采油工地质工动态分析试题及答案十二_第1页
采油工地质工动态分析试题及答案十二_第2页
采油工地质工动态分析试题及答案十二_第3页
采油工地质工动态分析试题及答案十二_第4页
采油工地质工动态分析试题及答案十二_第5页
已阅读5页,还剩4页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、【23:A井是某一底水较为活跃油藏的1 口探井,地层水矿化度11000 mg/l ,地面原油密度0.87g/cm3,原油体积系数1.12。抽油机型号:CYJ12-3.6-73HB115mm回音标x 500m。表1A井静态数据表层 位功效渗透 率10-3m2油层顶底界m有 效 厚度m功效 孔隙 度含油 饱和 度含油 面积,2 km试油成果备注日产 油 t/d日产 水3m/d解释结果1#461250-1285.58.528540.810.53.5油层试油后 注灰封2#81260-1265.56.550480.84.80.2油层3#551272-1280833600.814.50.5油层2层同采4#

2、941285-129610.542450.87.512.5油水同层表2A井生产数据表年月油压MPa套压MPa静压MPa日产液t/d日产油t/d含水%含砂%累计产油t累计产水3 m2012.120.6122.518.418.2微421826252013.10.70.82318.519.6微4791.52764.52013.20.60.98.52517.828.8微5289.92966.12013.30.612816.541.1微5801.43322.62013.40.61301646.7微6281.43742.62013.50.61.13415.554.4微6761.94316.12013.60

3、.613615.158.1微7214.94943.12013.70.613914.562.8微7664.45702.62013.80.614114.265.4微8104.66533.42013.90.61431467.4微8524.67403.42013.100.614513.869.318952.48370.62013.110.60.99.2369.573.629237.49165.62013.120.50.9009237.49165.6备注:管式泵56m由3亦6nx1250m 2013年12月查套证实套管于1270m严重破损。图12013年A井示功图对比2013年2月2013年11月图2

4、A井2013年11月16日动液面测试结果.绘制采油曲线.指标计算(计算结果保留小数点后两位)(1)计算该井地质储量和累积采出程度?(2)计算2013年11月该井有效功率?(3)计算该井2013年11月采液指数?.找出目前存在问题及原因分析?.提出下步解决措施?【24】:某油藏如图:5号为注水井,其余为采油井,地面原油密度0.85 g/cm3 ;原油体积系数1.31 ;井组地质储量 300X 10、;水驱采收率33%。油层平均厚度 25m o图2井组油层连通栅装图5号井2号井全井日产液 75t/d ,含水=78.7%S1S1S2 S26号井qi=80t/dfw=93%ql=30t/dfw=81%

5、全井日产液110t/d,含水=89.7%图4油井生产参数变化曲线2号地层压力表1井组开发数据表井组开发数据表注水时间井 数年产液(t)年产油(t)措 施 增 油量t含水(%)平 均 液 面(m)平均 流动 压力(MPa平均 地层 压力(MPa累计产水(m3)累计产油(t)年注水3(m)累计注水(m3)综合 递减 率自 然 递 减率年注采比累 积 注 采 比累积地 下亏空199761303571825023086.01545.610.56107252163146314023419434317.39.21.0 ().95-102286199861354881693638387.51275.810.

6、71119107364839914610021027557.29.31.010.96-87615199961338961566627188.33866.010.82130930366406514522122627627.59.11.020.97-69982200061679521444425191.43596.211.04146281167850918279924332577.89.41.040.97-752552001600901 325918893.43216.411.0516504536917682164002662258.绘制井组综合曲线(包含年产液、年产油、含水、液面、流压、地层压力

7、及年注水)。.计算(1)计算2001年的注采比、累积注采比、累积地下亏空?(2)计算2001年的自然递减率、综合递减率?(保留两位小数)(3)计算2001年的含水上升率、水驱指数,1998-2001年阶段含水上升率?.井组存在问题?.存在问题原因分析?.推荐措施?【23】解:.绘制采油曲线略.指标计算:(1)该井地质储量 =100XAX hx e xSoi x p o/Boi=100 X 0.8 X (8.5 X 0.28 X 0.54 +6.5 X 0.5 X 0.48 +8 X 0.33 X 0.60 +10.5 X 0.42 X 0. 45) X 0.87/1.12=398.57 X 1

8、04(t)采出程度= 累积产油量/地质储量x 100%=92374 (398.57X 104) X 100%=0.23%2013年11月该井有效功率 =QX HX g/86400动液面 Lf=L液/L 波 XH 波=253120X 500=1054.17(m)混合液密度 P =P wfw+(1 fw) X P o=73.6%+(173.6%) X 0.87=0.97 (t/m 3)有效扬程 H=Lf+(PtPc) X 106/ p Lg=1054.17+(0.6 0.9) X 100/0.97=1023.24 (m)有效功率=QHg/86400=36X 1023.24 X 10/86400=4

