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文档简介

渭化集团空气压缩机组透平创新技改项目总结渭化集团年产20万吨甲醇、1万吨二甲醚项目空分装置,所使用的空气压缩机组为陕鼓集团成套,该机组透平为锦西化工机械厂制造,同时驱动空压机、增压机两台压缩机。透平为抽汽凝汽式,驱动蒸汽压力10.1 MPaA,温度520,额定功率25000KW,设计操作转速11480rpm。空压机、增压机均为陕鼓集团制造。一、 空压机组透平技改前运行状况 空压机组透平自试车以来,一直存在汽封漏汽量大,透平效率较低,蒸汽消耗量高,最大运行负荷只能达70%,而且透平推力轴承主推瓦温度高,最高温度已达118,透平最大连续运行转速仅为11000 rpm等诸多问题,因而造成透平的出力不足,致使空压机排气量仅为105000 Nm3/h且出口压力为0.58MPaA,增压机二、三段出口压力只能达到2.55 MPaA 、4.8 MPaA,直接影响到空分装置氧的提取率和液氧产量,造成甲醇装置负荷一直停留在70%左右,甲醇产量仅为每小时19吨,直接影响到集团公司效益的提升和能源的浪费。二、 空压机组透平技改方案确定针对空压机组透平运行时存在的问题,技改小组多次对运行时的现象认真分析、梳理总结,确定了解决透平问题的总体思路:通过对透平汽封进行创新技改,缩小或消除汽封漏汽;通过增加透平推力轴承主推瓦供油量,降低或解决推力轴承主推瓦温度高的问题;同时进行修复轴承瓦块,确认清理轴承内油管路畅通情况等工作,争取解决问题。具体的技改措施为:1、 透平汽封的创新技改 (1)透平前轴端和高中压段级间所有汽封开导压孔,每段汽封导压孔数量为3个均布。通过所开小孔,引蒸汽至汽封弹簧侧以补偿增加汽封弹簧力侧压力。具体为从汽封轴向迎着蒸汽泄漏方向的端面和汽封弹簧侧端面呈90互相垂直开3和2小孔,详见下图。 汽封技改图(2)更换汽封弹簧,并将弹簧材质换为Inconel 718,增加弹簧材质的耐高温特性,避免在高温情况下,弹簧弹性下降。(3)检查并调整透平汽封间隙,根据检查结果,将透平前轴承座整体向主汽阀侧移动0.40mm,确保透平转子和汽缸同心度满足要求,汽封间隙符合安装要求。(4)检查并清理了汽封管路上的限流孔板、轴承内油管路,保证了开车时疏水、润滑畅通。2、 增加推力轴承主推瓦供油量措施 根据推力轴承和径向轴承特殊的供油方式,要改变止推轴承和径向轴承任何一方的供油量,都会彼此相互牵制影响很大的实际情况,采取了下列具体措施:(1)将止推轴承主推力瓦2个供油孔从16扩孔至16.5以增加主推瓦供油量。(2)将止推轴承副推力瓦的2个供油孔从15缩小至14以间接增加主推瓦供油量。(3)根据主推力瓦供油扩孔后供油孔面积变化量,相应的将阻尼环上部靠近主推力瓦侧的上部回油孔间隔再扩孔两个,从10扩孔至11,保证回油的畅通。3、其它措施(1) 将机组对中进行复查。(2) 根据对机组轴承的检查情况,调整瓦块,保证下瓦瓦面光滑,无缺陷。三、空压机组透平技改后运行效果此次技改结速后,分别对空压机组在和以前同样工况以及加负荷工况下进行了试车。1、和以前同负荷试车情况(具体数据见附表) 透平汽封漏汽量明显减少,推力轴承温度降低较多,空压机透平的转速最高可达11420rpm,比技改前最高转速提高了200rpm。和技改前同转速(11000rpm)时,主推力瓦温度为109.5,下降了7。在11420rpm运行时,推力轴承温度最高为115C,比技改前未达到此转速时的主推力瓦温度降低了3。 2、加负荷试车情况(具体数据见附表) 空压机排气量为:142000Nm3/h (94%负荷); 空压机出口压力:0.532MPaG 汽轮机转速:11007RPM;汽轮机止推轴承温度:110.4C;增压机二、三段压力:2.58MPaG、5.8 MPaG;四、空压机组透平技改方案总结及经济效益分析 1、技改方案总结 此次技改实施时间15天,通过对以上措施的实施,特别是对汽封进行开导压孔改造和对轴承供油量多少进行调整,收到了良好的效果。尤其是对汽封进行开导压孔,增加弹簧侧压力减少汽封泄漏量,具有在其它同样问题的透平上推广使用价值,特别是对大型发电机组透平等蒸汽消耗大户,汽封实行开导压孔改造,增加汽封弹簧侧压力,减少汽封泄漏量,对节约能耗,增加效益具有更大的意义。 2、经济效益分析 技改前空压机组运行负荷70%,技改后空压机组运行负荷为94%。使甲醇装置和氨合成装置负荷也有大的提升,可近似按甲醇装置负荷达94%计算经济效益,20万吨甲醇装置满负荷每天设计产量650吨,每小时生产甲醇27吨,94%负荷每小时生产甲醇25吨,比70%负荷(每小时生产19吨)约多生产甲醇6吨,则去年装置运行总计6634小时,共增产甲醇39804吨,甲醇去年销售均价为3100元/吨,吨甲醇净利润约 元,此项全年创造净利润 元。经技改后透平汽封漏汽量减少,从数据表可知,每小时可减少蒸汽量17吨,全年平均按每小时减少蒸汽量10吨计,共计运行6634小时,可节约蒸汽663

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