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文档简介

1、 硃山路综合管廊建设项目经理部 季度总结报告硃 山 路 综 合 管 廊 建 设 项 目质 量 季 度 总 结 报 告编制负责人:曹勤涛编 制 者:龚美霞抄 送:项目经理部、工程部、各工区协作队伍中交二航局硃山路综合管廊建设项目经理部二0一七年六月质 量 季 度 总 结 报 告自2017年 3月 28日项目开工已来共施工完成基坑开挖共完成K2+840-K3+020段、K0+231-K0+805段;防水卷材共完成K0+350-K0+730段;管廊底板浇筑共完成K2+930-K3+015、K0+385-K0+520、K0+530-K0+555、K0+656-K0+730段;管廊顶板共完成K2+950

2、-K3+015段、K0+385-K0+452段、K0+680-K0+730段。综合管廊为开发区第一个综合管廊项目,且未为我公分公司第一个管廊项目,我项目部对综合管廊的整体外观质量防水要求都较高,特邀湖北三鼎金泰市政公司、株洲仁杰劳务有限责任公司等协作队伍共同施工,但从开工建设以来各工区协作队伍在质量管理上并未引起足够重视,特别是混凝土外观质量问题较严重。现场使用清水混凝土浇筑,要求壁面平整、光滑、美观。混凝土施工过程中应注意混凝土的浇捣及养护质量,确保混凝土的均匀、密实和结构的整体性骨料应级配良好,严格控制含泥量,有水养护期不少于14天。混凝土在运输后如出现离析,必须进行二次搅拌。当坍落度损失

3、后不能满足施工要求时,应加入原水胶水的水泥浆或掺加同品种的减水剂进行搅拌,禁止直接加水。一、质量问题汇总现场施工过程中出现了许多质量问题,有些问题反复发生,也已形成质量通病,现将质量问题汇报如下:1、K0+385-K0+410段基坑开挖时基坑宽度不足,现场通过缩小坡比来满足要求、超挖、基底未预留50cm素土人工清理,扰动基坑基础,影响地基承载力造成不均匀沉降,对伸缩缝处橡胶止水带造成影响。(一工区)宽度不足2、 K2+970-K2+990段碎石垫层铺筑随意性较大未按设计厚度要求铺筑,混凝土垫层个别部位厚度不足。(四工区)3、喷护厚度不足不满足6cm,未按设计图纸要求采用42.5普通硅酸盐水泥,

4、雨后排水不及时,雨水侵泡基地,地基承载力受到影响。(各工区)护坡垮塌护坡垮塌现场喷护厚度不够4、底板泥浆过多,污染钢筋。(一工区)已绑扎完成的底板泥浆过多底板混凝土残渣未清理5、 现场对被贴式止水带及前期铺装的防水卷材保护不足,现场出现破损,后期无法与侧墙上的防水卷材有效搭接,易造成漏水现象。(四工区) 背贴式止水带断裂 背贴式止水带脱胶 脱胶卷材破损6、 伸缩缝断开处预留缝过大,个别部位缝隙达十几公分,钢筋断开过大,全素混凝土,易造成此处开裂,撕开止水带,造成漏水现象。(各工区)伸缩缝钢筋断开距离过大7、混凝土振捣问题在对管廊底板侧墙进行检查中,发现中侧墙及倒角处混凝土振捣不密实,存在大面积

5、蜂窝麻面现象、“狗洞”、漏筋及保护层厚度不符合要求等情况,质检部下发004号整改通知单。(各工区)漏浆、漏筋、不密实8、侧墙二次接触面未凿除浮浆,在未验收的情况下擅自封模,无视报检程序,造成极其恶劣的影响。(各工区)二次接触面未凿毛9、现场成品保护不足,钢筋堆放槽边被混凝土污染,现场杂乱无章。(各工区)钢筋被混凝土污染10、预埋件处钢筋断开处,四方需设加强筋原因分析:预埋件处钢筋加固不足,振捣时可能导致预埋件位置偏移。(一工区)预埋件周围未按图纸加固11、现场发现还有部分外墙采用没有止水效果的对拉螺栓,应采用三节可拆卸式止水对拉螺栓。绝对禁止!将对后期外墙防水卷材粘贴造成破坏,导致漏水。(一工

6、区)对拉螺栓处不止水12、模板安装错台原因分析:现场检查发现,在模板安装时,模板存在错台,部分模板钉子不足,存在翘模现象;(各工区)13、预埋接地环路未与纵向通长钢筋连接在一起;应对每个接地处的预埋件进行检查,保证形成环路。(一、四工区)预埋件未与纵向钢筋焊接在一起14、 模板未清洗到位,影响后期成型后的外观(此问题反复出现望引起重视)原因分析:现场安装的侧墙模板,由于浇筑底板时混凝土浆液溅射模板上,未清洗干净。(各工区)15、进入夏季施工,如果中午开盘浇筑混凝土,入模温度太高,初凝太快,易造成冷缝,对浇筑后的外观质量造成影响,质检部不建议中午浇筑混凝土,尽量避开高温时段。(四工区)16、一工

7、区纵向钢筋搭接百分百接头在一个断面17、止水钢板、12mm热轧光圆钢筋试验检测报告不符合要求。(四工区)检测报告不合格18、四工区加工的直螺纹套筒接头未打磨平,个别接口丝口数量不满足要求,未对已加工成型的接头采取保护措施,且监理单位下发20170416号通知单要求整改。(四工区)丝口断丝19、现场钢筋焊接质量较差,出现咬肉、气泡、焊缝不饱满、焊渣未敲除等现象。(各工区)焊缝咬肉、焊渣未敲除预埋止水钢板转角处未搭接焊接20、各工区现已浇筑完后的混凝土或多或少均存在一定的外观质量问题,截止目前为止,未见各工区出具切实可能有效的修补方案。(各工区)21、侧墙顶板混凝土存在大面积错台、漏浆现象,个别部

8、位达到2CM,外观质量太差。(四工区)漏浆错台处超2CM未经过项目部同意擅自修补错台、漏浆、冷缝痕迹明显22、不锈钢接水盒未安装安装、预埋钢管穿墙管群未按图纸要求防腐处理、部分预埋件存在漏装等现象。(一、四工区)二、处理措施及建议从上述情况可以看出,现场质量问题多为常规质量通病,但表现为反复出现,屡教不改,且工程实体质量呈尽一步下滑趋势。根据现场情况,提出措施及建议如下:1、加强施工队伍管理,项目对施工队人员、周转材料进行检查考核,要求进场人员具有相应的操作技能,周转材料合格合规。对于不合格的施工人员、周转材料进行清退;2、由工程部对前期出现的质量问题进行梳理,分析原因,针对问题对原有方案进行完善,并

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