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文档简介
提高一提高一级焊缝级焊缝成品率成品率9898以上以上 中天建设集团有限公司支付宝项目QC小组 一、工程概况 杭政储出201112号地块商业金融用房项目(下简称“支付宝大楼”),建筑面 积124992m2,其中地下建筑面积约40162m2,地下二层,地上九层,层高均为4.2 m,地上建筑面积84830m2,2013年8月16日开工建设,于2016年12月30日竣工。本 工程地下室采用钢管混凝土柱钢筋混凝土剪力墙结构体系。地上结构分为A、B 、C三个独立抗震单元,均采用钢框架- 钢筋混凝土剪力墙结构体系,其中,框架柱采用圆钢管混凝土柱,转换桁架上的 框架柱采用矩形钢管柱;框架梁采用H形钢梁和箱形钢梁,转换桁架采用箱型钢 构件;剪力墙主要布置在楼电梯间周围,两个方向的剪力墙围合形成筒体,A塔楼 设置4个筒体,B塔楼设置2个筒体,C塔楼设置1个筒体,其中A塔楼4个筒体设有H 型劲性钢骨柱。本工程钢结构安装工程量计8900吨,基于工程特点,在保证焊接 质量前提下经过工效比较,决定主体结构11800多条焊缝(焊缝总长计7000多米) 均采用二氧化碳气体保护焊接。 施工中的施工中的“支付宝大楼支付宝大楼”( ( 照片照片1 1) ) 二、小组简介 本小组组建于2014年2月25日,活动类型为自选课题现场型, 11 名组员全部是项目部人员,其中有3名组员来自钢结构安装班组,组长由项目经 理吴立强担任。 序 号 姓 名性别学 历岗 位组内职务备 注 1 吴立强男本 科项目经理组长工程师 2 汪临斌男大 专钢结构施工负责副组长工程师 3 黄勇男本科技术顾问组员高级工程师 4 李泽林男大 专钢结构施工负责副组长高级技师 5 何 琪男大 专施工现场负责人组员工程师 6 刘才金男本 科项目技术负责人组员高级工程师 7 王宝峰男本 科焊接技术负责人组员高级工程师 8 杨国昌男高 中焊工班长组员指导操作师傅 9 王国伟男高 中焊工师傅组员指导操作师傅 10 张 伟男高 中焊工师傅组员指导操作师傅 “支付宝大楼支付宝大楼”QCQC小小组组成成员简员简介介 表表1 1 11 周金亮男大 专资料员组员工程师 三、三、QC活动计划 活动阶段活动内容2014年 一季度 2014年 二季度 2014年 三季度 2014年 四季度 2015年 一季度 P 选择课题 现状调查 设定目标 原因分析 要因确认 制定对策 - - - - - - D 对策实施 - - - - - - - - - - C 效果检查 - A 巩固措施 今后打算 - 四、选题理由 1.“支付宝大楼”地面上主体工程以钢结构为主,质量目标是确保省优、争创国优 工程。由于钢结构框架系外露的最终产品,所有焊缝交工时必须达到一级标准, 因此,必须力争一次焊接成优。 2. 本大楼钢构件焊接厚度多在3050之间,又都在高空作业,焊接工作量大且安 全保障要求高,如能大幅度提高一次焊接优良品率,则必大幅度减少二次补焊工 作量而降低成本,提高工程效益。 五、现状调查 经测算,“支付宝大楼”钢构件安装工程有11800多个焊接点,焊缝总长计7000多 米,面对如此大的工作量,为力争一次焊接成优,QC小组一建立,首先调查地下 室钢构件焊接施工情况。 2014年3月初,一层地下室完成结构施工,其中钢构件安装,现场统计一次焊 接有138个焊接点,QC小组以一级焊缝作为合格标准,经检查发现有7个焊点有缺 陷(其中“咬边”达到三级焊缝标准),测算得一级焊缝成品率为94.9。汇总调查 结果,对一次焊接发生的质量缺陷进行分类并作排列图分析如下: 质量缺陷一览表 表2 序 号项 目缺陷频数占缺陷总数频率累计频率备 注 1 未焊透 342.8% 42.8 2 气孔 2 28.671.4 3 咬边 1 14.385.7焊缝满足三级焊缝标准 4 焊瘤 1 14.3100 5 合计 7 100 制表: 周金亮 2014年3月11日 根据表2作质量缺陷排列图如下: 制图: 周金亮 2014年3月11日 排列图显示未焊透和气孔缺陷占质量缺陷总数的71.4,显然是焊工班组在一 次焊接中存在的主要问题。就本次施工工况和焊接效果而言,如果消除了这两项 质量缺陷,一次焊接实现一级焊缝成品率可达到98.5。进一步按焊龄分层调查 统计发现,这两项质量缺陷较集中发生在焊龄不到4年的青工中。因此,本次QC活 动就是在一次焊接作业阶段,重点解决部分青工未焊透和气孔质量问题,只有解 决了该问题,才能保证一次焊接达一级焊缝成品率98以上。 