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文档简介
1、2209t/h锅炉过热器爆管原因分析和对策摘要 本文介绍了 2209t/h进口锅炉左包覆过热器爆管事故,通过试验和综合分析, 找出了爆管的原因,并针对机组状况提出了切实可行的解决过热问题的措施。关键词包覆过热器过热原因改进措施1. 前言 华能德州电厂三期工程安装 2X 660MW进口燃煤发电机组(编号# 5、6机组),锅 炉岛由德国BABCOC公司设计、制造。锅炉容量 2209t/h,为亚临界参数自然循环汽包炉 ,单 炉膛对冲燃烧,r型布置,一次中间再热,平衡通风,固态连续排渣。# 5锅炉于2002年4月29日点火,在试运行过程中发生两次爆管事故。2002年6月12日标高63米左包覆过热器前联
2、箱炉前数第 30根管子爆管,2002年6月15日标高63米 左包覆过热器前联箱炉前数第 8根管子爆管。爆管材质为SA213T2(相当于GB531012CrMo), 规格为 $ 63.5 X 6.58mm。2. 包覆过热器结构简介该锅炉采用背靠背的布置方式,炉膛和后包覆过热器之间不设水平烟道,包覆过热器系统流程如下:从汽包顶部由52根$ 141.3 X 15.88管子引出的饱和蒸汽进入炉顶进口集箱,经顶棚过热器管至包覆过热器后墙,在包覆过热器后墙标高65950mm处通过设在每根管子上的三通分成两路,一路继续向下经过包覆后墙下段进入低温过热器进口联箱;另一路汇合至包覆侧墙的分配联箱,由分配联箱又将
3、蒸汽分成两路,一路由18根$ 141.3 X 15.88管子引入包覆左侧墙进口联箱,另一路由14根$ 141.3 X 15.88管子引入包覆右侧墙进口联箱,通过包覆侧墙,蒸汽进入侧墙下联箱,侧墙下联箱和后墙联箱是相互连通的,系统流程见图1。1 r « v V>M V V|W*1 1 1丁r图1包覆过热器流程3. 爆管原因分析3.1 宏观检查情况两次检查发现左包覆过热器分别是前联箱第8、30根管子爆管。第3-53根管子区域发生严重的变形(向炉内凸);第3 18根区域呈波浪型变形。右包覆过热器前联箱第1-55根管子发生变形,与左侧相比变形较轻。(变形情况见图2)3.2 爆口分析3.
4、2.1 化学元素分析化学元素含量()CMnSiPWS<CrMo爆管样品分析0.160.450.20.0250.0250.60.55ASME SA213 T20.1-0.20.3-0.610.1-0.30.0250.0250.5 0.810.44 0.65从元素分析结果看,符合ASME SA213 T2的标准要求。3.2.2 爆口宏观分析3.2.2.1 两次爆管均呈脆性断口,爆口断面粗糙,爆口边缘不锋利,爆口附近存在纵向平行于爆口的小裂纹。见宏观照片3、4。照片3爆口全貌爆口尺寸:380X 703.2.2.2 爆口附近内外壁存在氧化皮,厚度约为 中爆口附近管径为 70mm最大胀粗率为9.4
5、%, 于2.5%的范围。照片4脆性断口局部0.2mm左右。爆口附近管径胀粗明显,其超出DL438-2000规程允许的合金钢胀粗率低从以上可以看出,这两个爆口属于长时过热爆口宏观特征。323 金相组织分析323.1 爆口附近金相组织为:铁素体+少量珠光体区域+碳化物。珠光体中的碳化物多呈球状,并向晶界聚集。晶界上存在蠕变孔洞,球化4-5级(见照片5)。态尚明显,3.2.3.3常(见照片3.2.3.4323.2 距爆口 0.5米向火侧金相组织为: 铁素体+珠光体。珠光体的区域分散。 珠光体形 球化 23级(见照片6)。右侧包覆过热器前联箱管子变形区域现场金相组织为:铁素体+珠光体,组织正7)。原始