9、.26 (Kw)(3)该井2013年11月采液指数=日产液量/生产压差流压 Pf=Pc+p LgH柱=Pc+p Lg(H 中一H 动)=0.9+0.97X 10X (1272+1296)/2 1054.17) /1000 =3.13 (MPa)采液指数=日产?量/生产压差=3a (9.2 3.13) =5.93t/(d MPa).目前存在问题及原因分析:(1)目前存在问题:从2012年12月至2013年11月日产液量由22.5t上升至36t,日产油量由18.4t下降至9.5t, 下降幅度明显。含水率由18.2%上升至73.6%,含水率上升快。含砂量2013年10月明显增加,11月达到2%,示功

10、图显示出砂,该井受砂阻影响大。试油成果显示1、3层日油量较高,而1、2层试油后注灰封,未开采,说明该井动用程度低。2013年12月查套证实套管于 1270m严重破损,无法继续生产。(2)原因分析:A井产量下降,是因为该井是探井,靠天然能量开采,没有人工能量的补充,属于衰竭式 开采井。由于A井4层试油结果为油水同层,而A井是所处油藏底水较为活跃,地层水矿化度达到11000mg/cm3,所以含水上升快是由于底水锥进所致。A井采用抽油机机械开采,抽汲参数较高( 56mm泵、3m冲程),生产压差放的较大,导 致油层激动出砂,长期开采磨损套管内壁, 最终导致套管严重破损, 同时套管损坏也可能是 固井质量

11、差造成。从静态数据可以看出,目前开采的4层地层系数大,3层地层系数小,所以产生了 4层的单层突击现象,产生了层间干扰。.提出下步措施由于套管严重损坏,不能修复,且该油藏底水活跃,较难控制,故提以下措施:A井水泥封堵1270m以下生产层位3、4层,停止开采,并做好修井监督工作,提高 固井质量;(2)对1、2层补孔生产;(3)井底下砂锚;(4)在合理区域打注水井,完善注采井网,弥补A井开采所带来的地层能量损失问题;(5)注水井分层注水,对高渗层1层控制注入水量,对低渗层2层调大注入水量;(6)调整合理的抽汲参数,防止生产参数过大,再次造成激动出砂,并保证注采平衡。(7)从原来开采地层系数较大的3、

12、4层生产情况来推断,1、2层渗透率较小,生产能力应该小于以前,所以考虑换小泵。(8)由于套管不能修复,故考虑在原生产井附近重新打井。【24】解:.绘制井组综合曲线略.计算:2001年的注采比=2001年的注水量/ (2001年产水量+2001年产油量X原油体积系数/原油密度)=216400/ ( 200901 X 93.4%+13259X 1.31/0.85) =1.04累积注采比=累积注水量/ (累积产水量+ 累积产油量X原油体积系数 /原油密度)=2662258/ (1650453+691768X 1.31/0.85) =0.98累积地下亏空=累积注水量一(累积产水量+累积产油量x原油体积

13、系数 /原油密度)3、=2662258 (1650453+691768X 1.31/0.85) =54331.56 (m )2001年的自然递减率 =(2000年产油量 一2001年产油量+2001年措施产油量)/2000年产油量X100% = (14444 13259+188) /14444 X 100%=9.51%综合递减率=(2000年产油量 一2001年产油量)/2000年产油量X 100% =(14444 13259) /14444 X 100%=8.20%2001年的含水上升率=(2001年的综合含水 一2000年的综合含水)/ (2001年的累计 产油量/地质储量)x 100%=

14、 (93.4%- 91.4%) / (1.3259/300) X 100%=4.53 %2001年的水驱指数=(累积注水量累积产水量)/累积产油量=(2662258 1650453) / (691768) =1.46(m3/t)1998-2001年阶段含水上升率=(2001年的综合含水 一1997年的综合含水)/ (2001年的累 积产油量 一1997年累积产油量)/地质储量)X 100%= (93.4%-86%) / (691768631463) /3000000) X 100%=3.68%.井组存在问题(1)该井组产液量上升、产油量下降,含水率上升,平均液面升高,由油井生产参数变化示意图可

15、以看出,产量下降最明显的是3号、7号两口井。(2)井组流压及地层压力升高,年注采比及累积注采比上升。(3)井组测试成果图显示,该井组层间矛盾较突出。(4)井组平面矛盾较突出。.存在问题原因分析(1)井组产量下降,主要是因为3号、7号井产量下降造成的,从井位图可见,这两口井距离注水井5号井最远,连通图显示,与这两口井对应的 5号水井没有3层,油井生产参数 变化示意图显示这两口井日产油量明显下降,地层压力下降,油气比上升,说明地层压力低于饱和压力,出现了脱气现象,影响了产量。这两口井注水受效情况差,属衰竭式开采,溶 解气造成死油区面积的增大,影响最终采收率。(2)由于注入水量大于采出量,形成了地层压力及年注采比的提升,但是累积注采比仍小于1,说明地下还存在亏空,能量需要继续补充。(3) 5井同位素测井显示,该井S1段渗透率好于S2段,S1段吸水能力强;2井测试产液剖面显示S2段产液量最高,日产量为50t/d ,同时含水率达到90%,对其他两层的层间干扰 较大,S3层由于注水井5井没有对应层位,故含

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论