




已阅读5页,还剩3页未读, 继续免费阅读
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
某垃圾焚烧厂废水处理设施评估报告废水处理设施简介该企业在厂区西侧建设了1套处理设施(200m3/d),用于处理渗滤液(主要为垃圾贮存过程中产生的渗滤液和卸料平台清洗水)。 渗滤液处理系统工艺流程图调节池渗滤液一级反应沉淀池二级反应沉淀池出水池厌氧UBF脱气沉淀池SBR反应池混合池石灰及絮凝剂出水缓冲池超滤膜系统事故池达标外排返回调节池不达标水达标水污泥浓缩池污泥污泥剩余污泥离心脱水机上清液滤液泥饼焚烧回流污泥回流污泥射流曝气鼓风曝气沼气膜换热器加热污水处理系统工艺流程说明:该企业污水处理系统采用 “预处理+厌氧+好氧+膜法”组合工艺进行处理,系统按照200m/d设计,渗滤液汇集进入厂房内收集池,经潜污泵送至渗滤液处理系统。主要处理构筑物包括调节池、预处理单元、厌氧处理单元、好氧处理单元、膜处理单元、污泥处理单元及沼气收集系统。(1)调节池:主厂房收集池渗滤液经泵打入调节池,内部配备潜水搅拌器,起均匀水质作用;(2)预处理系统:调节池渗滤液由泵送入混合反应池,在混合反应池内投加石灰与絮凝剂,经两级反应沉淀,污泥排至污泥浓缩池,上清液进入厌氧处理系统;(3)厌氧处理系统:厌氧系统选用中温两级厌氧处理工艺UBF,降解渗滤液中大部分有机物质转化为沼气,同时降低好氧系统处理负荷;(4)好氧处理系统:厌氧系统出水自留进入好氧SBR系统反应,去除其中的部分有机污染物、氨氮、固体悬浮物等。处理后的出水进入SBR出水缓冲池,缓冲池内设置曝气管,兼作二级好氧脱氮池,对出水做进一步强化处理,确保出水水质达标。(5)膜处理系统:为了保证处理后的外排水水质达标排放,后段使用超滤膜处理系统。可进一步去除污染物质,并拦截全部的固体悬浮物质。(6)SBR好氧处理系统和超滤膜处理系统组合构成SMSBR(两级好氧生物反应器+外置膜箱浸没式超滤系统),超膜系统拦截后的污染物质经泵送入SBR好氧处理系统再次处理。最终出水排放。(7)污泥处理系统:沉淀池的产泥及厌氧、好氧剩余污泥均进入污泥浓缩池进行重力浓缩,用泵输送至离心脱水机进行脱水,干泥送入厂房焚烧处理。(8)除臭系统:调节池、预处理系统、污泥处理系统均采用封闭式,利用抽风机将臭气收集送入除臭塔处理。(9)沼气收集系统:沼气收集系统配备四台风机,其中两台吸气风机将厌氧系统产生沼气送入沼气膜储存。另两台送气风机将沼气膜内沼气送入主厂房焚烧发电。(10)事故池:事故池用于存放不达标出水,内部设置有潜污泵,将不达标水送入调节池进一步处理,以确保出水水质。废水处理设施工艺可行性由于垃圾焚烧厂渗滤液组分复杂,浓度很高,目前国内大多采用“预处理+厌氧+好氧+膜工艺”的技术路线,根据出水的不同要求,膜工艺又衍生出MBR、MBR(UF)+NF等。因此,恩菲环保能源有限公司渗滤液处理站的主体工艺路线基本合理,下面就各处理单元的工艺情况进行分析:(1)调节池单元在垃圾渗滤液处理中,调节池不但起着调质调量的作用,还具有预处理的作用,对整个系统也起到了缓冲作用,有利于对整个系统的运行稳定。该企业渗滤液处理站设计有效容积约2600 m3,停留时间约13 d,同时兼做事故池,满足环保要求,工艺设计合理。(2)预处理系统单元渗滤液中含有大量悬浮物和胶体物质,用化学絮凝沉淀作为其预处理方法,能去除大部分悬浮固体及胶体污染物,从而减轻了后续生物处理单元处理负荷。预处理系统投加药剂为三氯化铁、PAM、石灰、碳酸钠、营养盐(主要为磷酸二氢钠补充磷源)等,一般预处理系统对有机污染物的去除效率可达3040%,同时对其中引起毒性的无机重金属离子、高浓度氨氮、高浓度盐分也有一定的去除效果,减轻渗滤液的毒性。有研究表明,渗滤液经混凝处理后其毒性可降低50%以上,因此,该预处理系统设置合理。两级反应沉淀池中的沉淀池均设置为2个,表面尺寸为40 m2,则其沉淀池的表面负荷为0.16 m3/m2h,设计参数取值较为保守,基本合理。(3)中温UBF厌氧单元常规渗滤液处理系统均为厌氧+好氧的组合工艺,该处理站采用的UBF厌氧工艺相比较传统的UASB工艺,其引入了填料滤层,使微生物的总量上比UASB工艺有较大增加,处理效能理论上优于UASB工艺。该处理站UBF厌氧单元总有效容积约为3000 m3,停留时间约15 d,对CODCr设计去除效率为90%,以设计进水CODCr 50000 mg/L,则该UBF厌氧单元的COD容积负荷为 5.0 kgCOD/ m3d,一般来说,此种中温厌氧UBF系统容积负荷可达1015gCOD/ m3d,因此该系统UBF厌氧单元容积负荷参数取值较为保守,基本合理。而一般认为对于厌氧系统,C:N =(1020):1时,厌氧效果较好,该系统厌氧单元设计进水保守以C:N=50000:2500=20:1,基本在范围之内,厌氧系统设计基本合理。(4)SBR反应池单元根据现场确认,目前该系统SBR系统采用2周期运转,12h/周期,厌氧进水2h,好氧曝气8h,沉淀+滗水2h。