6、管段的金相组织为:铁素体+珠光体,组织正常(见照片 8)。爆口附近珠光体组织球化严重,而且晶界上出现照片5爆口附近的组织 400 X照片8原始管段组织 400 X微观分析结论:原始管段的金相组织正常 蠕变孔洞,属于长时过热爆口组织特征。管子在高温下运行时所受到的应力,主要是由过热蒸汽内压力造成的对管壁的切向应力,在这种应力作用下,使管径胀粗。当过热器管在正常的设计应力作用下并于额定温度运 行时,管子以正常的蠕变速度发生径向蠕变,当管子超温运行时,即使管子所受应力不变,管子也会加快蠕变速度而发生管径胀粗,随着超温速度的提高, 蠕变速度以十倍甚至百倍的速度递增,随着超温时间的增加,在管壁上产生晶间
7、裂纹,晶间裂纹的继续聚集并扩大就形成宏观轴向裂纹,最后比以正常温度、 正常压力下少的多的运行时间而开裂爆管。超温运行温度越高,寿命越短,短的只能维持几百小时。从华能德州电厂包覆过热器爆管的金相组织看,在这么短的时间内就出现蠕变孔洞,说明管壁温度已经超过SA213 T2这种材料的许用温度,从而导致管子发生了因长时过热引起的蠕变损伤破坏。4. 过热原因分析:4.1 结构方面4.1.1包覆过热器作为炉壁,仅受烟气的单面冲刷,贴壁处烟速较低,对流换热效果差。4.1.2炉顶棚至后包覆过热器采用了内径为19毫米的节流孔,该节流孔孔径选择偏大,使流向侧包覆的蒸汽流量明显减少。4.1.3 蒸汽从后墙联箱分配到
8、侧包覆前后两个联箱时存在偏差,流向前侧联箱的流量较少。4.1.4 侧包覆采用了管径较大的鰭片管,管内重量流速选择较小。4.1.5 侧包覆管间距较大,该部位单管吸热量较大。4.1.6 由于包覆过热器和水冷壁系统由鰭片连接为一个整体,包覆过热器温度升高使两者产生较大的温差,使包覆过热器两侧管屏发生弓形变形,该部位的管屏存在较大的机械应力。4.2 燃烧方面4.2.1由于锅炉炉膛大量结焦,使锅炉燃烧特性改变,炉膛出口烟温较设计值明显升高,包括侧包覆过热器在内的受热面吸热量较设计值有较大的增加。4.2.2燃用煤质偏离设计煤质,改变了锅炉的燃烧特性。4.2.3为保证屏式过热器、高温过热器、高温再热器汽温在
9、允许范围内,喷入了大量的减温水,使得流过喷水前的包覆过热器、低温过热器的蒸汽流量明显减少。由于蒸汽流量偏少, 对流换热效果差,使得侧包覆过热器的管壁过热,从而使管壁金属产生氧化现象,随着时间的延长,在管子的内、外壁会逐渐形成一定厚度的氧化皮。氧化皮 的导热性能很差,特别是内壁的氧化皮,将明显减小管壁的温度梯度,降低管子的传热效率。 据有关资料介绍,管子内壁氧化皮厚度每增加0.0254mm,其管壁温度上升1 2F(1F=0.56 C)。从左包覆过热器的爆口来看,管子内壁氧化皮达 0.2伽,这会导致管壁温度 上升,而形成一个恶性循环,即温度越高,越易产生氧化皮,氧化皮的存在恶化了管壁的导 热性能,
10、管壁温度进一步提高,使金属氧化加速,其最后结果使管子寿命大幅度下降。由此 可见,解决侧包覆过热器过热问题是防止爆管的关键。5. 改进措施与建议5.1 结构调整5.1.1在后包覆过热器下联箱与左、右侧包覆过热器下联箱之间加装连通管。5.1.2 砸除水冷壁部分卫燃带。5.1.3 在侧包覆过热器爆管的变形区域刷涂耐热涂料,减小该部位的传热。5.1.4在侧包覆过热器两侧加装均流圈。5.2燃烧方面的调整:5.2.1 调整一、二、三次风旋流强度、风压等,优化锅炉燃烧,努力降低炉膛出口烟温, 尽最大可能地减少减温水喷水量,增加包覆过热器管通流量。5.2.2 燃用接近设计煤质的煤种。5.3在侧包覆过热器上加温度测点,实行对该部位温度的适时监控。通过对壁温数据的分 析,及时调整运行工况。5.4在适当的时机,对侧包覆过热器管进行复膜金相,监测该部位管段的组织变化
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