从10:00-12:00双停,共计4小时;4系列从13:00-15:30停机2.5小时;8月22日5系列2:00-3:00停机1小时;8月23日,6、7系列从8:30-9:30共计停机2小时;8月25日,因尾矿输送压力高,造成老主厂全停,共计影响38.25个台时。发生的5次停机共计影响47.75个台时。4、一次球磨机溢流粒度变粗。处理极贫矿以前,老主厂一次球磨机溢流粒度在30.2%左右,处理极贫矿后溢流粒度变为25.5%。(二)、指标分析。1、生产数据发生明显变化:1-17日原矿品位为20.83%,回收前尾矿8.624%,综合尾品6.755%,23日-25日3天实际的回收前尾品为7.85%,综合尾品为6.04%,原品为17.74%,从上数据得出最近吃矿石原品比前17天的数据(20.83%)下降3.09%,选比从前17天的4.87增加到实际的5.98,因原品下降、选比上升每天少出617.47吨(67.65*10*24/4.87-67.65*10*24/5.98)精矿。2、台时上发生明显变化:处理极贫矿以前,老厂台时平均完成67.65t/h,处理极贫矿后台时为69.56t/h,上升1.91t/h。因台时上升每天多出76.66吨(69.56*10*24/5.98-67.65*10*24/5.98)精矿量。3、处理极贫矿对回收精矿量的影响:处理极贫矿前,在新主厂不转车的情况下,每天回收精矿量为430.05t,处理极贫矿后,每天回收精矿量为463.36t,两者相减,处理极贫矿后每天多回收精矿量33.31t。4、处理极贫矿对老厂精矿产量的影响:由于原矿品位下降和台时的上升后每天对精矿产量的影响为507.5吨(617.47-76.66-33.31),即每天少出507.5吨精矿量。5、处理极贫矿后对电耗的影响:因处理极贫矿后少出精矿量,造成车间电耗指标大幅度的上升,处理极贫矿前老厂1-8系列电量单耗60.5kwh/t.精(161361kwh/2667.1t),处理极贫矿后的老厂1-8系列电量单耗为72.25 kwh/t.精(161361kwh/2233.36t)5、处理极贫矿后对钢球消耗的影响:处理极贫矿前,钢球消耗为2.49kg/t.精(0.83*10*1000/3333.88),处理极贫矿后,钢球消耗为2.97 kg/t.精(0.83*10*1000/2793.7)。五、对比分析找差距1、流程产能分析(1)、以打高品为例,大石河:原品23.99%,精品68.05%,尾品6.67%,选比3.54,台时64.5t/h,单系列的流程量为18.22t;水厂:原品21.76%,精品68.11%,尾品8.77%,选比4.57,台时67.65t/h,单系列流程量为14.8t;分析:大石河流程量比水厂高3.42t,说明水厂老厂从流程通量上仍然有一定潜力。(2)、由于矿石可选性不同和精选机、振网筛状况不好等原因,在精矿品位基本相同的情况下,水厂精矿粒度比大石河高4.79%,从曲线图分析,精矿粒度越细而球磨台时越低,为保精矿品位,细磨粒度导致现场循环量大,限制了高打台时。筛分效率每提高1%,台时提高0.15吨。在同等条件下计算,粒度大石河比水厂老厂低4.79%,在水厂磁选车间老主厂来讲,筛下粒度提高4.79%,筛分效率降低16.58%,对台时来讲降低2.48吨。精选机由于使用时间较长,精选机整体性能不好,线圈烧损较多,且由于水质条件的影响,上升水环堵塞问题比较严重,在很大程度上影响了精选机分选效率的发挥。以上问题在老主厂表现比较突出,经试验考查,老主厂精选机作业后的品位提高幅度为2.71%,工艺标准为4%。由于精选机作用发挥不好,精选机的提高幅度较小,为保品位只能是细磨粒度。经试验,精矿粉粒度每提高1%,精矿粉品位仅能提高0.05%,故提高精选机的提高幅度,在保证质量不降低的前提下,振网筛筛分效率得以充分发挥。经计算,如果筛分效率提高到28%,筛下产量可提高70%,降低循环负荷明显,根据流程改造时的考察结果,台时能力新厂可提高3-4吨,老厂2吨左右。振网筛工艺存在差距,经考查当前振网筛给矿粒度33.2%,筛上粒度29.2%,筛下粒度83.5%,筛分质效率16.86%。从数据看,给矿粒度粗,筛下粒度细,不利于筛分效率的提高。振网筛操作箱和个别击振器损坏影响筛分效率,目前对智能精选机和振网筛远程控制正在进行改造,改造完成可解决这两方面的矛盾。2、电量单耗分析单独从生产日报数据电量单耗对比,大石河比水厂老厂低0.8kwh/t精。大石河按13个系列,水厂按12个系列进行对比,水厂高的原因是流程金属量相比大石河不够饱满,单转老厂11、12回收量为500t,折合到1-10系列每小时多2.1t,相比大石河仍然少1.32t/h精矿粉,3、可选性对比分析水厂老厂打高品时入选原品为22.68%,可选性为65.6%,打低品时入选原品为17.74%,可选性为65.28%;大石河选矿处理孟家沟矿石入选原品为23.46%,可选性为65.69%。从可选性来分析,大石河的入选矿石可选性比水厂磁选老厂的可选性要好,矿石好选为打质量做好的铺垫,同时为适当降低精矿粒度和高打台时创造很好的条件。4、大石河处理伴生石产能分析台时完成55t/h,从现场流程来看
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