根据企业极端进水情况(SBR系统进水CODCr在20000 mg/L左右)按污泥龄法进行工艺复核,则SBR反应池计算池容需达到3700 m3左右,而目前企业现有SBR池有效容积2800 m3,在极端进水条件下会超负荷运行,约缺1/3池容(900 m3),但在设计进水情况(即SBR系统进水CODCr在5000 mg/L以下)时,该系统对CODCr去除效率可以达到设计值。根据该渗滤液处理站的内控监测数据,冬春季进水CODCr数值较高(预处理后仍大于40000 mg/L),而夏季进水CODCr数值较低(预处理后低于30000 mg/L),而氨氮浓度基本变化不大(一般厌氧处理后2000 mg/L左右较多)。由于SBR系统对氮的去除是靠控制反硝化(即进水缺氧搅拌)的时间来达成,因此,能否有效的将硝态氮反硝化脱除关系到整个系统出水TN浓度,由于SBR工艺没有独立的好氧-缺氧单元,无法通过内外回流比等参数较准确的估算反硝化效率,因此根据理论计算校核反硝化能力,1.0kg硝态氮反硝化理论需要消耗2.86kgBOD(实际工程中可利用的BOD仅为几分之一),按此推算,该SBR系统运行中存在反硝化能力欠缺的问题,分析如下: 厌氧出水BOD5设计为5000 mg/L,则SBR池进水的BOD5总量为750kg/d,而需反硝化的硝态氮则为555 kg/d,BOD:NO3-N=1.35,无法满足理论计算的C源需要; 厌氧出水BOD5达到10000 mg/L时,则SBR池进水的BOD5总量为1500kg/d,BOD:NO3-N=2.90,勉强达到理论C源值,而实际是不可能实现的; 极端进水情况BOD5达到20000 mg/L时,则SBR池进水的BOD5总量为3000kg/d,BOD:NO3-N=6.8,基本可实现反硝化。(5)超滤膜单元该渗滤液处理系统配套的超滤膜单元为MBR系统,配置4台工作抽吸泵(4.5 m3/h),运行规律为开7min,停3min,按实际工作时间校核,可达到300 m3/d的处理负荷。废水处理设施运行情况评价对该企业废水处理设施现场核查以及对日常的监测数据检查,发现存在以下实际的运行问题:(1)日常监测数据仅有对UBF单元、SBR单元、超滤单元基本保持每天监测CODCr、NH3-N。渗滤液运营班组对系统原水水质、预处理出水水质监测频次较少(原水水质180天内仅有5次,预处理出水180天内仅有50次)。且对BOD5、污泥性状、出泥量、投药量等关键指标均没有日常监测数据。说明该企业在渗滤液处理站的日常管理方面存在不完善的地方,若发生冲击负荷的状况,可能无法做出调整,从而可能到处处理系统异常,出水超标。数据显示,超滤系统出水112个监测日内有8次超标,占7.1%,且基本都发生在2014年4月,说明该段时间渗滤液处理系统管理方面存在不稳定因素。(2)预处理单元出水数据显示,其对CODCr去除效率在4.6%59.2%,平均在17%左右,与设计的40%左右的去除效率差距较大,对NH3-N基本没有什么去除效率,处理效能偏低可能与企业的药剂投加量和药剂选择有一定关系;(3)UBF单元出水数据显示,其对CODCr去除效率在-32.1%90.2%波动,但大多集中在60%85%,去除效率均值为74.9%,该单元对NH3-N去除效率较差。其CODCr去除效率与进水浓度没有显著的线性相关,UBF单元设计CODCr去除效率90%,实际运行数据与设计有一定的差距,但处理效率在进水CODCr2000040000的情况下有望稳定在8085%之间;(4)SBR单元是主要去除CODCr及NH3-N的工段,数据显示,其对CODCr和NH3-N的平均去除效率为91.8%,98.5%,基本能达到设计的90%以上的去除率,该单元的处理出水的好坏直接关系到该系统出水能否达标。值得指出的是,该单元的NH3-N的去除效率最低值也在90%以上,表明系统较强的硝化能力。但是,由于SBR系统的反硝化通过进水缺氧反应完成,较高的硝态氮浓度
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2025年新型汽车典当借款业务协议书
- 2025年度电力施工废弃物处理合同范本
- 2025年度保密协议范本:数据安全保密协议
- 2025版进口货物军事物资运输与安全保密合同
- 2025版铺面出租与品牌战略合作合同
- 2025版速冻粘玉米电商平台品牌形象设计与推广合同
- 2025茶青期货交易市场参与协议
- 2025船舶码头船舶垃圾收集与处理合同
- 2025年度城市景观改造土石方爆破作业合同
- 2025版商标注册代理及国际保护合同
- 燃气市场风险分析报告
- 2024年山东省泰安市义务教育教师课程标准应用能力大赛初赛语文学科试题
- DL∕T 5210.5-2018 电力建设施工质量验收规程 第5部分:焊接
- 瓷砖粘贴施工方案
- 竹架搭设合同范本
- DL-T325-2010电力行业职业健康监护技术规范
- 人教版初中三年全册英语单词表有序整合字典序排列
- 数学-区间课件
- 健康体检机构专科护士服务规范
- 船舶结构与设备题库(含答案)39324
- 数学原来这么有趣
评论
0/150
提交评论