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文档简介

汽门关闭不严导致机组跳闸后超速汽门关闭不严导致机组跳闸后超速 案例简述 3 月 1 日某电厂 1 2 号炉 4 6 号机母管制运行 带电 负荷 31mw 7 号机组单元制运行 带电负荷 80mw 汽机各 保护均在投入状态 其他的参数运行稳定 全厂总负荷 111mw 8 时 汽机 7 号主值班员郝某接班后检查各参数均正常 机组运行稳定 8 月 20 分 郝某发现轴向位移指示偏大至 0 52mm 轴向位移正常指示在 0 26mm 动作值 1 2mm 最大 2 0mm 且摆动 打电话联系热工微保班值班人员李某 要求进行处理 8 时 40 分 热工微保班值班员李某来到现场 检查后向郝 某交待 处理轴向位移需将串轴保护电源断开 必须有班长和 监护人在场 同时叮嘱要加强监视 如果串轴保护值继续发展 到 0 7 0 8mm 时 再联系处理 10 时 10 分 当值值长刘某得知此情况后 令热工人员必 须马上安排处理 10 时 50 分 热工微保班班长郝某 值班员李某来到现场 请示值长 要求退出串轴保护 以便检查 值长刘某在得到运 行副总孟某批准同意后将串轴保护联锁主汽门开关断开 当值 长刘某询问有没有发电机跳闸的可能时 热工人员回答说 没 事 串轴保护电源已断开 实际只断开了跳主汽门的回路 去 发电机保护回路压板未断 此时 热工分场专工胡某恰好来 到 7 号控制室看他们处理 随后郝某令李某在保护屏处活动串 轴保护测量板和鉴别板 郝某来到操作盘前监视 两块板活动 后 串轴保护指示明显摆动 增大到 2 0mm 动作值 1 2mm 跳闸 该表量程 2 0 持续约 7min 左右 10 时 58 分 郝某向保护屏走去 刚一拉开保护屏门 即 看到超速保护测量板 4 个红灯闪烁 实际是串轴保护动作 10 时 59 分 7 号机表盘铃响警报器掉牌 发电机跳闸掉牌 电气值班员立即向值长刘某报告发电机跳闸 负荷由 80mw 降 到零 刘某马上令锅炉值班员稳定参数 防止灭火 随即跑到 汽机操作盘前 发现主汽门关闭掉牌 实际上电气串轴保护也 已掉牌 主值班员郝某跑到机头手摇同步器准备挂闸 抬头 一看转速表转速在 3600r min 立即手打危急保安器停机 没有 反应 立即跑回控制室 看到表盘汽机转速已达 3653r min 实 际最高达 3699r min 热工转速表记忆值 立即关闭电动甲乙 主汽门和一 二 三段电动抽汽门 11 时 20 分 值长刘某令汽机第一次挂闸冲转 转速达到 2050r min 时 自动主汽门及调速汽门关闭 此时 运行副总 运行科长 安监科长 汽机分场运行副主任都已来到现场 针 对此情况 汽机班长郑某询问热工郝某 串轴 电超速 跳发 电机保护退没退出 回答说已经退出了 郑某便要求郝某除保 留低真空 低油压外 其余保护都退出 郝某按其说的办了 11 时 31 分 值长刘某令汽机第二次挂闸冲转 当转速达 到 2156r min 时 自动主汽门及调速汽门再次关闭 汽机班长 郑某 热工分场专工胡某 运行副总孟某分别让郝某将汽机所 有保护退出 11 时 34 分 值长刘某令汽机第三次挂闸冲转 当转速达 到 2156r min 时 自动主汽门及调速汽门又一次关闭 11 时 38 分 值长刘某请示省调 同意 7 号机停机检查 11 时 42 分 7 号炉熄火 事故后对设备检查情况 1 由于机组转速高达 3699r min 时 危急遮断器两个心杆 罩帽全部脱出 丝扣撸坏 心杆与罩帽销子被剪断 其中 1 号 心杆在销孔最小截面处断开 在反作用力作用下 2 号舌板将 其上部的限位板在 90 弯曲处撞击裂开上移 使其失去对 2 号舌 板的限位作用 2 揭开低压缸检查 除发现 20 级有 3 处 25 