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文档简介
关于“5.4”电气事故分析报告生产技术部:2011年5月4日上午8时51分,我硫酸厂二系统主配电室1#主风机开关柜发生电气短路,造成系统所属的324线路保护动作跳闸断电,同时还影响了公司其它各生产系统的稳定运行。监于此次事故影响较大,在事故处理完成后,组织各相关人员对此次设备事故进行针对性的调查分析,现就具体情况陈述如下:事故经过 2011年5月4日8时,我厂准备对1#主风机电机进行试运行,起动前先拆除了高压电机的干燥电加热器,拆完后对电机定子和电缆进行对地绝缘测试,检测值为48兆欧(附带电缆和与电机定子线组并联的电容测试值)。检结果的结果证明达到允许起动的绝缘条件,随后起动了稀油站,合高压侧的上、下隔离开关并检查合闸位置,随后储能准备起动。8 时51分从主风房现场起动1#主风机,约经过两秒钟后主配电室1#主风机开关柜发生巨烈的爆炸,电缆沟内瞬间起火燃烧。此时紧急拔打变电站值班电话,申请事故紧急停电,同时检查主风机速断、324总进线速断均已动作,随后拉开了主风机开关柜的上、下隔离解除联防机构后打开柜门进行灭火。经过采用灭火器与消防沙相结合使用,于8时53左右把明火熄灭,此时陆续往柜内倾倒消防沙进行铺填降温和掩盖浓烟,同时打开了所有的门、窗进行通风和消散烟气。事故原因 由于主风机控制系统开关和保护回路比较复杂,回路的保护各联锁点繁多,给事故的初步认定带来诸多不确定的因素。从事故调查的外观上看属于高压回路短路从而导致速断动作,致使高压电源断开。高压进线电源速断,PT柜低电压保护均已动作掉牌,从事故点1#主风机开关柜着手检查;上隔离、真空断路器均已完好,检查电缆出线室,下隔离完好触头无电弧蚀点;氧化锌避雷器表面完好引下线无放电烧结隙迹;出线电缆头在靠近电容处的前后20厘米绝缘层烧坏,其它地方无明显损坏点和熔点。随后把原放置在电缆沟内因事故损坏的三相并联电容器抬出检查(放置在主配电室外),发现电容器外壳已经炸裂开,高压绝缘瓷套管完全炸飞,绝缘油泄漏完,绝缘纸烧毁大半,可清析看到电容体内金属铂片层,仔细观察B、C相引出侧铂片部分已经熔化,检查变形的电容金属壳体,无电弧穿孔和电弧蚀点。再返回主风开关柜检查,发现电缆出线室内溅满了油和未烧完的绝缘纸,电缆沟内散落着炸破的电容瓷套管碎片,地上还有未燃烧完的电容绝缘油。综合上述情况现可初步判定为事故原因为并联电容器相间短路故障。从短路电流路径上看出,最初的短路源在电容器内部。引起相间短路故障的原因是由于电容器相间绝缘老化,吸潮,该电容器于2007年安装,运行时间长,使用环境恶劣。再者电容器的动、静态特性很难检测,以上各因项因素直接触引了此次无法挽回设备事故。事故处理 监于1#、2#主风机高压系统在较差环境下运行可能存在安全隐患,在处理后期事故时拆除了2#主风机出口侧并联的电容器,清理因事故污染的各相联高压柜、开关和绝缘子,清扫了电缆沟内的事故垃圾,从新整理电缆,把高、低压电缆分类捆扎,损坏的电缆已拉出沟外便以修复。检查各进线铝排、线,瓷瓶和龙门架,在检查外线时发现各金具腐蚀严重,决定择机更换,再者还需填堵电缆沟对外缺口,防雨防潮,其次还要综合分析的各控制保护回路中可能发生的各种故障因素,查明控制系统中存在薄弱环节,以便作出防范处理。从此次事故上可以看出我们维修工作没有开展好,平时的设备维护保养工作做得不太理想,同时缺乏设备安全防护意识和自我防意识,在进行设备维护保养工作时没有做好充分预防性和提前性的考虑。考虑问题不够彻底,发现问题不及时,处理问题没有根据地方性和场所性的使用工况作全面考虑。这是我们现在面临的问题,也是我们在今后的维修工作中要纠正的问题。自有不断的发现自身不足,通过学习才能使们更好的
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