用CD4017替代PLC板实现多时序自动动作功能_第1页
用CD4017替代PLC板实现多时序自动动作功能_第2页
用CD4017替代PLC板实现多时序自动动作功能_第3页
用CD4017替代PLC板实现多时序自动动作功能_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、用CD4017替代PLC板实现多时序自动动作功能 在工况自动控制场合很多是通过PLC板来实现多时序自动动作的功能的。PLC功能强大,适应性强,电路简单,受到市场普遍欢迎。但大多PLC需要软件编程,不熟悉软件编程的硬件工程师往往力不从心。就是已经在用的PLC板一旦出现故障,维修难度大,大多用户无法自行维修,只能求助生产厂家来完成。能不能用一些硬件来完成PLC的功能呢?公司有几台点焊机,是在一块不锈钢板上焊接四颗螺母的,两把焊枪,分两次完成。焊接过程有五个动作:上下气缸上升(夹紧工件)焊枪A触发(焊接)-焊枪B触发(焊接)-上下气缸下降(松开工件)-左右气缸向左(或右)(工件移位),这样只完成两颗

2、螺母的焊接,接下去再重复一遍上述动作,完成另两颗螺母焊接。为减轻工人劳动强度,提高效率,只设一个启动操作按钮:按一次按钮完成五个动作及动作间必要的延时。 控制电路要完成上下及左右两个电磁换向阀及两个焊枪触发的控制。 电磁换向阀用24V直流电源供电,有三极管或MOS管控制,电焊机是电容充电式焊接的,为了实现电性的隔离,用继电器触点控制焊枪的触发。五个动作时及延时是固定时序的,需使用具有时序分配功能的电路。CD4017可以实现时序分配的功能。CD4017是十进制计数器(脉冲分配器),内部集成5 位Johnson 计数器,具有10 个译码输出端,CP、CR、INH 输入端。时钟输入端的斯密特触发器具

3、有脉冲整形功能,对输入时钟脉冲上升和下降时间无限制。INH 为低电平时,计数器在时钟上升沿计数;反之,计数功能无效。CR 为高电平时,计数器清零。Johnson 计数器,提供了快速操作,2 输入译码选通和无毛刺译码输出。防锁选通,保证了正确的计数顺序。译码输出一般为低电平,只有在对应时钟周期内保持高电平。在每10 个时钟输入周期CO 信号完成一次进位,并用作多级计数链的下级脉动时钟。下图是CD4017波形图及五个动作对应的时序。图1 CD4017 波形及时序分配图 从波形图看出CD4017的Q0到Q9在CP脉冲的上升沿依次跳变高电平且高电平只保持CP脉冲的一个周期。如果选用其中的一个或几个输出

4、端的脉冲, 就可以实现不同脉冲宽(1个或几个脉冲宽度)和时序的脉冲组合,用这种脉冲组合来控制电磁控制阀或焊枪触发,能够完成上述五个动作。请看图2的原理图B部分。从电路原理图可以看出IC3的的Q1,Q2,Q3,Q4,Q5通过二极管隔离后连接在一起,因此这一路的脉冲宽度相当于5个CP周期的宽度。这里面包含两个焊枪的触发脉冲, 即:Q3和Q4。这个过程的动作是:在CP脉冲的第一个上升沿QI输出高电平,使推动上下气缸电磁阀的三极管得电,电磁阀吸合,气缸带动工件上升直到夹紧。在5个CP脉冲周期内气缸一直保持这种状态。而到Q3,Q4输出高电平时焊枪A和B的触发控制继电器分别吸合,从而触发焊枪完成两颗螺母的

5、焊接。当Q6输出高电平时上下气缸电磁阀失电气缸开始下降。图中的IC4接成双稳形式,在14脚脉冲的上升沿触发翻转。而14脚的脉冲来自IC3第6脚即Q7,因此当Q7输出高电平时,控制左右移动的气缸电磁换向阀动作使焊枪从左移到右或从右移到左,为继续焊接后两颗螺母做准备。而当Q9输出高电平时,D2导通,高电平加到CD4017第15脚,电路复位QO输出高电平使前级时基电路停止工作,脉冲信号停止,一个动作循环完成。图2 原理图B部分再来说说CP时序脉冲如何取得的。CP时序脉冲由时基电路NE555组成。R1R2及C3C4决定振荡频率。T=1.1RC=1.1*0.44*1.12=0.54(S)脉冲信号从IC2

6、第3脚输出加到IC3的14脚。NE555第4脚时复位端,低电平有效,只有第4脚高电平,电路才能振荡输出脉冲信号。利用NE555的这个特性 可以控制整个电路的工作与否。本例中的启动电路由Q1,R3,R4,R5,C6,D1及启动按钮组成。上面谈到当完成一个动作循环后IC3的第3脚Q0输出高电平,这个高电平经D1,R5加到Q1基极使Q1导通,而Q1发射极接电源负极,因此NE55的复位端被拉到低电平,电路复位无脉冲输出。当按下STAR按钮, Q1基极通过R4及STAR按钮接低电平,Q1截止,NE555复位端通过R3接电源正极,电路开始工作,脉冲信号得以输出。整个电路又开始一次新的循环。这里需注意图2及

7、图3中的C100及C200这两颗电容一定不能省的。调试初期这两颗电容用100K电阻替代,结果在工作一段时间后动作失调。特别是左右移位气缸偶尔会出现不动作的情况。经分析可能是因为多个干扰的尖脉冲串入CD4017时钟端,因这些脉冲脉宽很小,当传递到IC3和IC4的复位端时,这两个引脚接的电容C7,C9两端电压无法突变,复位失败,导致电路动作不正常。后来把电阻改成电容,再调试就正常了。经长时间使用没有再出现动作异常的情况。 C7,C9的作用是保证开机瞬间电路处于复位状态,在按下STAR按钮前电路不会动作。为了进一步加强电路的可靠性,在电路中海加入了光电控制自动复位电路。当位于工作位置的红外光线被操作者遮挡时,STAR按钮无效,就是已经按下按钮电路开始工作时,一旦光线被遮挡,电路马上复位。这个功能可以保证操作者在伸手装入螺母时,上下控制气缸不会向上动作,避免压伤手臂等事故的发生。光电控制器可以买成品,安装在操作工伸手装螺母时能够遮挡光线的位置即可。这部分参考上图2的CON5部分电路。 图3 原理图A部分 电源部分:24V输入直流电源分成两路,一路作为电磁换向阀

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论