级有 8 处 叶片松拉筋有开焊外 还有两处叶片镶焊的司太立合金在距非 叶片顶部 30mm 处裂断 其他部位均未见异常 3 对一 二 三段抽汽逆止门进行汽密性试验 结果一 二段严密 三段抽汽逆止门前疏水管热 说明有漏汽现象 经 对全部 6 段抽汽逆止门解体检查 各门密封面接触无断开处 无贯穿沟痕 深坑等 各门全行程活动自由 无卡涩 4 对自动主汽门进行解体检查 予启阀和主阀行程正常 无卡涩 主阀与门座接触无明显断开处和贯穿性沟痕 但有一 长 50mm 锈迹与阀座位置相对应 该门主阀经多次研磨处理 表面硬层基本消失 其密封接触面较宽 为 7 8mm 在主汽 门滤网前 有较多细铁渣和氧化皮性质的杂物 5 对调速汽门进行解体检查 发现 1 号阀密封面接触较 好 2 3 4 号阀密封面接触不好 有小的沟痕坑点等 6 对发电机转子风扇叶片全部进行外观检查未见异常 抽取 4 个风叶进行探伤检查 正常 转子端部固件未见松脱等 异常现象 7 对主 副励磁机动静间隙检查均未见异常 8 对各瓦检查除主油泵推力瓦间隙由 0 12mm 增大到 0 3mm 8 号轴瓦下部有一块 7mm7mm 钨金脱裂 其他各瓦均 未见异常 案例评析 1 发生这起事故的直接原因是热工人员作处理串轴保护 缺陷的安全措施时 只断开了串轴保护跳主汽门回路 而没有 断开串轴保护跳发电机回路中的压板 造成串轴保护误动作机 组跳闸 2 串轴保护误动后 尽管危急保安器已经动作 但由于 主汽门和调速汽门不严密形成了正向进汽 使汽轮机转速继续 飞升到 3699r min 是造成这次机组超速的主要原因 案例警示 1 处理热机保护 热工控制总电源和电源时 班长及专 工或分场主任必须到场 设监护人 总工或副总同意批准 值 长方可办理工作票 值长做好记录 作业人员 班长 专工 要详细核对图纸 技术资料 工作票中应填写完善正确的安全 技术措施 确认工作顺序及操作步骤无误方可进行故障处理工 作 2 将串轴保护 低油压保护联跳主汽门 发电机开关回 路分别设控制开关 热工人员处理故障时 可分别将串轴保护 低油压保护回路切除 防止保护误动 对改进的热工保护 及 时绘制改进后的二次回路图纸 做到专责人熟悉回路并要进行 一次全面实际培训 培训结束后进行考试 3 制定防止汽轮机超速的技术措施 组织有关人员认真 学习落实 4 严格检修工艺质量标准 在锅炉三管及主蒸汽给水等 管道检修过程中 必须采取防止铁屑 焊渣进入汽水管道的可 靠措施 确保各主汽门和调速汽门不受异物损伤 保持其良好 的严密性 5 健全和完善生产指挥系统岗位规范 事故情况下坚持 值长统一指挥的原则 杜绝随意性和盲目指挥 6 这次串轴保护误动暴露出有关人员安全第一 预防为 主的安全生产意识非常淡薄 执行两票三制极不严肃 不是依 法治厂 依法管生产 而是表现出一种不负责任的态度 反映 出生产管理的随意性 7 1995 年 7 号机热工保护回路改进后 其图纸没有及时 整理 下发到各有关专业人员手中 也没有制定相应的检修 消缺规定 暴露出生产管理不严 脱节和工作不认真 不负责 等方面的诸多问题 8 主值班员在 8 时 20 分即发现串轴保护指示异常 没有 及时向班长和值长报告 直到 10 时 10 分才报告值长 违反了 发现重大缺陷 立即逐级向上级报告的有关规定 暴露出对重 大缺陷不重视 汇报不及时的问题 9 事故处理过程中 汽轮机主值班员已发现机组转速超 过危急保安器动作转速达到 3600r min 以上 而没有把这一重 大问题立即向班长 值长和后续赶到有关领导报告 导致超速 后的 3 次盲目冲动 严重违反了保人身 保设备的原则 10 有关人员在串轴保护动作时 只考虑尽快恢复设备的 运行 没有认真询问和检

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