六、设定目标 活动目标设定为:提高钢结构焊接一级焊缝成品率98以上。 七、原因分析 造成未焊透和气孔质量缺陷的原因是什么?QC小组前后间隔3天召开两次会议, 应用“头脑风暴法”发动组员围绕未焊透和气孔问题畅所欲言展开分析,第二次会 议又对第一次会议记录的各方面原因再深入复议,讨论分析结果见关联图: 制图: 周金亮 2014年3月18日 八、要因确认 由关联图末端因素作进一步分析确认要因,见要因确认表: 要因确认表 表3 序号末端因素确认方法确认情况确认人 确认日 期 结论 1 根部间隙偏小现场调查 查看接头状态 ,适当放宽间 隙即可 李泽林 张 伟 2014年 3月19日 非要 因 2 送丝机故障现场调查偶发事件 杨国昌 王国伟 2014年 3月19日 非要 因 3 施工经验少调查班组 多数问题与操 作经验有关。 李泽林 王宝峰 杨国昌 2014年 3月19日 3月21 日 是要 因 4 防风措施不到 位 现场测试 焊接质量与作 业区风力强度 直接相关。 李泽林 刘才金 杨国昌 2014年 3月19日 3月20 日 是要 因 5 保护气体不纯抽查验证保护气体合格 王宝峰 王国伟 2014年 3月20日 非要 因 6 焊件未清理干 净 现场检查 个别焊工做事 马虎,已纠正。 王宝峰 周金亮 2014年 3月19日 非要 因 7 焊机故障现场检查 除一台焊机气 管接头有点松 动外,其他均 正常。 杨国昌 王国伟 2014年 3月19日 非要 因 8 工地电压不稳现场调查偶发事件 何 琪 张 伟 2014年 3月19日 非要 因 9 气管泄漏 查阅记录 分析判断 除一台焊机气 管接头有点松 动外,其他均 正常。 李泽林 何 琪 2014年 3月20日 非要 因 制表:周金亮 日期:2014年3月22日 九.制定对策 找出要因后,小组成员群策群力,针对要因制定对策措施见表4 对策措施表 表4 制表: 周金亮 日期:2014年3月24日 十、对策实施 序 号 要 因对策与措施目标 地 点 完成 时间 责任人 1 1 施工经验少 对对策:策:组织老师傅对实践 经验少的青工进行上岗 前操作培训、焊接过程质 量把关。 措施措施1 1: :在地下室二层结 构施工中,针对未焊透和 气孔问题并兼顾其他缺 陷,以师带徒方式,按各 种实际工况,师傅在现场 示范操作,传授如何避免 发生缺陷。 经培训一次焊接达到一 级焊缝标准的青工可以 在钢结构主体工程独立 上岗;只达到二级焊缝标 准的青工由师傅带领上 岗;再发生未焊透或气孔 缺陷的青工调离本工地 焊工岗位。 措施措施2 2: :基于地下室施工 实践,结合老师傅施工经 验,制定以避免发生未焊 透和气孔缺陷为重点的 焊接作业指导书,指导青 工正确操作。 地下室二 层钢结构 焊接总体 效果: 不得发生 未焊透和 气孔缺陷 ;一次焊 接达到一 级焊缝成 品率98 以上。 工 地 2014年 4月10 日 李泽林 王宝峰 杨国昌 2 2 防风措施不 到位 对对策:策:设置能避四级风的 封闭焊接作业区。 措施:措施:摈弃塑料彩条布围 护,使用工地现成的48 钢管在焊接作业区搭设 围栏,四周以雨布封闭。 采用风速表检测风力,确 保在小于一级风状态下 作业。 确保焊接 作业区内 风力小于 一级。 工 地 2014年 3月31 日 李泽林 刘才金 杨国昌 实施1:2014年4月16日二层地下室钢结构开始施工,QC小组成员中的3个焊 工组成“师傅班子”,以师带徒方式直接带领在一层地下室施工中发生质量缺陷的 青工,主要针对未焊透和气孔问题,在焊接过程中进行“实战”操作培训。 培训先以边角料作焊件,设定各种工况,从焊接前准备工作 清洁焊接部位开始,每道工序先由“师傅”做示范操作 重点为避免未焊透和气孔缺陷,按不同焊件选择合适的接头形状、正确摆动焊枪 、准确调控电压电流、保持合适的焊速等,“徒弟”跟随操作直至“师傅”认可后才 进入二层地下室“实战”焊接。在“实战”焊接过程中,“师傅”按照“口手并行现场传 授,一有偏差立即纠正”的方法,对“徒弟”进行技术要点指导、把关。 地下室二层钢结构安装计有156条焊缝一次焊接完成,经杭州华新检测技术有限 公司(下简称“华新”)检测有153个焊接点达到一级焊缝标准,占总焊缝数98以 上,达到培训目标。总结培训结果,QC小组开会分析认为:尽管达到了培训目标, 但地下室没有H型钢梁,又以培训为主,完全由青工独立施焊的焊缝约占总焊缝 数的1/3。因此,地面以上钢结构主体工程的安装焊接,“师傅班子”应继续对青工 进行过程指导和质量监控。其中,经过培训只达到二级焊缝标准的1名青工,参加 钢结构主体工程施工时不得独立施焊,必须由“师傅”带领上岗。 “华新”检测照片(照片2) 实施2:QC小组总结地下室施焊实践并针对地面上钢结构工程特点,在钢结 构安装焊接施工专项方案的基础上,制定了“预防发生焊接质量缺陷操作指导书 ”,用以指导青工操作。 2014年7月,开始施工地面上钢结构主体工程。施工前,QC小组组织焊工班组和电 工班对焊机、焊枪、配电设备等开展一次专项检查,确保设备处于良好状态。另 外,由王宝峰负责对进场的二氧化碳保护气体进行复测,确保气体质量满足要求 。施工过程,“师傅班子”带班作业并负责监控青工焊接质量。其中,针对H型钢梁 的焊接作业,为确保不发生“未焊透”缺陷,“师傅班子”特别在以下2道环节亲自动 手把关: (1(H型钢梁焊接前,一对一传授“徒弟”如何在接头部位调整合适的坡口角 度及根部间隙。 (2)当H型钢梁定位焊接时,在每道焊缝起焊和收尾环节,一对一指导“徒弟” 施焊,直到“徒弟”熟练掌握技术要领为止。 为帮助“徒弟”尽快掌握焊接技术要点,李泽林、王宝峰和“师傅班子”一起为“ 预防发生焊接质量缺陷操作指导书”配绘了若干作业示意图,指导青工正确施焊 。 40(20) 20 300 40(20) 20 40(20) 300 H型钢组立定位点焊分布图 H型钢组立定位点焊分布图(图3) H型钢主焊缝焊接次序图(图4) 箱型构件主焊缝焊接次序图(图5) 实施3:针对地下室施焊作业区防风措施不当,地面上钢结构施工前,QC小组 调查杭州市区历年气象资料,全年多数时段有13级风,考虑到高空作业,要求 围护棚必须能抗4级风。2014年3月26日,在工地空旷处采用483.5钢管搭设围 护棚,四周以雨布围护封闭。使用轻便风速仪进行抗风测试,测得户外风力4级时 ,围护棚内显示小于1级接近无风,则以此为标准搭设焊接作业防风围护棚,见“ 照片4”。为保证焊接质量,规定户外施焊作业前必须先行测量风力,若风力达4级 以上,则暂停户外焊接作业。 施工实践证明,封闭式雨布围护棚为焊接作业挡风避雨效果良好,成功排除 了因风引发的质量缺陷。 改进措施前:地下室周边塑料彩条布围护防风(照片3) 改进措施后:作业区封闭防风(照片4) 十一、效果检查 “支付宝大楼”钢构件焊接是按一级焊缝标准以楼层为检验批进行质量检查 的,项目部每安装完成一个楼层,即委托“华新”对该楼层全数焊缝进行探伤检测 。2015年1月10日钢结构主体工程完工,在项目部收到最后一批次探伤检测报告 的当天,QC小组就着手汇总统计,地面上钢结构安装一次焊接总计11562条焊接 缝,外观检查和内部探伤数据显示,无未焊透和气孔质量缺陷,11425条焊缝达到 一级焊缝标准,占焊缝总数98.82,实现了活动目标。为精确分析活动效果,将 137条不达标焊缝分类统计如下表: 不达标焊缝分类统计表 表5 序 号 不达标或缺陷 项目 发生条数 (条) 占不达标数 百分比() 占焊缝总数 百分比() 备 注 1 二级焊缝 11684.671.00 多数表现为轻微“咬边”,但 满足二级焊缝标准。 2 三级焊缝 107.300.09 有“咬边”、“接头不良”, 但满足三级焊缝标准。 3 咬 边 75.110.06 一次焊接不合格 4 焊 瘤 42.920.03 一次焊接不合格 合 计 137100.001.18 制表:周金亮 日期:2015年1月14日 “表5”显示,不达标焊缝主要是二级焊缝,一次焊接不合格的焊缝占焊缝总数还 不到0.1,说明本次QC活动是成功的。另外,二级焊缝只要略作整修(补焊)即可 达到一级焊缝标准。因此,为打造优质产品进行二次投入的工作量较小,与QC活 动前较高的缺陷率比较,通过QC活动降低了创优成本,提高了工程经济效益。 2015年9月本工程获杭州市建设工程“结构优质奖”;2015年12月本项目钢结 构安装工程获2015年度“金钢奖”。 QC活动前、后需二次整修(补焊)工作量对比表 表6 序号对比项目QC活动前QC活动后备注 1 不达标率()5.11.18 2 不达标焊缝数(条)590条137条按焊缝总数11562条计 3 整修(补焊)耗工(日)62工(日)14工(日) 4 整修(补焊)工料费17700元4080元 制表:周金亮 日期:2015年1月15日 比较表6数据,钢结构主体工程分别按QC活动前、后不达标率5.1、1.18计算 ,通过QC活动可节省48工(日),降低二次补焊成本费用13000多元。 十二、巩固措施 本次活动实现目标后,QC小组于2015年1月16日,召集全体成员开会专项讨论如何 巩固活动成果。讨论认为:贯
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